杜 虹 ,高樂旭,曾清平
(1.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津300452;2.西南石油大學(xué),四川成都610500)
油田注水中的懸浮物進(jìn)入巖石孔隙內(nèi)部,堵塞孔喉形成深部損害,粒徑相對較大的物質(zhì)在巖石表面和淺表部位附著、橋堵,降低巖石表層滲透率,因此有效控制注水懸浮物指標(biāo)至關(guān)重要[1]。我國各油田的生產(chǎn)污水回注處理中,以核桃殼過濾工藝應(yīng)用最為廣泛,成為油田污水過濾處理技術(shù)發(fā)展的一種趨勢。
近年來,人們對油田污水核桃殼過濾反洗再生方面進(jìn)行了大量的研究,但對過濾機(jī)理研究很少,特別是濾料粒徑對過濾的影響方面研究幾乎為空白[2]。油田現(xiàn)場多以提高濾料更換頻次來應(yīng)對因?yàn)V料臟堵帶來的水質(zhì)指標(biāo)下降的問題。本文基于過濾機(jī)理,闡述了濾料粒徑與濾層參數(shù)的關(guān)系,同時(shí)提出優(yōu)化方案并在海上礦場實(shí)施中取得了良好的效果。
目前,海上油田多采用均粒徑濾層進(jìn)行過濾。根據(jù)過濾機(jī)理,懸浮顆粒要被濾層截留,必須與濾料表面接觸。懸浮顆粒與濾層可能的接觸次數(shù)越多,被濾層截留的可能性越大,對于現(xiàn)場污水流程水質(zhì)控制越有利。假設(shè)某一懸浮物顆粒穿過濾層而不被截留,將其與濾料顆粒所有的接觸次數(shù)稱為 n,則濾層的比表面積越大n越大,濾層的孔隙尺寸越小n越大。
1.1.1 濾料粒徑與濾層孔隙尺寸
假定濾料顆粒為球形,濾層的孔隙可以看作是由很多相互連通的孔構(gòu)成。如果把孔按照長度和體積不變的原則換算成等截面的圓形孔,其直徑稱作孔隙的當(dāng)量直徑記為 de,清潔濾層的孔隙當(dāng)量尺寸記為de0,則 de0與濾料粒徑d成正比關(guān)系,即
式中:k為比例系數(shù),無量綱;de0為清潔濾層孔隙當(dāng)量尺寸,×10-3m;d為濾料粒徑,×10-3m。
1.1.2 濾料粒徑與濾層濾料的總表面積
假設(shè)濾層的體積為V,則有
式中:A為濾料總比表面積,m2;V為濾層體積,m3;Vp為孔隙體積,m3;Vs為單個(gè)濾料顆粒體積,m3;as為單個(gè)濾料顆粒體積,m3;n為濾料顆??倲?shù);m0為清潔濾層孔隙率,濾層孔隙率與粒徑無關(guān),與排列方式有關(guān),一般為42%。
基于以上分析,濾料粒徑越小,則懸浮顆粒穿越濾層可能的接觸次數(shù)越高,截流可能性越大,對于生產(chǎn)污水水質(zhì)控制越有利。
濾料粒徑越小對生產(chǎn)污水水質(zhì)控制有利,但有可能導(dǎo)致水流剪力、水頭損失增長過快,濾層納污量低,造成過濾周期短、濾速低等問題。
1.2.1 濾料粒徑對水力參數(shù)的影響
假定過濾器中濾料孔隙率不變,濾速不變,則水流剪力的大小和濾層孔隙當(dāng)量直徑的乘積成反比,可簡化表示為[3]:
式中:τ為水流剪力,N;k1為系數(shù),無量綱;μ為水的動(dòng)力黏度,Pa·s;m 為濾層孔隙率,百分?jǐn)?shù)(無量綱);ν為空床流速,m/s。
據(jù)以上可知,當(dāng)濾料顆粒尺寸較小,濾層的水流剪力大。值得注意的是,當(dāng)正常過濾時(shí)產(chǎn)生的水流剪力超過了被吸附的懸浮物從濾料表面脫附時(shí)的水流剪力時(shí),將使過濾失效。同理,如果濾料的顆粒尺寸較小,清潔濾層的水流剪力大,并且隨著過濾的進(jìn)行,水流剪力增加得也會非???。
濾層的水力損失可簡化表示為
式中:h為水頭損失,m;k2為系數(shù),無量綱;γ為水密度,kg/m3;l為濾層厚度,m。
由此可見,濾料顆粒尺寸對水頭損失的影響極大,若濾料尺寸過小,將直接影響上級流程的穩(wěn)定。
1.2.2 濾料粒徑對含污層厚度與濾層含污量的影響
隨著濾料顆粒的減小,懸浮物固體顆粒與濾層接觸的次數(shù)將增加。假定懸浮物固體顆粒與濾層接觸次數(shù)一定,則懸浮物固體顆粒穿越濾料層數(shù)越少,若此濾層的含污層厚度越小,濾層的含污量也越小。
由以上討論可知,濾料粒徑的減小,對于提高濾后水質(zhì)是有利的。但濾料粒徑減小后,對于提高濾速、延長過濾周期、提高濾層的產(chǎn)水量、減緩水頭損失的增長是不利的。
就濾層粒徑沿水流方向粒徑分布而言,目前業(yè)界公認(rèn)看法為:濾料粒徑沿水流方向由大趨小較好。該做法有利于懸浮物顆粒進(jìn)入濾層的較深處,并且由于大部分懸浮顆粒被截留在上部孔隙尺寸較大的濾層,有利于減緩水頭損失的增長。
渤海某油田生產(chǎn)污水系統(tǒng)主要由斜板除油器、氣浮選分離器、核桃殼與雙介質(zhì)過濾器構(gòu)成,過濾后的生產(chǎn)污水回注井底,其注水水質(zhì)控制指標(biāo)(見表1)包括了注水懸浮物粒徑中值、注水懸浮物固體含量、含油、含鐵量、含亞鐵量、含硫量、鐵細(xì)菌、腐生菌、硫酸還原菌等注水指標(biāo)。
表1 渤海某油田注水水質(zhì)指標(biāo)Tab.1 Water quality index of water injection in an oil field in Bohai sea
油田生產(chǎn)污水系統(tǒng)主要存在的問題為懸浮物固體含量偏高,接近控制指標(biāo)。根據(jù)各級懸浮物含量檢測數(shù)據(jù),主要問題體現(xiàn)在由核桃殼與雙介質(zhì)過濾器組成的二級過濾組合,對于懸浮物固體含量控制不足,平均去除約10mg/L的懸浮物固體含量,去除效率約為15%~20%。
油田生產(chǎn)污水一級過濾器,核桃殼過濾器(3臺)濾料由 1.8~2.2mm 粒徑的石英砂(底層)、1.6~2.0mm 粒徑(頂層)構(gòu)成;二級過濾器,雙介質(zhì)過濾器(4臺)濾料由 1.2~1.6mm 粒徑的金剛砂(底層)、1.2~1.6mm 粒徑的核桃殼(頂層)構(gòu)成,單罐平均濾速為53.5m3/h。由表2可知,核桃殼過濾器懸浮物固體含量平均去除 6.34mg/L,去除效率約 24.76%;雙介質(zhì)過濾器懸浮物固體含量平均去除 3.42mg/L,去除效率約為18.22%。
表2 渤海某油田生產(chǎn)污水系統(tǒng)各級水質(zhì)運(yùn)行情況及效率分析Tab.2 Water quality parameters and efficiency index of production wastewater system in an oil field in Bohai sea
3.2.1 參數(shù)優(yōu)化思路
①減核桃殼過濾器濾料粒徑,增濾料比表面積。
②針對核桃殼過濾器對其中單罐進(jìn)行濾料換型,雙介質(zhì)過濾器對其中雙罐進(jìn)行濾料換型,減低因粒徑下調(diào)帶來的水力剪力增加、水頭損失增加、納污量減少等不利因素導(dǎo)致的生產(chǎn)污水系統(tǒng)不確定風(fēng)險(xiǎn)。
③維持濾層厚度,增加濾料反沖洗強(qiáng)度,提高濾料再生能力[4]。
3.2.2 實(shí)施方案
核桃殼過濾器濾料換型方案如表3所示;雙介質(zhì)過濾器濾料換型方案如表4。
過濾器運(yùn)行組合情況如下:
8∶00~12∶00核桃殼過濾器 A 罐+B 罐與雙介質(zhì)過濾器A/B罐運(yùn)行。
12∶00~16∶00核桃殼過濾器B罐+C罐與雙介質(zhì)過濾器C/D罐運(yùn)行。
表3 優(yōu)化前后核桃殼過濾器濾料填充情況Tab.3 Filter material parameter in walnut shell filter before optimization
表4 優(yōu)化前后雙介質(zhì)過濾器濾料填充情況Tab.4 Filter material parameter in double medium filter before optimization
16∶00~次日 8∶00核桃殼過濾器 A+C 罐與雙介質(zhì)過濾器A/D罐運(yùn)行。
過濾器運(yùn)行期間,每日上午 10∶00與下午 14∶00對各級流程進(jìn)行取樣化驗(yàn)。
由圖 1可知,核桃殼過濾器核桃殼粒徑由 1.6~2.0mm下調(diào)至1.2~1.6mm后,核桃殼過濾器對懸浮物固體含量控制效果提升明顯。優(yōu)化后,核桃殼過濾器出口懸浮物固體含量由 18mg/L下降至 10mg/L,過濾效率由24.76%上升至57.42%。
圖1 核桃殼過濾器濾料換型前后懸浮物固體含量對比Fig.1 Comparison of solid content of suspended matters in walnut shell filter before and after optimization
由圖 2可知,雙介質(zhì)過濾器核桃殼粒徑由 1.2~1.6mm下調(diào)至0.8~1.2mm后,雙介質(zhì)過濾器對懸浮固體含量控制效果明顯,但其過濾效率提升不明顯。優(yōu)化后,雙介質(zhì)過濾器出口懸浮物固體含量由14.94mg/L下降至 6.52mg/L,但雙介質(zhì)過濾器過濾效率18.22%僅提升至22.3%。
由 3圖可知,核桃殼過濾器濾料換型前后,水頭損失由 0.008MPa上升至 0.013MPa,核桃殼運(yùn)行壓力由 0.118MPa上升至 0.125MPa;雙介質(zhì)過濾器換型前后,水頭損失由0.011MPa上升至0.018MPa。
由此可見,本次濾料換型試驗(yàn)未對流程運(yùn)行壓力造成較大影響。核桃殼過濾器與雙介質(zhì)過濾器運(yùn)行壓力平穩(wěn),據(jù)此評測濾層納污量未見明顯下降。
圖2 雙介質(zhì)過濾器濾料換型前后懸浮物固體含量對比Fig.2 Comparison of solid content of suspended matters in double medium filter before and after optimization
圖3 濾料換型前后過濾器運(yùn)行壓力對比Fig.3 Comparisonof operating pressures of filters before and after optimization
以濾料粒徑優(yōu)化為突破口的思路對于現(xiàn)場生產(chǎn)污水懸浮物固體控制效果明顯,通過加強(qiáng)反沖洗強(qiáng)度,延長反沖洗時(shí)間等措施,可降低水剪切力上升、水頭損失加大、濾層納污量下降等不利因素帶來的生產(chǎn)流程波動(dòng)。
以渤海某油田為例,可得出結(jié)論如下:
①核桃殼過濾器濾料粒徑下調(diào) 22.2%,可實(shí)現(xiàn)懸浮物固體過濾效率提升 131.9%;②在一級過濾器粒徑下調(diào) 22.2%的基礎(chǔ)上,雙介質(zhì)過濾器濾料粒徑對于懸浮物固體含量去除效果的提升不明顯:雙介質(zhì)濾料粒徑下調(diào) 40%,可實(shí)現(xiàn)懸浮物固體過濾效率約 22%;③核桃殼及雙介質(zhì)過濾器濾料粒徑分別下調(diào)22.2%與40%,不會對水頭損失、水剪切力產(chǎn)生明顯影響。