張孝強,王先黔,游 璞
(中國鋁業(yè)貴州分公司,貴州 貴陽 550000)
160KA導(dǎo)流鋁電解槽技術(shù)介紹。貴州分公司160kA系列3225#新型結(jié)構(gòu)電解槽技術(shù)是炭塊間有10cm深的導(dǎo)流溝、中間有匯流溝、出鋁端處有蓄鋁池的網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu)導(dǎo)流電解槽。焙燒采用混合料溝槽絕緣焙燒法,預(yù)計焙燒時間為4天,啟動采用濕法無效應(yīng)啟動。
使用5mm以下的煅后焦與石墨粉按7:3的比例混合均勻進(jìn)行使用。鋪混合料之前用風(fēng)管將陰極凸臺表面清理干凈,以帶有孔心間距60mm,孔徑12mm,高30 mm的專用鋪爐框工具(如圖1),將混合料倒入框內(nèi)進(jìn)行混合料鋪設(shè)作業(yè),用刮板將混合料刮入孔內(nèi)至孔被灌滿。溝槽采用冰晶石填充,減少啟動后的炭渣清理量。選用不開槽的陽極24組進(jìn)行掛極作業(yè),靠陽極自重將陽極底掌壓在混合料上,確保陽極底掌充分與混合料接觸,掛極順序為從煙道端向出鋁端逐一掛極。
圖1 專用鋪爐框
人造伸腿表面先鋪撒氟化鈣,再用鋪撒冰晶石,然后用電解質(zhì)塊添滿大面,電解質(zhì)塊上面填撒純堿,在電解槽槽內(nèi)A1A2陽極之間和A11A12陽極之間分別安放一根鋼管(長650mm、直徑12mm),鋼管下頭斜伸入爐底,鋼管不與陽極炭塊相接觸,在鋼管內(nèi)安放熱電偶監(jiān)測焙燒溫度。
陽極平衡母線至陽極鋁導(dǎo)桿采用軟連接,安裝軟連接一端連接陽極導(dǎo)桿,另一端連接陽極水平母線(如圖2),軟連接卡具的螺栓用扳手?jǐn)Q緊,保證導(dǎo)電性。為了使焙燒溫度緩慢上升,采用陽極立柱母線與陰極母線壓接分流器方法進(jìn)行電流分流(如圖3),分流量不得低于正常電流的60%,較平底槽多分流15%~20%,即需要增加原有分流器的分流組數(shù)。
圖2 安裝軟連接
圖3 分流器的安裝
采用全停電操作,通電時都要先將系列電流降到零,進(jìn)行短路口操作,松開短路口插入絕緣板再復(fù)緊螺桿通電,根據(jù)電壓情況分三次將系列電流恢復(fù)到163k A全電流,沖擊最高5.6v,通電30分鐘電壓4.94v。
該槽在焙燒電壓低于2.5v時開始分流片的拆除,分別從出鋁端和煙道端同時進(jìn)行,先從外側(cè)開始每次拆2根分流片,在通電后的48h左右拆除完畢。每次拆除分流片后的焙燒電壓不得高于3.0V,如果焙燒溫度上升過快或過慢,可以根據(jù)監(jiān)測的溫度情況適當(dāng)延長或縮減分流片的拆除時間。
焙燒期,槽電壓在2V~5.6V之間變化。每次拆除2根分流片可以將提升電壓150mv~200mv,全部分流片拆除后槽電壓緩慢下降至2.32V左右。啟動前半小時擰緊陽極卡具,為了安全保證,在灌入四噸左右的電解質(zhì)后,電壓保持在4v左右拆除軟連接。槽電壓變化如圖4所示。
圖4 焙燒電壓變化情況
焙燒4天后,焙燒溫度達(dá)到850℃以上進(jìn)行電解槽的啟動作業(yè)。分兩次灌入液體電解質(zhì)8噸~10噸,電壓保持7v~8v。槽內(nèi)物料逐漸融化,炭渣開始分離出來后,從出鋁端和煙道端打撈炭渣。
根據(jù)電解質(zhì)塊熔化狀況和電解質(zhì)水平,啟動后及時補充冰晶石、純堿等,專人控制電壓,當(dāng)日槽電壓逐步下降到6V左右。在發(fā)生第一個效應(yīng),開始進(jìn)行氧化鋁加料。啟動后第2天分兩次灌入8噸~10噸的鋁液,中間間隔8小時左右,電壓保持4.8V~5.0V,出鋁端的鋁水平控制在23cm~25cm,待電解槽四周結(jié)殼后添加抬包皮、結(jié)殼塊和氧化鋁封好殼面做好保溫料,從啟動的第三天開始換極作業(yè)。
電解槽啟動后槽電壓管理遵循快速降電壓的原則,啟動一周后電壓在4.05V左右,啟動20天后降到4.0V左右,在啟動后的3個月電壓保持在3.95v左右。三個月后電壓有所上升,一年內(nèi)平均電壓4.12左右,之后的電壓控制在4.06v~4.06v基本趨于穩(wěn)定。具體電壓控制情況見下表:
啟動后三天,出鋁端鋁水平達(dá)到25cm開始出鋁,啟動一月后鋁水平保持在23cm~25cm,一個月后按正常生產(chǎn)期24cm~26cm保持,三年后爐底陰極變化和沉淀結(jié)殼,陰極導(dǎo)流溝和蓄鋁池被填平,鋁水平維持不變,爐底基本失去了初期增強穩(wěn)定性的作用。啟動后一周的電解質(zhì)水平保持在30cm以上,一個月后保持在18cm~20cm保持生產(chǎn)。
開槽初期是形成爐幫的關(guān)鍵時期,高溫、高分子比條件下建立起的爐幫才是最穩(wěn)固的爐幫。啟動一月后才逐步降低分子比穩(wěn)定控制在2.35~2.5之間。具體控制情況見下表:
啟動后一周內(nèi)的電解質(zhì)溫度保持在960℃~970℃,一月后逐步降低溫度到950℃~955℃,三個后電解質(zhì)溫度控制在940℃~945℃,半年后的電解質(zhì)溫度在935℃~940℃。由于電解質(zhì)成分體系的影響,在啟動生產(chǎn)一年以后的電解質(zhì)溫度一直保持在930℃左右維持生產(chǎn)。
該槽氧化鋁濃度長期控制基本在2.0%~3.0%的范圍內(nèi)維持生產(chǎn)。爐底壓降在啟動初期的6個月內(nèi)基本保持在320mv以下,半年后爐底壓降開始升高到350mv左右維持一年,在生產(chǎn)600天以后的爐底壓降上升到400mv~410mv之間維持生產(chǎn)。
3225#新型結(jié)構(gòu)電解槽發(fā)生第一個效應(yīng)維持8~10分鐘后熄滅,啟動一周效應(yīng)系數(shù)控制在0.71次/槽日,一月內(nèi)達(dá)到0.55次/槽日,生產(chǎn)一年內(nèi)的效應(yīng)系數(shù)都在0.87次/槽日,從第三年到第五年效應(yīng)系數(shù)才從0.35降到了0.10以下。
嚴(yán)格按照交叉換極表順序進(jìn)行換極作業(yè)操作,更換陽極16h后,對陽極進(jìn)行電流分布情況的檢測和記錄,以判斷陽極更換質(zhì)量,及時對有問題的陽極進(jìn)行調(diào)整處理。跟蹤檢查爐底變化狀況,及時調(diào)整控制參數(shù),保持爐底潔凈或有少量稀薄沉淀。
正常生產(chǎn)后,加強電解槽的保溫工作,添加覆蓋料到陽極鋼窗口以上,在角部用塊砌墻30cm~40cm高,補充塊料加強角部保溫,槽外部增加保溫材料等,防止散熱過大影響電解槽的穩(wěn)定性。
正常生產(chǎn)從出鋁口打撈碳渣,每天三個班,每班打撈三次碳渣,碳渣增多時增加打撈頻次,在碳渣太多時打開電解槽角部和煙道端進(jìn)行碳渣打撈。因為碳渣清理不及時會引起陽極長包,槽溫升高,影響電解槽的穩(wěn)定運行。
經(jīng)過4年多的生產(chǎn)實踐證明,3225#采用的新型導(dǎo)流結(jié)構(gòu)鋁電解槽技術(shù)運行穩(wěn)定,根據(jù)統(tǒng)計生產(chǎn)運行在兩年以內(nèi)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與傳統(tǒng)電解槽相比:電流效率高1.2%,槽電壓低80mv,噸鋁直流電耗低440kWh。隨著槽齡增加600天以后,陰極爐底受熱應(yīng)力的影響變化和爐底沉淀結(jié)殼的增加,爐底壓降上升到400mv以上后,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)就明顯降低,噸鋁直流電耗維持在13320Wh左右。