劉興傳,郭力強
(1.山西潞光發(fā)電有限公司,山西 長治 046699;2.國網(wǎng)山西省電力公司電力科學研究院,山西 太原 030001)
我國煤炭硫分含量變化范圍較大,從0.1~10%不等[1],多數(shù)煤種平均含硫率超過1.0%[2]。煤炭在燃燒過程中產(chǎn)生大量的SO2,少部分SO2被氧化為SO3。SO3經(jīng)過濕法煙氣脫硫以后,以H2SO4氣溶膠的形式從煙囪排出,產(chǎn)生藍煙現(xiàn)象。
某電廠安裝8臺燃煤發(fā)電機組,其中1~3號機組均為350 MW,煙氣采用靜電除塵、石灰石—石膏濕法脫硫、選擇性催化還原法SCR(selective catalytic reduction) 脫硝工藝。1~3號機組共用1號煙囪。這3臺機組燃煤硫分較高,在1.6~2.1%之間,藍煙現(xiàn)象明顯。
煤炭中的全硫包括有機硫、硫鐵礦、單質硫和硫酸鹽,前三部分為可燃硫,燃燒后生成二氧化硫,硫酸鹽為不可燃硫,列入灰分。通常情況下,可燃硫占全硫分的比例為70~90%[3]??扇剂蛟谌紵^程中被氧化為SO2,其化學反應式為
SO2在催化劑和高溫的條件下被氧化為SO3,其化學反應式為
SO2的催化氧化包括以下三部分。
1.2.1 在省煤器的氧化
Hardman等人的研究認為:在鍋爐省煤器420~600℃的溫度范圍,部分SO2在煙塵和管壁中氧化鐵的催化作用下生成SO3。SO3生成的多少取決于SO2的濃度、煙塵成分和流量、對流段的表面積、煙氣和管道表面的溫度分布以及過??諝饬康萚4]。
1.2.2 在鍋爐管壁的氧化
SO2在鍋爐管壁上積灰的催化作用下,與原子態(tài)氧(O)和分子態(tài)氧(O2)反應,轉化為SO3。以上兩部分SO2轉化為SO3主要發(fā)生在輻射受熱段和對流段,可稱為前期轉化率,大約占SO2總量的1%。
1.2.3 SCR脫硝反應器的催化氧化
燃煤電廠大多采用SCR技術來控制NOx的排放。SCR中使用 V2O5-WO3或V2O5-MoO3為活性組分的催化劑,其中的V2O5對SO2向SO3的轉化起到了催化作用。一般來說,每層催化劑對SO2的轉化率約為0.25~0.5%,在脫硝反應段,煙氣溫度越高,SO2/SO3轉化率也越高。對于低硫無煙煤而言,每層催化劑SO2/SO3轉化率約為0.75~1.25%[5]。這部分的轉化率可稱為后期轉化率。
研究表明:部分SO3會隨煙塵一起沉降下來,空氣預熱器和靜電除塵器對SO3的脫除率均為10~15%。在濕法脫硫塔中,部分SO3會變成H2SO4氣溶膠進入脫硫漿液中,這部分SO3會占到30~40%??諝忸A熱器、靜電除塵器和濕法脫硫三者對SO3的共同脫除率在45%左右。
某電廠SCR裝有3層釩—鎢系催化劑,2016年1月28日監(jiān)測機構對2號機組脫硫入口SO2濃度和脫硫出口SO3濃度進行了監(jiān)測,監(jiān)測結果見表1。
表1 2016年1月28日2號機組測定結果
圖1 入口SO2濃度和SO3濃度及SO2/SO3轉化率的關系
空氣預熱器、靜電除塵器和濕法脫硫三者對SO3的共同脫除率按45%計,監(jiān)測結果表明:該機組SO2/SO3的轉化率大約在2.05~2.19%。
SO3有三種相態(tài),一般認為SO3在常溫下是液體,標況下是固體,加熱后是氣體。在石灰石/石膏濕法脫硫系統(tǒng),煙氣溫度一般在45℃以上,SO3是無色氣體,但經(jīng)過濕法脫硫與水結合后形成硫酸(H2SO4),煙氣中亞微米粉塵顆粒,作為H2SO4的凝結中心,加強了凝結過程,形成氣溶膠?;瘜W方程式為
H2SO4氣溶膠對光線產(chǎn)生散射,符合瑞利(Rayleigh)散射。瑞利散射的特點是:散射光的強度與波長的四次方成反比,所以太陽光譜中波長較短的藍紫光比波長較長的紅光散射更明顯,而短波中又以藍光能量最高,使得煙囪在陽光照射的反射側排煙的煙羽呈現(xiàn)藍色,而在煙羽的另一側(透射側)呈現(xiàn)黃色,藍煙/黃煙實際上是一個問題。而NOx排放濃度高的電廠在安裝脫硝裝置前出現(xiàn)黃煙現(xiàn)象是由NO2引起的,與此有本質區(qū)別。
需要說明的是:即使?jié)穹摿蛳到y(tǒng)安裝有煙氣—煙氣再熱器GGH(gas-gas heater),排煙溫度相對較高,但煙氣中大部分H2SO4仍然保持蒸汽狀態(tài),仍會出現(xiàn)藍煙。
在大多數(shù)情況下,當煙氣中H2SO4氣溶膠的濃度超過10 ppm(對應SO3的濃度為35.7 mg/m3)時,會出現(xiàn)可見的藍煙/黃煙煙羽,且硫酸氣溶膠的濃度越高,煙羽的顏色越濃、煙羽的長度也越長,嚴重時甚至可以落地[6]。
該廠1號煙囪SO3排放濃度一般在60 mg/m3以上,藍煙非常明顯,且煙羽很長。
根據(jù)燃煤量、硫分可以對采用SCR脫硝、濕法脫硫的燃煤電廠是否產(chǎn)生藍煙進行判定。
燃煤理論煙氣量的公式
式中:Vg——單位燃料理論干煙氣量,m3/kg;CC、CS、CN——燃煤中碳、硫、氮的含量,%;
L——理論空氣量,m3/kg,L=0.241 3Q+0.5;Q——低位發(fā)熱量,MJ/kg。
燃煤SO2產(chǎn)生量可按公式(2) 計算
式中:B——燃煤量,kg;
β——燃煤全硫中可燃硫的含量,一般取0.8或0.85,在此按污染減排核查算法取值0.85;
CSO2——SO2產(chǎn)生濃度,mg/m3。
由1.2.3可得公式(4)
式中:CSO3——SO3的濃度;
a——SO2前期轉化率,取值1%;
k——每層催化劑的轉化率,取值0.5%;
n——SCR脫硝催化劑層數(shù);
80——SO3的摩爾質量,g/mol;
64——SO2的摩爾質量,g/mol。
由以上論述和公式可知,SO3是由SO2部分氧化產(chǎn)生的,而SO2的濃度與燃煤硫分、燃煤發(fā)熱量等因素有關。下面以低位發(fā)熱量為20.9 MJ/kg的燃煤為例,對SO3的排放濃度進行推導。
由公式(1)可知:對于低位發(fā)熱量為20.9 MJ/kg、碳含量70%、燃煤硫分1%、氮含量1%的燃煤,每千克燃煤的理論煙氣量為5.702 9 m3。
由公式(2) 可知:每千克硫分為1%的燃煤產(chǎn)生SO2的量是17 g。
按照《火電廠大氣污染物排放標準》 (GB 13223—2011)[7]的要求,煙氣量需折算到氧量為6%,即過??諝庀禂?shù)為
在此條件下,每千克燃煤的煙氣量
V=1.4×5.702 9=7.984 1 m3
所以,燃煤硫分1%對應的SO2產(chǎn)生濃度為
CSO2=17×1 000÷7.984 1=2 129 mg/m3
對于采用SCR脫硝裝有3層催化劑的情況
CSO3=1.25×2 129×(1%+0.005×3)=66.5 mg/m3
對于靜電除塵、濕法脫硫的情況而言,SO3的去除率一般為45%左右。燃煤硫分1%對應的SO3排放濃度為
而當煙氣中H2SO4氣溶膠的濃度超過10 ppm(對應SO3的濃度為35.7 mg/m3)時,極有可能出現(xiàn)藍煙。由此,可得出SO3排放濃度的數(shù)學模型
S/[0.0186 7C+0.7S+0.8N+0.190 6Q+0.395]最終得到數(shù)學模型
對于低位發(fā)熱量為20.9 MJ/kg、碳含量70%、氮含量1%的燃煤,式(6) 可以簡化為
由此得出,燃煤硫分高于1%極有可能出現(xiàn)藍煙,硫分越高藍煙越濃、煙羽越長。
某電廠1號煙囪機組燃煤硫分在1.6~2.1%,藍煙明顯;2號煙囪機組燃煤硫分在1.0~1.3%,藍煙輕微;3號煙囪機組燃煤硫分在0.8~1.1%,很少出現(xiàn)藍煙。
由于藍煙中的硫酸濃度只有ppm數(shù)量級,經(jīng)大氣稀釋后,沒有證據(jù)發(fā)現(xiàn)低濃度的硫酸氣溶膠對人體有害。但是硫酸氣溶膠和煙氣及大氣中的金屬微粒相結合,形成可吸入物,這些可吸入物對人體的毒害非常強,是目前關注的重點。
SO3對設備的危害是明顯的,包括兩方面:一是可以造成煙道設備的低溫酸性腐蝕,二是和脫硝逃逸的氨反應生成NH4HSO4,即發(fā)生硫酸氫氨ABS(ammonium bisulfate)現(xiàn)象,造成空氣預熱器堵塞,或者引起電除塵器性能下降。
上海、浙江等省市已將消除有色煙羽寫入地方環(huán)保標準。
SO3去除技術主要包括降低燃煤硫分、爐內(nèi)噴堿性物質、爐后噴堿性物質、脫硝催化劑配比的調(diào)整、除塵器前噴氨、裝低溫省煤器、采用濕式靜電除塵器等,現(xiàn)對4種方法作簡要介紹。
在爐膛中噴入堿性物質已被證明是有效的減排SO3的措施。如爐內(nèi)噴鈣技術,既可脫除部分SO2、防止SCR的砷中毒,又可有效控制SO3,SO3脫除率最高可達50%。
在爐后噴入堿性物質既可減少SO3對空預器的腐蝕,又能有效降低SO3排放。一般來說,要控制SO3的排放,堿性物質的噴入位置應設置在空預器之后。但對于存在空預器低溫腐蝕的機組,應把吸收劑的噴入點選在空預器的上游,且應加裝必要的空預器清洗裝置。如在除塵器前噴入堿性吸收劑,則必須考慮對除塵器產(chǎn)生的影響,如除塵器入口煙塵濃度的增加、煙塵比電阻的變化等。典型的循環(huán)流化床鍋爐CFB(circulating fluidized bed boiler) 和增濕循環(huán)灰脫硫技術NID(new integrated deswlfurization) 工藝,對SO3脫除率可達 80~90%[6]。
在除塵之前安裝低溫省煤器具有明顯的節(jié)約能源和水資源、減少煙氣量、提高除塵和脫硫效率的作用,已經(jīng)在火電廠得到較為廣泛的應用。
其降低SO3的效果也很好,有報道其對SO3的脫除效率達到95%[7]。其原理是:隨著煙溫降低,大部分SO3可凝結并被煙塵吸附,在除塵器隨煙塵被去除。
濕式靜電除塵器WESP(wet electro static precipitator) 能有效地收集亞微米顆粒和酸霧。WESP可以設計成立式或臥式的,收集表面可以是管式或平板式。管式WESP的占地面積較小,效率一般比平板式高。WESP可與濕式脫硫塔集成在一起,收集從脫硫塔逃逸出來的細小硫酸霧滴,其對SO3的脫除率達80%以上。
2014年9月,國家發(fā)改委、環(huán)保部和能源局三部委聯(lián)合下發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,燃煤電廠全面實施超低排放改造。
為滿足節(jié)能和環(huán)保的雙重要求,低溫省煤器和WESP被大量采用。低溫省煤器具有節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點,WESP具有去除多種污染物的優(yōu)勢,這兩種工藝,是重點推薦的去除SO3的工藝。
燃煤電廠的藍煙現(xiàn)象直接由H2SO4氣溶膠引起,間接由SO3濃度高造成。
本文推導的SO3排放濃度數(shù)學模型是在特定條件下得出的,在實際應用中吻合度很高,可以作為類似煙氣處理工藝的電廠燃煤硫分是否出現(xiàn)藍煙的判定。
藍煙可以通過多種方法去除,在實際處理時可根據(jù)生產(chǎn)的實際情況,合理選擇處理工藝;低溫省煤器和濕式電除塵器是重點推薦的去除工藝。