毛雙華,林國(guó)輝,王浩添
(浙江巨化熱電有限公司,浙江 衢州 324000)
現(xiàn)階段,燃煤發(fā)電廠(chǎng)全面實(shí)施超低排放和節(jié)能改造,以大幅降低發(fā)電煤耗和污染排放,使電力行業(yè)向清潔化、高效化發(fā)展。國(guó)內(nèi)常規(guī)的高效除塵設(shè)備對(duì)粒徑為0.1~2.5 μm的細(xì)顆粒不能有效捕集,當(dāng)顆粒物直徑小于2.5 μm時(shí),除塵效率明顯下降,極端情況下甚至低于40%,而現(xiàn)階段工業(yè)煙塵排放主要成分為超細(xì)粉塵。
浙江巨化熱電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巨化熱電廠(chǎng)”)8號(hào)機(jī)組原設(shè)有電袋除塵裝置,粉塵排放質(zhì)量濃度(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濃度”)為13 mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),下同),不能滿(mǎn)足5 mg/m3的超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,需要進(jìn)行煙氣除塵技術(shù)改造。通過(guò)對(duì)相變凝聚技術(shù)的深入研究,并結(jié)合熱電企業(yè)的實(shí)際情況,安裝了煙氣相變凝聚綜合處理裝置以降低粉塵排放,并利用熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)水量大的特點(diǎn)進(jìn)行低溫潛熱回收利用,同時(shí)該技術(shù)還可以達(dá)到收水節(jié)能的效果。
相變凝聚技術(shù)是在機(jī)組脫硫塔出口煙道布置相變凝聚器,利用煙氣換熱、顆粒物相變凝聚等方式,脫除煙氣中的粉塵顆粒。根據(jù)熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)水量較大的特點(diǎn),配合現(xiàn)有除鹽水綜合利用系統(tǒng),用常溫除鹽水作為相變凝聚器的冷卻介質(zhì),進(jìn)行熱量回收,換熱后的除鹽水進(jìn)入低低溫省煤器作為鍋爐補(bǔ)水,最終進(jìn)入鍋爐給水系統(tǒng)。
相變凝聚裝置內(nèi)部布置有數(shù)量眾多的毛細(xì)冷凝管,冷凝管采用巨化集團(tuán)生產(chǎn)的PTFE(聚四氟乙烯)制成,可在脫硫塔后的低溫腐蝕環(huán)境中長(zhǎng)期運(yùn)行。
相變凝聚脫除細(xì)顆粒的原理是:飽和煙氣中水蒸氣在細(xì)顆粒表面相變、凝聚、長(zhǎng)大,并同時(shí)產(chǎn)生熱泳和擴(kuò)散泳作用,促使細(xì)顆粒在溫度梯度的作用下向冷的管壁移動(dòng),附著在管壁表面的液膜上,最后在重力作用下,隨著流動(dòng)的液膜被收集。在顆粒物脫除過(guò)程中,通過(guò)控制裝置內(nèi)部冷凝管壁面的溫度來(lái)控制飽和濕煙氣的相變程度,結(jié)合濕式相變冷凝、凝聚、慣性等多重除塵機(jī)制,實(shí)現(xiàn)“收水+除塵+余熱回收”功能[1]。
相變凝聚裝置主要包括低溫?zé)煔鈸Q熱器和除霧器,安裝于脫硫塔出口水平煙道。煙氣介質(zhì)的主要條件是:溫度不高于60℃,過(guò)飽和濕煙氣,煙氣流速3~5 m/s,具有酸腐蝕性(pH值為1~3)和氯腐蝕性。低溫腐蝕往往是低溫?fù)Q熱器面臨的最大問(wèn)題,傳統(tǒng)換熱器采用ND鋼作為換熱管管材,然而ND鋼不能徹底解決低溫腐蝕的問(wèn)題。本項(xiàng)目采用PTFE作為煙氣換熱器管材,PTFE的物理、化學(xué)性能極其穩(wěn)定,基本不溶于任何酸堿以及溶劑,具有優(yōu)異的耐腐蝕性能,對(duì)煙氣成分、換熱器管壁溫度以及煙氣酸露點(diǎn)沒(méi)有特殊要求[2]。同時(shí),PTFE管材表面光滑,不積灰,不結(jié)垢,易清理[3]。
因PTFE導(dǎo)熱系數(shù)較金屬低,為增大換熱效果,煙氣換熱器以小直徑PTFE軟管作為換熱元件。PTFE換熱管具有極強(qiáng)的耐腐蝕性,可有效防止低溫酸腐蝕,最大限度地利用煙氣余熱,而且使用周期長(zhǎng),維修成本低[4]。
研究表明,煙氣中的顆粒物經(jīng)常規(guī)除塵器和濕法脫硫后,粒徑分布峰值在2.5 μm附近,顆粒物以微細(xì)顆粒為主,且濃度很高,更易富集有害物質(zhì)。本次改造是基于相變凝聚綜合處理技術(shù),其中的相變凝聚除塵器能有效脫除煙氣中的細(xì)顆粒,并實(shí)現(xiàn)有毒重金屬(如汞、砷等)的脫除,同時(shí)起到回收汽化潛熱和收水的效果。
巨化熱電廠(chǎng)8號(hào)鍋爐為杭州鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的NG-280/9.8-M型鍋爐,2001年3月正式移交生產(chǎn),主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。8號(hào)機(jī)組目前設(shè)有電袋除塵裝置,粉塵排放濃度為13 mg/m3,不能滿(mǎn)足5 mg/m3的超低排放粉塵標(biāo)準(zhǔn)要求,需要進(jìn)行煙氣除塵技術(shù)改造。
表1 8號(hào)鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
本次改造是在8號(hào)鍋爐(280 t/h)爐后脫硫塔出口煙道布置PTFE相變凝聚除塵設(shè)備,降低鍋爐脫硫塔后排煙溫度,使飽和煙氣冷凝,顆粒物在多重機(jī)制作用下脫除。該裝置通過(guò)煙氣換熱加熱常溫除鹽水,一路送至除氧器并入機(jī)爐給水系統(tǒng),一路進(jìn)入6號(hào)、7號(hào)機(jī)組的低低溫省煤器再加熱,最終進(jìn)入全廠(chǎng)鍋爐給水系統(tǒng)。煙氣經(jīng)脫硫塔脫硫后變成飽和濕煙氣進(jìn)入相變凝聚器冷凝后,冷凝水進(jìn)入脫硫塔塔外漿池匯流管再利用,煙氣則通過(guò)除霧器由煙囪排出。相變凝聚系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
圖1 相變凝聚系統(tǒng)工藝流程
相變凝聚器布置在脫硫塔出口的水平煙道上,為保證煙氣流速均勻并滿(mǎn)足工藝要求,在進(jìn)口和出口位置設(shè)置煙道擴(kuò)口,將除霧器布置在換熱管后面。進(jìn)口煙道擴(kuò)口中布置導(dǎo)流板,使進(jìn)入相變凝聚器的流場(chǎng)分布均勻,提高除塵、換熱效率。相變凝聚器下部設(shè)置高效收水裝置,收集起來(lái)的水通過(guò)下部的收水斗送入脫硫塔塔外漿池。圖2所示為脫硫塔后的現(xiàn)場(chǎng)煙道布置,脫硫塔出口的直煙道段為前期改造預(yù)留位置,正好用于安裝相變凝聚裝置。圖3為安裝現(xiàn)場(chǎng)。
相變凝聚技術(shù)中液滴長(zhǎng)大是一個(gè)復(fù)雜的傳熱傳質(zhì)過(guò)程,影響液滴長(zhǎng)大的主要因素是停留時(shí)間、過(guò)飽和度、溫度、顆粒所處的位置、氣流的速度、顆粒的物化特性、初始粒度分布以及相變室的壁面特性[5]。
圖2 脫硫塔后煙道布置
圖3 相變凝聚裝置安裝現(xiàn)場(chǎng)
8號(hào)機(jī)組相變凝聚裝置按鍋爐額定負(fù)荷工況(280 t/h)設(shè)計(jì),具體技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 8號(hào)機(jī)組相變凝聚裝置技術(shù)參數(shù)
由表2可以看出,飽和煙氣經(jīng)相變凝聚處理后溫度下降3℃,除鹽水量150 t/h,水溫升高約20℃,回收熱量約2.4 MW。相變凝聚器采用PTFE軟管作為換熱管材,由于其表面分子對(duì)其他分子吸引力小,因而摩擦系數(shù)非常小,對(duì)流體產(chǎn)生的流動(dòng)摩擦阻力也較小[6]。該裝置煙氣側(cè)阻力約為300 Pa,大大低于金屬換熱器,降低了電耗成本。
此次改造結(jié)合熱電企業(yè)實(shí)際情況,用除鹽水作為換熱介質(zhì)。該廠(chǎng)現(xiàn)有5臺(tái)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,設(shè)有4臺(tái)低低溫余熱回收裝置,利用煙氣余熱加熱除鹽水作為鍋爐補(bǔ)水,提高了全廠(chǎng)熱效率[7]。本次改造將相變凝聚裝置并入全廠(chǎng)除鹽水系統(tǒng),常溫除鹽水經(jīng)脫硫塔出口煙氣加熱后,去往6號(hào)、7號(hào)低低溫省煤器作為鍋爐補(bǔ)水進(jìn)行二次加熱,最終進(jìn)入鍋爐給水系統(tǒng)。本技術(shù)多層次利用煙氣潛熱,提高了能源利用率。
飽和煙氣通過(guò)相變凝聚裝置冷凝后,細(xì)顆粒、SO3以及重金屬在熱泳力等作用下到達(dá)換熱管,隨著冷凝水一起沿管壁流下,從而達(dá)到對(duì)微細(xì)粉塵的脫除效果[8]。
通過(guò)對(duì)煙氣顆粒物進(jìn)行采樣檢測(cè),本文選擇2個(gè)工況進(jìn)行實(shí)例分析:鍋爐負(fù)荷分別為260 t/h和200 t/h,雙磨運(yùn)行,除鹽水流量控制在130 t/h,除鹽水進(jìn)口溫度為20℃,測(cè)得數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 粉塵檢測(cè)數(shù)據(jù)
由表3可以發(fā)現(xiàn),2個(gè)工況下粉塵脫除效率都處于較高水平,煙氣粉塵濃度均在3 mg/m3以下,滿(mǎn)足超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí),對(duì)煙氣中SO3含量進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)相變凝聚裝置可以進(jìn)一步脫除SO3,脫除效率分別為19.29%和18.87%。
飽和煙氣進(jìn)入相變凝聚裝置后,通過(guò)除鹽水冷凝、換熱,降溫3~5℃,冷凝水析出,流量約3~5 t/h。冷凝水中攜帶粉塵顆粒以及其他重金屬(汞和砷),pH值為1~3,呈酸性。為了研究相變凝聚裝置的除塵效果,對(duì)煙氣冷凝水進(jìn)行取樣,樣品無(wú)色無(wú)味,無(wú)肉眼可見(jiàn)物,樣品pH值為2.92,所含成分具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
由表4可以看出,本裝置在節(jié)水的同時(shí),可以脫除多種元素,包括有毒重金屬汞和砷等,進(jìn)一步提高環(huán)保效率。相變凝聚裝置所收集到的冷凝水通過(guò)脫硫地坑重新回到脫硫系統(tǒng)作為系統(tǒng)補(bǔ)水,這也是對(duì)水資源的再利用。
表4 冷凝水成分檢測(cè)數(shù)據(jù)
在機(jī)組負(fù)荷270 t/h、環(huán)境溫度37℃、除鹽水初始溫度24℃、進(jìn)口煙氣溫度54.5℃的工況下,通過(guò)控制除鹽水進(jìn)口調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)進(jìn)水量,煙氣冷凝水流量隨除鹽水進(jìn)口流量大小而變化,具體變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖4。
圖4 除鹽水流量對(duì)冷凝水量以及出口煙氣溫度的影響
從圖4曲線(xiàn)可以看出,隨著除鹽水流量的增加,冷凝水量的增長(zhǎng)速率逐漸降低??梢酝普摚寒?dāng)除鹽水流量達(dá)到某個(gè)值時(shí),冷凝水量趨于平穩(wěn)。除鹽水流量為160 t/h時(shí),冷凝水流量為4.3 t/h。同樣,隨著除鹽水流量的增加,相變凝聚裝置出口煙氣溫度降低,趨勢(shì)漸緩,煙氣整體降溫幅度不大,進(jìn)口煙氣溫度在54.5℃左右,飽和煙溫降低 2~3℃。
相變凝聚裝置的主要機(jī)制在于冷卻水使煙氣冷凝,從而獲得一系列綜合利用效果。因?yàn)槔鋮s水溫度低、流量大,發(fā)電企業(yè)很難有效利用或處理這部分水源。而熱電企業(yè)補(bǔ)水量大,可利用除鹽水作為冷卻介質(zhì),有效回收煙氣余熱。
該廠(chǎng)在煙氣余熱利用方面已進(jìn)行過(guò)多次技術(shù)改造,全廠(chǎng)設(shè)有4臺(tái)PTFE低低溫省煤器,利用煙氣余熱加熱除鹽水作為鍋爐補(bǔ)水。此次改造將相變凝聚裝置加熱后的除鹽水作為6號(hào)、7號(hào)機(jī)組低低溫省煤器的進(jìn)口水源,提升了余熱換熱器效率以及機(jī)組熱效率,提高了能源利用率。
在上述相同工況下,調(diào)節(jié)除鹽水流量,測(cè)得多組相變凝聚器除鹽水出口溫度,如圖5所示。
圖5 除鹽水流量對(duì)出口水溫的影響
當(dāng)進(jìn)入相變凝聚裝置的除鹽水流量由100 t/h增大至150 t/h時(shí),水溫上升至43.3~46.2℃。隨著鹽水流量的增加,除鹽水溫升為19.3~22.2℃,水溫差值在3℃左右,通過(guò)計(jì)算可知,回收熱量為 2.5~3.5 MW。
相變凝聚裝置在8號(hào)機(jī)組經(jīng)過(guò)安裝、調(diào)試后,已正常運(yùn)行。該項(xiàng)目不僅符合超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,還達(dá)到了收水、余熱回收等效果,是一種綜合性的高效、多功能煙氣處理方法,所達(dá)到的效果有如下幾點(diǎn):
(1)安裝相變凝聚裝置后,粉塵排放濃度降到5 mg/m3以下,符合國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,并能有效脫除煙氣中的細(xì)顆粒及有毒重金屬(汞和砷等)。
(2)通過(guò)相變凝聚裝置對(duì)飽和煙氣進(jìn)行冷凝收水,回收利用到脫硫系統(tǒng)中,減少了資源浪費(fèi)。
(3)通過(guò)相變凝聚裝置,利用煙氣汽化潛熱加熱除鹽水,加熱后的除鹽水作為低低溫省煤器的進(jìn)水,最終進(jìn)入全廠(chǎng)鍋爐給水系統(tǒng),大大提高了全廠(chǎng)熱效率。
水從蒸汽發(fā)生相變成為液體時(shí),會(huì)釋放出大量的熱,被稱(chēng)為汽化潛熱。本項(xiàng)目實(shí)施后,可以有效回收煙氣中水蒸氣的汽化潛熱,同時(shí)煙氣經(jīng)過(guò)相變凝聚器時(shí)會(huì)有煙氣冷凝水,設(shè)備設(shè)有收水裝置,可將冷凝水回收。按一年運(yùn)行7 000 h計(jì)算,預(yù)期收益見(jiàn)表5。
表5 項(xiàng)目收益
(1)直接效益:150 t/h除鹽水溫度升高30℃,年回收熱量為60 480 GJ,節(jié)約標(biāo)煤2 064 t,以標(biāo)煤價(jià)500元/t計(jì),年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約103.2萬(wàn)元。
(2)間接效益:減少脫硫用水,年節(jié)約工業(yè)用水 17 220 t。
(3)增加的電耗:經(jīng)計(jì)算,煙氣阻力增加300 Pa,引風(fēng)機(jī)功率需增加85 kW,用電597 MWh,折算成標(biāo)煤約191 t;水泵用電約增加年消耗標(biāo)煤67 t。
直接經(jīng)濟(jì)效益加上間接經(jīng)濟(jì)效益,扣除增加的消耗,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益110萬(wàn)元。
綜上所述,相變凝聚裝置可以使熱電廠(chǎng)的能源利用率得到提高,節(jié)能效果較好,投資回收期不超過(guò)5年。
相變凝聚裝置在8號(hào)機(jī)組運(yùn)行投產(chǎn)以來(lái),存在以下問(wèn)題需進(jìn)一步研究處理:
(1)本次改造時(shí),電袋除塵器布袋全部更換,除塵效果較好,出口粉塵含量較低,隨著電袋除塵器使用周期變長(zhǎng),電袋除塵效率降低,需進(jìn)一步觀察相變凝聚裝置的使用情況。
(2)不同季節(jié)除鹽水溫度有差異,為保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行,將適時(shí)調(diào)整系統(tǒng)進(jìn)水流量,并觀察其對(duì)相變凝聚效率是否有影響。
(1)將相變凝聚裝置應(yīng)用在熱電廠(chǎng)余熱系統(tǒng)中,不但解決了粉塵超低排放的問(wèn)題,同時(shí)達(dá)到了煙氣收水、余熱回收、重金屬污染物的脫除等多重效果,既實(shí)現(xiàn)了環(huán)保提升,又達(dá)到了節(jié)能減排、余熱利用等效果。
(2)巨化熱電廠(chǎng)使用相變凝聚裝置,全年收益110萬(wàn)元,預(yù)計(jì)5年內(nèi)收回節(jié)能改造投資。
(3)采用PTFE作為換熱管材,利用其耐腐蝕、效率高等特點(diǎn),降低了維護(hù)成本,提高了機(jī)組安全性及經(jīng)濟(jì)性。
(4)巨化熱電廠(chǎng)8號(hào)機(jī)組相變凝聚裝置的投用,不僅打開(kāi)了熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)節(jié)能環(huán)保一體化改造的新道路,同時(shí)也打破了傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路,為今后的節(jié)能環(huán)保工作提供了新方向。