文-易衛(wèi)華 中國醫(yī)藥集團聯(lián)合工程有限公司
膜分離是一種壓力驅(qū)動的處理過程,包括微濾、超濾、納濾、反滲透等。其分離原理主要是基于滲透膜的選擇透過性,通過施加外壓,水能夠順利通過膜,而其它的化合物則或多或少甚至完全被膜截留,從而達到分離目的。近年來,隨著各行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格及水資源的日益短缺,膜分離技術(shù)在工業(yè)污水處理及回用領(lǐng)域得到了越來越廣泛的應(yīng)用。使用較為成熟的領(lǐng)域主要包括紡織染整、重金屬廢水、食品工業(yè)及造紙工業(yè)等。在電池工業(yè)污水處理中,由于受限于污水中較高的TDS及用水的較高要求,目前較少有膜分離技術(shù)應(yīng)用于電池工業(yè)廢水回用中。
某化工廠主要生產(chǎn)汽車鋰離子動力電池和儲能電池正極材料前驅(qū)體——電池級正磷酸鐵,其主要生產(chǎn)原理為:鐵鹽、草酸鹽或磷酸鹽溶液在合適的反應(yīng)條件下生成沉淀物,再將沉淀物與反應(yīng)溶液過濾,并對沉淀物產(chǎn)品中的金屬與非金屬雜質(zhì)進行分離去除即可。具體生產(chǎn)主要分為粗品生產(chǎn)及精制兩個階段。在粗品生產(chǎn)階段,硫酸亞鐵、磷酸、氨水及磷酸氫二氨等反應(yīng)物在一定條件下生成磷酸鐵,經(jīng)壓濾機壓濾得到的濾餅即為粗品。粗品生產(chǎn)階段通過套用消納沒有外排污水產(chǎn)生。精制階段則分為氧化和老化兩個工序,氧化工序為向濾餅中通入硫酸充分反應(yīng),再通入大量純化水(電導(dǎo)率≤10μS/cm)進行持續(xù)清洗60~90min以去除其中的金屬及非金屬雜質(zhì),保證產(chǎn)品達到電池級,此工序會產(chǎn)生大量的氧化清洗污水;老化工序為向壓濾機的濾餅中通入磷酸充分反應(yīng),再同樣通入大量純化水(電導(dǎo)率≤10μs/cm)進行持續(xù)清洗60~90min以去除雜質(zhì),此工序也會產(chǎn)生大量的老化清洗污水。氧化清洗污水和老化清洗污水即電池級正磷酸鐵生產(chǎn)工業(yè)的主要污水來源,其主要污染因子為氨氮、磷酸鹽、硫酸鹽及pH。
根據(jù)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),典型的污水水質(zhì)指標(biāo)如下表1所示。
表1 污水水質(zhì)一覽表
因該企業(yè)位于工業(yè)園區(qū),園區(qū)有成熟的配套管網(wǎng)及末端污水處理廠(采用A/O法作為處理主體,具有脫氮但無除磷功能),該項目排水達到該污水處理廠規(guī)定的進水標(biāo)準(zhǔn)(參照《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級排放標(biāo)準(zhǔn))即可進入污水處理廠進一步處理,各主要污染因子排放指標(biāo)如表2所示。
表2 項目原有污水排放指標(biāo)一覽表
該企業(yè)配套污水站采用傳統(tǒng)處理工藝,所有污水經(jīng)調(diào)節(jié)池均質(zhì)均量后,投加足量熟石灰,控制污水pH在8~9,使污水中的磷酸鹽生成磷酸鈣沉淀去除。出水經(jīng)沉淀后再經(jīng)砂濾,最終達標(biāo)排放。其主要反應(yīng)原理如下:
按表1的總磷含量計算,Ca(OH)2理論投加量約1.5kg/t污水,而實際運行中,投加量一般為8~10kg/t污水,因而,該污水站一直存在運行成本較高的問題。噸水運行費用在10元/t污水左右,主要為投加的藥劑費。為降低運行成本,可考慮中水回用,從源頭減少處理規(guī)模。
為減少運行成本,考慮采用膜分離技術(shù),在產(chǎn)生污水的氧化工序和老化工序進行中水回用,從源頭減少處理規(guī)模,因該企業(yè)電池級產(chǎn)品生產(chǎn)要求,中水回用水質(zhì)必須達到電導(dǎo)率≤10μS/cm。須采用反滲透級別的膜組件。為驗證此思路的可行性,采用本項目污水進行了反滲透小試實驗。
采用的小試實驗流程為“項目污水-原水泵-保安過濾器-增壓泵-反滲透膜組件-出水”,膜組件為單支陶氏公司生產(chǎn)的BW30-4040反滲透膜組件,該膜組件為卷式聚酰胺復(fù)合膜,單支有效面積為7.2m2,標(biāo)稱脫鹽率為99.3%。小試過程添加了3ppm阻垢劑,小試實驗發(fā)現(xiàn),污水經(jīng)一級反滲透系統(tǒng)后,出水電導(dǎo)率可降低至100~200μS/cm,具有較好的處理效果。但小試運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)小試系統(tǒng)存在如下問題:
①系統(tǒng)污堵較快,且較難清洗:每天小試10小時,運行5天左右,膜組件就出現(xiàn)了較嚴(yán)重污堵,采用CEB酸洗及堿洗后恢復(fù)效果依然有限,直接導(dǎo)致在小試一個月左右后,膜組件基本報廢。同時,膜組件前端的保安過濾器基本2天左右須更換一次。
②系統(tǒng)膜通量及回收率均較低:為延長系統(tǒng)的CEB清洗周期,保證系統(tǒng)的連續(xù)運行,只能盡量降低膜通量及回收率。正常運行的膜通量在8L/m2·h左右,回收率僅能控制在40%以下,還有60%的濃縮液需要進一步處理,對污水的減量效果十分有限。
③雖然系統(tǒng)對污水具有較好的脫鹽作用,但產(chǎn)水較難達標(biāo),原水電導(dǎo)率在20000μS/cm左右,雖然系統(tǒng)有99%的脫鹽率,但依然無法滿足回用于生產(chǎn)的要求。
產(chǎn)生上述問題,主要分析有如下原因:
①項目污水中含有一定量的納米級別的磷酸鐵顆粒,這是造成污堵及通量較低的最主要原因。電池級正磷酸鐵產(chǎn)品顆粒本身為納米級別,而氧化清洗及老化清洗工序中,壓濾機濾布孔隙不足以完全截留產(chǎn)品,必然有少量產(chǎn)品顆粒進入污水中,直接造成膜組件前端的保安過濾器很快堵塞,且5μm孔徑的保安過濾器不能完全截留,進一步導(dǎo)致膜組件的污堵。
②污水中含有一定量的鐵離子及硫酸根離子,鐵離子對聚酰胺復(fù)合膜的氧化具有催化作用,硫酸根離子則能形成硫酸鈣沉淀附著于膜表面,基本無法通過CEB清洗去除。對膜造成永久性損傷,這是造成單級反滲透膜使用壽命較低的主要原因。
③污水中的TDS過高,污水中TDS在10000mg/L左右,已超出陶氏BW30系列膜組件的推薦進水要求,從而導(dǎo)致膜組件加速報廢。
針對單級反滲透小試存在的問題,從進水水質(zhì)方面考慮,根據(jù)對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)測,產(chǎn)生污水的氧化清洗工序和老化清洗工序排水水質(zhì)隨清洗進行的時段不同而呈明顯的差異,清洗初期排水污染物濃度特別高,而末期的排水則污染物濃度很低,清洗各時間段排水的典型水質(zhì)如表3所示。
表3 清洗各時間段排水水質(zhì)一覽表
因而,可考慮將氧化清洗污水和老化清洗污水前期排水單獨收集作為高濃母液不考慮回收,直接進入污水處理站,而中后期的清洗污水則單獨收集后處理回用。根據(jù)連續(xù)跟蹤監(jiān)測,確定將清洗前期約5min內(nèi)污水單獨收集作為高濃母液,其余為正常清洗污水,典型的高濃母液、氧化清洗污水和老化清洗污水水質(zhì)指標(biāo)如表4所示。
表4 分類后項目污水水質(zhì)一覽表
從表4可看出,將前期清洗污水作為高濃母液單獨收集后,雖然總清洗污水水量僅減少10m3/d,但水質(zhì)有大幅度提高,大大減少了回用難度。
從處理流程上考慮。在采用反滲透作為處理主體的思路前提下,為減少膜污堵,提高膜使用壽命,前端預(yù)處理必不可少。
首先,必須去除污水中微量納米級別的磷酸鐵顆粒,由于顆粒粒徑較小,砂濾或多介質(zhì)過濾器等常規(guī)過濾設(shè)施無法滿足要求,考慮采用超濾工藝。超濾篩分孔徑范圍一般為1~20nm,可對磷酸鐵顆粒進行有效去除,保證后續(xù)處理設(shè)施的運行。
其次,根據(jù)小試實驗結(jié)果,單級反滲透出水電導(dǎo)率在100~200μS/cm,要達到回用要求,必須再進一步膜分離,因而,須考慮后端再串聯(lián)一級反滲透。
最后,分析表4的混合清洗污水水質(zhì)并結(jié)合生產(chǎn)工藝可得知,污水中的大部分TDS由磷酸根和硫酸根帶來,由此帶來的反滲透膜永久污堵不可避免,但可考慮在兩級反滲透前面增加納濾作為進一步預(yù)處理,分擔(dān)反滲透膜的污堵壓力,保證系統(tǒng)整體的使用壽命。納濾是介于反滲透和超濾之間的一種壓力驅(qū)動型膜分離技術(shù)。具有獨特的電荷效應(yīng)及篩分效應(yīng)。對高價態(tài)的離子有較好的去除率,且由于納濾達到同樣的滲透通量所必需施加的壓差比用反滲透低0.5~3.0MPa,故NF膜過濾又稱“低壓反滲透”。在反滲透前采用納濾預(yù)處理,不僅可以分擔(dān)反滲透的負(fù)荷,且在同等脫鹽率條件下更節(jié)能。
綜上分析,采用“超濾+納濾+兩級反滲透”的處理工藝對項目污水進行處理回用,其中,納濾系統(tǒng),反滲透系統(tǒng)前均投加阻垢劑,此外,為保證最終產(chǎn)水pH,在二級反滲透前加適量NaOH調(diào)節(jié)進水pH。工藝流程如圖1所示。
圖1 項目污水回用工藝流程
項目污水首先進入超濾系統(tǒng),超濾系統(tǒng)采用陶氏公司生產(chǎn)的外壓式柱式中空纖維超濾膜組件,共6支,型號為SFP2860,膜面積51m2,設(shè)計處理規(guī)模300m3/d,設(shè)計回收率90%,設(shè)計膜通量40L/m2·h;納濾系統(tǒng)采用18支陶氏公司生產(chǎn)的卷式聚酰胺復(fù)合膜組件,型號為NF270-400,共18支,膜面積37m2,設(shè)計處理規(guī)模360m3/d,設(shè)計回收率80%,設(shè)計膜通量20L/m2·h,采用三支六芯裝壓力容器,2:1二段式排列,段內(nèi)濃縮液回流設(shè)計;反滲透系統(tǒng)采用陶氏公司生產(chǎn)的卷式聚酰胺復(fù)合膜組件,型號為BW30-400,膜面積37m2,一級反滲透系統(tǒng)采用18支膜組件,設(shè)計處理規(guī)模360m3/d,設(shè)計回收率75%,設(shè)計膜通量17L/m2·h,采用三支六芯裝壓力容器,2:1二段式排列;二級反滲透系統(tǒng)采用12支膜組件,設(shè)計處理規(guī)模270m3/d,設(shè)計回收率75%,設(shè)計膜通量20L/m2·h,采用二支六芯裝壓力容器并聯(lián)。一、二級反滲透共用膜架。
項目竣工并調(diào)試完畢后,運行半年內(nèi),回收率及膜通量均能達到設(shè)計要求,且系統(tǒng)運行穩(wěn)定,系統(tǒng)運行一年后,產(chǎn)水率略有下降,但依然能保證系統(tǒng)最終出水電導(dǎo)率≤10mS/cm,出水水量200m3/d。超濾系統(tǒng)、納濾系統(tǒng)CEB清洗周期為一個月/次,反滲透系統(tǒng)CEB清洗周期為2個月/次,直接運行成本約6.0元/t產(chǎn)水,典型的原水水質(zhì)及各處理工序產(chǎn)水水質(zhì)如表5所示,典型的進出水電導(dǎo)率及脫鹽率如圖2所示。
表5 回用系統(tǒng)各工序產(chǎn)水水質(zhì)一覽表
圖2 典型進出水電導(dǎo)率及脫鹽率圖
與原有污水處理工藝相比,采用膜處理工藝進行污水處理回用后,項目污水處理量及排放量均大大減少,由原有330m3/d減少至120m3/d(高濃母液30m3/d+回用系統(tǒng)排水90 m3/d),污水排放削減量210m3/d,可節(jié)約污水處理費用約60萬元/a,此外,因回用系統(tǒng)產(chǎn)生了210m3/d的回用純化水,可直接用于生產(chǎn),因而,該廠自來水用水量及純化水制水機制水量均可減少。
通過對氧化和老化工序進行排水高低濃度分質(zhì)控制,當(dāng)?shù)蜐舛任鬯M水電導(dǎo)率在12000μS/cm以內(nèi)時,采用“超濾+納濾+兩級反滲透”處理工藝,脫鹽率能穩(wěn)定達到99.9%以上,出水電導(dǎo)率穩(wěn)定在10μS/cm以內(nèi),可回用于電池級別正磷酸鐵的生產(chǎn);膜處理回用系統(tǒng)整體回收率在67%,直接運行成本約6元/t產(chǎn)水,超濾、納濾系統(tǒng)清洗頻率在1個月/次,反滲透系統(tǒng)清洗頻率在2個月/次,系統(tǒng)整體使用壽命在一年以上,直接運行成本約6元/t產(chǎn)水。