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熱電廠排污及疏放水系統(tǒng)的節(jié)能改造

2018-10-16 12:10:52杜立剛
電站輔機(jī) 2018年3期
關(guān)鍵詞:汽水水箱容器

杜立剛

(東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司,四川 德陽 618000)

0 概 述

某自備熱電廠始建于1953年,經(jīng)過不斷的增容改造,現(xiàn)已是10臺機(jī)組的自備電站,額定壓力為3.82 MPa。在10臺機(jī)組中,有5臺機(jī)組投產(chǎn)于1955年,2臺機(jī)組投產(chǎn)于1977年,3臺機(jī)組投產(chǎn)于1989年。自備電站除了發(fā)電外,還承擔(dān)了廠區(qū)附近1000多萬平米的冬季采暖供熱和部分熱水入戶的任務(wù),但配套的機(jī)組設(shè)備較為落后和老舊,設(shè)備的性能下降,存在大量跑、冒、滴、漏等諸多問題,運(yùn)行中常出現(xiàn)非計(jì)劃停機(jī),許多該回收的汽、水未被有效利用。同時(shí),因設(shè)備投運(yùn)的年代久遠(yuǎn),自動(dòng)化控制的水平較低?,F(xiàn)根據(jù)機(jī)組自動(dòng)化運(yùn)行的要求,對機(jī)組定期及連續(xù)排污、汽機(jī)疏放水系統(tǒng)進(jìn)行了測評,并提出了現(xiàn)代化的升級改造方案。

1 改造前的機(jī)組排污系統(tǒng)

在10臺機(jī)組的排污及疏放水系統(tǒng)中,配備了5臺連排擴(kuò)容器、2臺定排擴(kuò)容器、2臺疏水箱和1臺汽水膨脹器。

在連排擴(kuò)容器系統(tǒng)中,2臺機(jī)組共用了1臺擴(kuò)容器,采用手動(dòng)控制底部排水閥門的開度,因機(jī)組負(fù)荷的變化,容器內(nèi)經(jīng)常存不住水而起不到阻汽作用,不僅使連排閃蒸汽無法回收,還造成除氧器內(nèi)的蒸汽倒流,并與連排汽水一同排入定排擴(kuò)容器,造成大量放水閃蒸汽和除氧蒸汽的熱量損失。

改造前疏水箱及膨脹器的布置,如圖1所示。在2臺方形疏水箱的頂部設(shè)有1臺膨脹器,機(jī)組主蒸汽管道疏水、汽機(jī)側(cè)疏水進(jìn)入膨脹器擴(kuò)容閃蒸,二次蒸汽經(jīng)排汽管道排放到大氣中,凝結(jié)水通流入下部的1號、2號疏水箱,在膨脹器上部接入常溫化學(xué)軟化水通過罐體內(nèi)部噴淋管灑水降溫,但冷卻效果不好,已廢棄不用。同時(shí),除氧器的溢流水及鍋爐停爐時(shí)放水也流入疏水箱,疏水箱旁配有2臺疏水水泵,可將疏水箱內(nèi)的水送回除氧器再利用。

圖1 改造前疏水箱及膨脹器的布置

疏水箱配備的疏水泵為常年運(yùn)行,無自動(dòng)控制系統(tǒng),當(dāng)疏水量較大時(shí),疏水就從疏水箱溢流管被直接排入地溝。同時(shí),因方形水箱的密封不嚴(yán)密,泄漏了大量的水蒸氣,給環(huán)境造成了熱污染。改造前機(jī)組的定排擴(kuò)容器的布置,如圖2所示。1號和2號定排擴(kuò)容器設(shè)在鍋爐與汽輪機(jī)廠房之間的零米層,并且與疏水箱并聯(lián),因此,所有的定期排污管放水、主蒸汽管道疏水和事故放水、過熱器疏水、均接入定排擴(kuò)容器,擴(kuò)容閃蒸后二次蒸汽直接排入大氣,排污水流入地下水箱。地下水箱配有2臺水泵,將水送回?zé)峋W(wǎng)。但水泵的運(yùn)行環(huán)境較差,經(jīng)常因故障而無法運(yùn)行,造成地下水箱滿溢后,疏水被排入污水井。

圖2 改造前機(jī)組的定排擴(kuò)容器

排污系統(tǒng)存在的主要問題,是定排擴(kuò)容器內(nèi)的閃蒸汽沒有被回收,直接被排入大氣,造成了熱損失和熱污染,而且污水的利用率非常低。

2 系統(tǒng)改造及方案

對機(jī)組排污及疏放水系統(tǒng)所有管線、閥門及老舊設(shè)備進(jìn)行更換。在機(jī)組排污系統(tǒng)中,采用抗沖刷性的專用排污閥,更換了專用的汽輪機(jī)疏水閥門,從源頭上緩解排污及汽輪機(jī)疏水閥門使用壽命較短的問題。

采用2套帶排水自動(dòng)控制的連排擴(kuò)容器替換原連排擴(kuò)容器,新的連排擴(kuò)容器可自動(dòng)反饋液位信號,從而控制電動(dòng)調(diào)節(jié)閥的開度,實(shí)現(xiàn)了排水時(shí)的恒液位運(yùn)行,確保罐體內(nèi)始終維持一定的水位,確保連排水的閃蒸汽進(jìn)入除氧器被回收利用。同時(shí),在擴(kuò)容器頂部排汽口加裝單向閥,防止電動(dòng)調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障時(shí)除氧水箱蒸汽的回流。改造后的閉式疏水回收裝置,如圖3所示。

圖3 改造后的閉式疏水回收裝置

3 設(shè)備改造及安全措施

3.1 改造方案及運(yùn)行控制

拆除原來的膨脹器和疏水箱,在原地安裝1套新型閉式疏水回收裝置替代,當(dāng)各管路的汽、水進(jìn)入該裝置后,利用液位信號控制變頻水泵的運(yùn)行。自動(dòng)控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)高水位雙泵啟動(dòng),若在超高水位時(shí),可自動(dòng)打開底部的電動(dòng)排水閥,液位恢復(fù)正常后,將自動(dòng)關(guān)閉排水閥,并恢復(fù)單泵運(yùn)行。在水泵出口和電動(dòng)三通閥之間,還安裝了1套電導(dǎo)率在線監(jiān)測系統(tǒng),通過設(shè)定的電導(dǎo)率參數(shù),控制電動(dòng)三通閥的開啟。當(dāng)測得電導(dǎo)率高于設(shè)定值時(shí),開啟鍋爐排污回收裝置,當(dāng)測得電導(dǎo)率低于設(shè)定值時(shí),將汽水送往除氧器。位于裝置頂部的排汽口與鍋爐排污回收裝置相連,避免了乏汽直接排向大氣,減少了汽水損失。

3.2 設(shè)備性能及運(yùn)行特點(diǎn)

閉式疏水回收裝置的形狀與傳統(tǒng)的方形水箱不同,采用了上下封頭的立式罐體形式,并按壓力容器的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,在一定壓力下,便于罐體內(nèi)乏汽的回收。在罐體的下部安裝了2臺疏水泵(1用1備),一體化設(shè)計(jì)的罐體和水泵均置于整體為槽鋼的底座上,并配備了自動(dòng)控制系統(tǒng),可按工藝要求自動(dòng)運(yùn)行。罐體內(nèi)設(shè)除污裝置,可濾除水中雜質(zhì),底部出水口設(shè)有防水泵汽蝕裝置,確保罐內(nèi)各部分的汽水混合比,可有效避免因水溫過高而造成的水泵汽蝕[3]。在電控柜上,可根據(jù)運(yùn)行情況,選擇手動(dòng)或自動(dòng)運(yùn)行,也可選擇水泵為變頻運(yùn)行或工頻運(yùn)行。

3.3 安全措施

該設(shè)備按壓力容器標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,設(shè)計(jì)參數(shù)高于國家標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)行時(shí),在裝置頂部的排氣閥保持常開,確保設(shè)備不超壓。同時(shí),設(shè)有雙泵啟動(dòng)和超水位的緊急排放,具有蜂鳴報(bào)警功能,確保罐體水位在正常范圍之內(nèi)。

3.4 定排擴(kuò)容器系統(tǒng)的改造

改造后鍋爐的排污回收裝置,如圖4所示。

圖4 改造后鍋爐排污回收裝置

3.4.1 運(yùn)行流程及控制

采用2套鍋爐排污回收裝置,替代了原有2臺傳統(tǒng)的定排擴(kuò)容器。2套新增設(shè)備并聯(lián)使用,可互為備用。在保留定排擴(kuò)容器功能的前提下,增加了汽水混合和輸送功能,通過自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了智能化運(yùn)行。該裝置采用采暖熱網(wǎng)水和常溫工藝水作為冷卻介質(zhì),與連排擴(kuò)容器排水、疏水箱排汽、疏水箱不合格水、鍋爐定期排污水、事故放水、汽機(jī)疏水、啟爐前期排汽等混合冷凝成熱水后,再由水泵送入采暖熱網(wǎng)。

從圖4可知,為適應(yīng)部分汽水排放時(shí)存在間歇性和偶然性的特點(diǎn),將冷卻水分三路進(jìn)入設(shè)備,以滿足負(fù)荷變化和運(yùn)行安全的需求,其中一路約為18℃的常溫水,當(dāng)在定期排污、主蒸汽管道疏水等汽量大時(shí)開啟,通過溫度信號控制電動(dòng)閥門的開啟和關(guān)閉。另兩路采用約55℃的熱網(wǎng)回水作為冷卻介質(zhì),以滿足運(yùn)行時(shí)連續(xù)性排放汽水的需求,是蒸汽采暖系統(tǒng)或連排擴(kuò)容器的來水。

3.4.2 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

回收裝置配備了2臺疏水泵(1備1用)。每套裝置均配備了自動(dòng)控制系統(tǒng),在罐內(nèi)頂部設(shè)有三層低壓霧化噴頭,可在上部空間形成均勻致密的水霧層,并在中部形成環(huán)形的水幕層。當(dāng)上升的蒸汽通過水幕層及上部水霧層時(shí),蒸汽就被冷凝。機(jī)組定期排污及壓力較高的汽水,通過汽水分布器減壓后,再被均勻地散布在回收裝置的吸收腔內(nèi)。在底部出水口處,還設(shè)有防水泵汽蝕裝置,當(dāng)水溫過高時(shí),可有效避免水泵汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生。

3.4.3 安全措施

鍋爐排污回收裝置承擔(dān)了定期排污、事故放水、汽機(jī)疏水帶來的壓力沖擊。因此,在設(shè)備設(shè)計(jì)制造時(shí),采取了多種技術(shù)措施以確保裝置的安全運(yùn)行。運(yùn)行時(shí),在裝置頂部的排汽口始終與大氣相連,確保冷卻水系統(tǒng)在出現(xiàn)故障時(shí)不超壓。在自控系統(tǒng)中,設(shè)置了多個(gè)液位動(dòng)作點(diǎn)。低負(fù)荷時(shí),運(yùn)行1臺水泵即可,隨著負(fù)荷增大或水位升高,系統(tǒng)將啟動(dòng)雙泵運(yùn)行,增加排水能力。同時(shí),三路冷卻水的進(jìn)水電動(dòng)閥,也會依次動(dòng)作以控制進(jìn)水量,到達(dá)設(shè)定的極限高液位時(shí),底部的緊急排水閥將被打開,直接對外放水并蜂鳴報(bào)警,此時(shí),該裝置的工作狀態(tài)與傳統(tǒng)定排擴(kuò)容器無異。當(dāng)液位下降至正常水位時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)恢復(fù)正常運(yùn)行。

4 節(jié)能效果和評估

5 結(jié) 語

改造方案完成后,經(jīng)長時(shí)間的運(yùn)行驗(yàn)證,此改造方案較適合北方地區(qū)承擔(dān)城市供暖任務(wù)的熱電機(jī)組,也適合大型工礦企業(yè)的自備電廠。但在該改造方案中,應(yīng)將冷卻水進(jìn)口處的開關(guān)型電動(dòng)球閥,改為電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,可依據(jù)水溫變化調(diào)節(jié)進(jìn)水量的大小。而且,改造所涉及的設(shè)備,均有單獨(dú)的控制系統(tǒng),沒能與機(jī)組DCS連通,不利于集控,也沒有安裝完備的計(jì)量儀器,如流量計(jì)、溫度計(jì)等,所以,對系統(tǒng)的節(jié)能節(jié)水效果,不能準(zhǔn)確地進(jìn)行定量分析。

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