王 葉, 李志偉, 徐 飛, 劉振杰
(中國(guó)北方車輛研究所,北京 100072)
濕式換擋離合器是大功率液力自動(dòng)變速器(Automatic Transmission,AT)的重要傳動(dòng)部件,近幾年來(lái)也加強(qiáng)了對(duì)濕式換擋離合器優(yōu)化控制的研究.目前,濕式換擋離合器主要采用電液比例控制,通過(guò)控制電信號(hào)來(lái)控制油路的流量、壓力等基本特性,從而控制濕式換擋離合器的結(jié)合與分離.電液比例控制中電液比例驅(qū)動(dòng)電路、比例電磁閥是最為關(guān)鍵的兩個(gè)部分,脈寬調(diào)制是通過(guò)調(diào)節(jié)PWM占空比來(lái)改變比例電磁閥中電磁線圈平均電流,并因其具有抗干擾性強(qiáng)、效率高等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用于電液比例控制系統(tǒng)中[1].
比例電磁閥的閥心位移與流經(jīng)電磁線圈的平均電流成正比,即當(dāng)比例電磁閥的驅(qū)動(dòng)控制信號(hào)PWM占空比固定不變時(shí),閥心位置也固定.但當(dāng)PWM占空比改變時(shí),閥心這時(shí)要克服靜摩擦力,從靜止?fàn)顟B(tài)變?yōu)檫\(yùn)動(dòng)狀態(tài),進(jìn)而變成克服動(dòng)摩擦力,故產(chǎn)生所謂的“粘滯”效應(yīng),增大了滯后.為此,常給比例電磁閥閥心疊加一個(gè)小幅的振動(dòng)信號(hào),即所謂的“顫振”信號(hào),使閥芯始終處于運(yùn)動(dòng)狀態(tài),始終克服動(dòng)摩擦力,這樣可以減小滯后,從而改善比例電磁閥的響應(yīng)速度[2].
本研究在分析比例電磁閥控制原理的基礎(chǔ)上,應(yīng)用顫振計(jì)算式對(duì)比例電磁閥驅(qū)動(dòng)芯片TLE7242G 進(jìn)行預(yù)設(shè),實(shí)現(xiàn)比例電磁閥驅(qū)動(dòng)控制信號(hào)上疊加顫振信號(hào),減小了滯環(huán)現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了比例電磁閥的精確控制.
比例電磁閥一般采用直流供電,通過(guò)改變PWM占空比來(lái)控制流經(jīng)電磁線圈的平均電流,然而由于比例電磁鐵線圈的電感特性,當(dāng)PWM作用于電磁線圈時(shí),就會(huì)使流經(jīng)電磁線圈的電流產(chǎn)生滯后和紋波,產(chǎn)生的內(nèi)部紋波即顫振信號(hào)[3],它有利于比例電磁閥閥芯克服摩擦阻力,使閥芯的位移響應(yīng)變快,比例電磁閥出口壓力響應(yīng)也變快,但同時(shí)壓力脈動(dòng)也會(huì)變大.圖1為比例電磁閥在調(diào)制頻率為f、占空比為D的PWM控制信號(hào)下的電流響應(yīng)特性,可以看出線圈電流i在上升一段時(shí)間后,在調(diào)制頻率f下呈指數(shù)函數(shù)波動(dòng).電磁閥電流在高電平結(jié)束時(shí)刻i(tH)和調(diào)制周期結(jié)束時(shí)刻i(tL)的瞬態(tài)電流分別為i+di和i-di,根據(jù)RL回路暫態(tài)分析法可知[4],di的大小是隨占空比D或調(diào)制頻率f改變而變化的.當(dāng)比例電磁閥調(diào)制頻率f較高時(shí),電流波動(dòng)值di接近為零,比例電磁閥線圈電流接近直流.當(dāng)采用低頻PWM控制時(shí),產(chǎn)生的紋波與平均電流的大小調(diào)節(jié)是耦合的,無(wú)法對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化,使壓力響應(yīng)與壓力脈動(dòng)之間產(chǎn)生需要的平衡.目前廣泛應(yīng)用于比例電磁閥控制中的驅(qū)動(dòng)頻率均為高頻PWM(5~40 kHz),電流波動(dòng)值幾乎為0.為了充分發(fā)揮紋波克服摩擦阻力的優(yōu)良特性,需要外接紋波信號(hào)發(fā)生器,即顫振信號(hào)發(fā)生器.
圖1 比例電磁閥在PWM控制信號(hào)下的電流響應(yīng)曲線
TLE7242G是Infineon公司的一種專用芯片,該芯片穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng),電流的控制精度可達(dá)2%,芯片內(nèi)部具有顫振信號(hào)發(fā)生器模塊[5],可實(shí)現(xiàn)在比例電磁閥驅(qū)動(dòng)控制信號(hào)中疊加頻率和幅值均可調(diào)的顫振信號(hào).
國(guó)內(nèi)學(xué)者朱玉田、宮文斌等作者針對(duì)24 V的PWM驅(qū)動(dòng)信號(hào)在比例電磁閥驅(qū)動(dòng)控制中的寄生顫振電流進(jìn)行了分析并對(duì)其計(jì)算公式進(jìn)行了理論推導(dǎo),分析了PWM信號(hào)在電液比例控制中電流的計(jì)算公式,并通過(guò)改變PWM頻率的方式實(shí)現(xiàn)了幅度和頻率均獨(dú)立可調(diào)的顫振信號(hào).
采用同濟(jì)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院朱玉田、唐興華的比例電磁閥顫振占空比算法對(duì)顫振算法進(jìn)行驗(yàn)證.
加入正弦顫振后占空比按式(1)計(jì)算,并按此算法得到的結(jié)果對(duì)TLE7242G芯片進(jìn)行預(yù)設(shè).
Dk=D+pDsinω2k+DT/2/2.
(1)
式中:Dk為加入0≤p≤1顫振信號(hào)后的占空比;D為不加顫振時(shí)的占空比;k為正弦波因子;p為顫振調(diào)制比;ω為顫振周期.
使用某型號(hào)比例電磁閥,實(shí)測(cè)其直流電阻為20 Ω,電感19.5 mH,設(shè)定PWM頻率為10 kHz,顫振頻率為50 Hz,供電電壓U為24 V,無(wú)顫振時(shí)占空比D為0.4,對(duì)應(yīng)負(fù)載電流I0為0.48 A,取調(diào)制比p為0.2,對(duì)應(yīng)顫振電流峰-峰值為0.1 A.
分別測(cè)試不加顫振與加入50 mA、50 Hz正弦顫振時(shí)比例電磁閥掃頻試驗(yàn)及階躍控制試驗(yàn),結(jié)果如圖2~圖5所示.
圖2、圖3為掃頻試驗(yàn)曲線,即驅(qū)動(dòng)控制值由0逐漸增至最大值的過(guò)程,其中圖2(a)為無(wú)顫振時(shí)的掃頻試驗(yàn)曲線,從正向(上升)行程和反向(下降)行程對(duì)比中可明顯看出滯環(huán)效應(yīng),在控制指令為530 mA時(shí),正向行程和反向行程的壓力值最大可差0.6 bar.對(duì)于濕式離合器的緩沖控制而言,如此大的壓力差值非常容易導(dǎo)致控制偏差,造成充油不足而滑磨,或過(guò)充引起沖擊.圖3為有顫振時(shí)的掃頻試驗(yàn)曲線,可以看出,加入顫振后,線性度有所改善,壓力遲滯明顯減小,控制平均值曲線與各行程壓力曲線基本重合,最大的壓力差值為0.1 Bar,為緩沖控制提供了可靠穩(wěn)定的數(shù)據(jù)支撐.圖2與圖3左側(cè)圖中上升(正向行程)和下降(反向行程)延時(shí),反應(yīng)的是從控制指令發(fā)出到系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的時(shí)間.可看出,未加顫振信號(hào)時(shí)延時(shí)大部分在0.1 s以上,加入顫振信號(hào)后延時(shí)均在0.1 s以下,比例電磁閥建壓時(shí)間縮短,響應(yīng)迅速.
圖2 無(wú)顫振的掃頻試驗(yàn)曲線
圖3 有顫振的掃頻試驗(yàn)曲線
圖4、圖5為階躍試驗(yàn)曲線,即驅(qū)動(dòng)控制值由0直接增到某一值的過(guò)程.圖4為無(wú)顫振時(shí)的階躍試驗(yàn)曲線,可看到階躍響應(yīng)時(shí)間最大為0.19 s.圖5為有顫振時(shí)的階躍試驗(yàn)曲線,階躍響應(yīng)時(shí)間明顯減小,最大響應(yīng)時(shí)間為0.11 s.通過(guò)對(duì)比右側(cè)的延時(shí)時(shí)間曲線,加入顫振信號(hào)后的曲線更平緩,即比例電磁閥建壓時(shí)間縮短,響應(yīng)迅速.
圖4 無(wú)顫振的階躍試驗(yàn)曲線
圖5 有顫振的階躍試驗(yàn)曲線
經(jīng)過(guò)比例電磁閥的臺(tái)架試驗(yàn)驗(yàn)證后,將此方法應(yīng)用于大功率AT換擋離合器控制中進(jìn)行試驗(yàn).濕式換擋離合器控制原理框圖如圖6所示.
圖6 濕式換擋離合器控制原理框圖
大功率AT的濕式換擋離合器控制過(guò)程曲線如圖7所示.首先比例電磁閥驅(qū)動(dòng)PWM值為100%,快速充油以消除離合器間隙;然后給比例電磁閥一個(gè)較小的驅(qū)動(dòng)值,使其對(duì)應(yīng)的濕式換擋離合器壓力正好可以克服摩擦力及回位彈簧等的力,達(dá)到初始滑磨點(diǎn),為后續(xù)的扭矩交替做準(zhǔn)備.當(dāng)比例電磁閥的驅(qū)動(dòng)信號(hào)沒(méi)有疊加顫振信號(hào)時(shí),由于滯環(huán)效應(yīng),使回位壓力值高于期望值,如圖7中紅色圓圈位置所示,造成換擋過(guò)程快充油階段沖擊.從圖8可看出,在比例電磁閥驅(qū)動(dòng)信號(hào)中疊加顫振信號(hào)后,同樣的驅(qū)動(dòng)值,加入顫振信號(hào)后明顯減小了滯環(huán)效應(yīng),使回位壓力值達(dá)到期望值,換擋過(guò)程快充油階段油壓變化平緩,柔和過(guò)渡,換擋過(guò)程更平順.
圖7 未疊加顫振信號(hào)的大功率AT起步擋控制過(guò)程曲線
圖8 疊加顫振信號(hào)后的大功率AT起步擋控制過(guò)程曲線
通過(guò)分析比例電磁閥的控制原理,可知為了消除滯環(huán)帶來(lái)的行程誤差,需要在PWM驅(qū)動(dòng)控制信號(hào)基礎(chǔ)上疊加顫振信號(hào).采用TLE7242G驅(qū)動(dòng)芯片的顫振信號(hào)發(fā)生器模塊,并根據(jù)顫振計(jì)算式計(jì)算出顫振頻率和顫振幅度,生成帶有顫振的高頻PWM 驅(qū)動(dòng)信號(hào).試驗(yàn)結(jié)果表明,加入顫振后,明顯地減小了滯環(huán)和建壓時(shí)間,改善了閥心的動(dòng)態(tài)性能.本方法已經(jīng)應(yīng)用于大功率AT濕式換擋離合器的控制系統(tǒng)中,使系統(tǒng)建壓時(shí)間減少了0.1 s,正向行程與反向行程的壓力差由0.6 bar減小至0.1 bar,行
程壓力差減小了0.5 bar,明顯減小了由于滯環(huán)效應(yīng)造成的換擋沖擊,運(yùn)行效果良好.