蘇 文,王志鹍,袁 露,晏 松,吳 勝,李萌萌
(國網(wǎng)安徽省電力有限公司檢修分公司,安徽 合肥 230000)
作為變壓器重要附件之一,套管承擔(dān)著固定引線,實(shí)現(xiàn)變壓器內(nèi)部與外部的連接的作用,其特點(diǎn)為重量輕、體積小、密封良好、方便檢修和維護(hù)等?,F(xiàn)場對(duì)套管的電氣強(qiáng)度和機(jī)械強(qiáng)度要求較高,同時(shí)還需兼具良好的熱穩(wěn)定性。
近年來,500 kV變壓器套管故障逐年增加,輕則引發(fā)變壓器停電,重則引發(fā)變壓器著火、爆炸,給電網(wǎng)、設(shè)備、人身安全帶來極大威脅。因此,必須對(duì)500 kV變壓器套管運(yùn)行狀態(tài)高度重視。
2017年12月,某500 kV變電站值班人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)主變C相在線監(jiān)測裝置乙炔、總烴含量呈持續(xù)增長趨勢,隨即開展了離線油色譜試驗(yàn)。離線試驗(yàn)結(jié)果與在線監(jiān)測裝置數(shù)據(jù)基本相符,歷次油色譜數(shù)據(jù)如表1所示。
變壓器油氣體產(chǎn)氣率按下式計(jì)算:
式(1)中:ra——絕對(duì)產(chǎn)氣率,ml/d;Ci1——第1次取樣濃度,μL/L;Ci2——第2次取樣濃度,μL/L;Δt——第1次與第2次取樣間隔時(shí)間,天;m——總油重,t;ρ——油密度,t/m3。
對(duì)比2017-11-20及2018-01-11變壓器氣體含量,乙炔的絕對(duì)產(chǎn)氣率為0.5,總烴的絕對(duì)產(chǎn)氣率為18,而隔膜式變壓器乙炔絕對(duì)產(chǎn)氣率注意值為0.2,總烴絕對(duì)產(chǎn)氣率注意值為12。
表1 2號(hào)變壓器C相油色譜檢測結(jié)果 μL/L
根據(jù)GB/T 7252—2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》,采用三比值法,即選用H2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2構(gòu)成 3對(duì)比值:C2H2/C2H4,CH4/H2,C2H4/C2H6,在相同情況下,把這些比值以不同編碼表示,根據(jù)測試結(jié)果把3對(duì)比值換算成對(duì)應(yīng)的編碼組,然后查表對(duì)應(yīng)得出故障類型和故障的大體部位的方法。采取三比值法計(jì)算最近1次離線檢測數(shù)據(jù),結(jié)果為0—0—2,判斷故障為高于700 ℃高溫過熱故障。同時(shí),CO和CO2數(shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)定,說明故障未觸及固體絕緣。
如果變壓器內(nèi)部存在鐵芯多點(diǎn)接地故障,可能導(dǎo)致2號(hào)主變C相出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。查閱站內(nèi)鐵芯、夾件接地電流歷次檢測數(shù)據(jù),如表2所示。
表2 C相鐵芯、夾件接地電流 mA
從表2數(shù)據(jù)可知,近半年來,2號(hào)主變C相鐵芯、夾件接地電流無明顯變化,故排除變壓器內(nèi)部存在鐵芯多點(diǎn)接地故障。
針對(duì)2號(hào)主變C相乙炔數(shù)據(jù)異常,對(duì)2號(hào)主變C相進(jìn)行高頻、超聲波局放帶電檢測。開展高頻局放檢測時(shí),發(fā)現(xiàn)有異常信號(hào)。
檢測圖譜存在異常信號(hào),屬于懸浮放電特征,隨后采用幅值法對(duì)異常信號(hào)進(jìn)行定位,并使用外部天線傳感器對(duì)空間區(qū)域信號(hào)進(jìn)行檢測。
在500 kV區(qū)域使用天線傳感器檢測時(shí),發(fā)現(xiàn)天線傳感器放置在2號(hào)主變500 kV側(cè)電壓互感器、避雷器的下方,如圖1所示,其檢測幅值達(dá)到1 200 mV。
圖1 在電壓互感器、避雷器下方檢測
繼續(xù)向500 kV側(cè)HGIS區(qū)域移動(dòng),檢測信號(hào)幅值逐漸減弱;反向C相主變移動(dòng),檢測信號(hào)幅值也減弱,約800 mV,如圖2所示。
圖2 在2號(hào)主變C相檢查
通過檢測信號(hào)和幅值分布情況,判斷異常信號(hào)來源于500 kV電壓互感器和避雷器端部區(qū)域,為外部放電性干擾,非變壓器內(nèi)部放電信號(hào)。
2018-01-12,運(yùn)行人員對(duì)2號(hào)主變?nèi)嗉t外測溫,發(fā)現(xiàn)C相中壓套管溫度較A,B相高3—6 K(負(fù)荷為801 A),熱像特征呈現(xiàn)套管整體發(fā)熱。紅外圖譜如圖3—5所示。
圖3 2號(hào)主變A相中壓套管紅外圖譜
圖4 2號(hào)主變B相中壓套管紅外圖譜
圖5 2號(hào)主變C相中壓套管紅外圖譜
2.1.1 絕緣電阻及吸收比、極化指數(shù)檢測
2018-01-12,主變轉(zhuǎn)檢修后,徹查2號(hào)主變C相過熱問題。首先,開展C相繞組連同套管的絕緣電阻及吸收比、極化指數(shù)檢測。例行試驗(yàn)值和本次試驗(yàn)值如表3,4所示。
表3 絕緣電阻及吸收比、極化指數(shù)檢測(例行)
表4 絕緣電阻及吸收比、極化指數(shù)檢測(本次)
從表3,4數(shù)據(jù)可知,吸收比均大于1.3,例行試驗(yàn)值與本次試驗(yàn)值無明顯差別;當(dāng)對(duì)應(yīng)時(shí)間60 s下的R>10 000 MΩ時(shí),吸收比較大,數(shù)據(jù)正常。
2.1.2 介質(zhì)損耗角正切值檢測
對(duì)C相繞組連同套管開展介質(zhì)損耗角正切值檢測。
例行試驗(yàn)值和本次試驗(yàn)值如表5,6所示。
表5 介質(zhì)損耗角正切值檢測(例行,12.0 ℃)
表6 介質(zhì)損耗角正切值檢測(本次,12.0℃)
從表5,6數(shù)據(jù)可知,繞組連同套管的電容值的例行試驗(yàn)值與本次試驗(yàn)值無明顯差別,數(shù)據(jù)正常。
2.1.3 直流電阻檢測
對(duì)C相繞組連同套管開展直流電阻檢測,數(shù)據(jù)如表7所示。
表7 C相中壓繞組連同套管直流電阻檢測
電阻溫度修正按下式進(jìn)行:
式中:R1,R2分別表示溫度為t1,t2時(shí)的電阻;Tk為常數(shù),銅繞組Tk為235 ℃。
將10 ℃時(shí)的實(shí)測值換算成75 ℃時(shí)的值,并與75 ℃時(shí)的出廠值對(duì)比,可得誤差率,如表8所示。
表8 低壓側(cè)直阻檢測
從表8可得,A,B相低壓側(cè)直組測量數(shù)據(jù)與出廠值對(duì)比誤差率超過2 %,但三相不平衡率=(Rmax-Rmin)/Rav×100 %,僅為0.39 %,此為現(xiàn)場油溫表指示不準(zhǔn)所致。
2.1.4 套管性能檢測
為排查套管內(nèi)部問題,進(jìn)行了C相套管性能檢測,數(shù)據(jù)如表9所示。
表9 C相套管性能檢測
從表9中數(shù)據(jù)可知,C相套管電容值與出廠值相比,兩者差別不大,合格。
對(duì)2號(hào)主變C相進(jìn)行電壓比檢測(見表10)。
表10 電壓比檢測
從表10數(shù)據(jù)可知,電壓比誤差很小,在允許范圍內(nèi),滿足狀態(tài)檢修規(guī)程要求,合格。
對(duì)2號(hào)主變C相本體和中壓套管絕緣油進(jìn)行色譜及微水試驗(yàn),數(shù)據(jù)如表11所示。
表11 絕緣油檢測數(shù)據(jù) μL/L
結(jié)合表1,11中的數(shù)據(jù)可知,2號(hào)主變C相本體總烴有變大趨勢,總烴接近規(guī)程要求值150 μL/L,C相中壓套管氣體和總烴含量合格。
綜上所述,主變內(nèi)部存在高溫過熱,可能是由分接開關(guān)接觸不良、鐵芯疊片之間短路、接頭不良或緊固件松動(dòng)導(dǎo)致過熱或零序磁通引起的磁回路局部過熱、漏磁環(huán)流引起的局部過熱、導(dǎo)線過熱等。通過高頻局放、套管端頭紅外圖譜、本體油色譜、套管油色譜及介損等項(xiàng)目檢查,考慮2號(hào)主變C相中壓套管采用ABB拉桿結(jié)構(gòu)套管,判定為中壓套管內(nèi)部導(dǎo)電拉桿聯(lián)結(jié)部位接觸不良,引起電壓致熱型熱像特征。
2號(hào)主變轉(zhuǎn)檢修后,拆除C相中壓套管頂部接線板,發(fā)現(xiàn)套管內(nèi)部拉桿螺栓緊固不到位,螺母頂部到螺桿頂部長度a1測量如圖6所示,a1為14.7 mm。
圖6 拉桿露出高度a1
按照ABB套管安裝規(guī)范,用10 N·m力矩緊固螺母后,測量螺母頂部到螺桿頂部長度a2,為19.4 mm,如圖7(1)所示。再用大于70 N·m且小于140 N·m的力矩緊固螺母,測量螺母頂部到螺桿頂部長度b=30.11 mm,如圖7(2)。
從圖6和7(1)可知,C相中壓套管(型號(hào)為GOE1050-750)拉桿螺母未緊固到位,b-a1=15.41 mm,不滿足ABB套管安裝規(guī)范(見表12)。
表12 緊固力矩檢查方法 mm
為確保套管可安全投運(yùn),起吊C相中壓套管檢查,發(fā)現(xiàn)多處過熱(發(fā)熱)痕跡如圖8所示。
圖7 螺母頂部到螺桿頂部長度測量
從圖6—8可知,2號(hào)主變C相中壓套管安裝時(shí),拉桿未完成緊固,根部與變壓器出線接觸不良,在額定電流作用下引起發(fā)熱,導(dǎo)致變壓器油中特征氣體含量上升。同時(shí),導(dǎo)管與套管底部接線板間隙的存在,使導(dǎo)管無法正常流通電流。拉桿與接線板為一體式構(gòu)造,拉桿長期承受電流,使其底部、中部出現(xiàn)過熱或燒蝕痕跡。因熱傳導(dǎo)效應(yīng),套管將軍帽材質(zhì)為金屬,導(dǎo)電導(dǎo)熱性能優(yōu)于瓷套,故將軍帽溫差較瓷套處溫差大。對(duì)發(fā)熱痕跡處理后,復(fù)裝套管,按照ABB套管安裝規(guī)范緊固拉桿螺母,且b-a1應(yīng)滿足要求。同時(shí),復(fù)測中壓繞組連同套管直流電阻,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表13所示。
表13 繞組連同套管直流電阻數(shù)據(jù)
從表13可知,套管拉桿緊固螺母緊固后,各試驗(yàn)數(shù)據(jù)正常。同時(shí),2號(hào)主變復(fù)役后,紅外圖譜、油色譜、局放跟蹤檢測均正常。
圖8 C相中壓套管檢查
借助于帶電檢測、油色譜檢測、紅外測溫,該站2號(hào)主變C相中壓套管故障得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理,防止了可能發(fā)生的套管爆炸、主變?nèi)紵氖鹿省?/p>
(1) 套管制造過程中,加強(qiáng)質(zhì)量管理和提高安裝工藝水平,細(xì)化工藝控制卡,避免制造和安裝不當(dāng)造成接觸不良。
(2) 確保拉桿式套管的拉桿緊固力矩。設(shè)備檢修、試驗(yàn)時(shí),復(fù)核拉桿式套管裝配尺寸、力矩,對(duì)比歷次數(shù)據(jù)。
(3) 加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù),借助油色譜、紅外測溫、帶電檢測等技術(shù)手段,分析、比對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù),判斷套管、本體是否存在問題,及時(shí)判斷,制定措施并及時(shí)處理。
(4) 嚴(yán)格按照檢修規(guī)程相關(guān)規(guī)定開展檢修,避免因檢修工藝問題造成的事故。