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淺析化學(xué)灌漿在壩體裂縫處理中的應(yīng)用

2018-10-22 10:11焱,抗,國(guó)壽,
四川水力發(fā)電 2018年5期
關(guān)鍵詞:壩體砂漿砂巖

胡 清 焱, 王 抗, 張 國(guó) 壽, 侯 麗 君

(中國(guó)水利水電第十工程局有限公司,四川 成都 610072)

1 概 述

老撾色拉龍一級(jí)水電站以發(fā)電為主,主要建筑物由碾壓混凝土重力壩、溢流壩、壩式取水口、壩后式發(fā)電廠房、主變GIS樓及尾水渠等組成,水庫(kù)總庫(kù)容為9.53億m3,額定水頭46 m,電站裝機(jī)容量為70 MW,安裝2臺(tái)混流式機(jī)組,年平均發(fā)電量為2.7億kW·h。

樞紐區(qū)攔河大壩為碾壓混凝土重力壩,混凝土壩頂全長(zhǎng)459 m,壩頂高程219.5 m,最大壩高64.5 m,從左岸至右岸依次為長(zhǎng)175 m的左岸重力壩段,長(zhǎng)71 m的溢流壩段(布置4個(gè)溢流孔),長(zhǎng)19 m的導(dǎo)流底孔壩段,長(zhǎng)34 m的廠房進(jìn)水口壩段,長(zhǎng)160 m的右岸重力壩段。

大壩分為23個(gè)壩段,壩基C9020二級(jí)配常態(tài)混凝土底板為固結(jié)灌漿的蓋重層,上部為碾壓混凝土壩體。

(1)大壩壩基地質(zhì)條件。大壩建基面主要為J2-4厚層砂巖,間夾泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖或泥巖透鏡體,基礎(chǔ)下部巖性為砂巖與泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖及泥巖互層,軟硬相間。各巖層之間接觸良好,結(jié)合緊密,但泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖及泥巖強(qiáng)度低,為軟巖或較軟巖。J2-4層砂巖中見透鏡體狀泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖或泥巖夾層。

(2)采石場(chǎng)地質(zhì)條件。原設(shè)計(jì)的1#料場(chǎng)因砂巖整體品質(zhì)較低,進(jìn)場(chǎng)后已廢棄,采用新開辟的2#、4#料場(chǎng)替代原1#料場(chǎng),目前使用的2#料場(chǎng)為主料場(chǎng)。2#料場(chǎng)距壩址約3 km,開采面積為4.4萬(wàn)m2,有用料厚度為2~7.3 m,平均為4.6 m,主要為青灰色砂巖,砂巖單軸飽和抗壓強(qiáng)度為40.4~82.9 MPa,平均強(qiáng)度為66.2 MPa,屬中硬巖。

壩體裂縫主要集中在2 m厚的常態(tài)混凝土底板上,裂縫為縱橫向的貫穿性裂縫,各壩段裂縫數(shù)量不等,分布較為隨機(jī),裂縫寬度約為1~4 mm,深2 m,出現(xiàn)時(shí)間主要集中在底板常態(tài)混凝土澆筑后的3~15 d內(nèi),通過裂縫測(cè)縫計(jì)觀測(cè),發(fā)現(xiàn)裂縫發(fā)育一個(gè)月后基本趨于穩(wěn)定。

2 裂縫成因分析及影響

2.1 裂縫成因分析

(1)砂巖壩基地質(zhì)問題。壩址區(qū)為砂巖地質(zhì)條件,壩基砂巖水平向緩傾向下游分布,前期勘探鉆孔和進(jìn)場(chǎng)后開挖揭露出的實(shí)際地質(zhì)情況表明,水平向夾層裂隙較發(fā)育,夾層為粉砂質(zhì)泥巖和泥質(zhì)粉砂巖,層厚約10~15 cm,為軟弱層;同時(shí),壩基局部泥質(zhì)粉砂巖開挖后遇水較易風(fēng)化崩解,使壩基承載力不均勻,導(dǎo)致壩體出現(xiàn)貫穿性裂縫。

(2)砂巖骨料問題。由于采石料場(chǎng)巖性為砂巖,而砂巖抗壓強(qiáng)度相對(duì)較低、穩(wěn)定性差(較離散),成品骨料壓碎值偏高,骨料線膨脹系數(shù)大,吸水率高、易軟化,磨耗性高,轉(zhuǎn)運(yùn)和攪拌過程中易產(chǎn)生石粉,部分指標(biāo)接近或已超出規(guī)范要求,對(duì)混凝土強(qiáng)度有一定的影響。為保證混凝土強(qiáng)度,在增加水泥用量后導(dǎo)致壩體水化熱偏高。

(3)現(xiàn)場(chǎng)混凝土溫度控制問題。工程區(qū)地處老撾南部,旱季白天氣溫相對(duì)較高,晝夜溫差較大。盡管采取了對(duì)混凝土出機(jī)口溫度控制、壩體冷卻水管通水流量控制、日常性的養(yǎng)護(hù)、重點(diǎn)部位保溫膜覆蓋等溫控措施,但只能在一定程度上制約壩體裂縫的進(jìn)一步發(fā)育。

2.2 裂縫對(duì)壩體安全的影響

(1)形成滲漏通道。若壩體上游裂縫處理不好,在大壩蓄水后會(huì)形成滲漏通道,進(jìn)而影響上游灌漿廊道等建筑物的使用功能;同時(shí)有可能沿上游面裂縫發(fā)生水力劈裂,使裂縫進(jìn)一步發(fā)育,形成貫穿性裂縫而危及壩體安全;或帶走混凝土內(nèi)的部分元素,銹蝕鋼筋,亦會(huì)降低壩體的耐久性。

(2)改變壩體應(yīng)力分布。壩體出現(xiàn)裂縫后,會(huì)使壩體內(nèi)部的應(yīng)力重新分布,出現(xiàn)應(yīng)力集中區(qū),導(dǎo)致上游塊壓應(yīng)力集中,下游塊拉應(yīng)力集中,這些應(yīng)力集中部位有可能會(huì)超過混凝土的抗拉強(qiáng)度,造成混凝土局部破壞,進(jìn)而影響到大壩的整體安全和穩(wěn)定。

3 裂縫處理材料及設(shè)備

3.1 裂縫處理材料

(1)YDS環(huán)氧灌漿材料。裂縫灌漿采用高滲透性的YDS環(huán)氧樹脂灌漿材料,可灌入0.01 mm的微小裂縫,且其具有強(qiáng)度高、粘結(jié)性好、流動(dòng)性好等特點(diǎn),漿液凝固后能很好地和混凝土粘結(jié)在一起,使結(jié)構(gòu)物恢復(fù)其整體性。 YDS環(huán)氧漿材的主要指標(biāo)見表1。

表1 YDS環(huán)氧漿材主要指標(biāo)表

注:檢驗(yàn)依據(jù)《混凝土裂縫用環(huán)氧樹脂灌漿材料》(HC/T1041-2007)。

(2)預(yù)縮砂漿。拌制良好的預(yù)縮砂漿具有較高的抗壓、抗拉強(qiáng)度,與原混凝土的粘結(jié)強(qiáng)度亦較高,常用于修補(bǔ)混凝土裂縫和其他缺陷。預(yù)縮砂漿施工配合比見表2。

表2 預(yù)縮砂漿施工配合比

3.2 裂縫處理設(shè)備

為保證裂縫處理質(zhì)量與高效施工,造孔采用YT-28型手風(fēng)鉆和電鉆,灌漿設(shè)備為DH-512微型高壓電動(dòng)注漿機(jī),洗孔設(shè)備采用SDB-6.3型手動(dòng)試壓泵沖洗,打磨采用角磨機(jī)。微型高壓電動(dòng)注漿機(jī)性能參數(shù)見表3。

表3 DH-512微型高壓電動(dòng)注漿機(jī)性能參數(shù)表

4 裂縫處理施工工藝及方案

4.1 裂縫處理工藝

鑿U型槽→造孔→高壓水洗孔及壓水檢查→用風(fēng)吹干裂縫積水→表面鑲縫及埋設(shè)灌漿管→化學(xué)灌漿→表面處理。

4.2 裂縫處理方案的實(shí)施

4.2.1 鑿U型槽

沿裂縫縫面用電鎬鑿5 cm×5 cm(寬×深)的U型槽,然后用高壓水將槽內(nèi)縫面沖洗干凈,觀察縫口的狀況;對(duì)渣粒或漿皮封住縫口的地方用薄刀片挑開縫口,再用高壓水沖洗,待縫面干燥后進(jìn)行貼嘴以及打斜孔處理。

4.2.2 造孔施工

(1)采用YT-28手風(fēng)鉆鉆孔,孔徑32 mm。沿縫兩側(cè)鉆斜孔(深孔),孔深2 m,孔距1.5 m,梅花型布置;孔距裂縫中心線38.8 cm,鉆孔角度為15°,該孔在縫深1.5 m處交叉,鉆孔均斜穿裂縫。

(2)在兩灌漿孔中心線上,沿裂縫兩側(cè)交錯(cuò)布置淺孔(灌漿孔兼作排氣孔),電鉆造孔,孔徑15 mm,孔深40 cm,孔距1.5 m,梅花型布置;孔距裂縫中心線7.8 cm,鉆孔角度為15°,該孔在縫深29 m處交叉;鉆孔均斜穿裂縫。

(3)在U型槽中部縫口設(shè)騎縫孔,埋設(shè)φ15PVC管,為灌漿排氣孔,間距1.5 m,與深孔平行布置。

(4)鉆孔自下而上順序進(jìn)行;所有孔(包括灌漿孔和排氣孔)均一次鉆完。在混凝土表面采用預(yù)縮砂漿或其他方法粘貼灌漿貼嘴和灌漿斜孔。灌漿孔與灌漿嘴應(yīng)粘貼牢固以保證灌漿效果。

4.2.3 洗孔及壓水試驗(yàn)

(1)洗 孔:待全部鉆孔完成后,采用高壓水清洗縫面,沖洗自上而下逐孔進(jìn)行,沖洗壓力為0.2~0.3 MPa,直至縫面清洗干凈為止(即縫面出水清凈)。

(2)壓水檢查:洗孔結(jié)束后,采用壓力水檢查其是否暢通,并根據(jù)出水點(diǎn)打孔埋設(shè)排氣管,封閉縫面,壓水壓力為灌漿壓力的80%。

(3)壓水檢查結(jié)束后,用高壓風(fēng)吹干縫內(nèi)的積水。

4.2.4 嵌縫及預(yù)埋灌漿管

(1)騎縫孔的設(shè)置。騎縫孔為φ15PVC管,先將其插入U(xiǎn)型槽內(nèi)的預(yù)先鉆孔位置,并將其固定。

(2)預(yù)縮砂漿的制備。將按比例配置的砂與水泥混合,并反復(fù)翻拌3~4次,使之混合均勻,再加水(水中已加入減水劑與引氣劑)翻拌3~4次。砂漿的稠度以手捏成團(tuán)、手松砂散、手面潮濕又析不出水為度。拌好后的砂漿仍為松散體,將其歸堆存放0.5~1.5 h,使砂漿預(yù)縮。

(3)預(yù)縮砂漿的填充。預(yù)縮砂漿的填補(bǔ)施工按分層鋪料搗實(shí)、逐層填補(bǔ)的程序進(jìn)行。填補(bǔ)預(yù)縮砂漿前,先在接觸面薄涂一層厚約1 mm、水灰比為0.45~0.5的水泥素漿,然后再分層填入預(yù)縮砂漿,每層鋪料厚度為2~3 cm,用木錘拍打搗實(shí)至表面出現(xiàn)少量漿液為度。層與層之間應(yīng)用鋼絲刷刷毛,以加強(qiáng)層間結(jié)合,如此反復(fù)進(jìn)行至預(yù)填表面為止。預(yù)縮砂漿應(yīng)在拌制好后的2 h內(nèi)用完。

(4)養(yǎng) 護(hù)。施工完成4~8 h后,應(yīng)用塑料薄膜覆蓋,保溫保濕。

4.2.5 化學(xué)灌漿的施工

(1)漿液配制。根據(jù)廠家提供的漿液配合比進(jìn)行摻配,并保持漿液溫度在25 ℃以下,可在水中配漿(將容器置于水中,以達(dá)到降溫效果),單次配漿量不宜過多。

(2)施工方法。自下而上依次灌注。先灌注最下部第一個(gè)孔,待上方孔出漿后,可改為上方孔灌注,也可封閉出漿孔,用原孔繼續(xù)灌注,直至附件孔全部出漿;灌注下方孔時(shí),上方孔兼作排氣孔。

(3)灌漿壓力。可根據(jù)裂縫開度和混凝土強(qiáng)度確定灌漿壓力,一般淺孔壓力為0.2~0.3 MPa,深孔壓力為0.3~0.5 MPa。

(4)如出現(xiàn)有未出漿的灌漿孔或排氣孔,需重新鉆孔進(jìn)行補(bǔ)灌。

(5)灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。不吸漿后繼續(xù)灌注10 min;或上方孔出漿后封閉下方灌漿孔,改為上方孔進(jìn)行灌注,直至縫隙飽滿。

4.2.6 灌后縫面的處理

灌漿檢查結(jié)束后,將排氣管和貼嘴割除,采用砂輪機(jī)打磨平整,水泥灰漿填縫使其與原混凝土面外觀相近。

4.2.7 特殊情況的處理

(1)灌漿時(shí)出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間不進(jìn)漿且漿液粘度增加,即漿液配合比出現(xiàn)問題。處理方法:打開機(jī)箱蓋,排棄部分混合液,然后重新灌漿。

(2)灌漿過程中,若發(fā)現(xiàn)冒漿、漏漿,應(yīng)根據(jù)具體情況采用嵌縫,表面封堵、限量、間歇灌漿等方法進(jìn)行處理。

4.3 灌漿質(zhì)量的檢查及驗(yàn)收

(1)壓水檢查。對(duì)進(jìn)行過化學(xué)灌漿的混凝土裂縫,在漿材固化強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求后應(yīng)鉆檢查孔進(jìn)行壓水試驗(yàn),孔口壓力為50%~80%設(shè)計(jì)灌漿壓力,最大壓力為0.3 MPa,檢查孔單孔吸水量應(yīng)小于0.01 L/min;不合格時(shí)應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)灌。

(2)對(duì)重要部位的裂縫灌漿后可進(jìn)行聲波檢查,灌漿后的聲波檢查孔利用灌前的裂縫聲波檢查孔,通過灌漿前后聲波波幅的對(duì)比分析判定灌漿效果。

(3)鉆孔取芯。對(duì)重要部位的裂縫灌漿完成21 d后可進(jìn)行鉆孔取芯及鉆孔全景圖像檢查,觀察其縫面漿液結(jié)合和充填情況,并測(cè)定其力學(xué)指標(biāo)是否達(dá)到相應(yīng)部位混凝土的設(shè)計(jì)要求值。芯樣試驗(yàn)內(nèi)容主要為抗壓強(qiáng)度和劈拉強(qiáng)度。

5 針對(duì)裂縫預(yù)防采取的綜合措施

(1)壩體底板混凝土分塊澆筑。設(shè)計(jì)各壩段常態(tài)混凝土底板寬度為20 m,長(zhǎng)度在40~60 m之間,為整體結(jié)構(gòu),一倉(cāng)澆筑完成。在右岸一期基坑底板澆筑過程中,出現(xiàn)了規(guī)律性較強(qiáng)的橫向貫穿性裂縫(沿壩軸線方向),將底板均勻地分成了幾塊;根據(jù)該現(xiàn)象,在左岸二期基坑底板澆筑中,設(shè)計(jì)人員將各壩段底板進(jìn)行了分塊,每塊長(zhǎng)度不超過20 m,各塊間按施工縫處理進(jìn)行鑿毛、并設(shè)置φ25插筋連接,同時(shí)底板增設(shè)限裂鋼筋,具體為滿鋪φ25鋼筋,間排距為20 cm。通過該項(xiàng)措施,左岸二期基坑內(nèi)的壩體底板裂縫明顯少于右岸一期基坑,同時(shí),橫向裂縫進(jìn)一步減少,證明該項(xiàng)裂縫處理措施對(duì)壩體底板裂縫起到了一定的遏制作用。

(2)采用碾壓混凝土替代常態(tài)混凝土底板。該工程為全壩段固結(jié)灌漿,采用2 m厚的C9020常態(tài)混凝土作為固結(jié)灌漿的蓋重層。由于采用砂巖骨料,因骨料自身的一些特殊屬性使得常態(tài)混凝土水泥用量相對(duì)偏高,水化熱偏大,較易出現(xiàn)壩體裂縫。實(shí)踐中,通過優(yōu)化,取消了2 m厚的常態(tài)混凝土底板,在建基面清基后,澆筑30 cm厚的鋼筋混凝土墊層找平,然后直接進(jìn)行碾壓混凝土澆筑,碾壓混凝土澆筑的第一層作為固結(jié)灌漿蓋重層。如此實(shí)施,既減少了常態(tài)混凝土底板因水泥用量偏高而造成的壩體裂縫,又避免了因固結(jié)灌漿基礎(chǔ)抬動(dòng)帶來(lái)的底板裂縫。實(shí)踐證明:該項(xiàng)措施有效,后期澆筑的大壩底板均未出現(xiàn)裂縫。

6 結(jié) 語(yǔ)

該工程壩基及采石場(chǎng)均為砂巖地質(zhì)條件。由于砂巖作為混凝土骨料存在一些先天性的缺陷,給配合比設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)混凝土澆筑質(zhì)量控制帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn),導(dǎo)致壩體底板出現(xiàn)裂縫。壩體裂縫給大壩安全和穩(wěn)定帶來(lái)了潛在的隱患。裂縫出現(xiàn)后前期處于發(fā)育期,處理不當(dāng)會(huì)影響裂縫的處理質(zhì)量,給大壩安全留下隱患;處理不及時(shí)會(huì)延誤關(guān)鍵線路工期,有可能使工程工期滯后一年而導(dǎo)致?lián)p失嚴(yán)重。通過該工程的實(shí)踐和總結(jié),采用化學(xué)灌漿進(jìn)行壩體裂縫處理,處理后的底板裂縫鉆孔取芯的各項(xiàng)物理力學(xué)指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)要求,經(jīng)過孔內(nèi)成像檢測(cè),裂縫內(nèi)部的化學(xué)漿液飽滿密實(shí),達(dá)到了裂縫處理的效果。同時(shí),提出了裂縫預(yù)防措施,對(duì)國(guó)內(nèi)外同類型工程具有較高的參考意義和實(shí)用價(jià)值。

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