左慶愛,李平均,孫建勝,董士玉,周 凱,徐洪源
(山東鋼鐵萊蕪分公司能源動(dòng)力廠,山東萊蕪 271104)
通過對(duì)萊鋼能源動(dòng)力廠2016年彈簧式安全閥故障情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)車間6套干法除塵,全年彈簧式安全閥故障次數(shù)高達(dá)63次。故障類型主要集中在卸爆后無法回座、無法正常開啟泄壓、密封腐蝕、彈簧老化4個(gè)方面。彈簧式安全閥做為干法除塵箱體卸爆閥,其是否安全、穩(wěn)定運(yùn)行,直接影響著整個(gè)干法除塵甚至高爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。隨著國(guó)家對(duì)鋼鐵企業(yè)安全環(huán)保要求的提高,干法除塵卸爆系統(tǒng)升級(jí)改造勢(shì)在必行。
自2012年根據(jù)相關(guān)部門要求,為了發(fā)揮高爐的最大效率,1#、2#、5#、6#高爐相繼提壓,提壓后干法除塵系統(tǒng)工作壓力一般在198 kPa左右,作為干法除塵系統(tǒng)的保護(hù)裝置彈簧式安全閥的參數(shù)需同步進(jìn)行調(diào)整,在調(diào)整過程中對(duì)相關(guān)參數(shù)按照GB/T 12243-2005《彈簧直接載荷式安全閥》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行如下計(jì)算:整定壓力(啟座壓力)<工作壓力;排放壓力=1.1×整定壓力;回座壓力=0.85×整定壓力;密封壓力=0.9×整定壓力。
表1 高爐提壓前后參數(shù)變化對(duì)比 kPa
由表1可知,高爐提壓前,安全閥完全符合工藝要求。高爐提壓后,3#、4#適合現(xiàn)生產(chǎn)工藝,而 1#、2#、5#、6#工作壓力>回座壓力/密封壓力,導(dǎo)致安全閥在壓力異常泄壓后無法回座、密封。而且安全閥排放壓力接近系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力250 kPa,存在安全隱患。因此,原彈簧式安全閥已經(jīng)不適合生產(chǎn)工藝要求。
2.2.1 正常情況下泄漏
彈簧式安全閥內(nèi)部壓緊彈簧存在易老化問題,造成彈簧緊力降低,導(dǎo)致高爐爐頂壓力穩(wěn)定時(shí)突然卸爆,造成煤氣壓力瞬間降低,影響高爐正常生產(chǎn)。
2.2.2 異常情況下無法打開
彈簧式安全閥密封面選用普通材質(zhì),抗銹蝕能力非常差,尤其在煤氣酸性腐蝕的作用下,易導(dǎo)致密封面和閥座被鐵銹牢牢地粘合在一起,當(dāng)壓力出現(xiàn)異常升高時(shí),不能及時(shí)開啟,泄去箱體內(nèi)的壓力,極易對(duì)箱體內(nèi)的布袋、龍骨造成破壞,甚至出現(xiàn)將箱體、煤氣管道撕裂,存在巨大的安全隱患。
為了保證安全生產(chǎn),采取了周期性更換箱體彈簧式安全閥的預(yù)防性措施,勉強(qiáng)維持設(shè)備的安全運(yùn)行。即使通過這種手段2015年11月,5#干法除塵爐頂壓力異常升高至230 kPa,達(dá)到設(shè)定的開啟壓力,可是12個(gè)彈簧式安全閥,只開啟2臺(tái)。由此可見,此種彈簧式安全閥的安全性無法保證。
彈簧式安全閥作為箱體的保護(hù)裝置,按照相關(guān)規(guī)定需每年校驗(yàn)一次,而且必須將閥門拆除后,送往具備專業(yè)資質(zhì)的單位校驗(yàn),不但存在著校驗(yàn)費(fèi)用高的問題,而且協(xié)調(diào)過程不順暢,對(duì)干法除塵的生產(chǎn)造成一定的影響。
彈簧式安全閥在運(yùn)行過程中,或由于高爐壓力不穩(wěn),或由于腐蝕泄漏原因,隨時(shí)都有爆破的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施點(diǎn)檢過程危險(xiǎn)性極大,因而無法按照常規(guī)方式對(duì)其實(shí)施點(diǎn)檢。
將復(fù)合型卸放閥應(yīng)用于干法除塵卸爆系統(tǒng)中,復(fù)合型卸放閥具備自動(dòng)和手動(dòng)的功能。自動(dòng)功能投入:當(dāng)達(dá)到設(shè)定卸放壓力值時(shí),自動(dòng)保護(hù)程序被觸發(fā),由PLC發(fā)出指令,閥門開啟泄壓。如果出現(xiàn)閥門由于各原因未及時(shí)開啟,當(dāng)達(dá)到機(jī)械保護(hù)設(shè)定卸放值時(shí),機(jī)械保護(hù)動(dòng)作,將復(fù)合型卸放閥打開泄壓。手動(dòng)功能投入:當(dāng)設(shè)備需檢修,退出時(shí),則在值班室內(nèi)手動(dòng)開啟閥門泄壓。
首先,將電動(dòng)放散閥拆除,并用盲板法蘭封堵。然后,拆除安全閥并安裝復(fù)合型卸放閥。最后,將PLC控制程序同步進(jìn)行修改。
自動(dòng)卸壓功能:某一箱體正常運(yùn)行時(shí),復(fù)合型卸放閥常閉,自動(dòng)功能投入,當(dāng)達(dá)到設(shè)定排放壓力0.23 MPa時(shí),PLC發(fā)出開閥指令,觸發(fā)二位五通換向閥動(dòng)作,閥門開啟泄壓。當(dāng)?shù)陀谠O(shè)定值0.23 MPa時(shí),PLC發(fā)出關(guān)閥指令,觸發(fā)二位五通電磁換向閥動(dòng)作,閥門關(guān)閉。如果出現(xiàn)閥門未及時(shí)開啟,當(dāng)達(dá)到機(jī)械保護(hù)設(shè)定值0.25 MPa時(shí),機(jī)械保護(hù)動(dòng)作,閥門打開泄壓。當(dāng)?shù)陀谠O(shè)定值0.25 MPa時(shí),機(jī)械保護(hù)再次動(dòng)作,閥門關(guān)閉。
箱體放散功能:某一箱體需退出檢修時(shí),手動(dòng)功能投入,點(diǎn)擊開閥按鈕,由PLC發(fā)出開閥指令,復(fù)合型卸放閥打開,卸去箱體內(nèi)的壓力,為后續(xù)箱體檢修創(chuàng)造條件。
復(fù)合型卸放閥,密封采用剛?cè)峤Y(jié)合方式,柔性密封選用硅橡膠材質(zhì),剛性密封選用普通45#鋼材質(zhì),硅橡膠耐腐蝕、耐高溫性能非常強(qiáng),受煤氣酸性腐蝕影響非常小,密封不容易被破壞,密封效果優(yōu)勢(shì)明顯。
(1)穩(wěn)定高爐爐頂壓力,保證高爐生產(chǎn)順行。
當(dāng)高爐爐頂壓力異常升高后,原彈簧式安全閥卸爆后,煤氣壓力瞬間大幅降低,大量煤氣外泄,污染環(huán)境。而此時(shí)閥門又無法自動(dòng)回座密封,必須將箱體退出運(yùn)行,泄壓后,手動(dòng)密封。應(yīng)用復(fù)合型卸放閥后,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)泄壓、回座,避免了箱體卸爆后大量煤氣的外泄問題,穩(wěn)定了高爐爐頂壓力,保護(hù)了環(huán)境,安全、環(huán)保效益顯著。
(2)降低了設(shè)備故障率,確保了干法除塵卸爆系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
復(fù)合型卸放閥同時(shí)具備箱體放散和瞬間泄壓保護(hù)箱體的功能,改造后運(yùn)行安全可靠,廢棄了原電動(dòng)放散球閥以及彈簧式安全閥,設(shè)備故障點(diǎn)隨之減少,設(shè)備故障率明顯降低,干法除塵卸爆系統(tǒng)的安全運(yùn)行得到保障。
(3)選用剛?cè)峤Y(jié)合的密封方式,延長(zhǎng)了復(fù)合型卸放閥的使用壽命。
復(fù)合型卸放閥密封方式選用的剛?cè)峤Y(jié)合的密封方式,柔性密封件防腐蝕、耐高溫優(yōu)勢(shì)明顯,有效地避免了腐蝕泄漏問題的發(fā)生,延長(zhǎng)了復(fù)合型卸放閥的使用壽命,降低了干法除塵的運(yùn)行成本。
(4)使用過程簡(jiǎn)單,不需要定期校驗(yàn),節(jié)約了定期校驗(yàn)費(fèi)用的支出。
實(shí)踐證明,復(fù)合型卸放閥應(yīng)用后,降低了干法除塵卸爆系統(tǒng)的故障率,確保了干法除塵系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,此項(xiàng)技術(shù)值得在冶金企業(yè)干法除塵系統(tǒng)中大面積推廣應(yīng)用。