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提高熔體直紡滌綸137dtex/36f POY產(chǎn)品質(zhì)量的探討

2018-10-23 02:58倪鳳軍
紡織報告 2018年7期
關(guān)鍵詞:油劑磨損量熱應(yīng)力

倪鳳軍

(恒力宿遷工業(yè)園江蘇德力化纖有限公司,江蘇宿遷 223800)

近幾年來,滌綸長絲POY總產(chǎn)量在不斷增加,常規(guī)產(chǎn)品市場競爭激烈,利潤空間小。下游紡織用戶對原料的要求也發(fā)生了很大的變化,在織造過程中要求斷頭少,優(yōu)等品率高,消耗低等。為適應(yīng)市場需求,本研究對現(xiàn)有的137dtex/36f POY產(chǎn)品直紡裝置進行攻關(guān),重點對工藝參數(shù)的選擇進行探討,成功地生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的POY產(chǎn)品,深受客戶歡迎。

1 生產(chǎn)原料及設(shè)備

1.1 原料

PET熔體:特性粘數(shù)0.640~0.647dl/g,熔點大于260℃,端羧基含量(26~28)mol/t,DEG 含量(1.20±0.02)%,恒力化纖有限公司A線生產(chǎn);德國S+S公司產(chǎn)L165油劑。

1.2 生產(chǎn)設(shè)備和測試儀器

瑞士MAAG公司增壓泵;德國SULZER公司熱交換器;德國ZIMMER公司紡絲箱體;德國馬爾公司2.4*10cc計量泵和0.08*10油劑泵;德國Barmag公司的ACW6卷繞頭;德國Barmag公司原裝FK6-1000v加彈機。

瑞士Uster-IV型強伸儀;Uster-IV型條干儀;德國TESTO公司風速儀;TEXTECHNO熱應(yīng)力儀。

1.3 工藝流程

聚酯熔體(吉瑪裝置)→增壓泵(吉瑪裝置)→熔體輸送管道(吉瑪裝置)→紡絲箱體(吉瑪裝置)→計量泵(馬爾)→組件(吉瑪裝置)→側(cè)吹風(吉瑪裝置)→上油(吉瑪裝置)→卷繞成型(巴馬格)→檢驗→包裝出廠。

1.4 主要工藝參數(shù) (表1)

表1 因子和水平表

續(xù)表1

由表2可知,安裝緩冷器時,將溫度設(shè)定在290℃左右,可以有效地對噴絲板表面起到保溫作用,進而減少了絲條因過早冷卻產(chǎn)生的較高的紡絲張力而發(fā)生的取向結(jié)晶,達到了增加NDR的目的[1]。

表2 緩冷器溫度實驗

2 結(jié)果與討論

2.1 緩冷器的設(shè)置

滌綸POY137dtex/36f的可加工性可以對它的一些物性指標進行考量。就其S-S曲線而言,它的NDR(自然拉伸區(qū))逾長其后加工性逾強。經(jīng)過實驗發(fā)現(xiàn)合理有效地使用緩冷器能有效地提高POY的NDR,見圖1、圖2。

圖1 無緩冷器NDR=25%

圖 2 緩冷器 290℃ NDR=33%

2.2 噴絲板管制

噴絲板的設(shè)計在化學纖維生產(chǎn)中很重要。綜合考慮剪切速率、噴絲頭拉伸比、熔體的膨化比和噴絲板背壓等要素,進行設(shè)計一般不會出多大的問題。實際使用中發(fā)現(xiàn),噴絲板的管理更重要。管理不好會造成生產(chǎn)狀況不穩(wěn)定,異常增多,消耗增加,產(chǎn)品質(zhì)量難以控制。很大一部分原因在于對噴絲孔的出絲口處的磨損沒有管制好。圖3為使用過一段時間后噴絲孔口在顯微鏡下所拍攝的寫真照片。從圖中可看到,噴絲孔有明顯的磨損量(B),它隨著噴絲板在機使用時間的加長而變大。噴絲板在機使用情況見表3。

圖3 噴絲孔新舊版對比

表3 噴絲板在機使用時間與紡況

由表3可以看出,當噴絲板在機使用時間達到8 000h~10 000h 后, 噴 絲 孔 的 磨 損 量 達 到19%~20%,POY和DTY的生產(chǎn)狀況開始變差。在這以后,繼續(xù)使用該噴絲板生產(chǎn)惡化的速度進一步加快。因此,噴絲板的使用壽命要有合理的規(guī)定。常規(guī)的滌綸半消廣絲生產(chǎn)用噴絲板的壽命可以控制在8000h~10 000h、磨損量控制在 19%~20%,保證同規(guī)格的噴絲板在機時間基本接近。

2.3 側(cè)吹風

側(cè)吹風是用來對絲條冷卻的,它的穩(wěn)定性對POY的條干變異系數(shù)、熱應(yīng)力變異系數(shù)有很大的影響。側(cè)吹風送風不穩(wěn)定,意味著同一根絲在不同的位置其物性存在明顯差異。絲條的物性不穩(wěn)定,變異系數(shù)變大,加工性差。如果側(cè)吹風室內(nèi)的風壓不均勻,不同位置間存在差異,那么同一紡位不同絲條間就存在明顯的差異,由于有這樣的差異存在,同一批號產(chǎn)品的質(zhì)量差異就大,同樣會導致后加工性差。針對上述兩個問題將側(cè)吹風的風速由原先的0.35m/s提高到0.45m/s;側(cè)吹風多層網(wǎng)的清洗周期由原先的一年縮短到7個月;過濾網(wǎng)的更換周期由原先的半年改為4個月;選用過濾效果更強的無紡布進行過濾。這樣就可以將POY的條干變異系數(shù)控制在0.8%以下;熱應(yīng)力變異系數(shù)控制在1.0%以下[2]。

2.4 集束上油

集束上油對137dtex/36f POY不可小看。上油位置如果不合適,會導致絲條的凝固點位置不穩(wěn)定,這樣會造成絲條的條干不均率變大,加工性變差。經(jīng)過多次實驗,發(fā)現(xiàn)集束位置在離噴絲板900mm~1 000mm處比較合適,此時絲條穩(wěn)定,不均率較小。上油的均勻性取決于油劑的滲透性。137dtex/36f單絲粗,上油不容易均勻。針對這一問題,采用小規(guī)格油劑泵、高液位差以及多集油層的油嘴進行上油,解決了上油困難的問題,見圖4。

圖4 多集油層的油嘴

2.5 紡絲速度

紡絲速度的選擇對于137dtex/36f POY的加工性非常重要。速度選擇過低,剩余伸長偏大,后紡的牽伸倍數(shù)就會隨之增大。同時POY的熱應(yīng)力低,DTY的T2張力低,DTY車速就無法開高,機臺效率低。提高DTY機臺效率的方法之一,低牽伸高車速。這樣就只能將POY的剩余伸長降低。適當提高POY的生產(chǎn)速度,同時兼顧考慮盡量減少POY由于高車速導致的過高的取向結(jié)晶和上油不均。經(jīng)過實驗發(fā)現(xiàn)POY車速在 3 250~3 320m/min時,剩余伸長在 130% 左右。此時的DTY加工速度可以開到1 000m/min;AA率在92%;每小時斷紗小于0.7條,大大提高了DTY的機臺效率。

3 結(jié)語

在熔體直紡生產(chǎn)滌綸137dtex/36f POY時可以通過下列方法提高POY產(chǎn)品的后加工性能,DTY車速可以開到1 000m/min,AA率達到92%。

(1)采用緩冷器、溫度控制在290℃左右,對噴絲板表面溫度減緩取向結(jié)晶,增大NDR。

(2)控制噴絲孔磨損量不超過20%,在機使用時間 8 000h~10 000h 后及時淘汰,同規(guī)格噴絲板間磨損量的一致性。

(3)選擇過濾效果優(yōu)良的過濾材料做過濾,適當提高送風壓力,保證送風系統(tǒng)長期穩(wěn)定,將熱應(yīng)力變異系數(shù)控制在1.0%以下。

(4)選擇合適的集束上油位置,采用滲透性強的油劑和集油相對多的油嘴上油,使用小規(guī)格油劑泵和和適當提高供油壓力,可以將條干CV值控制在0.80%以下。

(5)采用高速紡絲,將POY的剩余伸長控制在130%左右,便于DTY提高車速。

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