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1 000 MW機(jī)組低壓缸軸瓦振動故障原因分析及治理

2018-11-02 06:07:10王勇
東方汽輪機(jī) 2018年3期
關(guān)鍵詞:軸瓦軸系軸承座

王勇

(上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院,上海,200240)

0 引言

某廠商制造的百萬機(jī)組作為新引進(jìn)的機(jī)組,其單支撐、落地式軸承完全不同其它類型的百萬機(jī)組或常規(guī)的300 MW、600 MW機(jī)組,對其振動機(jī)理產(chǎn)生的原因還有待進(jìn)一步的探索[1]。該型超超臨界百萬機(jī)組大都存在低壓缸軸瓦振動超標(biāo)問題,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全、穩(wěn)定運行。本文以某電廠1#機(jī)組5#軸瓦振動的成功治理為例,介紹了該型機(jī)組低壓缸軸瓦振動的故障原因和處理方法。

1 汽輪機(jī)主要技術(shù)規(guī)范

某電廠1#機(jī)組是超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級回?zé)岢槠⒎磩幽狡啓C(jī)。其主要設(shè)計性能參數(shù)如下:

額定功率 (ECR):1 030 MW

最大功率 (MCR):1 105 MW

額定轉(zhuǎn)速:3 000 r/min

轉(zhuǎn)向:從機(jī)頭看為順時針方向

主蒸汽壓力:26.25 MPa

主蒸汽溫度:600℃

再熱蒸汽壓力:6.05 MPa

再熱蒸汽溫度:600℃

額定工況設(shè)計熱耗:7 318 kJ/kW·h

回?zé)嵯到y(tǒng):3高壓加熱器 (雙列)+1除氧器+4低壓加熱器

通流型式:1個高壓缸,1個中壓缸,2個低壓缸,中、低壓缸雙流

末級動葉片長度:1 146 mm

2 汽輪機(jī)軸系結(jié)構(gòu)特點

某電廠的該型百萬機(jī)組汽輪發(fā)電機(jī)軸系上共有5個對輪,連接高壓轉(zhuǎn)子和中壓轉(zhuǎn)子的簡稱高中對輪,依次還有中低對輪、低低對輪、低發(fā)對輪、發(fā)勵對輪,另外液力盤車軸與高壓轉(zhuǎn)子之間有一個齒型聯(lián)軸器。其中高壓轉(zhuǎn)子為雙支撐結(jié)構(gòu),中壓轉(zhuǎn)子和2根低壓轉(zhuǎn)子為單支撐結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子為雙支撐結(jié)構(gòu),勵磁機(jī)轉(zhuǎn)子為單支撐結(jié)構(gòu)。

3 5#瓦振動異常情況及運行調(diào)整

3.1 異常情況簡介

2014年 3月 30日 14∶00,1#機(jī)組負(fù)荷 830 MW,就地檢查發(fā)現(xiàn)1#汽輪機(jī)5#瓦處有異音,DCS畫面上瓦振5X在1.9~2.3 mm/s波動,5Y在2.6~3.4 mm/s波動 (汽輪機(jī)瓦振保護(hù)動作值11.8 mm/s),軸振在0.046~0.052 mm波動(汽輪機(jī)ETS跳閘條件中無軸振保護(hù)動作值,但要求轉(zhuǎn)子軸振不應(yīng)高于0.13 mm),DCS畫面顯示振動值變化不大,但就地實測5#瓦軸承箱的軸向和垂直2個方向上振動值偏大 (軸向0.4 mm,垂直0.057 mm,水平0.01 mm),測量基礎(chǔ)和軸承座振動差值較大(基礎(chǔ)垂直0.01 mm,軸向0.01 mm;軸承座垂直0.05 mm,軸向0.09 mm)。全面檢查汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸向位移、油系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)、真空、排汽溫度等有關(guān)數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)異常,但低壓缸膨脹明顯增大(由9.7 mm 變化到13.5 mm)。 從16∶30開始至20∶20,1#機(jī)逐漸減負(fù)荷至720 MW,汽機(jī)5#軸承箱5#瓦對應(yīng)位置周期性異聲消失,但就地測量5#軸承箱振動仍偏大 (軸向0.384 mm,垂直0.10 mm,水平0.045 mm),但DCS畫面顯示振動值變化不大。由于就地已沒有周期性異音,機(jī)組正常運行,觀察5#瓦振動情況。

3.2 運行調(diào)整

(1)2014年3月31日,對1#機(jī)組分別進(jìn)行提高軸封溫度試驗,降低再熱主汽溫度試驗,機(jī)組負(fù)荷擾動試驗,5#瓦軸承箱就地振動均沒有好轉(zhuǎn)。

(2)2014年4月1日,對1#機(jī)組進(jìn)行降真空試驗,機(jī)組振動明顯下降,但提高機(jī)組負(fù)荷至800 MW,機(jī)組的振動不穩(wěn)定,終止降真空試驗,并觀察運行,保持機(jī)組負(fù)荷始終維持800 MW以內(nèi)運行 (就地測量5#瓦軸承箱軸向振動在0.37 mm以內(nèi),DCS顯示瓦振最大3.4 mm/s,DCS軸振為0.061 mm)。

(3)2014年4月2日,再次對1#機(jī)組進(jìn)行降真空升負(fù)荷試驗,機(jī)組負(fù)荷780~1 000 MW,高壓凝汽器真空值6.1~7.4 kPa,汽輪機(jī)振動較穩(wěn)定,能夠控制5#瓦軸承箱就地軸向振動值不超過0.3 mm,垂直振動不超過0.05 mm,水平振動不超過0.02 mm,就地軸瓦無異音。

4 5#瓦振動原因分析及運行控制措施

4.1 振動原因分析

(1)調(diào)取了2013年7月至2013年11月1#機(jī)5#瓦的振動數(shù)據(jù),5#瓦的軸振和瓦振在5個月范圍內(nèi)都沒有大幅波動,軸振和瓦振值均在良好范圍之內(nèi)。從數(shù)據(jù)來看振動是突然變大的,不是緩慢變化的。

(2)根據(jù)1#機(jī)組5#瓦振動相關(guān)數(shù)據(jù)分析(見圖1),軸振一倍頻基值較大,且有波動 (0.05~0.081 mm), 二 倍 頻 有 少 量 波 動 (0.015~0.022 mm),相位角變化50°;凝汽器真空對振動的影響較大(調(diào)整高壓凝汽器真空值在6 kPa以上時,就地瓦軸向振動能控制在0.3 mm以內(nèi),機(jī)組正常運行時高壓凝汽器真空值應(yīng)在5 kPa左右)、低脹突變(低脹由9.7 mm突變到13.5 mm),經(jīng)以上分析,初步判斷1#機(jī)低壓缸內(nèi)部可能存在輕微動靜碰磨。

圖1 1#機(jī)5#瓦振動頻譜圖

(3)5#瓦5X軸振存在低頻量 (5X在0.5~2.4 μm波動),振動大時有異音,而且頂軸油壓不穩(wěn)定,判斷軸瓦本身可能存在問題。

(4)軸承座基礎(chǔ)和軸承座實測振動差異較大(基礎(chǔ)垂直0.01 mm,軸向0.01 mm;軸承座垂直0.05 mm,軸向0.09 mm),軸承座剛度可能不足。

(5)5#瓦軸承座剛度不足會影響2#低壓缸轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對輪中心,對輪中心偏差會導(dǎo)致5#瓦振動偏大。

(6)查閱制造廠資料,低壓缸膨脹正常值應(yīng)該在20~25 mm,1#機(jī)低壓缸膨脹只有13.5 mm,低壓缸膨脹不暢影響5#瓦振動。

4.2 運行中采取的主要控制措施

(1)通過降低機(jī)組真空值,可以控制1#機(jī)組5#瓦振動值,保證1#機(jī)5#瓦軸向振動值不超過0.3 mm,垂直振動不超過0.05 mm,水平振動不超過0.02 mm,目前機(jī)組可以短期監(jiān)測運行,但振動不能超過規(guī)定值。

(2)1#機(jī)5#軸承箱剛性不足也是影響5#瓦振動偏大的因素之一,在發(fā)電機(jī)端蓋和5#軸承箱之間加裝方木板硬性支撐,加裝方式見圖2。5#瓦軸承箱加裝軸向支撐后振動明顯下降,1#機(jī)組正常加、減負(fù)荷并保持最佳真空,就地測量5#瓦軸承箱的軸向振動在0.07~0.095 mm,振動值在正常范圍之內(nèi)。

圖2 1#機(jī)5#瓦運行加支撐圖

(3)5#瓦軸承箱加裝軸向支撐后,1#機(jī)組5#瓦的振動值已回復(fù)正常,暫不停機(jī)處理5#瓦振動大問題,待2014年10月1#機(jī)組大修時一并解決該問題。目前,運行和檢修人員做好相關(guān)的防范措施,1#機(jī)組監(jiān)視運行。

5 5#瓦振動異常停機(jī)后的檢查處理

1#機(jī)組在2014年10月停機(jī)后,根據(jù)5#瓦振動異常的可能原因,逐條進(jìn)行了檢查和處理。

5.1 2#低壓轉(zhuǎn)子定位值K1檢查

2#低壓轉(zhuǎn)子定位值K1,由于廠家設(shè)計問題,比正常值偏小10 mm,造成2#低壓轉(zhuǎn)子和隔板輕微碰磨;碰磨車削部位見圖3。檢修期間2#低壓轉(zhuǎn)子送制造廠車削,恢復(fù)正確K1值。

圖3 1#機(jī)低壓轉(zhuǎn)子碰磨車削部位圖

5.2 5#瓦檢查

解體檢查5#瓦,翻出下瓦后發(fā)現(xiàn)下瓦左側(cè)鎢金面大面積發(fā)黃有過熱痕跡,如圖4所示。判斷5#瓦下瓦左側(cè)承受較大載荷,鎢金面溫度過高,導(dǎo)致油質(zhì)碳化;另外,5#瓦經(jīng)過長時間的振動運行,致局部過熱,導(dǎo)致油質(zhì)碳化。5#瓦經(jīng)金屬專業(yè)做著色和探傷檢查未發(fā)現(xiàn)異常,5#瓦除去碳化油跡不做其它處理。

圖4 1#機(jī)5#瓦下瓦鎢金面過熱發(fā)黃圖

5.3 低壓缸膨脹不暢檢查

1#機(jī)低壓缸膨脹不暢也是影響5#瓦振動的因素之一,檢修期間,針對低壓缸膨脹不暢進(jìn)行了檢查并對檢查存在的問題進(jìn)行了處理:

(1)如圖5所示,檢查發(fā)現(xiàn)中低壓缸拉桿鎖緊螺帽松動導(dǎo)致膨脹和收縮量減少。將中低壓缸拉桿鎖緊螺帽擰緊并加止動墊片。

圖5 1#機(jī)中低壓缸拉桿鎖緊螺帽松動圖

(2)如圖6所示, 檢查發(fā)現(xiàn)1#、2#低壓內(nèi)缸之間推拉杠螺帽鎖緊墊片嚴(yán)重變形以及A排1#、2#低壓內(nèi)缸之間推拉杠補(bǔ)焊處斷裂導(dǎo)致低壓缸膨脹和收縮量減少。將連接桿更換成等徑圓鋼,墊片更換成一個小平墊片和一個大鎖緊墊片,螺帽緊固,進(jìn)行加強(qiáng),防止斷裂。

圖6 1#、2#低壓內(nèi)缸之間推拉杠處理前后對比圖

(3)檢查1#、2#低壓內(nèi)缸8個貓爪支撐墊塊、4個中心導(dǎo)向鍵良好,墊塊和導(dǎo)向鍵無明顯摩擦劃痕,不會阻礙到低壓內(nèi)缸膨脹。

5.4 中心調(diào)整

重新按標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整中低、低低、低發(fā)對輪中心,使整個低壓轉(zhuǎn)子軸系和各軸瓦載荷恢復(fù)到廠家要求狀態(tài)。

5.5 地腳螺栓緊固

重新緊固5#瓦所在低壓軸承箱地腳螺栓,保證軸承箱有良好的剛性。

6 振動異常處理的重點、難點及建議

(1)5#瓦振動異常發(fā)生在1#機(jī)組搶、發(fā)電的關(guān)鍵時期,1#機(jī)組立即停機(jī)處理5#瓦振動異常會造成很大的經(jīng)濟(jì)損失,同時也會對電廠的信譽(yù)造成一定影響;其次1#機(jī)組年初就確定并上報了檢修計劃,定在10月份進(jìn)行大修,所有1#機(jī)組的檢修、改造項目的實施方案、物資計劃、施工單位都按10月份的進(jìn)度準(zhǔn)備的,突然停機(jī),無法按要求完成機(jī)組的檢修和改造任務(wù);如何在1#機(jī)組正常運行的前提下控制5#瓦的振動,直到10月份停機(jī)處理是一個重點和難點,本次5#瓦振動異常的處理,成功解決了這一難題。建議今后其它電廠遇到類似問題時,盡可能在保證機(jī)組運行的前提下,控制軸瓦振動,掌握主動權(quán),選擇合適時機(jī)停機(jī)處理。

(2)本次5#瓦振動異常的原因比較多,包括動靜碰磨、軸瓦自身缺陷、低壓缸膨脹不暢、轉(zhuǎn)子中心偏差、軸承箱剛度差等諸多原因,如果分析和處理不夠完全, 5#瓦振動異常就不會成功處理。建議今后其它電廠遇到類似問題時,最好進(jìn)行全面分析,找準(zhǔn)全部原因。

(3)本次在5#瓦振動異常的處理過程中,低壓轉(zhuǎn)子進(jìn)行了返廠車削,由于低壓轉(zhuǎn)子超高、超寬、超重 (96 t),它的運輸也是重點和難點之一。這次提前制定了低壓轉(zhuǎn)子運輸方案并制定了應(yīng)急預(yù)案,確保低壓轉(zhuǎn)子運輸過程的安全。建議今后其它電廠在進(jìn)行轉(zhuǎn)子運輸時,制定完善的方案,確保安全。

7 5#瓦振動異常處理后的效果

1#機(jī)組大修后,于2014年12月下旬開機(jī),機(jī)組在沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)、帶負(fù)荷、升負(fù)荷整個過程中5#瓦的振動都達(dá)到了優(yōu)秀標(biāo)準(zhǔn),滿負(fù)荷1 000 MW運行時,整個軸系的振動情況良好。1#機(jī)組滿負(fù)荷運行時5#瓦振動情況:DCS瓦振0.3~0.4 mm/s,軸振5X和5Y方向的振動值均小于0.025 mm;就地測量5#瓦軸承箱的軸向振動在0.05~0.07 mm;低壓缸膨脹為21 mm,恢復(fù)至正常值。經(jīng)過1#機(jī)組大修,5#瓦振動的問題得到了徹底解決,消除了機(jī)組的安全隱患。

8 結(jié)論

(1)某廠商設(shè)計制造的超超臨界百萬機(jī)組因其特殊的軸系和超長的大修間隔,在運行中出現(xiàn)的軸瓦振動故障,其故障原因分析和處理存在較大的困難,需要不斷加強(qiáng)研究,積累經(jīng)驗[2]。

(2)對于軸瓦振動故障的治理,軸瓦自身缺陷的處理要和整個軸系的調(diào)整同步進(jìn)行。運行中軸系是一個整體,單純處理故障軸瓦可能會引起鄰近軸瓦振動的增加,會導(dǎo)致整個軸系失穩(wěn)。

(3)軸瓦振動有時并不是軸瓦自身缺陷造成,而是由于制造廠其它相關(guān)部件加工存在問題或是基建時未嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安裝引起的。本次5#瓦振動故障原因分析和治理為同類型機(jī)組軸瓦振動問題的處理提供了行之有效的思路和方法。

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