馬錦彪,孫 永
(國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北 唐山064309)
潘家口電廠調(diào)相壓水系統(tǒng)由水機(jī)設(shè)備、尾水管水位測量系統(tǒng)(壓水浮子)、壓縮空氣供氣系統(tǒng)、壓氣及排氣閥門系統(tǒng)以及其控制系統(tǒng)、水環(huán)形成、排放及其控制系統(tǒng)等組成,其系統(tǒng)組成圖見圖1,管路示意圖見圖2。
圖1 調(diào)相壓水系統(tǒng)組成圖
潘家口電廠水泵水輪機(jī)及其輔助設(shè)備為蘇爾壽(現(xiàn)安德里茨)公司提供,水泵額定出力為67MW或90MW,水泵額定轉(zhuǎn)速為125/min或142.8r/min,轉(zhuǎn)輪標(biāo)稱直徑為5600mm,調(diào)相壓氣氣源采用中壓氣系統(tǒng),額定氣壓為6.0MPa,各機(jī)組配置2個(gè)調(diào)相氣罐補(bǔ)氣,機(jī)組補(bǔ)氣罐通過2個(gè)公用氣罐補(bǔ)氣(設(shè)有單相閥),公用氣罐通過4臺(tái)中壓空壓機(jī)補(bǔ)氣,正常運(yùn)行時(shí),為保證各個(gè)機(jī)組壓水氣源的充足,各機(jī)組間調(diào)相氣罐互相獨(dú)立。
圖2 管路示意圖
機(jī)組調(diào)相壓水及回水閥門包括調(diào)相壓氣進(jìn)氣閥(375)、調(diào)相壓水排氣閥(376),調(diào)相壓水過程中還須操作的閥門有迷宮噴水閥(373)、水環(huán)排水閥(374);壓水浮子布置于尾水錐管室,分為壓水水位高(跳機(jī)接點(diǎn)),壓水水位正常接點(diǎn)(抽水開機(jī)條件判斷接點(diǎn)),開壓水進(jìn)氣閥接點(diǎn)(補(bǔ)氣接點(diǎn),最初程序中無此點(diǎn),機(jī)組調(diào)試期間發(fā)電調(diào)相時(shí)水位上升導(dǎo)致跳閘后新加接點(diǎn)),關(guān)壓水進(jìn)氣閥接點(diǎn)(停止補(bǔ)氣),壓水水位低(報(bào)警接點(diǎn))組成。
當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出由停機(jī)轉(zhuǎn)抽水運(yùn)行令時(shí),程序首先判斷調(diào)相氣罐壓力以及壓水水位正常后,流程同時(shí)打開迷宮噴水閥(373)與水環(huán)排水閥(374),當(dāng)373打開和374打開后立即開啟調(diào)相壓水進(jìn)氣閥(375)進(jìn)氣壓水,由于轉(zhuǎn)輪直徑較大,進(jìn)氣采用從頂蓋進(jìn)氣和尾水進(jìn)氣兩種方式進(jìn)入轉(zhuǎn)輪室,排氣則僅由頂蓋排出。其中壓水進(jìn)氣閥正常情況通過延時(shí)模塊實(shí)現(xiàn)關(guān)閉,時(shí)間整定為60s,為了防止壓水過度,當(dāng)壓水水位壓到關(guān)壓水進(jìn)氣閥接點(diǎn)時(shí)則關(guān)閉壓水進(jìn)氣閥(現(xiàn)場實(shí)際壓氣時(shí)間一般在5~10s內(nèi))。在壓氣同時(shí)通過變頻器拖動(dòng)機(jī)組在空氣中旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后,程序發(fā)令關(guān)閉水環(huán)排水閥,同時(shí)打開調(diào)相壓水排氣閥,并監(jiān)視水環(huán)壓力。由于我廠抽水含2種轉(zhuǎn)速,故水環(huán)處壓力定值同樣采取2套定值,當(dāng)進(jìn)行125r/min抽水時(shí),采取第1組定值(0.4MPa),當(dāng)進(jìn)行142.8r/min抽水時(shí),采取第2組定值(0.6MPa),當(dāng)水環(huán)壓力達(dá)到動(dòng)作值壓力開關(guān)動(dòng)作后,即發(fā)出關(guān)閉壓水排氣閥和迷宮噴水閥信號,上述2個(gè)閥門關(guān)閉后立即打開導(dǎo)葉,進(jìn)入抽水穩(wěn)態(tài),整個(gè)壓水及排氣過程結(jié)束。
水環(huán)的作用是在調(diào)相壓水運(yùn)行過程中,在轉(zhuǎn)輪室與蝸殼間形成一層水密封,防止大量氣體進(jìn)入蝸殼。潘家口電廠水環(huán)形成方式是利用壓力差使壓力鋼管內(nèi)水通過導(dǎo)水葉的立面和端面間隙形成水環(huán),但在實(shí)際運(yùn)行中,由于轉(zhuǎn)輪旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的離心力,將上下迷宮冷卻水供水同樣甩向了蝸殼座環(huán)處,造成了潘家口電廠水環(huán)過厚,水環(huán)過厚將導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)加大,迷宮溫度上升,因此必須采取一定的排水措施防止水環(huán)過厚。為確??煽康臏p少水環(huán)厚度,潘家口電廠通過設(shè)置水環(huán)排水管路方式,使多余的水排向尾水管,由于以上特點(diǎn)造成了潘家口電廠水環(huán)排水管路直徑(DN400)遠(yuǎn)大于上下迷宮供水管直徑(DN150)。且電站也曾多次出現(xiàn)過由于導(dǎo)葉漏水量過大而導(dǎo)致抽水啟動(dòng)失敗的案例,但若是盲目加大水環(huán)排水管路管徑,又會(huì)造成水環(huán)過薄導(dǎo)致水環(huán)無法形成,大量氣體將直接進(jìn)入蝸殼,造成啟動(dòng)不成功。此問題一直困擾潘家口電廠多年,故在此提醒類似低水頭抽蓄機(jī)組在設(shè)計(jì)時(shí)注意水環(huán)的形成方式與水環(huán)厚度的控制方式,以免出現(xiàn)類似問題。
在2018年3月27日,潘家口電廠2號機(jī)組A修結(jié)束后在進(jìn)行抽水啟動(dòng)試驗(yàn)時(shí),2號機(jī)組經(jīng)3號機(jī)組背2號機(jī)組BTB抽水啟動(dòng)成功后,2號機(jī)組抽水運(yùn)行,3號機(jī)組在停機(jī)過程中,突然3號主變處發(fā)出巨響,且3號主變出口開關(guān)2203開關(guān)跳閘,監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)“3號主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作”、“3號主變出口2203開關(guān)跳閘”。跳閘后3號主變處存在大量積水(本日天氣晴,非雨水導(dǎo)致地面積水)。
事故發(fā)生后立即組織了人員對3號主變差動(dòng)保護(hù)回路進(jìn)行檢查和對保護(hù)裝置進(jìn)行校驗(yàn),檢查與校驗(yàn)結(jié)果均正常,而后通過保護(hù)錄波及故障錄波看出了3號主變高壓側(cè)C相電壓瞬間降低且電流明顯增大。通過保護(hù)裝置調(diào)取波形C相電流二次有效值達(dá)到了68.416A,單相差流超過主變差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng)定值(0.9A)從而導(dǎo)致差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作正確,故障持續(xù)時(shí)間為56ms。
對主變消防系統(tǒng)進(jìn)行了檢查,消防主機(jī)無主變噴淋啟動(dòng)記錄,且對現(xiàn)場消防噴淋頭進(jìn)行檢查無噴淋動(dòng)作痕跡,確認(rèn)了現(xiàn)場積水非主變噴淋動(dòng)作后導(dǎo)致C相接地以及地面積水。
對現(xiàn)場水印進(jìn)一步觀察,發(fā)現(xiàn)噴水來自壩上,查看工業(yè)電視監(jiān)控歷史錄像發(fā)現(xiàn)為2號機(jī)組調(diào)壓管出口處噴水,而2號機(jī)組調(diào)壓管出口恰好布置于3號主變高壓側(cè)母線上方,故確定跳閘原因?yàn)檎{(diào)壓管噴水淋到母線上造成3號主變高壓側(cè)C相接地導(dǎo)致跳閘。
但2號機(jī)組運(yùn)行正常,除開機(jī)時(shí)振動(dòng)較大外無其他異常跡象。需進(jìn)一步分析2號機(jī)調(diào)壓管為何會(huì)噴水,檢查2號機(jī)組進(jìn)水口快速門并未落下,故不可能因?yàn)榭焖匍T落下的原因?qū)е滤畯恼{(diào)壓管噴出。
對2號機(jī)組開機(jī)過程中蝸殼、轉(zhuǎn)輪室壓力、水環(huán)壓力等曲線進(jìn)行調(diào)取查詢,發(fā)現(xiàn)蝸殼內(nèi)壓力在開機(jī)過程中存在較大波動(dòng),且水環(huán)壓力出現(xiàn)明顯異常,如圖3。
圖3 調(diào)壓井噴水時(shí)水環(huán)壓力曲線
2號機(jī)組水環(huán)壓力僅為0.27MPa左右不再變化,將此次開機(jī)水環(huán)曲線與其他機(jī)組正常開機(jī)時(shí)水環(huán)曲線進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)了明顯不同,正常開機(jī)過程中水環(huán)壓力應(yīng)是持續(xù)上升的過程直到機(jī)組導(dǎo)葉打開后再下降,如圖4。
圖4 水環(huán)壓力正常曲線
我廠142.8r/min水環(huán)壓力的定值為0.6MPa,通過曲線看出現(xiàn)場導(dǎo)葉打開時(shí)實(shí)際水環(huán)壓力與定值相差太多,現(xiàn)場在水環(huán)壓力0.27MPa時(shí)即打開了導(dǎo)葉,故分析原因可能為水環(huán)壓力控制單元出現(xiàn)問題而導(dǎo)致未達(dá)到定值即打開了導(dǎo)葉。對整個(gè)控制回路進(jìn)行排查后,并未發(fā)現(xiàn)異常情況,故對水環(huán)壓力開關(guān)進(jìn)行了校驗(yàn),結(jié)果如表1。
表1 壓力開關(guān)校驗(yàn)記錄表
現(xiàn)場整定值與定值相差太多,對此回路進(jìn)一步梳理,如圖5。
水環(huán)壓力開關(guān)用于調(diào)相壓水排氣閥關(guān)閉動(dòng)作信號。故進(jìn)一步對機(jī)組調(diào)相壓水排氣閥排氣時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并與3、4號機(jī)組做橫向?qū)Ρ龋c2號機(jī)組做縱向?qū)Ρ龋ㄒ姳?2)。
圖5 水環(huán)壓力控制流程
表2 調(diào)相壓水排氣閥376排氣時(shí)間統(tǒng)計(jì)表
本次2號機(jī)組轉(zhuǎn)輪室排氣時(shí)間明顯過短,與正常情況相差達(dá)80s左右,因?yàn)榕艢鈺r(shí)間過短,導(dǎo)致轉(zhuǎn)輪室內(nèi)空氣并未完全排空,轉(zhuǎn)輪室仍存在大量空氣,水環(huán)壓力在并未達(dá)到正常開導(dǎo)葉壓力的情況下,由于定值誤整定造成導(dǎo)葉提前打開,故導(dǎo)致2號機(jī)組在抽水啟動(dòng)過程中導(dǎo)葉振動(dòng)過大,調(diào)相壓水排氣376與373迷宮噴水閥關(guān)閉后,流程將電調(diào)直接用于水泵運(yùn)行,并立即打開導(dǎo)葉,如圖6。
圖6 壓水系統(tǒng)控制流程
故得出結(jié)論,調(diào)壓井噴水原因?yàn)闄C(jī)組轉(zhuǎn)輪室壓水用氣未完全排出,轉(zhuǎn)輪室殘留的氣體隨著抽水水流進(jìn)入壓力鋼管,殘留氣體形成氣泡在調(diào)壓管處聚集,當(dāng)“氣泡”壓力達(dá)到一定數(shù)值時(shí)產(chǎn)生爆裂在調(diào)壓管內(nèi)產(chǎn)生浪涌。同時(shí)因?yàn)楫?dāng)前潘家口水庫水位處于223.6m的較高水位,調(diào)壓管內(nèi)的水位與上水庫水位相同,距離調(diào)壓管排水口下沿僅有1.1m的距離,氣泡爆裂產(chǎn)生的浪涌造成調(diào)壓管噴水,導(dǎo)致處于調(diào)壓管正下方的3號主變高壓側(cè)C相引線接地故障,差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,導(dǎo)致3號主變出口2203開關(guān)跳閘。其噴水過程簡圖如圖7所示。
圖7 調(diào)壓口噴水示意圖
在將水環(huán)壓力開關(guān)定值進(jìn)行重新整定后,隨后進(jìn)行抽水啟動(dòng)試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證,結(jié)果與推斷的原因相符。造成本次事故的根源主要原因?yàn)樵O(shè)備責(zé)任人工作經(jīng)驗(yàn)不足,責(zé)任心不強(qiáng),對設(shè)備定值掌握不熟練,壓力開關(guān)校驗(yàn)后驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),未注重檢修全過程管理導(dǎo)致壓力開關(guān)整定值錯(cuò)誤。為防止此類事件再次發(fā)生,同時(shí)為了預(yù)防運(yùn)行過程中壓力開關(guān)損壞或定值發(fā)生變化,故對調(diào)相壓水系統(tǒng)流程的設(shè)計(jì)進(jìn)行了完善。除判斷壓力開關(guān)的動(dòng)作信號之外,額外增加一個(gè)模擬量的控制信號(水環(huán)壓力大于0.6MPa),具體控制方式是將水環(huán)壓力開關(guān)動(dòng)作信號與水環(huán)壓力模擬信號(模擬信號兩路任選其一)串聯(lián)使用,當(dāng)兩個(gè)信號同時(shí)滿足后程序方執(zhí)行下一步。
采取此種修改程序的方法雖從側(cè)面上解決了抽蓄機(jī)組在抽水啟動(dòng)過程中調(diào)壓管噴水的問題,但其控制程序繁瑣故障率變高且并未從根源上將此缺陷消除,發(fā)生此次事故的根源在于調(diào)壓管與主變出口母線之間的布置方式存在隱患,但造成此隱患原因并非來自機(jī)組投運(yùn)后,而在于電站初期設(shè)計(jì)導(dǎo)致。故在此提醒新建此類的壩后式電站時(shí)注意機(jī)組的調(diào)壓管、母線、主變等設(shè)備的布置形式,此次事故雖人員責(zé)任較大,但若不采取母線布置于調(diào)壓管下端的方式,此次事故完全可避免。
雖其他壩后式電站不一定具有抽水啟動(dòng)工況,但調(diào)壓井噴水的情況還會(huì)發(fā)生在機(jī)組檢修完成后首次提進(jìn)水口閘門對流道進(jìn)行充水時(shí),若充水閥打開過大且壓力鋼管較長,同樣會(huì)導(dǎo)致大量蝸殼、鋼管中的氣體在回到上游過程中導(dǎo)致調(diào)壓管噴水。大大加大了日常運(yùn)維人員的操作風(fēng)險(xiǎn),并使操作時(shí)間大幅度增加。建議采用此種調(diào)壓方式的電廠結(jié)合自身實(shí)際對調(diào)壓管出口進(jìn)行合理改造,防止出現(xiàn)類似事故,降低運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)與工作人員難度與時(shí)間。我廠現(xiàn)擬對調(diào)壓井出口進(jìn)行改造,將出口通過軟管接至壩上,從根源上防止此類事故的再次發(fā)生。
抽水運(yùn)行是抽水蓄能機(jī)組一個(gè)重要的運(yùn)行工況,機(jī)組抽水啟動(dòng)、運(yùn)行穩(wěn)定性取決于水機(jī)設(shè)計(jì)和安裝、機(jī)組運(yùn)行水頭以及調(diào)相壓水以及回水的控制設(shè)計(jì)。其中調(diào)相壓水以及回水的控制系統(tǒng)涉及到監(jiān)控程序的設(shè)計(jì)、水機(jī)閥門組動(dòng)作、反饋,輔助系統(tǒng)的運(yùn)行等等方面。本文從問題出現(xiàn)到問題解決進(jìn)行了詳細(xì)地分析研究,對可能存在的問題逐一排查,最終找到發(fā)生問題的原因并將問題解決,確保機(jī)組抽水啟動(dòng)的安全,并對問題發(fā)生的根源進(jìn)行了進(jìn)一步的擴(kuò)展。希望通過本文給存在相似問題的水電廠提供一個(gè)解決問題的方向,并提醒設(shè)計(jì)新建壩后式電站時(shí)注意調(diào)壓井與母線的布置方式。