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燃煤電廠SCR脫硝系統(tǒng)運行存在關鍵技術問題研究與技術展望

2018-11-09 06:24李德波周杰聯(lián)馮永新
浙江電力 2018年10期
關鍵詞:預熱器飛灰導流

陳 磊,李德波,周杰聯(lián),馮永新,陳 拓

(廣東電科院能源技術有限責任公司,廣州 510060)

0 引言

2014年國家發(fā)改委和國家環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,要求燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值,即在基準氧量6%條件下,煙塵、SO2、NOX排放質量濃度(以下簡稱“濃度”)分別不高于10 mg/m3(標準狀態(tài),下同)、35 mg/m3、50 mg/m3。 江鵬威[1]等進行了燃煤電廠脫硝噴氨調節(jié)閥堵塞原因分析及對策技術研究,通過對液氨品質、環(huán)境溫度、設備構造、材質、堵塞物成分等因素的分析,找到了堵塞的原因。董長青[2]等進行了火電廠SCR(選擇性催化還原)脫硝催化劑壽命預估研究,針對火電廠SCR脫硝催化劑在運行過程中的失活機理,建立了催化劑的失活動力學模型以及壽命計算方法。鄭方棟[3]等進行了全負荷脫硝氨逃逸率與SO3轉化率變化的現(xiàn)場試驗研究工作。廖永進[4]等進行了SCR脫硝系統(tǒng)催化劑性能預測方法及實踐方面的研究工作。SCR脫硝系統(tǒng)催化劑運行時間延長后,受到飛灰堵塞、沖蝕和化學中毒等影響,活性逐步降低,需要進行催化劑性能預測以指導催化劑的增加或者更換?;谠囼炇覝y試條件,催化劑活性測試結果并不能完全反映脫硝反應器的實際情況,應利用脫硝系統(tǒng)現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)對試驗室數(shù)據(jù)加以修正。李德波[5-9]等進行了超低排放下NOX動態(tài)超標問題的熱工控制優(yōu)化技術研究。毛奕升[10]等進行了火電廠SCR脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調整及煙氣取樣方法改進的研究,提高了SCR系統(tǒng)出口NOX測點代表性。國內其他研究者也在SCR系統(tǒng)優(yōu)化運行方面開展了很多工作[11-20]。

本文進行了大量現(xiàn)場調研(調研了40臺SCR脫硝系統(tǒng),包括300 MW、600 MW、1 040 MW燃煤電廠),發(fā)現(xiàn)目前我國燃煤電廠SCR脫硝系統(tǒng)運行中存在諸多技術問題,主要包括:SCR脫硝系統(tǒng)出口NOX濃度均勻性較差;氨逃逸量高導致空氣預熱器堵塞,從而導致機組被迫停機;SCR脫硝系統(tǒng)熱工測點代表性不足,帶來運行監(jiān)控方面的問題。本文通過理論分析、數(shù)值模擬和現(xiàn)場實踐,指出了我國SCR脫硝系統(tǒng)需要注意的關鍵技術問題,并提出解決措施,旨在為SCR脫硝系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行提供指導。

1 SCR脫硝系統(tǒng)出口NO X濃度均勻性較差的問題及解決方法

某發(fā)電廠2臺700 MW亞臨界燃煤發(fā)電機組,配套鍋爐由日本三菱重工設計制造,采用四角切圓方式燃燒煙煤。為滿足煙氣脫硝環(huán)保要求,采用高灰型SCR煙氣脫硝工藝,分SCR反應器區(qū)和液氨儲存及供應區(qū)域。催化劑層數(shù)按“2+1”模式布置,初裝2層,預留1層,在設計工況、處理100%煙氣量、布置2層催化劑條件下,每套脫硝裝置脫硝效率均不低于80%,脫硝還原劑采用液氨。表1為機組300 MW負荷摸底工況下進出口NOX濃度及脫硝效率現(xiàn)場試驗結果。從表1可以看出,反應器A側、B側出口NOX濃度相對標準偏差達到了56.5%、66.5%,出口NOX濃度分布嚴重不均勻。

現(xiàn)場調整方法:每側反應器入口有10個噴氨調門,開大對應出口NOX濃度偏高區(qū)域的噴氨調門,關小對應入口NOX濃度偏低區(qū)域的噴氨調門,并通過調整試驗最終確認調整幅度。A側調整前后調門開度及B側調整前后的調門開度如表2和表3所示。

表1 300 MW負荷摸底工況下進出口NO X濃度及脫硝率

表2 300 MW負荷工況下A側調整前后的調門開度(由固定端至擴建端)

表3 300 MW負荷工況下B側調整前后的調門開度(由固定端至擴建端)

由表4數(shù)據(jù)可以得出如下結論:

(1)經(jīng)過調整后,A側出口NOX濃度分布的均勻性有了較好的改善,相對標準偏差由調整前的56.5%降至調整后的14.2%。第一次調整后實測脫硝率為82.9%。

(2)B側在噴氨格柵調整后,出口NOX濃度均勻性未能得到改善。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),B側1、2、3號噴氨支管存在堵塞,即使將調門全開,對應出口區(qū)域的NOX濃度仍然較高,建議在檢修時疏通管道。第一次調整后B側的實測脫硝率為51.6%。

(3)調整后對反應器A側、B側出口進行了氨逃逸取樣,分析結果顯示出口的氨逃逸均小于3μL/L的要求值。

表4 第一次調整后300 MW負荷工況下脫硝系統(tǒng)進出口NO X濃度及脫硝率

在SCR脫硝系統(tǒng)實際運行過程中,要定期進行噴氨格柵調整試驗工作,保證反應器出口NOX濃度均勻性控制在20%以內,同時要加強噴氨格柵現(xiàn)場維護工作,防止支管堵塞。

調研中發(fā)現(xiàn)一些燃煤電廠由于低氮技術改造效果不理想,導致反應器入口NOX濃度偏高,最高達到400 mg/m3,SCR脫硝系統(tǒng)減排壓力很大,需要保證較高的脫硝效率,現(xiàn)場運行人員將脫硝效率控制在90%以上。大量現(xiàn)場運行經(jīng)驗表明,脫硝效率越高,氨逃逸一般越高,增加了空氣預熱器堵塞的風險,建議燃煤電廠開展低氮技術改造工作,降低脫硝反應器入口NOX濃度。

2 空氣預熱器嚴重堵塞的問題及解決方法

某300 MW機組空氣預熱器嚴重堵塞,在停機檢修期間,采集了1號、2號機組B側空氣預熱器冷端和中溫端的飛灰,委托專業(yè)單位采用離子色譜分析儀進行化學組成分析,結果見表5、表6。

從表5可以看出,飛灰中含有一定濃度的NH4+和SO42-,根據(jù)國外大量運行經(jīng)驗,飛灰中NH4+質量分數(shù)控制在50 mg/kg以下時,說明氨逃逸量控制在安全范圍,目前1B-GAH冷端NH4+濃度為 68.9 mg/kg,1B-GAH出口NH4+濃度為31.6 mg/kg,說明1號機組空氣預熱器存在一定程度的硫酸氫銨沉積現(xiàn)象,同時從測量結果發(fā)現(xiàn),1B-GAH冷端pH值為5.35,為弱酸性環(huán)境。與2號機組相比,1號機組飛灰中NH4+和SO42-質量分數(shù)低很多,總體上看1號機組硫酸氫銨沉積現(xiàn)象比較弱,而2號機組硫酸氫銨沉積現(xiàn)象比較明顯。NH4+和SO42-主要由是SCR脫硝系統(tǒng)逃逸的氨與SO3反應生成。煙氣脫硝是指利用氨氣作為還原劑與煙氣中的NOX反應以脫除NOX,脫硝過程中的氨與煙氣中SO3反應生成AS(硫酸銨)和ABS(硫酸氫銨),其產(chǎn)生過程可能存在的化學反應方程式如下:

表5 飛灰的化學組成成分(質量分數(shù),1號機組)

表6 飛灰的化學組成成分(質量分數(shù),2號機組)

AS是一種干燥粉末狀物質,無腐蝕性,易通過吹灰清除。ABS具有黏性,容易吸附煙氣中的飛灰,從而造成催化劑的阻塞和SCR下游設備的腐蝕,ABS的熔點溫度為147℃,以液體形式在物體表面聚集或者以液滴形式分散于煙氣中,在煙氣中會粘附飛灰。

NH4+和SO42-的摩爾質量分別為18 g/mol、96 g/mol,與表5對應的以摩爾數(shù)計算得到的化學組成成分見表7。表8為2號機組在2017年7月化驗的結果。

通過表7的數(shù)據(jù)得到1B-GAH冷端中NH4+和SO42-的摩爾比為7.26,1B-GAH出口中NH4+和SO42-的摩爾比為1.3,根據(jù)NH4HSO4(硫酸氫銨)中NH4+和SO42-的摩爾比為1∶1,可以得知飛灰的化驗成分中不僅存在硫酸氫銨還有硫酸鹽,通常為硫酸鈣(沉積在蓄熱片上的硫酸與飛灰中的含鈣物質反應生成硫酸鈣),因此空氣預熱器堵塞是由硫酸氫銨和硫酸鈣共同造成的。

表7 飛灰的化學組成成分(摩爾分數(shù),1號機組)

表8 飛灰的化學組成成分(摩爾分數(shù),2號機組)

目前我國燃煤機組安裝的SCR脫硝系統(tǒng),運行過程中普遍發(fā)現(xiàn)空氣預熱器存在硫酸氫銨沉積現(xiàn)象。為了減少空氣預熱器堵塞,發(fā)電廠要定期進行脫硝系統(tǒng)噴氨格柵調整試驗,降低反應器出口氨逃逸的濃度;定期對脫硝系統(tǒng)進行性能評估,通過現(xiàn)場測試及催化劑試驗室檢測等手段,判斷催化劑的失活程度,及時制訂催化劑的加裝、更換和再生方案,確保催化劑能夠滿足脫除污染物的要求。

調研中發(fā)現(xiàn)某些發(fā)電廠SCR脫硝系統(tǒng)熱工自動控制投入率低,投入效果不好,導致在增減負荷的過程中,反應器出口NOX濃度超標或者NOX濃度過低,增大了空氣預熱器堵塞風險,建議電廠要完善SCR脫硝系統(tǒng)熱工控制邏輯,保證脫硝系統(tǒng)熱工控制靈敏性,防止出現(xiàn)變負荷過程中脫硝系統(tǒng)NOX濃度極低(5 mg/m3以下)的情況。

3 脫硝系統(tǒng)流場分布不均勻的問題及解決方法

煙道結構以及煙道內導流板安裝布置形式是影響SCR反應器內煙氣混合濃度和速度分布均勻性的重要因素。研究反應器內部設備對煙氣流場的影響規(guī)律,對進一步提高反應器內煙氣混合、流動的均勻性,提高脫硝效率和保障氨逃逸率,降低系統(tǒng)NOX排放具有重要意義。通過數(shù)值模擬研究可以對影響SCR反應器內流動均勻性的結構因素進行全面分析,對脫硝系統(tǒng)的布置安裝具有良好的指導意義。

某發(fā)電廠300 MW機組現(xiàn)有SCR脫硝系統(tǒng)催化劑現(xiàn)場磨損照片如圖1所示,可以看出催化劑磨損比較嚴重,出現(xiàn)大面積催化劑脫落的問題。

圖1 催化劑磨損和塌陷圖

為了分析導致催化劑嚴重磨損和塌陷的原因,利用計算流體動力學方法,開展了SCR脫硝系統(tǒng)不同導流板布置方式下數(shù)值模擬。目前SCR脫硝系統(tǒng)右上角布置有7塊弧-直型導流板,左上角布置有7塊弧型導流板。數(shù)值模擬總共有以下5個工況:

工況1:煙氣成分按照最新提供的數(shù)據(jù),重新輸入進行計算。

工況2:在工況1基礎上,反應器右上角(最內側)增加1塊弧-直型導流板。

工況3:在工況1基礎上,反應器右上角各導流板之間增加1塊弧-直型導流板,共增加8塊,即右上角共有15塊弧-直型導流板。

工況4:在工況1基礎上,反應器左上角增加直型導流板,即在原來7塊弧型導流板基礎上增加直型導流板,右上角導流板不變。

工況5:在工況1基礎上,反應器左上角增加直型導流板,反應器右上角各導流板之間增加1塊弧-直型導流板,共增加8塊,即右上角共15塊弧-直型導流板。

圖2、圖3、圖4為數(shù)值模擬網(wǎng)格劃分結果。數(shù)值模擬計算區(qū)域選取從省煤器出口至反應器出口,整個數(shù)值模擬網(wǎng)格規(guī)模為106個網(wǎng)格點。

圖2 導流板布置

圖3 SCR脫硝系統(tǒng)物理建模

圖4 SCR脫硝系統(tǒng)網(wǎng)格劃分

圖5 為工況1時第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標準偏差系數(shù)為22%,大于工程允許的速度標準偏差系數(shù)(15%),即在現(xiàn)有導流板布置情況下,第一層催化劑入口截面上速度顯著不均勻。

圖6為工況2時第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標準偏差系數(shù)為17%,大于工程上允許的速度標準偏差系數(shù)(15%),因此還需要進一步調整。

圖5 第一層催化劑上速度分布(工況1)

圖6 第一層催化劑上速度分布(工況2)

圖7 為工況3時第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標準偏差系數(shù)為13%,速度不均勻系數(shù)相對工況1有較大程度的降低,表明采用工況3的導流板布置方案,能夠提高第一層催化劑入口速度均勻性。

圖7 第一層催化劑上速度分布(工況3)

圖8 為工況4時第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標準偏差系數(shù)為16%,速度不均勻系數(shù)相對工況1有一定程度的降低,但仍然大于15%,需要進一步調整。

圖8 第一層催化劑上速度分布(工況4)

圖9 為工況5時第一層催化劑上速度分布規(guī)律。第一層催化劑入口截面上速度分布標準偏差系數(shù)為10%,速度不均勻系數(shù)相對工況1有較大程度的降低,完全滿足工程要求。

圖9 第一層催化劑上速度分布(工況5)

通過數(shù)值模擬分析,得到如下結論:

(1)最佳的導流板布置方案為:反應器左上角增加直型導流板,反應器右上角各導流板之間增加1塊弧-直型導流板,共增加8塊弧-直型導流板,得到速度不均勻系數(shù)為10%,完全滿足工程要求。

(2)較好的導流板布置方案為:反應器右上角導流板之間增加1塊弧-直型導流板,共增加8塊弧-直型導流板,得到速度不均勻系數(shù)為13%,完全滿足工程要求。

(3)現(xiàn)有的導流板布置方案,第一層催化劑入口截面上速度分布標準偏差系數(shù)為22%,大于工程上允許的速度標準偏差系數(shù)(15%),即在現(xiàn)有導流板布置情況下,第一次催化劑入口截面上速度顯著不均勻。

通過數(shù)值模擬結果,導流板優(yōu)化方案建議如下:

(1)在反應器右上角導流板之間再增加1塊弧-直型導流板,共增加8塊弧-直型導流板,能夠滿足工程要求,建議采用這個改造方案。

(2)反應器左上角增加直形導流板,反應器右上角導流板之間增加1塊弧-直型導流板,共增加8塊弧-直型導流板,得到速度不均勻系數(shù)為10%,為最佳的導流板布置方案,但是改造工作量較大。

4 建議

(1)脫硝系統(tǒng)要定期進行噴氨格柵調整試驗,降低反應器出口氨逃逸的濃度,保證反應器出口NOX濃度均勻性在20%以下。

(2)NOX排放控制要將低氮燃燒技術與SCR脫硝技術綜合考慮,鍋爐側要加強精細燃燒調整,降低爐膛出口NOX濃度,降低SCR脫硝系統(tǒng)脫除壓力,避免SCR脫硝系統(tǒng)脫硝效率過高,造成氨逃逸量增大,增加空氣預熱器堵塞的風險。

(3)為了提高SCR脫硝系統(tǒng)進出口流場分布均勻性,建議開展SCR脫硝系統(tǒng)導流板優(yōu)化的數(shù)值模擬工作,包括不同導流板布置形式下流場均勻性數(shù)值模擬,并結合現(xiàn)場改造措施,從根本上解決反應器出口流場不均勻的問題。

(4)提高SCR脫硝系統(tǒng)熱工控制水平,尤其要重視噴氨自動控制水平,避免在變負荷過程中反應器出口NOX濃度極低,噴入過量的氨到反應器中,造成大量氨沉積在空氣預熱器換熱元件,導致空氣預熱器堵塞。

(5)在滿足環(huán)保要求的前提下,現(xiàn)場運行中脫硝出口NOX濃度宜控制在35~40 mg/m3,不應過低,滿足環(huán)保要求即可。

5 結語

本文通過理論分析、數(shù)值模擬、現(xiàn)場試驗,詳細分析了我國SCR脫硝系統(tǒng)運行過程中存在的關鍵技術難題以及解決對策,對SCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化技術進行了展望,為同類型機組SCR脫硝系統(tǒng)運行提供參考,具有重要的學術價值和工程應用價值。

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