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高爐爐頂水冷氮?dú)庀到y(tǒng)改造

2018-11-09 08:07:52同國(guó)慶王軍強(qiáng)陳愛(ài)秀
重型機(jī)械 2018年5期
關(guān)鍵詞:氣密爐頂水冷

同國(guó)慶,王軍強(qiáng),陳愛(ài)秀

(中鋼集團(tuán)西安重機(jī)有限公司,陜西 西安 710201)

0 前言

近年來(lái),中國(guó)大型高爐煉鐵技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn),高爐大型化的優(yōu)勢(shì)也得到了集中顯現(xiàn),但是面對(duì)行業(yè)節(jié)能環(huán)保的新發(fā)展理念,降耗增效已成為鋼鐵行業(yè)普遍追求的主基調(diào),氮?dú)馐歉郀t煉鐵過(guò)程中消耗最大的輔助氣體,爐頂?shù)獨(dú)庀到y(tǒng)是高爐布料的氮?dú)夤┙o和控制系統(tǒng),同時(shí)也是高爐煉鐵的氮?dú)庀闹髁?,鋼鐵冶煉行業(yè)在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)行情下,降消耗增品質(zhì),已經(jīng)成為產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)因素,因此各大主要鋼鐵公司都在想方設(shè)法降低冶煉中的氮?dú)庀摹?/p>

1 高爐氮?dú)馑湎到y(tǒng)問(wèn)題分析

2017年國(guó)內(nèi)某大型高爐設(shè)備安裝投產(chǎn)后,爐頂冷卻水量一直較小,設(shè)備溫度較高,氮?dú)庀牧恳惨恢陛^大,現(xiàn)場(chǎng)操作人員多次調(diào)試,但效果不佳,應(yīng)該鋼鐵公司邀請(qǐng),中鋼集團(tuán)西安重機(jī)有限公司對(duì)用戶現(xiàn)場(chǎng)高爐氮?dú)馑湎到y(tǒng)及各用氣設(shè)備進(jìn)行了檢查和分析,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)改造,很好地解決了用戶爐頂水量小、氮?dú)庀牧看蟮膯?wèn)題。

1.1 氮?dú)庀到y(tǒng)分析

圖1為爐頂?shù)獨(dú)庀到y(tǒng)示意圖,該系統(tǒng)為氣密箱和閥箱供氣,由主回路、氣密箱回路、閥箱回路組成。主回路由電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、過(guò)濾器、減壓閥、孔板流量計(jì)等組成,氮?dú)馔ㄟ^(guò)儲(chǔ)氣罐進(jìn)入系統(tǒng),電動(dòng)調(diào)節(jié)閥門(mén)控制進(jìn)氣總量,通過(guò)減壓閥將氮?dú)庹{(diào)節(jié)在一個(gè)較為穩(wěn)定的壓力,孔板流量計(jì)用于測(cè)量系統(tǒng)的氮?dú)庀牧浚ㄟ^(guò)主回路后的氮?dú)夥譃槿?,分別是閥箱冷卻、氣密箱密封、氣密箱冷卻?,F(xiàn)場(chǎng)主管流量計(jì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)為22.8 kPa,中控室PLC顯示氮?dú)庀臄?shù)據(jù)為3 504 m3/h,通過(guò)伯努利方程式計(jì)算流量數(shù)據(jù)為3 498 m3/h,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)閥箱及氣密箱緊急冷卻回路開(kāi)啟,閥箱溫度54℃,低于標(biāo)準(zhǔn)值,氣源壓力580 kPa,低于設(shè)計(jì)要求的600 kPa,主管路減壓后壓力250 kPa,低于設(shè)計(jì)要求的400 kPa?,F(xiàn)場(chǎng)氮?dú)庀到y(tǒng)數(shù)據(jù)不達(dá)標(biāo),壓力流量未能有效建立,氮?dú)庀到y(tǒng)處于自由流通狀態(tài),由于閥箱與氣密箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)差異,閥箱內(nèi)部氣流通道為直徑600 mm的圓孔,氣密箱內(nèi)部氣流通道為迷宮環(huán)縫,且其橫截面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于閥箱,因此判斷大量氮?dú)庀挠跔t頂閥箱冷卻,導(dǎo)致閥箱溫度低、氣體流速高,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)氣體測(cè)算,閥箱消耗氮?dú)饧s為氣密箱的3倍,因此用戶爐頂?shù)獨(dú)庵饕挠陂y箱冷卻,應(yīng)加以控制。

圖1 爐頂?shù)獨(dú)庀到y(tǒng)示意圖

1.2 氣密箱氮?dú)庀到y(tǒng)分析

圖1中的氣密箱氮?dú)饣芈钒瑑刹糠?,分別用于氣密箱的密封和冷卻,氣密箱密封氮?dú)夥乐够覊m及爐頂熱氣流進(jìn)入氣密箱,氣密箱帶動(dòng)布料溜槽布料時(shí)處于傾動(dòng)和旋轉(zhuǎn)狀態(tài),高爐布料、燃燒時(shí)的灰塵和上升熱氣流會(huì)對(duì)氣密箱內(nèi)部的傳動(dòng)系統(tǒng)造成嚴(yán)重?fù)p壞,因此密封氮?dú)庑璩掷m(xù)不間斷供給,確保氣密箱的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。氣密箱冷卻氮?dú)庵饕糜谒湫Ч患褧r(shí)對(duì)氣密箱進(jìn)行緊急冷卻,降低氣密箱溫度,保護(hù)設(shè)備同時(shí)提升布料的平穩(wěn)性。

用戶的氣密箱氮?dú)庀到y(tǒng)主要由蝶閥、限流孔板、壓力及溫度傳感器等組成,限流孔板主要用于控制進(jìn)入氣密箱的氮?dú)饬髁?,密封氮?dú)饨?jīng)限流孔板、蝶閥直接進(jìn)入氣密箱頂部,冷卻氮?dú)馔ㄟ^(guò)并行的兩個(gè)限流孔板及緊急冷卻回路進(jìn)入氣密箱中部冷卻,所有孔板后端均裝有蝶閥。用戶現(xiàn)場(chǎng)密封回路蝶閥處于半開(kāi)啟狀態(tài),壓力208 kPa,冷卻氮?dú)庵袃蓚€(gè)限流孔板蝶閥全開(kāi),緊急冷卻蝶閥處于半開(kāi)啟狀態(tài),冷卻氮?dú)鈮毫?10 kPa,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)到大量氮?dú)馔ㄟ^(guò)緊急冷卻回路進(jìn)入氣密箱,氮?dú)饬魉俑?、流量大,壓差也較密封氮?dú)庑? kPa,冷卻氮?dú)饬髁窟^(guò)大是導(dǎo)致氣密箱壓力系統(tǒng)紊亂的主要原因。

1.3 閥箱氮?dú)庀到y(tǒng)分析

圖1中的閥箱氮?dú)饣芈分饕糜诶鋮s,避免冶煉時(shí)的上升熱氣流損壞閥箱中的密封件,閥箱采用高溫密封件,一般耐溫不低于120℃,閥箱氮?dú)馔ㄟ^(guò)主管道,經(jīng)并聯(lián)的兩個(gè)限流孔板和一個(gè)緊急冷卻回路進(jìn)入設(shè)備,孔板后裝有蝶閥,不同高爐冶煉的上升氣流和頂溫差異很大,一般和高爐冶煉強(qiáng)大有關(guān),采取中心加焦工藝的高爐普遍上升氣流大、頂溫高,閥箱氮?dú)饣芈犯鶕?jù)不同的爐況可選擇開(kāi)啟不同的孔板蝶閥,選擇不同的冷卻流量,緊急冷卻狀態(tài)下可以開(kāi)啟緊急冷卻蝶閥。用戶現(xiàn)場(chǎng)孔板蝶閥一個(gè)開(kāi)啟一個(gè)關(guān)閉,緊急冷卻回路蝶閥全開(kāi),氮?dú)鈮毫?05 kPa,檢測(cè)到大量氮?dú)馔ㄟ^(guò)主管道進(jìn)入閥箱,氮?dú)饬魉俑?、流量大,有震?dòng)及鳴嘯現(xiàn)象,中控室PLC顯示閥箱溫度在43℃到56℃之間隨布料波動(dòng),閥箱冷卻溫度低于合理溫度區(qū)間,因此,閥箱冷卻過(guò)度是用戶氮?dú)庀到y(tǒng)消耗量大的主因。

1.4 爐頂水冷系統(tǒng)分析

爐頂水冷系統(tǒng)主要用于氣密箱的冷卻,提高設(shè)備的安全性能和運(yùn)行壽命,氣密箱受爐溫烘烤,溫度過(guò)高不利于設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),爐頂水冷系統(tǒng)按設(shè)計(jì)要求冷卻水量應(yīng)保持在15~20 m3/h,用戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)冷卻水流量為8.1 m3/h,水量過(guò)低導(dǎo)致冷卻效果下降,氣密箱溫度升高,用戶只有采取加大緊急冷卻氮?dú)獾姆绞浇档蜌饷芟錅囟龋瑢?dǎo)致系統(tǒng)氮?dú)庀牧考哟蟆?/p>

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試用戶水系統(tǒng),加大冷卻水后產(chǎn)生回水波動(dòng)、回水外溢、氣泡等現(xiàn)象,將水流量增至10 m3/h時(shí),回水即產(chǎn)生波動(dòng),氣密箱水位不穩(wěn)定,當(dāng)增至12 m3/h時(shí),回水產(chǎn)生大幅波動(dòng),增至14.8 m3/h時(shí),回水出現(xiàn)斷流現(xiàn)象,氣密箱水流紊亂,產(chǎn)生冷卻水外溢現(xiàn)象,為了避免對(duì)設(shè)備造成損壞,現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)一步增加水流量,調(diào)節(jié)參數(shù)見(jiàn)表1所示。

在目前追求高產(chǎn)量、低能耗的高強(qiáng)度冶煉作業(yè)情況下,高爐頂溫普遍偏高,8.1 m3/h的冷卻水無(wú)法滿足氣密箱設(shè)備的冷卻需求,必然導(dǎo)致設(shè)備壽命縮短,故障率增高,檢查用戶現(xiàn)場(chǎng)的水系統(tǒng)供水壓力及管道流量均符合設(shè)計(jì)要求,經(jīng)仿真模擬分析氣密箱水氮流動(dòng)圖,得到造成水流紊亂的原因有兩種,一是氣密箱內(nèi)部水通道堵塞或不暢,二是氣密箱內(nèi)部氮?dú)饬魉龠^(guò)快導(dǎo)致水流紊亂,通過(guò)用戶休風(fēng)時(shí)的獨(dú)立測(cè)試,氣密箱水流通暢可達(dá)到20 m3/h,排除了設(shè)備內(nèi)部水冷管不通暢的因素,因此造成水系統(tǒng)紊亂的根本原因還是氮?dú)庀到y(tǒng)故障。

表1 冷卻水調(diào)節(jié)參數(shù)表

2 氮?dú)庀到y(tǒng)改造

高爐氮?dú)馑湎到y(tǒng)的改造,以實(shí)現(xiàn)氮?dú)饷芊夂屠鋮s功能的情況下降低氮?dú)庀臑橹攸c(diǎn),依據(jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)備和水氮供給參數(shù)而實(shí)現(xiàn),用戶高爐冷卻水為循環(huán)水,成本相對(duì)較低,氮?dú)鉃橐淮涡韵?,無(wú)法回收,成本較高,用戶水冷氮?dú)庀到y(tǒng)的改造以降低氮?dú)庀摹⒃黾永鋮s水量為目的,重點(diǎn)減少緊急冷卻氮?dú)獾南?,采用冷卻水降低氣密箱的溫度。

2.1 氮?dú)夤苈犯脑?/h3>

氮?dú)庀到y(tǒng)安裝于爐頂平臺(tái)之上,由于用戶設(shè)備已經(jīng)閑置兩年,部分密封件已經(jīng)損壞,改造過(guò)程中首先對(duì)各密封件進(jìn)行了更換,處理了氮?dú)庀到y(tǒng)中的多處漏點(diǎn),隨后檢查各氣路元件,發(fā)現(xiàn)DN100減壓閥失效進(jìn)行了更換,清理DN100過(guò)濾器,在各回路增設(shè)了測(cè)壓裝置,檢查發(fā)現(xiàn)多個(gè)限流孔板損壞,由于用戶氣源壓力為580 kPa,略低于設(shè)計(jì)要求的600 kPa,依據(jù)用戶氣源及高爐冶煉參數(shù),通過(guò)詳細(xì)計(jì)算,設(shè)計(jì)并生產(chǎn)了一套流量孔板現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行更換,修正了PLC程序的相關(guān)參數(shù),改造完成后接通氣源后對(duì)系統(tǒng)的密封性能進(jìn)行了檢查并進(jìn)行了保壓試驗(yàn),改造后系統(tǒng)各元件及參數(shù)均運(yùn)行正常。

2.2 水冷氮?dú)庀到y(tǒng)的調(diào)試

調(diào)試過(guò)程分為水系統(tǒng)和氮?dú)庀到y(tǒng)兩個(gè)部分進(jìn)行,首先對(duì)水系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,將用戶氣密箱冷卻水調(diào)節(jié)到17.9 m3/h,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),冷卻水流通暢,冷卻效果良好,出于節(jié)水及水處理成本等的綜合考慮,用戶要求降低水量,最終調(diào)節(jié)水量到15.2 m3/h,其次對(duì)氮?dú)庀到y(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,調(diào)節(jié)氮?dú)庀到y(tǒng)壓力和流量,關(guān)閉氣密箱緊急冷卻氮?dú)猓P(guān)閉閥箱緊急冷卻氮?dú)?,氣密箱及閥箱運(yùn)行正常,溫度正常,壓力穩(wěn)定,流量計(jì)參數(shù)為12.44 kPa,中控PLC顯示氮?dú)庀目偭繛? 386 m3/h,通過(guò)伯努利方程式計(jì)算流量為1 384 m3/h,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,氣密箱溫度為43℃,閥箱溫度為90℃,溫度符合設(shè)備設(shè)備使用要求。

2.3 改造后的系統(tǒng)分析

通過(guò)對(duì)用戶爐頂?shù)獨(dú)馑湎到y(tǒng)的改造和調(diào)試,氣密箱冷卻水量增加了7.1 m3/h,氮?dú)庀牧拷档? 118 m3/h為1 386 m3/h,每年為用戶節(jié)省氮?dú)饧s1 855萬(wàn)m3,節(jié)省費(fèi)用數(shù)百萬(wàn),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)的測(cè)量數(shù)據(jù),該用戶爐頂氣密箱設(shè)備在正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的氮?dú)庀募s為500 m3/h,閥箱氮?dú)庀募s為886 m3/h,總氮?dú)庀? 386 m3/h,中控室PLC顯示氮?dú)庀牧坑兴▌?dòng),但波動(dòng)幅度小于100 m3/h,這和用戶氣源壓力及爐頂布料動(dòng)作的擾動(dòng)有關(guān),依據(jù)改造數(shù)據(jù)得出結(jié)論,爐頂?shù)獨(dú)庀妮^大的主要原因是閥箱氮?dú)馕茨艿玫接行Э刂扑鶎?dǎo)致,其次是水冷效果不佳時(shí),氣密箱緊急冷卻氮?dú)庀妮^大導(dǎo)致的,其中閥箱氮?dú)馕茨艿玫接行Э刂剖潜容^普遍的現(xiàn)象,氣密箱設(shè)備本身用于密封的氮?dú)庀钠鋵?shí)很小,經(jīng)過(guò)半年時(shí)間的運(yùn)行檢測(cè),該用戶改造后的氮?dú)庀到y(tǒng)各項(xiàng)指標(biāo)正常,氣密箱設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。

3 結(jié)束語(yǔ)

高爐煉鐵的氮?dú)庀氖菭t頂布料設(shè)備和爐頂?shù)獨(dú)庀到y(tǒng)的重要指標(biāo)參數(shù),氮?dú)庀牡慕档筒粌H有利于降本增效,也有利于環(huán)境保護(hù),減少高爐廢氣的產(chǎn)生,同時(shí)穩(wěn)定的氮?dú)庀到y(tǒng)和水冷卻系統(tǒng),可以有效的改善爐頂氣密箱的作業(yè)環(huán)境,提高設(shè)備的利用率,水冷氮?dú)庀到y(tǒng)的紊亂,必然導(dǎo)致設(shè)備故障率提高,甚至造成非計(jì)劃停產(chǎn),因此爐頂?shù)獨(dú)馑湎到y(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性是非常重要的。通過(guò)本文分析,得出爐頂水冷氮?dú)庀到y(tǒng)的特點(diǎn):

(1)閥箱的氮?dú)庀倪h(yuǎn)大于氣密箱,應(yīng)該有效控制;

(2)氣密箱溫度冷卻以水冷卻為主,應(yīng)該有效提升冷卻水流量;

(3)氣密箱正常運(yùn)轉(zhuǎn)氮?dú)庀牧枯^小,應(yīng)該有效控制氣密箱緊急冷卻用氣量。

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