司曉鵬
(山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 成莊礦,山西 晉城 048000)
山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司(以下簡稱晉煤集團)是全國最大的無煙塊煤生產(chǎn)企業(yè),洗塊煤是晉煤集團主要的效益產(chǎn)品,但晉煤集團各礦井在設(shè)計時很少考慮降低塊煤破碎、提高塊煤產(chǎn)率的措施,因此,降低各環(huán)節(jié)塊煤破碎、提高工作面塊煤產(chǎn)率,一直是晉煤集團所屬各礦在生產(chǎn)中不斷探索研究的內(nèi)容,圍繞如何提高塊煤產(chǎn)率而研發(fā)的各種新技術(shù)也是層出不窮,成莊礦是晉煤集團下屬的主力礦井,文章介紹了成莊礦在采煤和井下運輸各環(huán)節(jié)所采取的降低塊煤破碎、提高塊煤產(chǎn)率的技術(shù)措施,以期為其他類似企業(yè)生產(chǎn)提供借鑒。
伴隨機械化采煤效率的不斷提高,工作面毛煤的塊煤產(chǎn)率卻不斷降低,而提高采煤工作面塊煤產(chǎn)率是保證商品煤塊煤量的首要環(huán)節(jié)[1-3]。在煤體原生硬度、節(jié)理、裂隙相對穩(wěn)定的條件下,研究采煤機切割對煤炭塊煤產(chǎn)率的影響是提高工作面塊煤產(chǎn)率的主要手段,成莊礦經(jīng)過多年的實踐,選擇了適合該礦煤炭特點的生產(chǎn)設(shè)備與工藝,使工作面的塊煤產(chǎn)率由55.54%提高到57.34%。
采煤機滾筒轉(zhuǎn)速與塊煤產(chǎn)率密切相關(guān)。研究證明,在相同的條件下,當(dāng)滾筒轉(zhuǎn)速低時,塊煤產(chǎn)率提高,但同時也帶來一定的副作用,隨著轉(zhuǎn)速降低,又會使割煤效果下降,增加截割功率,易出現(xiàn)滾筒堵塞現(xiàn)象,影響生產(chǎn)[4-6]。成莊礦經(jīng)過多方調(diào)研與實踐,在確立采煤機型號為MG450/1020-WD的基礎(chǔ)上,確定了適合成莊礦井下煤質(zhì)特點的采煤機滾筒轉(zhuǎn)速為32 r/min,既減少了塊損,又保證了生產(chǎn)能力。
成莊礦原采煤機兩滾筒布置方式不統(tǒng)一,有前順后逆和前逆后順兩種布置方式,經(jīng)實踐后,發(fā)現(xiàn)當(dāng)采用前順后逆方式時,前滾筒截煤量大于后滾筒,后滾筒裝煤量大于前滾筒,這時煤塊不易破碎,且前滾筒不向司機甩煤,粉塵也少,最后統(tǒng)一改為前順后逆的布置方式[7-8]。
采煤機割煤方式改為先割頂?shù)逗蟾畹椎逗螅欣谔岣邏K煤產(chǎn)率,同時還有利于及時支護頂板,不產(chǎn)生傘檐,防止片幫砸傷人員和砸損設(shè)備,另外還避免了二次空刀掃浮煤使煤體重復(fù)破碎。
井下運輸各環(huán)節(jié),設(shè)計時,全部采用傳統(tǒng)溜槽進(jìn)行轉(zhuǎn)載,成莊礦為了提高塊煤產(chǎn)率,進(jìn)行了不同類型的改造。毛煤破碎后,經(jīng)過轉(zhuǎn)載溜槽和帶式輸送機到達(dá)井下煤倉上口,由于倉口距離工作面遠(yuǎn)近不一,所經(jīng)環(huán)節(jié)不盡相同,最少的需要經(jīng)過兩條運輸大巷帶式輸送機,多的要經(jīng)過七條以上的帶式輸送機轉(zhuǎn)載。經(jīng)測算,毛煤從采煤工作面運輸?shù)骄旅簜}入口,塊煤損失率平均達(dá)到7個百分點以上,經(jīng)過對溜槽改造后,使井下煤倉入倉時塊率平均由50.64%提高到53.69%。
對于長期性的或使用期限比較長的輸煤溜槽,盡可能采用螺旋溜槽,并采用耐磨陶瓷或耐磨橡膠作為內(nèi)襯材料,使毛煤進(jìn)入溜槽后既能沿著溜槽內(nèi)壁滑行至轉(zhuǎn)載帶式輸送機,又減緩了毛煤對溜槽的沖撞,改為螺旋溜槽后,明顯降低了毛煤的破碎率,從而提高了經(jīng)濟效益[9-10]。
對于未使用螺旋溜槽的轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié),在條件許可的情況下,能增加煤墊的溜槽盡可能的在溜槽內(nèi)適當(dāng)位置增加煤墊,使煤盡可能多的與溜槽內(nèi)的煤墊相碰撞,從而達(dá)到防碎的目的。
煤墊的設(shè)置主要有以下五種形式:一是對傾角較大的溜槽,在溜槽中、下端增設(shè)三角形緩沖減速斗,減緩煤的運行速度,如圖1(a)所示;二是對傾角較大的變向溜槽在變向處加設(shè)三角形緩沖斗,以減小煤在溜槽中的沖擊、碰撞、摩擦速度,如圖1(b)所示;三是對先垂直降落后變向降落的溜槽在變向處垂直溜槽的下方,增設(shè)一梯形緩沖斗,使垂直降落的煤在變向處由“硬著陸”變?yōu)椤败浿憽?,以減小跌落破碎,如圖1(c)所示;四是在膠帶輸送機機頭物料拋射方向的溜槽側(cè)壁,加三角形緩沖斗,減緩和避免煤與溜槽壁直接碰撞,如圖1(d)所示; 五是在帶式輸送機的機尾入料溜槽,增加平底,減小下滑速度,以減小降落到膠帶上的塊煤相互碰撞而產(chǎn)生的塊煤破碎,如圖1(e)所示。
圖1 各種溜槽中煤墊設(shè)置示意圖
成莊礦井下原溜槽采用傳統(tǒng)的簸箕形溜槽結(jié)構(gòu),易卡堵,且沖擊大,還易造成塊煤破碎,而且在落入下一環(huán)節(jié)設(shè)備上時,煤之間的互相沖擊造成煤的二次破碎,成莊礦經(jīng)多次實踐試用,改用V形溜槽。溜槽采用無幫板開放式設(shè)計,兩翼底板呈V形,夾角120°,底板具有很好的向心導(dǎo)順性能,條狀物料縱向滑落,大塊煤與矸石無處可卡;溜槽采用高位接煤,避免了煤流對底板的沖擊,使得毛煤塊煤損失率大幅降低;煤流從上級皮帶卸料后,在著槽時形成下層為末,上層為塊的狀態(tài),可以有效的保護皮帶免受砸傷。
為減少塊煤跌落破碎,成莊礦曾在井下煤倉安裝內(nèi)螺旋溜槽,但在使用過程中,由于溜槽是吊于煤倉中間,在煤倉進(jìn)煤開始和結(jié)束時,內(nèi)螺旋溜槽受到的不平衡載荷很大,同時,當(dāng)煤倉放煤時,內(nèi)螺旋溜槽正好位于煤倉出煤口的上方,影響煤倉內(nèi)煤流的運動,內(nèi)螺旋溜槽受到的動壓非常大,受這些不利因素影響,內(nèi)螺旋溜槽多次整體垮塌,在拆除修整期間采用控制倉位的臨時辦法,不但降低了煤倉有效容積,而且影響了減少塊煤破碎的效果。
經(jīng)多方考察與調(diào)研,成莊礦完成了在井下煤倉內(nèi)增設(shè)外螺旋溜槽的改造,有效降低了塊煤破碎損失。溜槽分為直溜槽、非標(biāo)準(zhǔn)段螺旋溜槽和標(biāo)準(zhǔn)段螺旋溜槽三部分,上一環(huán)節(jié)來煤先落在直溜槽段,直溜槽的形式為:由寬變窄逐漸收縮的直斜板,該段對煤流進(jìn)行加速并將其導(dǎo)入非標(biāo)準(zhǔn)段螺旋溜槽,然后該段按一定角度繼續(xù)對煤流進(jìn)行加速,并不斷改變煤流的方向,使煤流能夠以預(yù)定的速度進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)段螺旋溜槽,在標(biāo)準(zhǔn)段螺旋溜槽段,煤流在各種力的共同作用下基本以恒定速度平穩(wěn)運行,它的運動軌跡為一圓柱螺旋線,煤流通過標(biāo)準(zhǔn)段螺旋溜槽滑入煤倉底部,逐漸灌滿煤倉。
通過這些技術(shù)的應(yīng)用,進(jìn)入成莊礦選煤廠的毛煤平均塊煤產(chǎn)率由10年前的45.64%提高到去年的50.59%,提高了4.95個百分點。
經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐,在提高工作面塊煤產(chǎn)率和降低井下運輸轉(zhuǎn)載各環(huán)節(jié)塊率損失方面,成莊礦已經(jīng)形成了自己的一套獨特的解決方案。這些技術(shù)的應(yīng)用,使成莊毛煤塊煤率提高了4.95個百分點,按成莊礦2017年原煤產(chǎn)量1 072萬噸、洗塊煤噸煤價763元、末煤噸煤價424元、塊煤在選煤廠綜合損失20%(含破碎機及各環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)載的損失,一般毛煤塊煤率為50%左右,通過商品煤折算的塊煤率在40%左右)、洗塊煤等70%計算,產(chǎn)生的經(jīng)濟效益為1 072×4.95%×80%×(763×70%-424)=4 674萬元,提高塊煤產(chǎn)率的措施給成莊礦帶來了顯著的經(jīng)濟效益。