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大型高爐大中修前后自動(dòng)化運(yùn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)用

2018-11-16 09:46:00寧勝
科學(xué)與財(cái)富 2018年28期

寧勝

摘 要: 目前,宣鋼各高爐自動(dòng)化控制系統(tǒng)主要是實(shí)現(xiàn)高爐正常生產(chǎn)狀況下的控制策略,但對于高爐大修、中修過程中的一些特殊工藝要求,并沒有專門的控制程序來實(shí)現(xiàn)其自動(dòng)化運(yùn)行,隨著自動(dòng)化水平提高和生產(chǎn)實(shí)際,要求完善高爐自控系統(tǒng)在特殊爐況下的自動(dòng)化運(yùn)行功能。

關(guān)鍵詞: 自控系統(tǒng);高爐大中修;自動(dòng)噴煤;模擬試車

1.背景

對于大型高爐在大中修前期高爐上料的多變性、高爐料線深度遠(yuǎn)超于正常料線的異常性、熱風(fēng)爐烘爐期間烘爐曲線的穩(wěn)定控制性、中修結(jié)束前各系統(tǒng)不完全恢復(fù)操作但需要全自動(dòng)試車時(shí)的復(fù)雜性,這些問題及過程都需要自動(dòng)化控制的緊密配合。因而需要完善自動(dòng)控制程序設(shè)計(jì),使之既能滿足正常生產(chǎn)時(shí)的工藝要求,又能滿足大中修、定修等特殊爐況的工藝要求。

2.技術(shù)方案及措施

2.1停爐前期,適應(yīng)特殊供料要求控制程序的研發(fā)

在3#高爐在中修停爐前,重新研發(fā)了自動(dòng)要料程序,對自動(dòng)要料機(jī)制進(jìn)行了重新改寫,可實(shí)現(xiàn)X焦Y礦的上料要求。正常情況下,仍按照1焦1礦進(jìn)行上料,特殊上料要求時(shí),可依據(jù)上料生產(chǎn)崗位設(shè)定,實(shí)現(xiàn)X焦Y礦(X、Y為整數(shù))上料。隨著料線的不斷深入,當(dāng)料線到達(dá)10M以下,原裝在探尺減速箱上的主令控制器(北尺-1:10)到達(dá)量程上限,主令控制器發(fā)出的探尺待機(jī)位反轉(zhuǎn),這時(shí)硬接點(diǎn)控制探尺停車已走不通。為滿足探尺正常探測料線,又可以實(shí)現(xiàn)正常提尺到待機(jī)位停尺的功能,預(yù)先判斷出了這一狀況,避免硬接點(diǎn)停尺,通過北尺編碼器的數(shù)值編寫控制程序,實(shí)現(xiàn)了無硬點(diǎn)探尺自動(dòng)停尺功能。

2.2高爐爐頂、槽下設(shè)備全自動(dòng)試車整套模擬控制系統(tǒng)的研發(fā)

在高爐中修后期,開爐前,爐頂、槽下大部分設(shè)備可以運(yùn)行,但有部分設(shè)備因中修正在進(jìn)行無法操作,如主皮帶、下密閥、、料罐射源、料罐壓力、頂壓、探尺等。為保證高爐正常投產(chǎn)后,爐頂、槽下供料、裝料、布料的正常運(yùn)行,需要在部分設(shè)備不具備試車的情況下,提前調(diào)試設(shè)備、強(qiáng)化操作技術(shù)。在這套全自動(dòng)試車模擬控制系統(tǒng)中,具備試車條件的設(shè)備可以參與全自動(dòng)試車,不具備試車條件的設(shè)備或參數(shù)通過模擬程序給出。

主皮帶不能啟車,槽下焦炭、礦石的料頭、料尾信號(hào),通過中間罐的控制閥打開后模擬主皮帶運(yùn)行時(shí),中間罐到爐頂?shù)倪\(yùn)行時(shí)間,在到達(dá)延時(shí)后,自動(dòng)發(fā)出;料罐料空、料滿信號(hào)因射源關(guān)閉和無料設(shè)車,無法給出,模擬程序通過料頭到B檢點(diǎn)+上密閥打開后延時(shí)模擬給出料滿信號(hào),在下密、料流打開后,根據(jù)生產(chǎn)崗位預(yù)先設(shè)定好的布料圈數(shù)進(jìn)行判斷,當(dāng)?shù)竭_(dá)或接近預(yù)先設(shè)定的布料圈數(shù)后,給出料空信號(hào);罐壓、頂壓因高爐未生產(chǎn),沒有實(shí)際數(shù)值,也根據(jù)正常工況模擬給出,在一均閥開后,給罐壓充壓,罐壓顯示A數(shù)值,在二均閥開后,給罐壓充壓,罐壓顯示B數(shù)值,并且讓罐壓大于頂壓,在布料完成后,下密閥罐,開均放時(shí),讓罐壓數(shù)值回零;對下密閥、探尺等因中修無法操作,也通過模擬程序進(jìn)行模擬試車,取消下密閥的命令與反饋,用模擬程序代替,需要下密閥開閥時(shí),自動(dòng)發(fā)出命令(并不連鎖硬件),模擬現(xiàn)場閥門開閥時(shí)間,延時(shí)后,給出開閥反饋,下密關(guān)閥與探尺提尺、放尺等均通過類似原理給出。

全自動(dòng)試車模擬程序,可以應(yīng)用在部分設(shè)備不能參與試車的情況下,實(shí)現(xiàn)高爐爐頂、槽下設(shè)備的全自動(dòng)連鎖試車。

2.3熱風(fēng)爐中修期間停爐保溫、后期烘爐專用控制程序的研發(fā)

中修期間,為實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)爐停爐保溫、后期烘爐的正常運(yùn)行,在保留原有熱風(fēng)爐控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一套停爐保溫、后期烘爐專用程序與畫面,用于生產(chǎn)崗位監(jiān)控?zé)犸L(fēng)爐狀況與操作熱風(fēng)爐各閥。它取消了原有的熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機(jī)與助燃風(fēng)機(jī)放散閥,預(yù)熱爐與三座熱風(fēng)爐之間的送風(fēng)連鎖,混風(fēng)調(diào)節(jié)連鎖等一系列連鎖關(guān)系。為便于后期高爐正常生產(chǎn)后,熱風(fēng)爐恢復(fù)正常的連鎖關(guān)系,采用了一鍵式連鎖啟用與停用,在烘爐期間,一鍵停用連鎖,正常生產(chǎn)期間,一鍵啟用連鎖。這樣在烘爐期間,所有熱風(fēng)爐的設(shè)備可以無連鎖啟停。

2.3.1在助燃空氣管路上,新增加了三套調(diào)節(jié)閥和三套電磁閥,通過控制調(diào)節(jié)閥的閥位實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)煤氣量的大小,從而控制熱風(fēng)爐拱頂溫度。對調(diào)節(jié)閥和電磁閥引入PLC,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制。

2.3.2在熱風(fēng)爐烘爐保溫時(shí)期,容易引起熄火事故。如果熄火后,不及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理,將會(huì)造成高爐煤氣擴(kuò)散或點(diǎn)火爆炸。為此,增加了一個(gè)烘爐安全檢測程序。烘爐階段,拱頂溫度是按烘爐曲線緩慢上升的,每分鐘檢測一個(gè)拱頂溫度值,如果較上次檢測拱頂溫度下降且超過5度,將發(fā)出語音報(bào)警提示,最大程度的保證了烘爐工作的安全運(yùn)行。

2.4高爐槽下、噴煤控制系統(tǒng)研發(fā)

2.4.1 槽下各供料皮帶的啟車預(yù)警程序研發(fā)應(yīng)用

槽下主皮帶、供礦皮帶、供焦皮帶等在啟車時(shí),必須現(xiàn)場確認(rèn)皮帶周圍無人,而槽下皮帶都很長,巡檢一圈需要很長時(shí)間。因而根據(jù)皮帶運(yùn)行的特點(diǎn),在幾條主要皮帶上增加了啟動(dòng)預(yù)報(bào)警系統(tǒng)。即在皮帶現(xiàn)場安裝警鈴,在皮帶啟車前,警鈴先預(yù)警,提示人員離開,此時(shí),若有人正在操作,可啟動(dòng)急停。在警鈴預(yù)警過后,再發(fā)出啟車命令。這樣,進(jìn)一步增強(qiáng)皮帶運(yùn)行的安全性。

2.4.2 噴吹下煤量自動(dòng)計(jì)算程序研發(fā)

高爐噴煤主要向高爐內(nèi)噴吹煤粉,噴吹下煤量是否準(zhǔn)確,直接影響到高爐的生產(chǎn)和成本,因此,噴吹下煤量的精確計(jì)算是十分重要的。以往噴吹下煤量由人工手動(dòng)計(jì)算,有以下缺點(diǎn):①、噴吹煤粉超量,操作人員手動(dòng)控制罐壓和噴吹風(fēng)量,容易發(fā)生煤粉難噴,堵塞噴槍,堵噴吹總管等事故。②、高爐虧煤,由于人為操作需要把握極精密的時(shí)間,一旦疏忽就會(huì)影響高爐噴煤量。③、由于人工操作易出現(xiàn)噴煤量不均勻,極易造成爐況不穩(wěn),同時(shí)頻繁操作閥門易損壞,設(shè)備維護(hù)及備件費(fèi)用極高。

針對以上問題研發(fā)了噴煤下煤量自動(dòng)計(jì)算程序,以噴煤管道切換球閥動(dòng)作設(shè)為程序計(jì)算條件?!伴_”信號(hào)到位為開始計(jì)算條件,“關(guān)”信號(hào)到位為停止計(jì)算條件。開始采集備吹罐的原始重量設(shè)定為“A”。當(dāng)時(shí)間在變時(shí),采集時(shí)間后改變了的重量為“B”。“A-B=X”即“X”為實(shí)際噴量,高爐要求小時(shí)噴吹量由操作人員輸入系統(tǒng)新加入的輸入框內(nèi),數(shù)值為“C”。剩余時(shí)間為“D”,(C÷60min×D=E)其中“E”為應(yīng)噴重量。自動(dòng)計(jì)算系統(tǒng)以“X”為標(biāo)值,不斷顯示和調(diào)整“D”與“E”的值,以平均到整點(diǎn)的數(shù)值接近或到“X”為準(zhǔn)。

噴吹下煤量自動(dòng)計(jì)算的實(shí)現(xiàn),經(jīng)過前期對噴煤量與罐壓及噴吹風(fēng)流量的配置比例關(guān)系的跟蹤記錄得出了相應(yīng)的關(guān)鍵數(shù)值,經(jīng)過計(jì)算設(shè)計(jì),把噴煤計(jì)算公式及罐重觸發(fā)器做成聯(lián)鎖,一旦噴煤量變化,計(jì)算系統(tǒng)就會(huì)顯示、調(diào)整罐內(nèi)壓力和噴吹風(fēng)量,保證噴吹煤粉均勻穩(wěn)定。噴吹下煤量自動(dòng)計(jì)算完全由控制器進(jìn)行計(jì)算,無任何人為的干預(yù),時(shí)間在全工業(yè)以太網(wǎng)內(nèi)全部同步,使計(jì)算結(jié)果更加精確。

3實(shí)施效果

高爐自控系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)應(yīng)用后,取得了顯著效果,自控系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,控制精度大幅度提高,使高爐大中修以后快速進(jìn)入正常生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài),同時(shí)減少了設(shè)備的維護(hù)工作量和生產(chǎn)事故。大型高爐自控系統(tǒng)的創(chuàng)新性研發(fā),為高爐自控系統(tǒng)的完善、高爐順利投產(chǎn)、達(dá)效做出了貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn)

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