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R-GAS加壓氣流床氣化中試實(shí)驗(yàn)研究及放大模擬

2018-11-19 05:46:16姚根有潘登峰袁秋華
山西化工 2018年5期
關(guān)鍵詞:新景水冷壁合成氣

姚根有, 潘登峰, 袁秋華, 鄧 靖

(陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司化工研究院,山西 太原 030006)

在我國煤炭儲量中,高灰、高硫、高灰熔點(diǎn)(“三高”)的劣質(zhì)煤所占比例較高,“三高”劣質(zhì)煤由于煤質(zhì)原因,開發(fā)和利用受限[1-2]。尋求先進(jìn)高效的煤利用技術(shù),實(shí)現(xiàn)“三高”劣質(zhì)煤清潔高效轉(zhuǎn)化既可以提高我國煤炭資源的利用效率,又可以提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。煤氣化是實(shí)現(xiàn)煤的清潔、高效利用的主要途徑之一,主要有固定床[3-4]、流化床[5-6]和氣流床[7-8]三種氣化方式。其中,氣流床氣化具有煤種適應(yīng)性強(qiáng)、碳轉(zhuǎn)化率高、氣化效率高等優(yōu)點(diǎn),是實(shí)現(xiàn)“三高”劣質(zhì)煤氣化的首選方式。但“三高”煤由于煤質(zhì)特點(diǎn),成漿性差、制漿成本高,不適用于水煤漿進(jìn)料氣化技術(shù),只能采用干煤粉進(jìn)料氣化技術(shù)?!叭摺泵夯胰埸c(diǎn)高于1 500 ℃,為實(shí)現(xiàn)氣化爐順利排渣,氣化爐操作溫度需高于煤灰灰熔點(diǎn)約50 ℃~100 ℃[9],而目前氣流床氣化溫度約為1 500 ℃,無法滿足“三高”煤的直接氣化需求。

美國氣體技術(shù)研究院(Gas Tecchnology Institute,簡稱GTI)和陽煤集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的R-GAS煤氣化技術(shù),氣化中心溫度可達(dá)2 500 ℃以上,氣化溫度最高可達(dá)1 800 ℃,可完全直接氣化我國的“三高”劣質(zhì)煤[10-11]。氣化爐使用GTI專有的設(shè)計(jì)方法,實(shí)現(xiàn)緊湊、長壽命、高效的特點(diǎn),提高了氣化爐的性能和可用性,同時降低了企業(yè)成本。

1 R-GAS工藝流程

R-GAS粉煤加壓氣流床氣化中試裝置工藝流程如圖1所示。裝置進(jìn)煤量約為500 kg/h,氣化爐操作壓力為4.0 MPa。R-GAS氣化爐采用特殊的分流器對煤粉和氧氣進(jìn)行均勻分配,保證氣化爐內(nèi)的流場為平推流,有效提高氣化爐的氣化效率。氣化爐采用與Shell、GSP等氣化爐一樣的水冷壁結(jié)構(gòu)。氣化燒嘴借鑒火箭發(fā)動機(jī)上快速混合噴嘴,火焰溫度高,可在極短時間內(nèi)將煤完全氣化,碳轉(zhuǎn)化率達(dá)99%以上。

圖1 R-GAS氣化中試裝置流程示意圖

經(jīng)破碎干燥的煤粉儲存在常壓煤倉內(nèi),通過干式固體泵或鎖斗系統(tǒng)加壓后通過氣化燒嘴進(jìn)入氣化爐。氣化劑氧氣和水蒸氣也通過氣化燒嘴進(jìn)入氣化爐,與煤粉反應(yīng)進(jìn)行氣化。高溫合成氣經(jīng)激冷后夾帶著粗渣、細(xì)粉進(jìn)入氣化爐氣化室下部,大顆粒爐渣落入下部的水浴,含有細(xì)粉的粗合成氣經(jīng)陶瓷過濾器、文丘里洗滌器和洗滌塔除塵、凈化后送入火炬進(jìn)行燃燒。粗渣在水浴中冷卻后,經(jīng)過碎渣機(jī)進(jìn)入到灰渣收集槽,然后經(jīng)過灰渣鎖斗排入沉渣池。

試驗(yàn)用煤為新景煤,煤的工業(yè)分析和元素分析如表1所示,煤粒徑分布如圖2所示,平均粒徑為0.08 mm,新景煤灰成分分析如表2所示,根據(jù)B-T公式計(jì)算,灰熔點(diǎn)約為1 518 ℃。

表1 煤的工業(yè)分析和元素分析

圖2 新景煤粒度分布

表2 新景煤灰成分分析(w) %

2 結(jié)果與討論

2.1 試驗(yàn)結(jié)果與分析

圖3為進(jìn)煤量、氧氣量和水蒸氣量分別為483 kg/h、445 kg/h和91 kg/h條件下的氣體組成。由圖3可以看出,在試驗(yàn)過程中,氣體組成基本達(dá)到平衡。氣化后水冷壁及氣化爐排出灰渣如圖4所示,由圖4可知,水冷壁可以實(shí)現(xiàn)均勻掛渣,氣化爐可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。

圖3 氣體組成

表3和表4所示為氧煤比對氣化過程碳轉(zhuǎn)化率和氣體組成的影響。由表3可以看出,當(dāng)水煤比保持不變時,碳轉(zhuǎn)化率隨氧煤比增加逐漸增加。氧煤比的增加,有利于燃燒反應(yīng)進(jìn)行,氣化溫度升高,碳轉(zhuǎn)化率相應(yīng)提高。氣化過程中,CO和H2是合成氣中的主要成分,這兩種氣體在合成氣中的含量是評價氣化爐性能的重要指標(biāo)之一。由表4可知,有效氣體(CO+H2)含量可以達(dá)到75.90%~80.00%,隨氧煤比由0.92 kg/kg增加至0.98 kg/kg,CO含量由52.80%增加至53.20%,而當(dāng)氧煤比繼續(xù)增加時,CO含量降低。當(dāng)氧煤比低于0.98 kg/kg時,隨氧煤比增加,有利于燃燒反應(yīng)和氣化反應(yīng)進(jìn)行,CO含量增加,當(dāng)氧煤比繼續(xù)增加時,煤氣中部分CO會與O2反應(yīng)生成CO2,導(dǎo)致CO含量降低。CO2含量隨氧煤比增加逐漸升高,而H2含量則逐漸降低,這是由于,氧煤比增加,有利于燃燒反應(yīng),反應(yīng)生成CO2量增加,并且,氧煤比增加還會造成部分H2發(fā)生燃燒反應(yīng),導(dǎo)致H2含量降低。氣化過程中,合成氣中CO2含量較高,約為20.00%~24.10%。由于中試裝置熱損失較大,為保證氣化爐溫度滿足試驗(yàn)要求,需要額外增加氧氣來補(bǔ)充熱損失,因此導(dǎo)致合成氣中CO2含量較高。

圖4 氣化爐水冷壁掛渣示意圖

coal/kg·h-1O2/coal(kg/kg)H2O/coal(kg/kg)carbon conversion/%carbon balance/%14830.920.1983.83107.0024850.980.1989.66106.2034621.100.1995.44102.40

表4 氧煤比對合成氣氣體組成影響

2.2 工業(yè)示范裝置模擬

基于中試試驗(yàn)結(jié)果,利用氣化爐一維(1-D)動力學(xué)模型對800 t/d和3 000 t/d的氣化爐進(jìn)行模擬預(yù)測。氣化爐一維(1-D)動力學(xué)模型根據(jù)與煤氣化和熱傳遞直接相關(guān)的參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),用于預(yù)測氣化爐的性能。該模型假設(shè)整個氣化爐反應(yīng)器中軸向完全混合,且每個瞬時步驟達(dá)到氣相平衡,通過碳與氧、二氧化碳和水的非均相反應(yīng),獲得反應(yīng)物濃度、溫度與反應(yīng)速率的相關(guān)性。通過實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)性地確定混合參數(shù),混合參數(shù)用于闡述噴嘴區(qū)域中煤/氣體的不完全混合情況。1-D模型內(nèi)的熱傳遞模型用于預(yù)測顆粒輻射和對流熱傳遞過程。假定每個軸向步驟中所有氣體物質(zhì)處于平衡,使用JANNAF數(shù)據(jù)庫的單個物質(zhì)的熱力學(xué)性質(zhì)來建立化學(xué)平衡。通過中試裝置試驗(yàn)數(shù)據(jù)確定反應(yīng)動力學(xué)和熱傳遞參數(shù),然后進(jìn)行預(yù)測,按比例放大得到與中試裝置同樣操作范圍的示范裝置。表5和表6為通過氣化爐一維(1-D)動力學(xué)模型計(jì)算得到的結(jié)果。由表5可知,在處理量為800 t/d和3 000 t/d條件下,冷煤氣效率分別可以達(dá)到79.50%和80.50%。由表6中的氣體組成可以看出,與中試結(jié)果相比,工業(yè)示范裝置得到的合成氣中有效氣體(CO+H2)含量明顯增加,分別可以達(dá)到87.48%和87.97%。

表5 工業(yè)示范裝置預(yù)測結(jié)果

表6 工業(yè)示范裝置氣體組成(預(yù)測值) %

3 結(jié)論

R-GAS氣化爐適合于高灰分、高灰熔點(diǎn)煤的氣化,氣化爐可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。氣化過程中,有效氣體(CO+H2)含量可以達(dá)到72.90%~80.00%。氣化過程中,由于氣化爐熱損失較大,需要額外增加氧氣來補(bǔ)充熱損失,因此導(dǎo)致合成氣中CO2含量較高。利用氣化爐一維(1-D)動力學(xué)模型對800 t/d和3 000 t/d的氣化爐進(jìn)行模擬預(yù)測,冷煤氣效率分別可以達(dá)到79.50%和80.50%。與中試結(jié)果相比,工業(yè)示范裝置得到的合成氣中有效氣體(CO+H2)含量明顯增加,分別為87.48%和87.97%。

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