仲桂英
(中國鋁業(yè)股份有限公司青海分公司,青海 西寧 810108)
為了提高經(jīng)濟(jì)利益,需要從陽極烘焙的主要消耗能源入手。在陽極焙燒運(yùn)行中,密封的性能是整個(gè)系統(tǒng)的決定性因素,天然氣的消耗數(shù)量和產(chǎn)品質(zhì)量都會(huì)受到影響,密封性不強(qiáng)會(huì)導(dǎo)致冷空氣進(jìn)去,進(jìn)而影響整個(gè)系統(tǒng),焙燒爐的表面最容易進(jìn)入冷空氣,所以表面的密封程度尤為重要。首先應(yīng)該改進(jìn)烘焙爐的表面密封性能,爭取盡最大能力減少冷空氣對陽極烘焙系統(tǒng)的影響[1]。傳統(tǒng)焙燒爐的密封程度不夠,通過對焙燒爐的面蓋板和噴火龍的結(jié)構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)解剖,如果大量冷空氣進(jìn)入,不光對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響,還會(huì)對整個(gè)焙燒內(nèi)的溫度梯造成重大事故影響,進(jìn)而增加天然氣的消耗量。另外,除了焙燒爐的表面密封性影響大,火道的密封性也有不小作用[2]。如果火道的密封性不高,各個(gè)企業(yè)一般都采用塑料膜的方式密封火道,但是塑料膜高溫下容易被融化,所以由于火道的密封性達(dá)不到要求,天然氣的消耗量也得不到有效控制。
通過上圖對焙燒爐的結(jié)構(gòu)圖的詳細(xì)了解,根據(jù)實(shí)際情況和冷空氣的進(jìn)入程度進(jìn)行相對應(yīng)的改造,將焙燒爐的傳統(tǒng)天圓結(jié)構(gòu)優(yōu)化為錐形結(jié)構(gòu),目的是為了緩解高溫造成的裂紋。另外還把原先的焙燒爐面蓋板的單層密封改為雙層密封,有利于加強(qiáng)密封程度,密封性高直接減少天然氣的消耗。在火孔處(如下圖)極度增加密封程度,無形減少天然氣泄漏的可能性,在焙燒爐的使用時(shí)間方面也明顯優(yōu)化。各個(gè)公司通過各種使用各種材料對密封程度和泄漏情況進(jìn)行比較,將塑料膜替換,因?yàn)槟突鹱枞疾嫉拿芊獬潭缺人芰夏じ訉?shí)用,不管是密封性能方面還是天然氣泄露方面都有很好的作用,并且耐火阻燃布也不會(huì)出現(xiàn)高溫融化的情況。于是采用耐火阻燃布對整個(gè)焙燒爐面和噴火孔進(jìn)行覆蓋,加強(qiáng)密封程度,減少天然氣的泄露浪費(fèi)。
傳統(tǒng)的方式下的陽極焙燒爐包括的預(yù)熱爐和加熱爐并不完善,在高溫?zé)岬奶幚矸矫嬉灿写岣?,總體來說就是技術(shù)不夠成熟,跟不上實(shí)際情況的發(fā)展速度。所以決預(yù)熱時(shí)間和產(chǎn)品質(zhì)量都是需要提高的方面,在傳統(tǒng)模式運(yùn)行下,陽極焙燒爐不能保證它的運(yùn)行安全性,在有害氣體的排放下直接危害人體健康。
圖1 六室焙燒運(yùn)行示意圖
為了符合實(shí)際發(fā)展情況,提高經(jīng)濟(jì)利益和產(chǎn)品質(zhì)量,專業(yè)人員在經(jīng)過多次試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),將傳統(tǒng)焙燒的“六室運(yùn)行”方式改為“七室運(yùn)行”的焙燒方式,經(jīng)過改良后“七室運(yùn)行”與之前的焙燒方式相比,在密封程度上有明顯提高,減少冷空氣進(jìn)入進(jìn)而降低散熱程度,在使用時(shí)間上也有所提高,能夠充分利用焙燒爐中燃燒后余溫提高火道溫度,一定程度上對燃燒效果有積極意義。
陽極焙燒爐的運(yùn)行過程中,為了平穩(wěn)運(yùn)行保證安全性,需要吧噴氣壓力控制在合理范圍之內(nèi),經(jīng)過試驗(yàn)和研究,有樣的數(shù)據(jù)要求不能有絲毫差錯(cuò),否則增加安全隱患影響人身安全。
第一種情況下,如果天然氣的噴氣壓力比科學(xué)規(guī)定的噴氣壓力高,直接嚴(yán)重提高整個(gè)火道溫度,超出火道的溫度承受范圍,在天然氣不能有效燃燒的情況下還浪費(fèi)能源,不利于合理利用能源。第二種情況,如果天然氣的噴氣壓力過低,導(dǎo)致整個(gè)火道溫度分散,有的地方偏低有的地方偏高,溫差明顯不利于溫度平衡。要想保證焙燒爐的正常運(yùn)行,必須對火道的不同部位進(jìn)行不同的噴氣壓力試驗(yàn),最終確定最合適的噴氣壓力。保證產(chǎn)品最佳質(zhì)量還有一個(gè)方面需要改進(jìn),就是天然氣的噴嘴部位,之前的噴嘴直徑不能滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求和能源減少消耗量的需求,于是將天然氣噴嘴與氧氣孔相結(jié)合,充分利用氧氣的原理,在燃燒效果和產(chǎn)品質(zhì)量上達(dá)到最終要求。
溫度是決定整個(gè)焙燒系統(tǒng)的關(guān)鍵部分。在操作人員的調(diào)溫手法沒有經(jīng)過統(tǒng)一訓(xùn)練的情況下,不能在嚴(yán)格的規(guī)范下進(jìn)行調(diào)溫,更不能發(fā)現(xiàn)焙燒運(yùn)行中發(fā)生的問題和解決問題。由于調(diào)溫手法的失誤會(huì)影響天然氣的消耗量,溫度不平衡會(huì)使影響火道的整體溫度,天然氣的燃燒熱量沒有發(fā)揮出來,進(jìn)而增加天然氣的消耗量,市場上會(huì)根據(jù)天然氣的消耗數(shù)量相對應(yīng)的提高價(jià)格,企業(yè)的生產(chǎn)成本不受控制的增加。為了解決這一系列的惡性循環(huán),企業(yè)應(yīng)該邀請一些專業(yè)的調(diào)溫操作人員對本企業(yè)的調(diào)溫人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),對調(diào)溫手法和調(diào)溫行為規(guī)范進(jìn)行深度講解,提高調(diào)溫人員的專業(yè)素質(zhì),并且對焙燒系統(tǒng)的各個(gè)部位在一定的時(shí)間段進(jìn)行巡邏檢查,消除安全隱患。
經(jīng)過專業(yè)人員的試驗(yàn)對陽極焙燒爐各方面的優(yōu)化,在密封性和火道調(diào)溫變化等硬件方面和認(rèn)為操作方面的雙向優(yōu)化,逐漸減少天然氣的能源消耗量,降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)利益。通過2015年和2016年各項(xiàng)數(shù)據(jù)的對比,2016年的經(jīng)濟(jì)利益有顯著提高。
在傳統(tǒng)模式落后不能滿足發(fā)展目標(biāo)的情況下,專業(yè)人員經(jīng)過多年的探究和優(yōu)化,對整個(gè)陽極焙燒系統(tǒng)都實(shí)施優(yōu)化和改進(jìn),在與以前的數(shù)據(jù)做對比是發(fā)現(xiàn)有很明顯的積極作用,比如:第一,通過日本的密封性方式的基礎(chǔ)上自己結(jié)合實(shí)際發(fā)展情況改進(jìn)密封性,通過用耐火阻燃布代替塑料膜增強(qiáng)了密封效果;第二,在火道的調(diào)溫方面實(shí)現(xiàn)平衡溫度,使天然氣資源有效利用,減少不合理的浪費(fèi),在預(yù)熱能力上也有明顯提高;第三,用專業(yè)人員通過試驗(yàn)研究出來的“七室運(yùn)行模式”代替?zhèn)鹘y(tǒng)落后的“六室運(yùn)行模式”,彌補(bǔ)六室運(yùn)行模式中不能達(dá)到的效果,提高整體的預(yù)熱溫度,保證溫度平衡,不增加天然氣的消耗量。另外還增添了一項(xiàng)新技術(shù),用紅外線可以一眼發(fā)展溫度的變化,再結(jié)合多次的實(shí)驗(yàn)結(jié)果最終找到最合理的天然氣噴氣壓力,在增加氧氣孔的情況下找到最合理的噴嘴直徑,為陽極焙燒系統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)燃燒奠定了基礎(chǔ)。