宋顯鋒
(潞安集團余吾煤業(yè)有限公司)
余吾煤業(yè)主采3#煤層,鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)為0.081 1~0.252 5 d-1,透氣性系數(shù)為0.524~1.741 5 m2/(MPa2·d),堅固性系數(shù)為0.44~0.53,屬于可抽放-較難抽放煤層。采用順層鉆孔對回采工作面預(yù)抽時,鉆孔施工量大,抽采效率低,導(dǎo)致抽采達標時間長,由于礦井目前采掘接替緊張,因此,尋求一種快速卸壓增透的措施顯得尤為重要[1]。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),利用高壓水在已施工的鉆孔中對煤體割縫、鉆擴孔,即水力割縫,能夠?qū)@孔直徑增大,增加抽放效果,從而縮短抽采達標時間。為此,在N1103膠帶順槽采用順層鉆孔超高壓水力割縫技術(shù)治理瓦斯[2]。
高壓旋轉(zhuǎn)水射流割縫能夠增加煤體暴露面積,給煤層內(nèi)部卸壓、瓦斯釋放和流動創(chuàng)造了良好的條件,縫槽上下的煤體在一定范圍內(nèi)得到較充分卸壓,增大了煤層的透氣性[3]??p槽在地壓的作用下,周圍煤體產(chǎn)生空間移動,擴大了縫槽卸壓、排瓦斯范圍。在高壓旋轉(zhuǎn)水射流的切割、沖擊作用下,鉆孔周圍一部分煤體被高壓水擊落沖走,形成扁平縫槽空間,增加了煤體中的裂隙,可大大改善煤層中的瓦斯流動狀態(tài),為瓦斯排放創(chuàng)造有利條件,改變了煤體的原始應(yīng)力和裂隙狀況,緩和煤體和圍巖中的應(yīng)力緊張狀態(tài),既可削弱或消除突出的動力,又可提高煤層的強度,起到防突作用,并提高透氣性和瓦斯釋放能力,水力割縫技術(shù)原理見圖1。
圖1 順層鉆孔超高壓水力割縫技術(shù)示意
7月31日在N1103膠順開展順層鉆孔超高壓水力割縫試驗,設(shè)計施工15個割縫試驗孔、15個對比孔,開孔高度為1.8 m,方位角為270°,傾角為2°,鉆孔間距為5 m。截止到8月18日4點班,累計完成15個試驗孔割縫。試驗孔開孔角度、方位角為2°、270°,割縫過程中最高壓力為100 MPa,單刀割縫時間為5~7 min,其中90 MPa割縫時間為3 min以上,割縫間距為3,4,5 m。表1為N1103膠順試驗孔成孔參數(shù)[3]。
15個試驗鉆孔割縫壓力為90 MPa,現(xiàn)場跟班可以發(fā)現(xiàn),返渣為小顆粒煤塊、煤泥,粒度為0.5~1.5 cm,在高壓水和螺旋鉆桿的共同作用下,返渣順利排到孔口,割縫過程中未出現(xiàn)明顯噴孔、夾鉆現(xiàn)象。各試驗孔單刀出煤量統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2。
N1103膠順單孔割縫數(shù)量為17~28刀,單刀割縫時間為6~10 min,單孔割縫時間為180~409 min,平均單孔割縫時間為293 min,單孔出煤量為4.75~9.52 t,15#試驗孔煤質(zhì)變硬,出煤量僅為2.2 t??傮w計算,平均單孔出煤量為6.55 t,平均每刀割縫排屑量為0.3 t。
表1 N1103膠順超高壓水力割縫試驗孔成孔情況
表2 N1103膠順超高壓水力割縫試驗鉆孔出煤量
割縫半徑理論計算為
M=πr2hKγ,
式中,M為割縫后排出煤屑量,t;r為割縫后縫隙的等效半徑,m;h為割縫后縫隙的高度,m;K為割縫后產(chǎn)生煤屑的碎漲系數(shù),1.1~1.3;γ為煤的密度,1.39 t/m3。
把割縫形成的縫隙視為一個圓柱體,根據(jù)式(1)反算在每刀平均排出煤屑量0.3 t的條件下,割縫后形成縫槽半徑為0.85 m,與超高壓水力割縫預(yù)計割縫深度1.5~2.0 m相差較大。
通過在3#試驗孔右側(cè)1.5,2.5 m施工40 m深鉆孔,發(fā)現(xiàn)2個鉆孔均未出現(xiàn)串孔情況,可以初步認為3#試驗孔在30~40 m孔深因割縫產(chǎn)生的裂隙未延伸至1.5 m,即割縫半徑小于1.5 m,這與理論計算結(jié)果基本吻合[4]。
每個試驗孔割縫完畢后,安裝單孔流量計進行數(shù)據(jù)觀測,同時為對比割縫效果,選擇同一區(qū)域的5個新成普通鉆孔進行數(shù)據(jù)觀測對比[4]。在抽采時間一致的情況下,選擇1#~5#試驗孔與5個普通孔瓦斯流量進行對比,結(jié)果見圖2。
圖2 鉆孔抽采純量變化情況
由圖2可以看出:
(1)試驗孔剛抽時,抽采純量均較高,基本在0.06 m3/min以上,其中4#試驗孔最高,抽采純量為0.597 m3/min,隨著抽采時間的增加,各試驗孔純量先出現(xiàn)下降,又出現(xiàn)小幅度上升,隨后又下降并趨于穩(wěn)定,各試驗孔在抽采6~10 d后穩(wěn)定在0.02~0.03 m3/min,分析原因采用超高壓水力割縫卸壓增透措施后,割縫鉆孔內(nèi)部煤體暴露面積增大,煤體卸壓,促進煤體瓦斯解析,煤層透氣性顯著增加,鉆孔煤壁大量游離瓦斯涌出,造成了初期流量較大的情況;隨著時間的推移,鉆孔附近煤體瓦斯含量顯著下降,而此時由于抽采時間較短,深部瓦斯尚未運移至鉆孔處,造成了流量顯著下降的現(xiàn)象,隨著后期抽采時間的繼續(xù)增加,深部瓦斯將陸續(xù)運移至鉆孔處,則出現(xiàn)瓦斯流量上升的現(xiàn)象,流量上升后煤體游離瓦斯不斷減少,吸附瓦斯開始解析,二者達到一個相對平衡狀態(tài),即抽采流量出現(xiàn)下降并趨于穩(wěn)定。
(2)5個普通孔抽采純量穩(wěn)定在0.01~0.04 m3/min,且變化幅度不大。分析原因為在相同抽采負壓、抽采時間條件下,割縫鉆孔由于瓦斯釋放較快,透氣性好,割縫鉆孔前期抽采流量較高,隨著抽采時間的增加,割縫孔內(nèi)煤體應(yīng)力趨于平衡,瓦斯解析速度降低,抽采純量相應(yīng)降低,而對比孔未采取卸壓措施,故鉆孔內(nèi)部瓦斯解析速率變化較小,即對比孔抽采流量變化幅度較小。
通過對比5個試驗孔和5個普通孔抽采量數(shù)據(jù)(圖3)發(fā)現(xiàn),試驗孔單孔最高抽采純量、平均抽采純量為0.597,0.06 m3/min,普通孔單孔最高抽采純量、平均抽采純量為0.043 ,0.018 m3/min,試驗孔、普通孔萬米抽采量分別為3.58,1.33 m3/min,二者相差2.69倍。
圖3 試驗孔和普通孔抽采量對比
通過在N1103膠順采用順層鉆孔超高壓水力割縫技術(shù),能夠增加煤壁暴露面積,改變瓦斯流動狀態(tài),增加煤體透氣性,有效提高鉆孔抽采流量,單孔抽采純量增大至普通孔的3.33倍,瓦斯含量下降幅度大,縮短了煤層瓦斯抽采達標時間。該技術(shù)對于煤層瓦斯治理具有廣闊的應(yīng)用前景。