李 娜
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司, 陜西 勉縣 724200)
制樣在專門的制樣室中進行,制樣過程中為避免樣品污染,每次采用制樣后對所使用的設備清掃干凈,但現(xiàn)在使用的制樣設備屬于封閉式破碎機、縮分機,此類設備不易清掃,故選用少量被測試樣清洗設備,并棄去。處理完之后反復開、停機器,以排凈滯留煤樣。一般分析試驗煤樣制備通常分2~3個階段進行,每階段由干燥、破碎、混合、縮分、研磨制備而成。存在的問題是,在樣品粒度小于3 mm后,將樣品粉碎成粒度小于0.2 mm的煤樣,樣品粉碎之前應用磁鐵將煤樣的鐵屑吸去,再粉碎到全部通過孔徑為0.2 mm的篩子。煤中的鐵屑對煤樣的工業(yè)成分是否影響,我們進行了技術探討,以便提高技術應用。
試驗所采用的煙煤、無煙煤均按照GB/T 474—2008同一個人采制樣。共采集煤樣試樣10個,每個煤樣品分為2個樣品,一個樣品按照標準GB/T 474—2008要求制樣,另一個樣品去掉“用磁鐵將煤樣中鐵屑吸去”的操作步驟。然后,對2次制的分析樣品進行煤的灰分分析。通過對煤的灰分含量比對,得出分析不同制樣過程對樣品成分含量是影響的。
1)減少采樣、制樣、分析時引入的誤差,全過程由2個人負責完成。一個人負責采制樣,另一個人負責分析試驗。
2)試驗過程中采用的所有設備為同一套設備,以減少設備引入的誤差。
3)全部試驗在一天內(nèi)完成,以減少環(huán)境變化帶來的誤差。
表1 試驗結果及分析(質(zhì)量分數(shù)) %
1)同一組試樣,同一種制樣方法,樣品分析結果。10個樣品同一制樣人員制備成20個分析試樣,20個分析試樣由同一個化驗員同一天完成試驗。從試驗結果可以看出同一個試樣經(jīng)過2次制樣、2次化驗分析誤差均在允許誤差范圍內(nèi),符合GB/T 212—2008中表2(見下頁表2)灰分測定的精密度的規(guī)定,干燥基灰分再現(xiàn)性臨界差在0.30%以內(nèi)。此組試驗證實制樣人員和分析人員能熟練掌握GB/T 474—2008和GB/T 212—2008要求,本實驗室的環(huán)境設施、設備配置符合標準中的各項要求。
2)同一組樣品、兩種制樣方法制樣、樣品分析結果比對。從表2中數(shù)據(jù)可以看出,去掉“用磁鐵將煤樣中鐵屑吸去”的操作步驟,制備的分析樣品灰分含量較高。按照標準采用“用磁鐵將煤樣中鐵屑吸去”的操作步驟制備的樣品灰分含量(質(zhì)量分數(shù))低0.02%~0.78%。
表2 灰分測定的精密度的規(guī)定 %
“用磁鐵將煤樣中鐵屑吸去”的操作步驟,對煙煤中灰分含量分析的影響不明顯,但是對無煙煤中灰分含量的分析較大。2種樣品從灰分分析結果參照,“GB/T 212—2008中表2灰分測定的精密度的規(guī)定,干燥基灰分再現(xiàn)性臨界差在0.30%以內(nèi)”進行比對,則煤樣超差率為60%,而無煙煤超差率占100%。
1)在制樣過程中,當樣品粒度由3 mm粉碎成粒度小于0.2 mm的煤樣之前,應用磁鐵將煤樣的鐵屑吸去。
2)在樣品粉碎之前未進行“應用磁鐵將煤樣的鐵屑吸去”操作,對無言煤影響較大,無法真實反映煤樣中灰分的含量。
3)在企業(yè)中制樣過程中不能缺少“應用磁鐵將煤樣的鐵屑吸去”操作,否則無法向生產(chǎn)單位提供真實數(shù)據(jù),影響正常工序調(diào)整以及煤樣的使用量。