張琪
摘 要:在電廠其中一個(gè)100MW的燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)項(xiàng)目當(dāng)中(燃蒸聯(lián)循主要是燃?xì)廨啓C(jī)和蒸汽輪機(jī)組成的發(fā)電機(jī)組合,它們靠中間的兩臺(tái)余熱鍋爐來(lái)維持發(fā)電),汽輪發(fā)電機(jī)出現(xiàn)了問(wèn)題,發(fā)生了真空打閘,打閘的發(fā)生源也各有不同。本文根據(jù)事故具體經(jīng)過(guò)以及所表現(xiàn)出來(lái)的問(wèn)題特征,對(duì)事故進(jìn)行分析,并提出有關(guān)事故處理的具體注意點(diǎn)和整改措施,使事故得以更好的處理解決。以下為具體說(shuō)明。
關(guān)鍵詞:真空打閘;瓦及軸頸損傷;汽輪發(fā)電機(jī)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.20.055
1 汽輪發(fā)電機(jī)事故情況具體內(nèi)容
1.1 汽輪機(jī)啟動(dòng)具體故障
本次故障發(fā)生時(shí)間為2018年3月9日,汽輪機(jī)開始啟動(dòng)初次沖轉(zhuǎn),一號(hào)汽輪機(jī)的頂軸油泵開始進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài),鍋爐主汽的壓力達(dá)到2.3 兆帕,鍋爐主汽的溫度353.62攝氏度,真空為負(fù)62千帕,旋轉(zhuǎn)速度為166轉(zhuǎn)每分鐘,突然調(diào)門出現(xiàn)了異樣的雜音,運(yùn)行人員便立刻做出打閘停機(jī)措施。對(duì)此筆者進(jìn)行了分析認(rèn)為:造成雜音主要來(lái)源是調(diào)節(jié)閥中的預(yù)啟閥,具體原因是預(yù)啟閥的打開程度小,這就會(huì)造成預(yù)啟閥忽開忽關(guān)的狀態(tài),從而產(chǎn)生雜音。需要第二次啟動(dòng)汽輪機(jī),以降低主汽由于操作導(dǎo)致壓力大的問(wèn)題。
于是,在運(yùn)行了一個(gè)小時(shí)二十分鐘后,由于出現(xiàn)異音,因此決定二次開機(jī),開機(jī)后,汽輪發(fā)電機(jī)進(jìn)行二次沖轉(zhuǎn),這時(shí)的鍋爐主汽壓力比第一次降低了0.4兆帕,鍋爐主汽的溫度增高到358.73攝氏度,真空負(fù)79千帕,旋轉(zhuǎn)速度為294轉(zhuǎn)每分鐘,沒有發(fā)現(xiàn)調(diào)門出現(xiàn)異樣的雜音,但發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)氣端的密封處出現(xiàn)了異樣的雜音,4號(hào)瓦頂軸油泵壓力表擺動(dòng)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,因此立刻做打閥停機(jī)措施,并檢查故障,發(fā)現(xiàn)四號(hào)軸承回油窗正?;赜蜔o(wú)異常情況,但勵(lì)磁機(jī)氣端密封處的蓋子與轉(zhuǎn)子出現(xiàn)摩擦碰撞的情況。所以,對(duì)密封蓋進(jìn)行打磨。
那么在距離上次啟動(dòng)兩個(gè)小時(shí)后,因運(yùn)行故障進(jìn)行第三次啟動(dòng),汽輪發(fā)電機(jī)開始沖轉(zhuǎn),鍋爐主汽的壓力達(dá)到1.84兆帕,鍋爐主汽的溫度為362攝氏度,真空負(fù)60千帕,但是在沖轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)1號(hào)瓦處出現(xiàn)了巨大的碰撞聲音,汽輪機(jī)的頂軸油泵壓力表極其不穩(wěn)定,擺幅強(qiáng)烈,并且潤(rùn)滑油方面回油流量較小。距啟動(dòng)6分鐘時(shí),打閘停機(jī)。轉(zhuǎn)速達(dá)到了804轉(zhuǎn)每分鐘,停機(jī)之后發(fā)現(xiàn)4號(hào)瓦的金屬材料已有68攝氏度的高溫。投入盤車,4號(hào)頂軸油泵壓力波動(dòng),波動(dòng)幅度在12兆帕到14兆帕之間。
在距離第三次啟動(dòng)兩小時(shí)后,4號(hào)瓦頂軸油管上的密封墊被沖擊受損,于是更換密封墊,啟動(dòng)2號(hào)頂軸油泵,油管壓力很低,達(dá)到4.6兆帕,4號(hào)瓦的轉(zhuǎn)子開始跳動(dòng),高壓內(nèi)缸的壁溫為135攝氏度,停機(jī)溫度需降到150攝氏度以下,而4號(hào)瓦回油中發(fā)現(xiàn)了巴氏合金碎屑,于是采取停盤車措施。
1.2 軸瓦方面具體的檢查情況
當(dāng)天晚上,再次打開4號(hào)瓦檢查,卻發(fā)現(xiàn)軸瓦已經(jīng)脫離了正常放置位置,其定位銷已被破壞斷裂,偏離約有一半左右,軸瓦脫離并被軸承座卡住。第二天,將軸瓦拆卸,發(fā)現(xiàn)軸頸、軸瓦的巴氏合金已嚴(yán)重擦損,軸瓦的勵(lì)端損傷偏重,而汽端較輕,軸瓦緊力0.03毫米。第三天,打開3號(hào)瓦,發(fā)現(xiàn)軸頸受損較輕,軸瓦處劃痕有一處,但很輕微,頂軸的油孔存在雜物,小而堅(jiān)硬,復(fù)測(cè)軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.05毫米。第四天,打開2號(hào)瓦,發(fā)現(xiàn)軸頸受損較輕,軸瓦處劃痕有一處,大概1毫米深,軸承箱內(nèi)以及頂軸油孔內(nèi)都有細(xì)碎的雜物,復(fù)測(cè)軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.04毫米。第五天,打開1號(hào)瓦,1號(hào)瓦的上瓦處劃痕較輕,推力瓦同樣有擦痕,瓦枕內(nèi)以及軸承箱內(nèi)有細(xì)碎堅(jiān)硬異物,并且數(shù)量較多。復(fù)測(cè)軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.05毫米。
1.3 油系統(tǒng)相關(guān)故障的檢查情況
頂軸油系統(tǒng)油泵在3月8日開始運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)聲音大,振動(dòng)幅度大,于是停泵,第二天再次啟動(dòng),慢慢恢復(fù)正常。3月16日對(duì)主油箱的油進(jìn)行清倒,第二天檢查時(shí)未發(fā)現(xiàn)有任何雜物,第三天,也沒發(fā)現(xiàn)很明顯的雜物出現(xiàn)。在3月14日檢查1號(hào)頂軸油泵時(shí)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子鍍銅部分存在脫落現(xiàn)象,脫落至泵體。到了3月21日,檢查2號(hào)頂軸油泵,發(fā)現(xiàn)完好無(wú)損,但斜板調(diào)節(jié)狀態(tài)水平化,泵的力量已呈最小狀況。在安裝潤(rùn)滑油節(jié)流孔板上,1號(hào)和2號(hào)安裝在瓦枕上,3號(hào)和4號(hào)安裝在孔徑為15毫米的軸承箱進(jìn)油口上。
2 事故原因及具體處理對(duì)策
2.1 事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)的問(wèn)題特征分析
事故發(fā)生的原因其實(shí)是顆粒物的進(jìn)入產(chǎn)生故障情況。顆粒物細(xì)小而堅(jiān)硬,首先借助頂軸油和潤(rùn)滑油到達(dá)了軸瓦,因此軸瓦和軸頸出現(xiàn)了磨損,增大摩擦力,破壞定位銷,使得軸瓦移動(dòng)了位置,堵塞了潤(rùn)滑油孔,潤(rùn)滑油流量小則會(huì)影響到軸瓦軸頸,增大磨損程度。
2.2 汽輪發(fā)電機(jī)事故的處理措施
①先拆掉勵(lì)磁機(jī),4號(hào)的軸承箱、還有發(fā)電機(jī)的勵(lì)端蓋子,然后在發(fā)電機(jī)勵(lì)端的旁邊牢靠地支撐轉(zhuǎn)子,并用膠合板暫時(shí)封閉住發(fā)電機(jī)的勵(lì)端端蓋,以免軸頸在加工時(shí)使得葉片和線圈受損,也預(yù)防了那些細(xì)小堅(jiān)硬的雜物進(jìn)到發(fā)電機(jī)的內(nèi)部。②進(jìn)行車削和拋光的操作,車削時(shí)每當(dāng)削0.5毫米就要進(jìn)行復(fù)測(cè),復(fù)測(cè)工裝是否與轉(zhuǎn)子同心。③軸瓦復(fù)裝,找正裝子,并對(duì)軸承進(jìn)行測(cè)隙、測(cè)量緊力,檢查是否符合要求,還要檢查轉(zhuǎn)子,測(cè)轉(zhuǎn)子的瓢偏和揚(yáng)度,檢查勵(lì)磁機(jī)以及各個(gè)軸承的安裝情況,記錄數(shù)據(jù),并讓監(jiān)理和總包單位簽字。④對(duì)定子密封前,要做好發(fā)電機(jī)內(nèi)部的檢查工作,測(cè)量轉(zhuǎn)子、定子絕緣情況,⑤將閥門改為不銹鋼材質(zhì)的,并檢測(cè)油系統(tǒng)中各個(gè)閥門閥桿的安裝情況是否標(biāo)準(zhǔn),若不標(biāo)準(zhǔn)要及時(shí)調(diào)整。重新啟動(dòng)油循環(huán),使用榔頭進(jìn)行潤(rùn)滑油系統(tǒng)的管道敲打,清理雜質(zhì),榔頭使用木質(zhì)或橡膠質(zhì)的,油溫要保持在45至55攝氏度之間,在油箱底部進(jìn)行油的采樣。⑥沖洗完潤(rùn)滑油系統(tǒng)后,檢查各個(gè)軸承節(jié)流板的孔的大小,復(fù)裝軸承,并檢查它們的潤(rùn)滑油分配情況,如果分配不均則應(yīng)當(dāng)調(diào)整節(jié)流板。⑦改造頂軸油系統(tǒng),在油泵的出口處安裝閥門,加止回閥,出口主要管道加過(guò)壓閥,改造后拆掉頂軸油軟管沖洗頂軸油系統(tǒng)。⑧對(duì)各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行仔細(xì)無(wú)漏的檢查,確保再次啟動(dòng)的順利。
3 結(jié)語(yǔ)
本文對(duì)故障進(jìn)行了詳細(xì)的探討分析,并提出具體方案,如今電廠正常運(yùn)行,本文所提的處理方案值得被承認(rèn)、具有可行性。
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