(中國石化勝利油田分公司 石油工程技術(shù)研究院,山東 東營 257000)
勝利海上油田開發(fā)初期,以海水為主要注水水源,注入水質(zhì)礦化度高,泥質(zhì)含量較高,長期注入過程中,反洗閥底部不斷沉積雜質(zhì),最終導(dǎo)致反洗井不通,影響了注水開發(fā)效果。同時,反洗閥存在不同程度的腐蝕結(jié)垢,底球存在一定的漏失,極大地影響了注水井的分層合格率[1-3]。通過對2013—2017勝利海上油田檢修作業(yè)的198口注水井進(jìn)行統(tǒng)計,因反洗閥漏失、反洗不通原因檢修的注水井39口,占檢修總井?dāng)?shù)的21%[4-6]。為提高反洗閥密封可靠、實現(xiàn)長期反洗暢通,研發(fā)了一種新型清砂解堵沉砂式反洗裝置。
該反洗裝置主要由外筒、沉砂頂蓋、鉸鏈、彈簧座、彈簧、滾珠、密封球、清潔管、導(dǎo)流管、螺旋葉片、反洗變扣等組成,如圖1所示。
1—外筒;2—沉砂頂蓋;3—鉸鏈;4—彈簧座;5—彈簧;6—滾珠;7—密封球;8—清潔管;9—導(dǎo)流管;10—螺旋葉片;11—反洗變扣。
正常注水時,注入水中的雜質(zhì)在沉砂頂蓋作用下,能夠在沉積到下端的環(huán)空中,有效降低出砂雜質(zhì)對密封球密封的影響。反洗井作業(yè)時,洗井液從反洗變扣錐面孔進(jìn)入導(dǎo)流管內(nèi),頂開密封球,水流通過導(dǎo)流孔流出沖擊清潔管內(nèi)部的導(dǎo)流葉片,驅(qū)動清潔管逆時針旋轉(zhuǎn),此時螺旋葉片攪動外環(huán)空中結(jié)存的砂垢,砂垢受水力虹吸作用,沿流道向上排出。同時,一部分水流沖擊導(dǎo)流葉片后,沖開沉砂頂蓋,向上流動沖洗上部油管等流道。反洗井結(jié)束時,沉砂頂蓋在重力作用下慢慢落下,封閉清潔管內(nèi)腔。密封球在彈簧的作用下,緊緊地置于導(dǎo)流管上端的密封座內(nèi),避免井斜或注入雜質(zhì)的影響,確保注水管柱的整體密封。與目前常用的反洗類工具或者單流閥相比,該反洗裝置不僅能夠沉積注水過程中的雜質(zhì),更能夠起到徹底清洗完井油管的作用,解決了閥球被埋、洗井不通以及底球漏失的問題[7]。
1) 定壓密封機(jī)構(gòu)。主要由彈簧座、彈簧、密封球以及清潔管組成,清潔管上端設(shè)置與密封球匹配的球座,球座置于沉砂機(jī)構(gòu)的內(nèi)部,沉砂等雜質(zhì)不會沉積于球座上邊,保障了密封球與球座之間的密封。經(jīng)過大量的室內(nèi)試驗及優(yōu)選,密封球采用耐酸抗腐蝕性能好、強(qiáng)度高的硬質(zhì)合金,球座采用超級不銹鋼,表面鍍鉻處理,能夠抵抗強(qiáng)酸腐蝕和大排量反洗液沖蝕,確保水井酸化后反洗裝置密封可靠。
2) 沉砂機(jī)構(gòu)。主要由沉砂頂蓋、鉸鏈、清潔管以及外筒組成,沉砂頂蓋包括兩組半圓錐頂蓋,共同鉸接于清潔管上端,清潔管與外筒組成該裝置的沉砂環(huán)空。注水過程中,在沉砂頂蓋作用下,注入水雜質(zhì)會不斷地下沉,最終積存在沉砂環(huán)空中,避免了底球被砂埋,造成反洗井不通的問題。
3) 刮垢清洗機(jī)構(gòu)。主要由清潔管和導(dǎo)流管組成,導(dǎo)流管插在清潔管內(nèi),中間通過滾珠活動鏈接。當(dāng)反洗井時,反洗液能夠沖擊清洗管上端內(nèi)側(cè)的導(dǎo)流葉片,帶動清洗管逆時針旋轉(zhuǎn),此時清潔管外側(cè)的螺旋葉片攪動裝置環(huán)空中結(jié)存的砂垢,水力虹吸清砂,砂垢隨水流沿油管排出,達(dá)到清砂除垢的目的。
正向密封 30 MPa
反洗開啟壓力 1.2 MPa
適用套管內(nèi)徑 ≥139.7 mm
為驗證清砂解堵反洗裝置清洗除垢、耐酸抗蝕能力,進(jìn)行了室內(nèi)試驗,試驗流程如圖2所示。
圖2 室內(nèi)試驗流程
將套管置于與地面夾角為45°,關(guān)閉套管閘閥,打開油管閘閥,向油管內(nèi)注入泥質(zhì)含量為5%的污水,靜置10 min。將電泵連接套管閘閥,向套管內(nèi)注入油田處理的污水,當(dāng)油管返水時,記錄反洗裝置的開啟壓力,同時觀察此注入狀態(tài)下沉淀池中的泥質(zhì)含量。然后向油管內(nèi)注入泥質(zhì)含量為10%、20%、30%的污水,重復(fù)上述試驗過程。試驗表明:該裝置在不同泥質(zhì)含量下,都能將注入的泥質(zhì)排出井筒,裝置對注入水質(zhì)適應(yīng)性良好。
將套管置于與地面夾角為45°,打開油管閘閥及套管閘閥,向套管內(nèi)注入淡水+12%HCl+2%HF+2%粘土穩(wěn)定劑+2%緩蝕劑+2%鐵離子穩(wěn)定劑的土酸溶液,連續(xù)反洗10 h以上。停泵后取出反洗裝置內(nèi)的密封球,觀察密封球的表面是否完好。然后向套管內(nèi)注入HCl含量為15%、17%、20%的土酸溶液(其他主體含量不變),重復(fù)上述試驗過程。試驗表明:該裝置在不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的酸液反洗下,密封球表面未發(fā)現(xiàn)腐蝕及沖蝕坑點,裝置對耐酸及耐沖蝕適應(yīng)性較好。
2016-02,該裝置在勝利油田海洋采油廠CACB11E-6注水井首次試驗并成功應(yīng)用。截至2018-03,該清砂解堵裝置在勝利油田海洋、現(xiàn)河、孤島等采油廠規(guī)模化應(yīng)用,應(yīng)用注水井318井次,現(xiàn)場施工一次成功率100%,完井后部分注水井利用電磁式一體化測調(diào)儀進(jìn)行現(xiàn)場測試與驗證,底球不存在漏失,反洗裝置密封性較好。目前,該裝置平均有效期已達(dá)300 d以上,井下最長運行時間600 d以上,反洗井狀態(tài)正常。解決了疏松砂巖、注聚等各種因素造成底球漏失、反洗井不通的問題,最大程度保障注水井的使用壽命,達(dá)到了預(yù)期效果[8-10]。
1) 清砂解堵裝置設(shè)計了沉砂機(jī)構(gòu),注入雜質(zhì)能夠不斷沉積在裝置的環(huán)空,有效屏蔽了密封球處的雜質(zhì),提高了反洗裝置的密封效果。
2) 刮垢清洗機(jī)構(gòu)能夠有效處理環(huán)空中結(jié)存的砂垢,防止雜質(zhì)堵塞反洗裝置,確保了反洗井的長期有效暢通。