鍋爐作為能源消耗單體,對(duì)其改造涉及安全、環(huán)保、GMP等環(huán)節(jié)的諸多規(guī)定,并不是一件容易的事。揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)四川海蓉藥業(yè)節(jié)能降耗QC小組通過(guò)對(duì)2016年與2015年、2014年同期能耗分析發(fā)現(xiàn),公司的產(chǎn)量擴(kuò)大了,但能耗占成本的比重卻越來(lái)越高,已經(jīng)嚴(yán)重影響到了成本的控制。如何降低鍋爐系統(tǒng)能耗,成為一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題。
確定課題以后,節(jié)能降耗QC小組分成了兩組:一組搜集歷年來(lái)蒸汽產(chǎn)量和天然氣耗量數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)比對(duì)現(xiàn)在鍋爐系統(tǒng)的單位耗氣量進(jìn)行全面分析;另外一個(gè)小組到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)鍋爐系統(tǒng)的各個(gè)部件進(jìn)行全面檢查。
在一周后召開的碰頭會(huì)上,節(jié)能降耗QC小組成員一致認(rèn)為,公司鍋爐系統(tǒng)的現(xiàn)狀不容樂觀。作為一個(gè)已經(jīng)持續(xù)運(yùn)行10年的老鍋爐,其運(yùn)行情況雖然基本穩(wěn)定,符合法規(guī)要求,但在節(jié)能方面,單位耗氣量卻高達(dá)85m3/t,而目前同樣型號(hào)、同樣運(yùn)行年限的鍋爐,單位耗氣量大約為70m3/t左右。在進(jìn)行了要因分析和要因確認(rèn)后,小組成員最終從10個(gè)要因中確定了4個(gè)主要因素。
在制定對(duì)策時(shí),節(jié)能降耗QC小組遇到了重重的困難,但他們沒有放棄,進(jìn)行重新分工,開始一輪又一輪的加班、核算、測(cè)量的日子。經(jīng)過(guò)30多個(gè)日夜的努力,在修改了11稿方案后,最終確定了煙氣回收裝置的具體實(shí)施方案。
經(jīng)過(guò)最后的統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)鍋爐系統(tǒng)單位耗氣量平均值真的下降到了70m3/t以下時(shí),節(jié)能降耗QC小組成員有點(diǎn)不敢相信。在經(jīng)過(guò)大量的數(shù)據(jù)收集、效果檢查和鞏固期檢證后,他們確信:自己真的做到了。