沈 志
(上海泓濟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?上海 200231)
制藥工業(yè)是我國工業(yè)體系中的重要產(chǎn)業(yè),隨著經(jīng)濟快速發(fā)展與人民消費水平的不斷提高,制藥行業(yè)也呈現(xiàn)了迅速發(fā)展之勢。制藥廢水污染物成分復(fù)雜、毒性大、色度高、難生物降解、水質(zhì)水量變化大,是工業(yè)廢水中較難處理的一種[1-2]。一般制藥工業(yè)污染物排放標準體系由6個分標準組成,即發(fā)酵類、化學合成類、提取類、中藥類、生物工程類和混裝制劑類。制藥行業(yè)在國家的環(huán)保治理行業(yè)中屬于重點治理行業(yè)對象,排放的廢水同時也是國家環(huán)境監(jiān)測治理的重要對象。
本文以一家制藥廠為例,該制藥廠主要包括藥物實驗研究場所、中試研究基地和精品生產(chǎn)基地。項目建設(shè)配套污水處理工程,廢水來源為廠區(qū)生產(chǎn)廢水和生活污水,總設(shè)計規(guī)模200m3/d,其中高濃廢水50m3/d,低濃度廢水150m3/d。
根據(jù)該制藥廠提供進水水質(zhì),本工藝進水水質(zhì)如下:
表1 設(shè)計進水水質(zhì)
本項目廢水經(jīng)廠區(qū)內(nèi)污水處理站處理后,通過開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)送石橋子污水處理廠處理達標后排入北沙河,本項目污水中污染物pH、COD、BOD5、氨氮、SS排放執(zhí)行《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21/1627-2008)表2中“排入設(shè)置污水處理廠的收集管網(wǎng)系統(tǒng)的污水”水污染物最高允許濃度要求,二氯甲烷執(zhí)行《化學合成類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21904-2008)表2中限值要求。綜合執(zhí)行如下標準:
表2 設(shè)計出水水質(zhì)
CODCr的測定采用標準重鉻酸鉀法(GB 11914-89);BOD5的測定采用稀釋接種法,等效于GB 7488-87。氨氮的測定采用納氏試劑分光光度法??偟臏y定采用過硫酸鉀氧化紫外分光光度法[6]。
本項目廢水來源為生產(chǎn)廢水及廠區(qū)生活污水,其中主要污染來自高濃度有機廢水,具體水質(zhì)特點如下:
(1)高濃廢水主要來自原料藥、制劑的生產(chǎn)和研發(fā),廢水中含有高濃度有機溶劑及部分產(chǎn)品和中間體,其中大部分有機污染物可生化性較好,但DMF、四氫呋喃等為難降解有機物,二氯甲烷等為生化毒性有機物。
(2)高濃度廢水含鹽量較高且含一定的懸浮物,不適宜直接采用生物法處理。
(3)來自研發(fā)的廢水水質(zhì)成分復(fù)雜,水質(zhì)隨研發(fā)藥品種類變化而變化。
(4)高濃廢水氨氮濃度較低,但廢水中含有一定的含氮有機物,該部分有機物在生物處理過程中可轉(zhuǎn)化為氨氮。
(5)低濃度廢水來自生活污水和地面沖洗廢水,污染物濃度較低,可生化性較好。
根據(jù)上述水質(zhì)分析,本工程應(yīng)先對高濃廢水進行預(yù)處理,去除高濃廢水中的鹽分和部分大分子有機物,提高其可生化性。經(jīng)過預(yù)處理的高濃廢水與低濃度廢水混合后進行厭氧和好氧處理,好氧出水可達標排放。各工藝段反應(yīng)器選擇如下:
(1)懸浮物及油類的去除
高濃廢水中的鹽分需要采用蒸發(fā)工藝去除,為了避免蒸發(fā)器堵塞和保證換熱效率,需要在蒸發(fā)之前去除廢水中懸浮物和油類。根據(jù)同類廢水處理經(jīng)驗,本工程采用混凝氣浮工藝去除懸浮物和油類。
(2)蒸發(fā)器的選擇
廢水處理常用的蒸發(fā)工藝有多效蒸發(fā)和MVR兩種。
對于本工程,廢水中含有一定的低沸點有機溶劑,在蒸發(fā)過程中低沸點有機溶劑會形成不凝氣體,從而影響MVR壓縮機的壓縮效率,隨著不凝氣體的積累,壓縮機效率會進一步下降,最終導(dǎo)致MVR無法正常運行。所以,本工程宜采用多效蒸發(fā)工藝作為本工程的蒸發(fā)器。
(3)厭氧生化部分
當前厭氧工藝處理可選擇的主要是UASB、IC和EGSB三種。其中IC和EGSB工藝為第三代厭氧反應(yīng)器,主要用在大規(guī)模易降解的廢水處理。UASB第二代厭氧反應(yīng)器,對各種廢水都有很好的適應(yīng)性,尤其適用于水質(zhì)變化較大廢水處理工程,所以本工程厭氧部分選用UASB反應(yīng)器。
(4)好氧生化部分
廢水中含有一定的有機氮,經(jīng)過厭氧處理后會有部分轉(zhuǎn)化為氨氮,所以為保證效果,本工程主體生化處理部分應(yīng)采用A/O工藝。因廢水經(jīng)過厭氧處理后,廢水中的大部分易降解有機物已經(jīng)降解,廢水B/C較低,所以好氧部分需采用生物量大同時污泥齡較長的生物反應(yīng)器。本工程好氧部分采用我公司的改進AO工藝(投加固定床平板填料),利用改進AO工藝中生物膜中高泥齡微生物對難降解有機物處理的高效性以及AO系統(tǒng)耐沖擊負荷的能力來保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
如上所述,最終本項目的工藝流程如下所示:
圖1 工藝流程框圖
2.3.1 三效蒸發(fā)
數(shù)量1套,含換熱器、支架、離心機等;材質(zhì):鈦材+SUS316L+碳鋼防腐;處理能力:2.5m3/h;總功率為,58.5kW;蒸汽耗量:800~1400kg/h。
2.3.2 UASB
數(shù)量:1 座,設(shè)計水量 200m3/d;尺寸(L×B×H):5.5×4.5×8m;有效水深:7.5m;單格有效容積:185m3;單格總?cè)莘e:198m3;容積負荷:4.3kgCOD/(m3·d);結(jié)構(gòu):地上式鋼砼。
2.3.3 改進AO
(1)缺氧池
數(shù)量:1 座,設(shè)計水量 200m3/d;尺寸(L×B×H):4×1.85×5.5m;有效水深:5m(預(yù)留超高 0.5m);有效容積:41m3;總?cè)莘e:37m3;停留時間:4.4h;結(jié)構(gòu):半埋地式鋼砼,與好氧區(qū)合建。
(2)好氧池
數(shù)量:1 座,設(shè)計水量 200m3/d;尺寸(L×B×H):14.8×4×5.5m;有效水深:5m(預(yù)留超高0.5m);有效容積:296m3;總?cè)莘e:326m3;停留時間:35.5h;COD 負荷 0.95kgCOD/(m3·d):結(jié)構(gòu):半埋地式鋼砼,與缺氧區(qū)合建。
根據(jù)預(yù)處理階段效果,預(yù)處理中混凝氣浮對主要是對于廢水中油分的控制去除效果。由于進水水質(zhì)并未對油分進行檢測,所以效果沒有體現(xiàn)。此外,混凝沉淀能夠去除部分膠體狀或大分子的COD,調(diào)試階段觀測到COD的去除效率約在5%左右。經(jīng)過三效蒸發(fā)蒸發(fā)后的廢水,經(jīng)過脫溶回收部分有機溶劑,高沸點的有機物留在蒸發(fā)母液中,得以去除。
表1 高濃廢水預(yù)處理效果
三效蒸發(fā)出水與低濃度廢水混合,水質(zhì)按照兩種廢水加權(quán)平均進行估算,氨氮按照有機氮部分釋放后計算。根據(jù)厭氧UASB階段效果可知,調(diào)試階段厭氧反應(yīng)器能對于CODcr和BOD的去除率約為65%和75%。此時的出水含未能達到出水的標準。此外,厭氧反應(yīng)器對于氨氮和TN沒有去除效果。傳統(tǒng)AO工藝不投加填料,所以為了去除氨氮,需要增加停留時間,確保硝化細菌有足夠的污泥齡,本項目采用投加了填料的改進AO工藝,能有效增加污泥齡(增加硝化細菌比例)和污泥濃度,保證COD達標的情況下也能夠保留住硝化細菌,確保氨氮達標。
表2 綜合廢水預(yù)處理效果
(1)對于制藥廢水而言,高濃度廢水宜經(jīng)過適當?shù)念A(yù)處理,如混凝氣浮+多效蒸發(fā)。
(2)經(jīng)過預(yù)處理的高濃度廢水和低濃度廢水混合后,在經(jīng)過UASB和AO工藝可以達標排放。
(3)工藝中的AO工藝若采用投加填料形式的改進AO工藝,可以有效降低池容,增加污泥齡,確保氨氮達標。