趙玉會(huì),苑明華,譚長(zhǎng)明
(南京西普水泥工程集團(tuán)有限公司,南京 211100)
在現(xiàn)代化水泥工廠中,生料立磨集粉磨、均化、烘干、選粉和輸送功能于一體,廣泛地用于粉磨水泥生料。它主要由機(jī)架、殼體、搖臂裝置、磨輥裝置、磨盤(pán)裝置、選粉機(jī)、加壓系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、減速機(jī)、電動(dòng)機(jī)等部分組成。立磨減速機(jī)是動(dòng)力傳遞的重要組成部分,其輸出法蘭和磨盤(pán)直接聯(lián)結(jié)來(lái)傳遞扭矩,同時(shí)承受來(lái)自磨輥和磨盤(pán)的軸向推力,承受磨機(jī)軸向推力的為可傾瓦推力軸承,它由數(shù)塊扇形軸瓦組成,每塊瓦均有單獨(dú)的進(jìn)油口,采用獨(dú)立的油站對(duì)其進(jìn)行供油潤(rùn)滑[1,2]。某國(guó)外水泥廠2500t/d熟料生產(chǎn)線的生料立磨減速機(jī)在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生了短時(shí)間不可能修復(fù)的損壞,廠方希望通過(guò)我們公司的供應(yīng)鏈能夠調(diào)劑到接近的可以替代的減速機(jī)庫(kù)存,并提供切實(shí)可行的替代方案,下文主要介紹減速機(jī)替代中需要注意的一些地方。
立磨減速機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)有傳遞功率、輸入轉(zhuǎn)速、輸出轉(zhuǎn)速、額定軸向推力等。損壞減速機(jī)和替代減速機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)對(duì)比,詳見(jiàn)表1。
表1 減速機(jī)技術(shù)參數(shù)對(duì)照表
從表1中可知,替代減速機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速比損壞減速機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速降低了11個(gè)百分點(diǎn),也就是磨盤(pán)的轉(zhuǎn)速降低了,在其他條件不變的情況下,磨機(jī)的吸收功率將會(huì)發(fā)生變化,磨機(jī)吸收功率的計(jì)算公式,見(jiàn)式(1)[3]
P=μ×Z×F×DR×BR×DM×π×n/60
(1)
式中,P為磨機(jī)主軸功率;μ為摩擦系數(shù);Z為磨輥數(shù)量;F為粉磨壓力;DR為磨輥直徑;BR為磨輥寬度;DM為磨盤(pán)粉磨軌道直徑;π為圓周率;n為磨盤(pán)轉(zhuǎn)速。
磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量根據(jù)式(2)計(jì)算[4]
Q=P/q
(2)
式中,Q為磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量;q為噸成品功率消耗。根據(jù)式(1)來(lái)看,此次對(duì)減速機(jī)進(jìn)行更換,在保持其余操作參數(shù)不變的情況下,唯一發(fā)生改變的是磨盤(pán)轉(zhuǎn)速這個(gè)因素,而磨機(jī)主軸功率與磨盤(pán)轉(zhuǎn)速成正比,也就是磨機(jī)主軸功率會(huì)降低11%左右,而根據(jù)式(2)可知,理論上磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量也會(huì)比目前產(chǎn)量下降11%左右;但是,我們可以根據(jù)式(1)適當(dāng)提高粉磨壓力來(lái)提升立磨的粉磨能力,達(dá)到提升產(chǎn)量的目的,另一方面,客戶(hù)目前立磨的運(yùn)轉(zhuǎn)率在85%左右,也可以適當(dāng)提高運(yùn)作率到90%左右。理論上來(lái)說(shuō),更換減速機(jī)后對(duì)立磨產(chǎn)量的影響是有限的,可以保證整個(gè)生產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn),因此,替代是具有可操作性的。
由表1可知,替換后的減速機(jī)的推力瓦數(shù)量是16塊,而原減速機(jī)的推力瓦數(shù)量是12塊,需要將減速機(jī)油站供油口數(shù)量由12個(gè)增加到16個(gè),原減速機(jī)油站的出口采用的是4只2個(gè)進(jìn)口3個(gè)出口的流量分配器,在查看了流量分配器的供貨商樣本后,找到了可替換的2個(gè)進(jìn)口4個(gè)出口的流量分配器,這樣每個(gè)流量分配器擴(kuò)展1個(gè)出口,將供油口增加到了16個(gè),在分別購(gòu)置增加的4個(gè)供油口的管道管件連接油站出油口和減速機(jī)推力瓦的進(jìn)油口完成油站和減速機(jī)的連接,以滿(mǎn)足減速機(jī)的正常運(yùn)行。
根據(jù)圖1損壞減速機(jī)的外形尺寸圖和圖2替代減速機(jī)的外形尺寸圖,減速機(jī)輸出法蘭盤(pán)是與立磨磨盤(pán)直接連接的,減速機(jī)底板是與立磨基礎(chǔ)的底板直接連接的,而立磨磨盤(pán)和立磨基礎(chǔ)的底板尺寸是無(wú)法改變的,也就是我們需要將替代減速機(jī)的尺寸進(jìn)行加工處理來(lái)滿(mǎn)足安裝要求。
從圖1和圖2的對(duì)比,可以看出,只需要將替代減速的法蘭盤(pán)尺寸1 900 mm重新加工到1 800 mm就可以滿(mǎn)足和立磨磨盤(pán)的直徑連接;將減速機(jī)底板4個(gè)與中心尺寸221 mm的螺栓孔進(jìn)行封堵,重新加工4個(gè)中心尺寸為355 mm的螺栓孔,這樣減速底板就可以與立磨基礎(chǔ)的底板直接連接。此外,要注意兩臺(tái)立磨減速機(jī)高速輸入軸與底板的中心高尺寸是不一致的,損壞減速機(jī)的是710 mm,替代減速機(jī)的是600 mm,相差了110 mm,需要重新設(shè)計(jì)一個(gè)電機(jī)底座把原電機(jī)底座進(jìn)行更換就能滿(mǎn)足所有的安裝要求了,保證可以完全替代。
按照上述替代方案,聯(lián)系減速機(jī)廠家完成替代減速機(jī)的加工處理,同時(shí)我們制造工廠完成電機(jī)底座的加工以及油站管路管件的加工采購(gòu)。7 d后,就具備了發(fā)貨的條件,貨物運(yùn)抵客戶(hù)使用現(xiàn)場(chǎng)后,客戶(hù)1 d的時(shí)間就完成了減速機(jī)的替換工作,為恢復(fù)生產(chǎn)贏得了寶貴的時(shí)間。生產(chǎn)后,對(duì)替換前、后的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,詳見(jiàn)表2。
表2 替換前后的運(yùn)行數(shù)據(jù)
從運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,產(chǎn)量只比原來(lái)下降了5%左右,對(duì)生產(chǎn)線的運(yùn)行基本沒(méi)有影響,完全可以滿(mǎn)足生產(chǎn)線的正常運(yùn)行。