劉 忠 蘇龍舉
(撫順石化公司洗滌劑化工廠,遼寧撫順,113001)
“變注水控制技術(shù)”就是根據(jù)催化劑不同時(shí)期活性中心數(shù)量不同的特點(diǎn),使注水量與活性中心數(shù)相適應(yīng),來實(shí)現(xiàn)選擇性轉(zhuǎn)化率的綜合提高,即在反應(yīng)初期和反應(yīng)末期注水量相對(duì)變化,最終既能增產(chǎn)烯烴,同時(shí)也能延長(zhǎng)催化劑壽命,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。
撫順石化公司洗滌劑化工廠(以下簡(jiǎn)稱洗化廠)的脫氫裝置是引進(jìn)美國(guó)的UOP專利技術(shù),以高純度烷烴為原料,在催化劑DEH-7(進(jìn)口)或NDC-8(洗化廠外購(gòu))作用下,臨氫脫氫,并以二烯烴加氫裝置DEFINE加氫精制,得到相應(yīng)的正構(gòu)單烯烴。本裝置產(chǎn)出的正構(gòu)烷烯烴送至下游裝置,在HF酸作用下與苯反應(yīng)生成烷基苯(LAB);或送至烷烯分離裝置(OLEX)經(jīng)分子篩的連續(xù)吸附、解吸、精制得到高級(jí)直鏈烯烴(OLEFIN),如圖1所示。
洗化廠脫氫裝置從1992年投產(chǎn)以來,經(jīng)過工程技術(shù)人員的不懈努力,使裝置的能耗、物耗、產(chǎn)品產(chǎn)量均超過了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。但是,隨著對(duì)脫氫技術(shù)的不斷深入研究以及生產(chǎn)實(shí)踐,將各種操作控制技術(shù)應(yīng)用在脫氫裝置上,取得了顯著效果。
圖1 烷基苯裝置流程簡(jiǎn)圖
美國(guó)UOP公司提供的脫氧反應(yīng)操作指標(biāo)和洗化廠生產(chǎn)脫氫反應(yīng)的主要操作數(shù)據(jù)分別見表1和表2。
表1 美國(guó)UOP公司提供脫氫反應(yīng)主要操作指標(biāo)
表2 脫氫反應(yīng)主要操作指標(biāo)
根據(jù)專利商提出的操作和控制方法,注水量是個(gè)常量,保持不變,即在反應(yīng)器入口混合進(jìn)料中加入去離子水。推薦的注水量是保持綜合進(jìn)料(液體加氣體)含有2000ppm(重)水。在整個(gè)催化劑實(shí)際使用周期中,初始溫度一般為475℃,設(shè)計(jì)條件下的轉(zhuǎn)化率為11.5%,選擇性達(dá)98%;隨著催化劑因表面結(jié)焦而活性降低,反應(yīng)溫度的不斷提高,脫氫反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率不斷提高,選擇性逐漸降低至終溫495℃為止,轉(zhuǎn)化率接近14%,而選擇性將下降至89%(見圖2)。產(chǎn)品中的非正構(gòu)烴量不斷增多,既影響LAB產(chǎn)品質(zhì)量,又增加了烷烴的單耗。
圖2 反應(yīng)溫度、注水量、選擇性關(guān)系圖
洗化廠過去的生產(chǎn)中一直遵循這個(gè)規(guī)律,通過總結(jié)幾年來的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)脫氫裝置的催化劑使用周期的特點(diǎn),提出了變注水控制技術(shù)。UOP的脫氫技術(shù)(PACOL)是一種高選擇性、低轉(zhuǎn)化率的吸熱反應(yīng)。在一定溫度、壓力下,物料經(jīng)過脫氫催化劑床層,部分烷烴發(fā)生脫氫反應(yīng)生成目的產(chǎn)物——正構(gòu)烯烴,并伴有氫氣產(chǎn)生。所謂的“變注水控制技術(shù)”就是根據(jù)催化劑不同時(shí)期的活性中心數(shù)量不同的特點(diǎn),使注水量與活性中心數(shù)相適應(yīng),來實(shí)現(xiàn)選擇性轉(zhuǎn)化率的綜合提高,即在反應(yīng)初期至反應(yīng)末期注水量相對(duì)變化,來實(shí)現(xiàn)這一目的。
根據(jù)注水是為了穩(wěn)定催化劑活性的目的,在催化反應(yīng)初期,由于溫度較低,催化劑的活性中心沒有充分發(fā)揮作用,因此顯得催化劑活性中心數(shù)相對(duì)于綜合進(jìn)料較少,而在催化反應(yīng)末期,由于催化劑表面積炭原因,活性中心減少,在原操作條件下注水量相對(duì)于活性中心較多,水與正構(gòu)烷烴爭(zhēng)奪催化劑活性中心,在活性中心較少的情況下,為了保持相同的轉(zhuǎn)化率,反應(yīng)溫度必須提高,因而增加了生焦速度并縮短了催化劑壽命。因此,通過調(diào)整注水量與催化劑活性中心數(shù)相適應(yīng),避免通過提溫來提高轉(zhuǎn)化率而加速生焦這一惡性循環(huán)。既減緩了提溫速度,又延長(zhǎng)了催化劑壽命。由于注水量與活性中心相適應(yīng),而催化劑的選擇性、轉(zhuǎn)化率也均有提高。
在反應(yīng)中期,催化劑活性較高,活性中心相對(duì)較多,而注水量在原操作條件下顯得較少,而使催化劑鉑功能受到抑制,結(jié)果在操作條件下發(fā)生裂化并導(dǎo)致過多焦炭生成,降低了催化劑選擇性,縮短了催化劑使用壽命。而通過增加注水量來保持水與活性中心相適應(yīng),既延緩了催化劑生焦速度,又延緩了催化劑升溫速率,而能保持較高的選擇性與轉(zhuǎn)化率,同時(shí)也延長(zhǎng)了催化劑使用壽命(注:原催化劑溫度周期475~500℃,現(xiàn)催化劑溫度周期475~480℃)。
現(xiàn)在洗化廠NDC-8催化劑的溫度周期已調(diào)整為475~480℃,注水量是由初期14kg/h逐步提高至末期22 kg/h。在調(diào)整注水的過程中,保證V-102/V-2102頂溫TI-117/TI-2117盡可能恒定,現(xiàn)在控制在35~55℃之間,因?yàn)闇囟然蚋呋虻?,都將使氫氣純度變化,?dǎo)致聯(lián)合進(jìn)料(氣+液)中水含量的變化,所以控制其溫度恒定,有助于及時(shí)調(diào)整注水量。
洗化廠在2017年1月23日-3月19日的一個(gè)催化劑周期試用這一技術(shù),變注水控制技術(shù)的工藝控制參數(shù)見表3。
表3 變注水控制技術(shù)生產(chǎn)主要工藝參數(shù)
經(jīng)過一個(gè)催化劑周期的工業(yè)試驗(yàn),采用變注水的方式生產(chǎn),脫氫的轉(zhuǎn)化率、選擇性均優(yōu)于單一注水量方式下的生產(chǎn),催化劑使用天數(shù)增加12天,烷基苯平均日產(chǎn)量增加2.798噸,增加了產(chǎn)品產(chǎn)量,節(jié)省了催化劑耗量,帶來了十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益。