羅時金 ,李 文 ,王 瑩 ,朱壽恒 ,蔡川川
(1. 淮南礦業(yè)集團選煤分公司 朱集東選煤廠,安徽 淮南 232001;2.安徽理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,安徽 淮南 232001)
朱集東選煤廠是一座處理能力為4.0 Mt/a的礦井型選煤廠,礦井提煤由分級篩分成矸石和原煤,矸石進入塊矸倉,原煤進入原煤倉,經(jīng)運輸系統(tǒng)進入選煤系統(tǒng)。該選煤廠采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器進行洗選,洗選產(chǎn)品為精煤、中煤和矸石,其中精煤和中煤進入產(chǎn)品倉,矸石進入矸石倉[1]。該選煤廠設(shè)計處理能力為4.0 Mt/a,小時處理能力為757.57 t/h,設(shè)計工作制為330 d,每天兩班生產(chǎn),一班檢修,設(shè)備每天運轉(zhuǎn)時間為16 h。在生產(chǎn)中,產(chǎn)品倉上配倉刮板輸送機經(jīng)常出現(xiàn)拉斜、掉道等現(xiàn)場,事故頻發(fā),影響系統(tǒng)正常開車,給安全生產(chǎn)帶來不便。
該廠自2011年4月投入運行以來,產(chǎn)品倉上采用兩部重型刮板輸送機配倉運輸,兩部刮板機運輸煤炭經(jīng)過閘門及機頭溜槽分別進入2#、3#、4#倉,通過閘門的開關(guān),煤炭按要求進入相應(yīng)煤倉,進而達到配倉效果。
刮板輸送機技術(shù)參數(shù)如下:
型號
SGB1200
最大輸送量/(t·h-1)
600
規(guī)格/mm
1 200
輸送速度/(m·s-1)
0.9
輸送長度/m
82.22
傾角/(°)
0
刮板輸送機配套電動機的技術(shù)參數(shù)如下:
型號
YB450S2-4
額定電流/A
15.7
額定功率/kW
220
頻率/Hz
50
額定電壓/kV
10
由于給煤量和刮板輸送機負荷的變化,易導(dǎo)致鏈條松緊不一,出現(xiàn)刮板拉斜、掉道的問題[2],造成倉上刮板輸送機運輸系統(tǒng)事故率較高。據(jù)統(tǒng)計,平均每周刮板輸送機都會出現(xiàn)拉斜、掉道等現(xiàn)象,影響生產(chǎn)的同時,增加了機電隊處理事故的工作量,也給機電檢修帶來隱患[3-4]。
(1)該廠倉上運輸系統(tǒng)為兩部重型刮板輸送機,供電系統(tǒng)選用10 kV高壓電源,每次檢修時,都需要停高壓電源,高壓開關(guān)頻繁起停,損壞率較高,同時,工人頻繁操作高壓開關(guān),也存在安全隱患。
(2)該運輸系統(tǒng)事故率高,職工維護、檢修及處理事故頻繁。根據(jù)檢修記錄表明,該刮板輸送機使用的刮板、鏈條及連接環(huán)壽命較短,平均10個月要進行整體更換,設(shè)備成本較高[5-6]。
(3)該配倉刮板輸送機在運行時,經(jīng)常出現(xiàn)刮板拉斜、掉道及鏈條松弛問題,每次需要停車處理時間較長,影響生產(chǎn)。出現(xiàn)問題實施搶修作業(yè)時,因準(zhǔn)備工作不充分,不利于職工的人身安全。
(4)該運輸系統(tǒng)因電動機功率較大,噪聲超標(biāo),工作環(huán)境差,即使佩戴降噪用具,也會對職工身心健康造成較大影響,不利于職工身體健康。
近年來,淮南礦業(yè)集團一直在倡導(dǎo)節(jié)支降耗,減少成本,提高效率,降低職工勞動強度。為滿足該廠生產(chǎn)需要,減少事故率,排除事故隱患,降低職工勞動強度,確保職工身心健康,對該倉上運輸系統(tǒng)進行改造勢在必行[7]。
倉上兩部重型刮板輸送機呈東西走向,編號分別為7010#、7011#,此次改造保留南側(cè)7010#刮板輸送機作為備用設(shè)備,將北側(cè)7011#刮板輸送機改成7011#帶式輸送機。在拆除7011#刮板輸送機時,需拆除刮板輸送機對應(yīng)的2#、3#倉液壓閘門,并將2#、3#及4#倉孔口封堵;安裝7011#帶式輸送機時,在對應(yīng)的2#、3#倉位置的帶式輸送機上安裝“人”字形犁煤器,犁煤器兩側(cè)開孔,并安裝卸料溜槽,在帶式輸送機機頭正對位置開孔,安裝機頭卸料溜槽,重新敷設(shè)電纜,進行設(shè)備運行調(diào)試。通過2#、3#倉上的犁煤器的升降,使產(chǎn)品按要求進入相應(yīng)煤倉。
帶式輸送機技術(shù)參數(shù)如下:
型號
DTIIB1200
最大輸送量/(t·h-1)
800
帶寬/mm
1 200
輸送速度/(m·s-1)
2.0
輸送長度/m
82.5
傾角/(°)
0
帶式輸送機配套電動機的技術(shù)參數(shù)如下:
型號
Y280S-4
額定電流/A
13.8
額定功率/kW
75
頻率/Hz
50
額定電壓/V
380/660
7011#帶式輸送機采用型號NN200 1200×7(4.5+1.5)的尼龍膠帶,根據(jù)該廠檢修記錄分析可知,膠帶的壽命平均在2年以上,部分達到3~5年。僅原煤系統(tǒng)的3條帶式輸送機,由于大塊矸石較多的原因,使用壽命在1年左右,選煤系統(tǒng)帶式輸送機使用壽命均在2年以上[8-10]。
7011#帶式輸送機用于精、中煤產(chǎn)品運輸帶式輸送機,磨損不大,保守估計正常使用壽命將不低于2年,但考慮到兩臺犁煤器對皮帶有磨損,將降低使用壽命,但該膠帶至少仍能正常使用1年以上。與刮板輸送機每年更換一次刮板、鏈條相比,更換膠帶的工作強度較低。
7011#帶式輸送機和刮板輸送機配套電動機的額定電壓分別為660 V、10 kV,刮板輸送機使用高壓電,檢修停送電工作難度較大,且每次停送電的頻繁操作,對高壓開關(guān)的使用壽命有所影響;同時,高壓電安全威脅相對較大,不利于職工安全。帶式輸送機運輸系統(tǒng)簡單,事故率低,可確保安全生產(chǎn),且設(shè)備維護量小,降低了職工的勞動強度及勞動量,設(shè)備運行期間,產(chǎn)生噪聲低,對職工身心影響較小。
帶式輸送機的膠帶與刮板輸送機的刮板及鏈條使用壽命依照每年330個工作日,設(shè)備運行16 h/d計算[1],帶式輸送機與刮板輸送機更換成本及電耗對比結(jié)果見表1。
表1 帶式輸送機和刮板輸送機更換成本及電耗比較
由表1可知,刮板輸送機的成本211 867元,而帶式輸送機的成本只有37 243元;刮板輸送機電耗為801 504元/a,帶式輸送機電耗為273 240元/a。經(jīng)過對比分析可知,帶式輸送機的年度總費用不到刮板輸送機的1/3,每年節(jié)省資金約70.29萬元,改造后經(jīng)濟效益明顯。
該刮板輸送機的改造工程項目實施后,不僅可節(jié)約成本,降低事故率,減少了設(shè)備維護工作量,同時也降低了職工的勞動強度,保證了職工的身心健康,每年可節(jié)約費用約70.29萬元,經(jīng)濟效益顯著。該項目的成功應(yīng)用為其他選煤廠優(yōu)化運輸系統(tǒng)起到示范作用。