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永磁聯(lián)軸器在油田污水外調泵中的應用

2018-12-28 07:22常鳴鶴大慶石油管理局有限公司技術監(jiān)督中心
石油石化節(jié)能 2018年11期
關鍵詞:單耗節(jié)電聯(lián)軸器

常鳴鶴(大慶石油管理局有限公司技術監(jiān)督中心)

目前勝利油田孤東采油廠共有污水處理站5座和1個污水沉降處理氧化塘,設計污水處理能力148 700 m3/d,實際處理污水142 300 m3/d,污水外輸管線1.15 km,污水外調線33 km,各類污水外調泵10臺。勝利油田孤東采油廠提出向質量要效益,圍繞“實現(xiàn)更有質量、更有效益、更可持續(xù)發(fā)展”的工作目標[1],實施低效污水外調泵(離心泵)節(jié)能技術改造項目,從而達到節(jié)能降耗的目[2-3]。

1 永磁聯(lián)軸器的工作原理

永磁聯(lián)軸器是為滿足高精度密封技術的需要,于70年代后期發(fā)展起來的一種新型聯(lián)軸器。它所聯(lián)接的主動、從動兩軸截然分開,通過永磁體的磁力實現(xiàn)兩傳動軸之間的無接觸聯(lián)接,這對于機械式聯(lián)軸器是無法實現(xiàn)的。同時永磁聯(lián)軸器屬于撓性聯(lián)軸器,具有良好的徑向軸向角向位移的補償能力[4]。

永磁聯(lián)軸器是通過永磁體的磁力將原動機與工作機聯(lián)接起來的一種新型聯(lián)軸器,它無需直接的機械聯(lián)接,而是利用稀土永磁體之間的相互作用,利用磁場可穿透一定的空間距離和物質材料的特性,進行機械能量的傳送[5]。磁力聯(lián)軸器的出現(xiàn),徹底解決了某些機械裝置中傳動密封存在的泄漏問題。這種產品廣泛應用于石油化工、電鍍、造紙、制藥、食品、真空等行業(yè)的密封傳動機械上。

第三代稀土永磁釹鐵硼是當代磁體中性能最強的永磁體,它不僅具有高剩磁,高矯頑力、高磁能積、高性能價格比等特性,而且容易加工成各種尺寸,現(xiàn)已廣泛應用于航空、航天、電子、電聲、機電、儀器、儀表、天線等,醫(yī)療技術及其它需用永磁場的裝置的設備中,特別適用于研制高性能、小型化、輕型化的各種換代產品。工作溫度80~240℃。

釹鐵硼是金屬釹、鐵、硼和其他微量金屬元素構成的合金磁體,是目前磁性最強的稀土永磁,有著高的磁能積和良好的矯頑力。制造工藝成熟,有嚴格的質量保證、完善的技術服務以及十分優(yōu)良的性能價格比。

2 永磁聯(lián)軸器的特點

1)具有良好的密封性能。實現(xiàn)絕對密封該聯(lián)軸器的從動部分位于機體內部,軸無需伸出機殼,取消了各式軸封裝置,變動密封為靜密封。

2)具有良好的緩沖吸振能力,無機械聯(lián)接,減振效果好。補償系統(tǒng)的位移變化,改善軸系的動力性能。

3)設備可靠性好,使用壽命長。在額定扭矩內同步旋轉,無磨擦部件,無須修理,工作使用壽命長,設計壽命達30年。

4)具有良好的隔離冷、熱傳導功能。隔離系統(tǒng)與原動機之間的冷、熱傳導。

5)具有良好的過載保護功能。當扭矩過載時,兩半聯(lián)軸器(主、從動軸)產生滑脫,實現(xiàn)過載保護,提高了整個電動機驅動系統(tǒng)的可靠性,也可作為離合器使用。

6)具有良好的節(jié)電效果。安裝永磁聯(lián)軸器的離心泵與未安裝永磁聯(lián)軸器的離心泵相比,系統(tǒng)運行效率高出5%~10%,具有良好的節(jié)能效果。

7)具備緩沖軟啟動功能,避免起動時的機械沖擊,延長設備使用壽命。

3 現(xiàn)場應用情況

孤東油田一號聯(lián)合站共有3臺污水外調泵(離心泵),日外調污水量達到20 000 m3以上。2018年1月對該站1#泵和2#泵實施節(jié)能技術改造,1#泵和2#泵電動機型號均為YBX3-280S-2,2臺電動機額定功率均為75 kW。表1為2臺污水外調泵應用口油井永磁聯(lián)軸器技術措施前后效果統(tǒng)計對比表。

從表1中可以看出,采用永磁聯(lián)軸器對2臺污水外調泵實施技術改造后,1#泵有功功率下降了14.14 kW,無功功率下降了1.11 kVar,功率因數(shù)提高了0.041,機組效率上升了7.32%,日耗電量下降了341 kW時,機組單耗下降了0.02 kWh/m3,按相近工況下單耗變化值計算節(jié)電率達到11.76%;2#泵有功功率下降了13.69 kW,無功功率下降了6.6 kVar,功率因數(shù)提高了0.009,機組效率上升了3.44%,日耗電量下降了329kW時,機組單耗下降了0.02kWh/m3,按相近工況下單耗變化值計算節(jié)電率達到11.76%。

4 結論

1)提升污水外調泵的機組運行效率。2臺機泵平均機組運行效率提升了5.38%,平均機組單耗下降了0.02 kWh/m3,組機運行效率得到明顯提升。

2)節(jié)電效果明顯。從表1中可以看出,1#泵機組日耗電量下降了341 kWh,節(jié)電率達到11.76%,2#泵機組日耗電量下降了329 kWh,節(jié)電率達到11.76%,2臺機泵平均節(jié)電率達到11.76%。按照GB/T 30256—2013《節(jié)能量測量和驗證技術要求泵類液體輸送系統(tǒng)》計算,2臺泵年運行時間按300天計,則1#泵機組年節(jié)電總量可達101 808 kWh,2#泵機組年節(jié)電總量可達98 068 kWh,兩臺泵合計年節(jié)電量可達200 376 kWh,若按0.651元/kWh電費價格計算,則可產生年節(jié)電效益13.04萬元。

3)減排效益。按照節(jié)約1 kWh電能減排0.997 kg CO2,即減少0.272 kg碳排放量計算,則該技術項目實施后每年可減少碳排放量54 502.3 kg。

4)設備運行安全可靠,減少設備維修費用。設備可靠性好,使用壽命長。在額定扭矩內同步旋轉,無磨擦部件,無須修理,工作使用壽命長,設計壽命達30年。具備緩沖軟啟動功能,避免起動時的機械沖擊,延長設備使用壽命。同時,該產品還具有良好的過載保護功能,當扭矩過載時,兩半聯(lián)軸器(主、從動軸)產生滑脫,實現(xiàn)過載保護,提高了整個電動機驅動系統(tǒng)的可靠性,也可作為離合器使用。

5)減輕員工勞動強度。由于永磁聯(lián)軸器良好的密封性能,避免了泵房跑冒滴漏問題,減輕了員工日常維護維修工作量。

表1 2臺污水外調泵應用口油井永磁聯(lián)軸器技術措施前后效果統(tǒng)計對比

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