胡 欣,楊 斌
(安徽淮化股份有限公司,安徽淮南232000)
在合成氨二廠空分生產(chǎn)中蒸汽加熱器是一個必不可少的設(shè)備,由于我公司采用的是杭氧生產(chǎn)的立式變溫吸附(TSA)方式,其工作原理就是在常溫高壓時吸附水、二氧化碳、碳氫化合物等,在高溫低壓時解吸這些被吸附的水、二氧化碳、碳氫化合物等。
淮化公司二廠空分吸附采用的是TSA立式13X分子篩,杭氧股份公司的設(shè)備。分子篩正常工作是先由三氧化二鋁吸附水分,然后再由13X吸附乙炔、二氧化碳以及一些碳氫化合物,為后序工況提供干凈的干空氣。
當分子篩吸附能力達到飽和時,用大量的氣體吹掃,使這些雜質(zhì)排出分子篩,分子篩干凈后可再次循環(huán)使用。如果再生不徹底,可能會把一些水分或碳氫化合物帶到后面工序,在冷箱中凍結(jié)影響換熱面積或再到精餾塔中被積聚,一旦濃度達到一定值時,在靜電的作用下會產(chǎn)生爆炸。
如何確定分子篩是否有效運行,可以通過露點來判斷。露點指的是在空分中污氮氣中的絕對濕度。露點越低,說明污氮氣中的水分含量越少。而MI 7258則是在線監(jiān)控的主要指標之一,其精密度達到mg/kg級。
2017年1月24日,二廠空分的MI 7258發(fā)生變化(正常值為 -79.0),在11:40 變?yōu)?-74.6;14:32變?yōu)?-73.1;16:15變?yōu)?70.8。17:00因MI 7258繼續(xù)惡化,調(diào)度令二廠空分停車,生產(chǎn)所缺的氣體由三廠補充,19:00二廠空分停車完畢,至此二廠兩臺氣化爐產(chǎn)量由600 t降至120~130 t,三廠也由兩臺氣化爐改為一臺,產(chǎn)量由原先的900 t降至400 t,每天的合成氨產(chǎn)量損失高達900 t。2017年1月26日更換完畢,空分開車,19:00退出三廠的氧氮氣純度合格,至此蒸汽加熱器更換完成,歷經(jīng)51 h,停車造成損失達40余萬元(以2200元/噸計算)。
①露點分析儀表故障:只要用露點分析儀對露點的根部進行手動測量就可以了。當天手動測量后,發(fā)現(xiàn)測得結(jié)果基本上和DCS顯示的結(jié)果一致,可以認為露點分析儀表正常;②蒸汽加熱器泄漏:因為我們測得手動分析分別是-67、-64、-60,和DCS露點分析所采集的數(shù)據(jù)一致,可以判斷是蒸汽加熱器泄漏,必須更換。
首先電加熱器的進口管直徑為300 mm,出口管直徑為350 mm,32 000 Nm3/h的加溫氣量勉強可以達到,但是冷吹時所需要的47 000 Nm3/h氣量是遠遠達不到的,再加上電加熱器上有壓差保護裝置。若犧牲分子篩的加溫時間和冷吹時間,又會使分子篩的負荷加大,輕者分子篩需要特殊再生,重者造成中毒不可再用;若犧牲空氣量的話,必會減少產(chǎn)品氣的外送量,最終導(dǎo)致二廠合成氨減產(chǎn)。故這種方法不可用。
如果重新配管,閥門增多,工作量增大,費用也大。一開一備,不會對工況產(chǎn)生任何的影響。
在不改變進出口管徑的情況下,將蒸汽加熱器分為5組,正常使用4組,另一組備用。當蒸汽加熱器發(fā)生泄漏時,立即判斷是哪一組,并將其隔離,備用的一組投入使用。發(fā)生泄漏的一組檢修完成后作為備用一組。這種方法既經(jīng)濟又不會因蒸汽加熱器的泄漏而影響長周期的生產(chǎn)。
我們目前用的是鐵制的光管換熱器,銅、鐵、鋁是傳熱效果好的材質(zhì),它們各有各的優(yōu)缺點,若能更換一種抗沖刷、抗腐蝕、抗高溫的合金鋼材質(zhì),如含鎳的不銹鋼,同樣使成本增加,但會降低泄漏事故的發(fā)生。
蒸汽加熱器是分子篩再生的關(guān)鍵設(shè)備,如果發(fā)生泄漏,會直接影響空分的正常生產(chǎn)。筆者認為可以將蒸汽加熱器分成若干組,成本增加不多。當一組泄漏時可用備用一組更換,不會對生產(chǎn)產(chǎn)生任何影響,確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性。當然設(shè)備的安全運行需要人來監(jiān)控,所以在生產(chǎn)過程中要密切注意分子篩純化系統(tǒng)的運行狀況,精心操作,嚴格監(jiān)控工藝參數(shù),加強巡檢,從而確??辗盅b置的長周期安全穩(wěn)定運行?!?/p>