張軍榮,曹建輝
(中鐵三局橋隧工程有限公司,四川 成都 610083)
成都地鐵1號(hào)線三期香—廣隧道區(qū)間右線隧道全長(zhǎng)1393.35m,左線隧道全長(zhǎng)1396.329m。隧道左右線由香山站北端頭始發(fā)后,以25.5‰縱坡下行597m,再以縱坡以6.2‰的繼續(xù)下行穿越天府大道、東山大道后到達(dá)廣福站。軌面埋深約為16.83~44.29m。管片外徑為6000mm,內(nèi)徑為5400mm。區(qū)間隧道穿越少量中風(fēng)化泥巖,大部分地段為全斷面中風(fēng)化砂巖。中等風(fēng)化泥巖:巖芯呈柱狀,巖芯采取率90%~95%,飽和抗壓強(qiáng)度值Rc=1.27-5.33MPa,屬于極軟巖,沿途完整性較好,巖石基本質(zhì)量等級(jí)為Ⅴ級(jí)。中等風(fēng)化砂巖:沿途較完整,巖芯呈柱狀,錘擊聲脆,局部夾礫石。巖芯采取率90%~95%。飽和抗壓強(qiáng)度值Rc=7.20-15.90MPa,屬于軟巖。巖體基本質(zhì)量等級(jí)為Ⅳ級(jí)。地下水按賦存條件主要為孔隙水及基巖裂隙水,地下水豐富(如圖1所示)。
圖1 香—廣盾構(gòu)區(qū)間隧道縱斷面
區(qū)間左線采用1臺(tái)中鐵裝備盾構(gòu)機(jī)CET6250復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)機(jī)。盾構(gòu)機(jī)刀盤開(kāi)挖直徑Ф6280mm。盾構(gòu)刀盤面板、刀盤周邊和螺旋機(jī)采用復(fù)合鋼板或耐磨塊,以加強(qiáng)耐磨性能。最大推力3700t;額定扭矩6650kN·m。螺旋機(jī)筒體內(nèi)徑800mm,最大通過(guò)粒徑為Φ300×570mm。
根據(jù)香—廣隧道區(qū)間地質(zhì)條件,刀盤設(shè)計(jì)為輻條加面板結(jié)構(gòu),設(shè)4個(gè)主梁和4個(gè)副梁(面板)的結(jié)構(gòu)形式。刀盤開(kāi)口率36%,中心區(qū)域開(kāi)口率達(dá)到38%。刀盤前面共設(shè)置了6個(gè)添加劑注入口,其中4個(gè)為專用泡沫口,另外2個(gè)為專用的膨潤(rùn)土注入噴口。在磨損較多的部位,如刀盤進(jìn)土口、刀盤開(kāi)挖面、攪拌棒、刀盤邊緣等處,大量堆焊了網(wǎng)格狀耐磨硬質(zhì)合金,大大提高了刀盤的耐磨性能和使用壽命。
刀盤配置4把中心滾刀(8刃)、32把單刃滾刀,滾刀直徑為432mm;邊刮刀8把,刮刀32把,焊接撕裂刀29把,保徑刀8把。切削刀具采用大塊硬質(zhì)合金結(jié)構(gòu)形式刀具。滾刀的刀間距為90mm,刀具采取高低搭配,滾刀伸出量為175mm,刮刀伸出量為130mm。滾刀高出刮刀45mm,以便在硬巖地段掘進(jìn)時(shí)保護(hù)刮刀,掘進(jìn)中以滾刀先破開(kāi)巖層,刮刀將破碎的巖石刮進(jìn)土倉(cāng)。
砂巖地段盾構(gòu)施工主要掘進(jìn)參數(shù)的設(shè)定原則以保護(hù)刀具為原則,掘進(jìn)參數(shù)的選擇以刀具貫入度為基準(zhǔn)來(lái)控制掘進(jìn)速度和總推力。正常推進(jìn)時(shí)速度宜控制在30mm/min之內(nèi),同時(shí)根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)適當(dāng)加快或放慢推進(jìn)速度。在此原則下,對(duì)該區(qū)間砂巖掘進(jìn)參數(shù)設(shè)定如下:盾構(gòu)推進(jìn)速度控制在20~40mm/min之間;總推力控制在8000~12000kN之間;刀盤扭矩控制在2000~3200kN·m之間;刀盤轉(zhuǎn)速控制在1.2~1.5r/min之間。
在砂巖段地層掘進(jìn)以滾刀破巖為主,渣土破碎后直徑在2~5cm左右,渣土以塊狀碎石為主。碴土改良應(yīng)從掘進(jìn)管理和設(shè)備配置等方面高度重視。從碴土流動(dòng)的全過(guò)程中分析如何進(jìn)行,刀盤切削開(kāi)挖面,碴土在刀盤面板的運(yùn)動(dòng)情況,碴土流入土倉(cāng)后攪拌改良后,從螺機(jī)排土的全過(guò)程。工程碴土改良方式采用泡沫劑+水的方式,目的是改良渣土的流塑性和和易性??娠@著降低刀盤、螺旋輸送機(jī)的油壓及盾構(gòu)推力,減小刀盤扭矩,減輕巖塊對(duì)盾構(gòu)設(shè)備的磨損,提高掘進(jìn)速度和設(shè)備的使用壽命。經(jīng)過(guò)不同配比渣土改良試驗(yàn),選取2%的泡沫溶液進(jìn)行渣土改良。泡沫組成比例如下:
(1)泡沫溶液:泡沫添加劑2%,水98%。
(2)泡沫:90%~95%壓縮空氣與5%~10%泡沫溶液混合而成。泡沫發(fā)泡率10~14,泡沫注入壓力略大于土倉(cāng)壓力(1.0~1.5bar),泡沫混合液流量按照中心區(qū)200~300L/min,邊緣區(qū)150~200L/min的流量進(jìn)行,泡沫添加劑(原液)每環(huán)用量約0.50~0.75m3(如圖2、圖3所示)。
圖2 刀盤泡沫噴口位置
圖3 中鐵裝備盾構(gòu)機(jī)泡沫系統(tǒng)參數(shù)
(3)盾構(gòu)司機(jī)通過(guò)渣土的干稀程度確定增減用水量。根據(jù)掘進(jìn)參數(shù),主要根據(jù)掘進(jìn)速度來(lái)確定增減用水量。采用“刀盤噴水+膨潤(rùn)土系統(tǒng)加水”的方式8~12m3左右,主要以膨潤(rùn)土系統(tǒng)加水為主,刀盤噴水為輔。
(4)改良的碴土含水率為8.6%~11%,泡沫注入率比不低于60%。根據(jù)碴土在皮帶上流動(dòng)情況,增減泡沫的注入率,建議泡沫注入率比取值60%~100%。
(5)嚴(yán)格關(guān)注泡沫和膨潤(rùn)土噴口堵塞情況。當(dāng)發(fā)生噴口的壓力升高時(shí),及時(shí)疏通,確保渣土改良效果,從而避免或減輕刀盤結(jié)餅的風(fēng)險(xiǎn)。
在自穩(wěn)性強(qiáng)的地層中,盾構(gòu)長(zhǎng)距離下坡施工很多問(wèn)題,如管片脫出盾尾時(shí)上浮進(jìn)而造成管片錯(cuò)臺(tái)、破損等問(wèn)題嚴(yán)重影響了盾構(gòu)隧道的施工安全及質(zhì)量;盾構(gòu)掘進(jìn)姿態(tài)不易控制;盾構(gòu)掘進(jìn)過(guò)程中刀盤、土倉(cāng)內(nèi)結(jié)泥餅和盾構(gòu)掘進(jìn)噴涌;刀盤刀具磨損大;刀具檢查不及時(shí),盾體容易被卡??;盾體滾動(dòng)角變化過(guò)快;因盾構(gòu)司機(jī)操作不當(dāng),盾體旋轉(zhuǎn)從而管片螺栓被剪斷等事故。
香—廣隧道區(qū)間左右線,多次開(kāi)倉(cāng)換刀。主要原因砂巖的強(qiáng)度與地質(zhì)報(bào)告嚴(yán)重不符,根據(jù)開(kāi)倉(cāng)情況及碴樣中砂巖的硬度測(cè)量,達(dá)到40MPa以上且砂巖中砂砂含量高。長(zhǎng)距離下坡盾構(gòu)掘進(jìn),碴土改良不易控制,時(shí)常發(fā)生刀盤和土倉(cāng)內(nèi)結(jié)泥餅、螺機(jī)噴涌等情況,從而加加劇了刀具的磨損。初裝刀具配置不合理,采用成都地區(qū)加寬刀刃的滾刀。在掘進(jìn)中不斷分析總結(jié),后改為鑲齒合金滾刀,盾構(gòu)有效掘進(jìn)長(zhǎng)度明確提高。下面以香~廣隧道區(qū)間左線為例分析砂巖中盾構(gòu)刀具磨損情況。
香—廣盾構(gòu)區(qū)間左線從始發(fā)至215環(huán)盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)基本正常,推力8000~12000kN;掘進(jìn)速度20~40mm/min,刀盤扭矩2000~3200kN·m;第2 1 5~2 4 2環(huán)盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)異常,推力13000~15000kN;掘進(jìn)速度10~20mm/min,刀盤扭矩3500~4500kN·m;根據(jù)盾構(gòu)參數(shù)異常情況,在第243環(huán)位置常壓開(kāi)倉(cāng)檢查刀具,中心雙聯(lián)滾刀偏磨、崩刃;正面滾刀有從中心向外徑方向磨損量逐步加大;周邊17寸鑲齒合金滾刀鑲齒無(wú)明顯磨損和脫落,但附焊層磨損嚴(yán)重,明顯磨薄,鑲齒外露。更換中心雙聯(lián)滾刀,刀盤正面滾刀17寸單刃滾刀換為18寸單刃滾刀,更換周邊17寸鑲齒合金滾刀。更換完刀具后盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)正常。
盾構(gòu)掘進(jìn)至395環(huán)時(shí)盾構(gòu)參數(shù)再次異常,刀盤扭矩和推力較大,掘進(jìn)速度10mm/min都很難保證,出渣含水量較大時(shí)常產(chǎn)生“噴涌”現(xiàn)象,渣樣中巖石強(qiáng)度達(dá)40MPa以上。本次常壓開(kāi)倉(cāng)檢查刀具情況中心雙聯(lián)滾刀偏磨、崩刃;正面滾刀磨損嚴(yán)重,磨損速度很快;最大磨損量26mm,有崩刃、偏磨等情況;周邊鑲齒合金滾刀敷焊層磨損嚴(yán)重,刀具磨損也均大于15mm,有掉齒現(xiàn)象;本次換刀距上次換刀盾構(gòu)掘進(jìn)160環(huán),盾構(gòu)參數(shù)和開(kāi)倉(cāng)檢查刀具情況分析,上次換刀在刀具的選擇上不是很好,采用刀刃寬30mm的18寸滾刀沒(méi)有有效提高刀具的掘進(jìn)里程,相比較初裝刀17寸滾刀有效掘進(jìn)里程減少了120m,說(shuō)明加寬刀刃滾刀不適應(yīng)石英含量較高的砂巖掘進(jìn)。
盾構(gòu)掘進(jìn)過(guò)程中管片上浮是一個(gè)綜合性的問(wèn)題,管片上浮繼而造成管片錯(cuò)臺(tái)、破損等問(wèn)題,并且影響盾構(gòu)姿態(tài)和掘進(jìn)參數(shù)。管片上浮形成的因素很多,如工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、同步注漿質(zhì)量、盾構(gòu)姿態(tài)、管片選型等。各因素又是相互影響,應(yīng)當(dāng)綜合分析管片上浮的原因。
(1)就香—廣盾構(gòu)區(qū)間而言,全斷面砂巖地層,地層自穩(wěn)好,盾構(gòu)掘進(jìn)過(guò)程時(shí)圍巖收斂變形小。圍巖與管片外側(cè)存在14cm的空隙,為管片上浮提供了空間。
(2)管片脫出盾尾后,管片背后充滿了砂漿液體的浮力大于管片的自重。經(jīng)計(jì)算,每環(huán)管片的浮力近380kN,會(huì)造成管片上浮。在管片脫出盾尾后,上浮逐漸加大,在脫出盾尾5~6環(huán)左右達(dá)到最大值,上浮量在12~14cm左右。
(3)由于線路縱坡為2.55%的下坡,管片頂部的漿液不飽滿,管片背后的地下水向刀盤前方流動(dòng),將漿液稀釋并流入土倉(cāng)。影響同步漿液質(zhì)量和初凝時(shí)間。
(4)在盾構(gòu)掘進(jìn)中,保持盾構(gòu)機(jī)的趨勢(shì)才能更好的控制盾構(gòu)姿態(tài)。因盾構(gòu)的前部比后部重,在大下坡施工時(shí)盾構(gòu)的趨勢(shì)比其它情況大。一般情況下,通過(guò)加大上、下部分區(qū)推進(jìn)油缸壓力差達(dá)到保持盾構(gòu)趨勢(shì)的目的。上下油缸的壓力差對(duì)管片產(chǎn)生一個(gè)使管片轉(zhuǎn)動(dòng)的力偶,從而管片受力加劇了管片的上浮。
管片上浮應(yīng)對(duì)措施:
(1)在掘進(jìn)中,將盾構(gòu)姿態(tài)下調(diào)5~6cm,以抵消管片上浮造成的軸線偏位。
(2)漿液質(zhì)量對(duì)隧道成型管片的質(zhì)量影響較大,漿液的初凝時(shí)間控制在5~8h以內(nèi),漿液比重控制在1.75以上。漿液的注入率為120%~140%,本區(qū)間平均漿液的注入量為3m3/m。表1是本區(qū)間漿注的配合比。
(3)漿液注入方式對(duì)隧道成型管片上浮影響較大,所以在掘進(jìn)中對(duì)注漿工藝要嚴(yán)格。同步注漿采用雙控即注漿壓力和注漿量。采用上部2根注漿管多注漿,下部2根注漿管少注漿,使?jié){液在管片背后從管片上部流到下部。注漿壓力控制在0.2~0.25MPa。密切觀注注漿壓力,壓力過(guò)大則會(huì)擊穿盾尾刷而漏漿。
表1 漿注配合比
(4)在拖出盾尾第2環(huán)管片頂部10~2點(diǎn)鐘位置吊裝孔處注漿雙液漿,注漿壓力控制在0.2~0.4MPa,漿液為水泥-水玻璃雙液漿,水泥漿水灰比為1∶1,水玻璃(40波美度)與水按1∶1稀釋,初凝時(shí)間為20s,以便盡快固定管片。
(5)加強(qiáng)管片螺栓的緊固工作。采用氣動(dòng)扳手用于螺栓緊固,緊固力必須達(dá)到該級(jí)螺栓要求的緊固力,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)螺栓的復(fù)緊工作。
(6)加強(qiáng)對(duì)盾構(gòu)姿態(tài)的控制,盾構(gòu)糾偏要不能過(guò)急、過(guò)大,以免加劇千斤頂油缸壓力差,嚴(yán)重造成管片環(huán)面受力不均。
盾構(gòu)施工中,影響盾構(gòu)姿態(tài)的因素較多,如復(fù)合地層、刀具選擇不合理、線路坡度、掘進(jìn)時(shí)盾構(gòu)趨勢(shì)控制不好、管片選型不合理等。但在硬巖長(zhǎng)距離下坡工況中,管片的上浮對(duì)盾構(gòu)機(jī)的姿態(tài)影響較大。
管片背后漿液沒(méi)有固結(jié),對(duì)成型管片產(chǎn)生一個(gè)浮力,從而使管片向上移動(dòng),由于管片的移動(dòng)減小上部盾尾間隙,同時(shí)管片上浮使盾尾也向上移動(dòng),使盾尾鉸接下部油缸伸長(zhǎng),盾尾上翹,使盾構(gòu)刀盤下壓。大下坡盾構(gòu)掘進(jìn)時(shí),盾構(gòu)機(jī)保持向上的趨勢(shì),增加下部推進(jìn)油缸的推力,從而增加了上下油缸的壓力差對(duì)管片產(chǎn)生一個(gè)使管片轉(zhuǎn)動(dòng)的力偶,從而管片受力加劇了管片的上浮。在施工時(shí),常常發(fā)生盾構(gòu)成“V”字形掘進(jìn)。
管片上浮使上部盾尾間隙小,上下推進(jìn)油缸行程差大。造成管片選型困難,管片選型是通過(guò)合理的選擇轉(zhuǎn)彎環(huán),調(diào)整推進(jìn)油缸行程和盾尾間隙。在砂巖中掘進(jìn),上部間隙小,推進(jìn)油缸下部的行程大,造成管片選型與實(shí)際情況總是相反的,如果補(bǔ)盾尾間隙,則推進(jìn)油缸的下部行程進(jìn)一步增大,如果補(bǔ)推進(jìn)油缸的下部行程,則上部盾尾間隙進(jìn)一步減小。主要的原因是管片上浮,如果管片上浮得到有效控制,則盾構(gòu)姿態(tài)將逐步好轉(zhuǎn)。
香—廣隧道區(qū)間左右線,多次開(kāi)倉(cāng)清理刀盤及土倉(cāng)內(nèi)泥餅。主要原因砂巖硬度較高并且膠結(jié)成分較多;長(zhǎng)距離下坡盾構(gòu)掘進(jìn),碴土改良不易控制,盾構(gòu)司機(jī)為提高速度加大推力,所以刀盤和土倉(cāng)內(nèi)時(shí)常發(fā)生結(jié)泥餅、螺機(jī)噴涌等情況。在掘進(jìn)中不斷分析總結(jié),增加刀盤面板的泡沫、水量和刀盤中心區(qū)域高壓水沖洗等。
香—廣盾構(gòu)區(qū)間左線從始發(fā)至160環(huán)時(shí),盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)異常。土倉(cāng)壓力忽高忽低;刀盤扭矩4000kN·m;推力最大18000kN;掘進(jìn)速度極為緩慢并且不穩(wěn)定,掘進(jìn)是出現(xiàn)噴涌等現(xiàn)象。后來(lái)開(kāi)倉(cāng)證實(shí),刀盤面板、土倉(cāng)中心區(qū)域、土倉(cāng)兩腰4~8點(diǎn)位置積有大量泥餅。刀盤面板和土倉(cāng)中心區(qū)域泥餅減小了碴土從刀盤流入土倉(cāng)的面積,從而盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)惡化,刀盤扭矩、總推力大幅增大,推進(jìn)速度減慢,刀具發(fā)生磨損等;土倉(cāng)兩側(cè)4~8點(diǎn)位置積有泥餅,阻礙碴土在土倉(cāng)內(nèi)有的流動(dòng),造成掘進(jìn)過(guò)程困難,在富水地層誘發(fā)噴涌現(xiàn)象。
(1)在自穩(wěn)定較好的地層,采用開(kāi)敞式掘進(jìn)模式。土倉(cāng)內(nèi)的碴土在刀盤中心以下,但要超過(guò)螺旋輸送機(jī)的進(jìn)土口的高度。刀盤切削下來(lái)的碴土進(jìn)入土倉(cāng)內(nèi)后,較快的被螺旋輸送機(jī)排出。刀盤和螺旋輸送機(jī)扭力較小,掘進(jìn)進(jìn)度快。
(2)合理設(shè)定掘進(jìn)過(guò)程中的土壓(氣壓)。因本區(qū)間是長(zhǎng)距離下坡盾構(gòu)掘進(jìn),如果土壓力設(shè)定過(guò)低,管片背部的漿液和地下水向刀盤前流動(dòng),增加碴土改良的難度,漿液流到刀盤面板,易糊住滾刀引起滾刀偏磨。根據(jù)隧道的埋深加大逐步提高上部土壓力(氣壓)。上部土壓力(氣壓)的調(diào)節(jié)是通過(guò)增大泡沫系統(tǒng)的空氣量在實(shí)現(xiàn)的。重點(diǎn)加大中心區(qū)域的泡沫量和空氣量,減少刀盤中心區(qū)域結(jié)泥餅的情況發(fā)生。
(3)中鐵裝備盾構(gòu)在中心土倉(cāng)內(nèi)有5路沖水管路,土倉(cāng)內(nèi)加水改良主要以中心沖水為主。在掘進(jìn)時(shí),時(shí)時(shí)觀注沖水管路的壓力,若壓力大,管路堵塞及時(shí)進(jìn)行疏通,根據(jù)碴土的干濕程度,調(diào)整中心加水量。
盾構(gòu)在長(zhǎng)距離大下坡砂巖地層施工,刀具磨損嚴(yán)重、盾構(gòu)姿態(tài)控制困難、管片上浮、刀盤及土倉(cāng)結(jié)泥餅等特點(diǎn)。盾構(gòu)施工過(guò)程中通常采用敞開(kāi)式掘進(jìn)模式、設(shè)定合理的掘進(jìn)參數(shù)和同步注漿參數(shù)、配置適應(yīng)于砂巖掘進(jìn)的刀具和使用泡沫劑改良碴土等措施,來(lái)解決長(zhǎng)距離砂巖地層掘進(jìn)時(shí)遇到的問(wèn)題。根據(jù)成都地鐵1號(hào)線香—廣隧道區(qū)間左線盾構(gòu)施特點(diǎn),采用調(diào)整同步漿液質(zhì)量,及時(shí)進(jìn)行二次注漿的方法減少了管片上浮,從而減少了管片錯(cuò)臺(tái)現(xiàn)象的發(fā)生。2016年10月31日,香—廣盾構(gòu)區(qū)間左線順利貫通?;诒竟こ潭軜?gòu)施工經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出了一套較為成熟的盾構(gòu)長(zhǎng)距離大下坡砂巖地層的施工技術(shù)方法,為今后類似工程盾構(gòu)施工提供一定的參考依據(jù)。