鄒雁芝, 李全峰, 黃厚佳, 范 輝
(上海電機(jī)學(xué)院 電氣學(xué)院,上海 201306)
隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國家提出了“節(jié)能減排”的重大決策。在中國整個(gè)工業(yè)電耗中,電動機(jī)的耗電量占60%以上,其中小型三相異步電動機(jī)耗電約占35%,因此,提高中小型異步電動機(jī)運(yùn)行效率對實(shí)現(xiàn)電動機(jī)行業(yè)的節(jié)能減排尤為重要。近年來,大量中外學(xué)者從電動機(jī)結(jié)構(gòu)和材料上研究電動機(jī)運(yùn)行效率的優(yōu)化設(shè)計(jì)。其中在電動機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上,有著許多相關(guān)文獻(xiàn)。文獻(xiàn)[1-2]采用了低諧波繞組進(jìn)行電動機(jī)繞組優(yōu)化。文獻(xiàn)[3]討論了異步電動機(jī)的繞組線徑和氣隙大小對電動機(jī)效率的影響,但并未深入討論繞組線徑和氣隙大小的綜合影響。文獻(xiàn)[4-6]研究定子槽對電動機(jī)運(yùn)行效率的影響,通過改進(jìn)定子槽形尺寸從而有效降低了電動機(jī)的損耗。文獻(xiàn)[7-10]分析轉(zhuǎn)子斜槽可降低電動機(jī)雜散損耗,實(shí)現(xiàn)電動機(jī)運(yùn)行效率的優(yōu)化。文獻(xiàn)[11]則是通過調(diào)整電動機(jī)的線徑、鐵芯長度和每槽導(dǎo)體數(shù)來降低電動機(jī)的損耗,提高電動機(jī)的運(yùn)行效率。
在電動機(jī)材料優(yōu)化上的相關(guān)研究文獻(xiàn)較少,文獻(xiàn)[12-14]利用鑄銅轉(zhuǎn)子更好的導(dǎo)電性使電動機(jī)的總損耗顯著下降,從而提高電動機(jī)效率。文獻(xiàn)[15]則是采用新型硅鋼片降低電動機(jī)鐵耗,提高電動機(jī)運(yùn)行效率。
綜上所述,現(xiàn)有的諸多文獻(xiàn)中都有從電動機(jī)的某一個(gè)參數(shù),如定子槽型、定子繞組形式或轉(zhuǎn)子材料等入手,探究異步電動機(jī)運(yùn)行效率的優(yōu)化方案。本文首先從理論上分析電動機(jī)結(jié)構(gòu)(如氣隙長度等)和電動機(jī)材料(如鑄銅轉(zhuǎn)子等)對異步電動機(jī)效率的影響,探討電動機(jī)運(yùn)行效率的優(yōu)化方案。并以一臺1.1 kW的超高效異步電動機(jī)為例進(jìn)行有限元仿真,驗(yàn)證理論分析正確性。然后整合電動機(jī)結(jié)構(gòu)和材料優(yōu)化舉措,得到一系列電動機(jī)綜合優(yōu)化方案。在綜合考慮電動機(jī)電磁、結(jié)構(gòu)和成本等因素后,確定了電動機(jī)最終優(yōu)化方案,最終通過樣機(jī)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該方案的可行性。
原有1.1 kW電動機(jī)為上海電機(jī)學(xué)院研發(fā)的工業(yè)用小型異步電動機(jī),運(yùn)行效率為86.4%,功率因數(shù)為0.76。由于其具有高效性,故可廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)。其基本參數(shù)如表1所示。
表1 電動機(jī)基本參數(shù)
電動機(jī)的運(yùn)行效率η可由電動機(jī)額定負(fù)載時(shí)輸入功率pN1和總損耗Σp表示為
(1)
由式(1)可知降低電動機(jī)運(yùn)行損耗可提高電動機(jī)效率。
1.1.1 基本鐵耗 基本鐵耗是定轉(zhuǎn)子的鐵芯損耗,其表達(dá)式為
PFe=KαPheGFe
(2)
式中:GFe為鐵耗的磁材料重量;Kα為經(jīng)驗(yàn)系數(shù);Phe為單位鐵磁物質(zhì)的損耗系數(shù)。故可嘗試采用較高磁導(dǎo)率的冷軋硅鋼降低鐵耗。
1.1.2 電氣損耗 電氣損耗主要是指由工作電流在繞組中產(chǎn)生的損耗。
計(jì)算表式為
(3)
式中:Ix為繞組x中的電流;Rx為換算到基準(zhǔn)工作溫度的繞組x的電阻。可選擇增加導(dǎo)線的線徑,減小繞組電阻等方法降低定子繞組銅耗。
1.2.3 雜散損耗 雜散損耗產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜[16],在中小型電動機(jī)里,一般規(guī)定,負(fù)載時(shí)的雜散損耗占電動機(jī)輸入功率的0.5%。設(shè)計(jì)優(yōu)化方案時(shí)可嘗試采用諧波含量較少的各種定子繞組型式,如以單雙層繞組代替單層繞組。
通常,異步電動機(jī)的氣隙長度的取值應(yīng)該盡可能小,以增大電動機(jī)效率,但若氣隙長度取值過小也會使氣隙磁場的諧波含量增加,導(dǎo)致諧波轉(zhuǎn)矩增加進(jìn)而造成較大溫升和噪聲[17]。因此,實(shí)現(xiàn)電動機(jī)優(yōu)化需選取適當(dāng)?shù)臍庀堕L度。
2.1.1 模型仿真 在原1.1 kW電動機(jī)的基礎(chǔ)上,在Maxwell 2D中分別建立氣隙長度為0.1,0.15,0.2和0.25 mm有限元模型,求解其氣隙磁密同時(shí)進(jìn)行快速傅里葉變換(Fast Fourier Transformation, FFT),并計(jì)算出波形畸變率。
2.1.2 分析結(jié)果 改變氣隙大小,以整個(gè)圓周為氣隙磁場的基準(zhǔn)波長,當(dāng)氣隙為不同值時(shí)的基波和各次諧波幅值大小如圖1所示,其諧波畸變率如表2所示。
圖1 不同氣隙長度時(shí)氣隙磁密FFT分析
氣隙長度/mm諧波畸變率/%0.1025.530.1521.070.2018.640.2516.170.3012.41
由圖1和表2可知,電動機(jī)的氣隙長度減小會增大基波幅值,提高電動機(jī)效率,與此同時(shí)諧波含量增加導(dǎo)致諧波畸變率增大。中小型異步電動機(jī)氣隙一般為0.2~1.5 mm,在考慮電動機(jī)效率、諧波畸變率和電動機(jī)制造工藝后,選擇將原電動機(jī)氣隙長度降為0.2 mm。
2.2.1 模型仿真
(1) 定子槽型。原電動機(jī)定子槽為梨形槽,如圖2所示。采用梨形槽可以減少鐵芯表面損耗和齒內(nèi)脈振損耗,改善功率因數(shù)[12]。改進(jìn)時(shí)對原定子槽的槽口寬和槽高的尺寸進(jìn)行了調(diào)整,如表3所示。Bs0為定子槽口寬度,Bs1為定子槽肩處槽寬,Bs2為定子槽底處槽寬,Hs0為定子槽口高,Hs1為定子槽斜肩高,Hs2為定子齒高。
圖2 梨形定子槽
mm
(2) 轉(zhuǎn)子槽型。原電動機(jī)轉(zhuǎn)子是平行齒的槽型,如圖3所示。凹型槽的集膚作用顯著,能改善起動性能。故將原電動機(jī)的轉(zhuǎn)子改為凹型轉(zhuǎn)子槽,其尺寸如圖4所示。
圖3 平行齒槽型尺寸圖4 凹型槽尺寸
2.2.2 分析結(jié)果
(1) 梨型定子槽。改變定子槽形后,為準(zhǔn)確分析改進(jìn)前、后電動機(jī)電磁性能變化,使用RMxprt模塊求解后分析結(jié)果如表4所示。由求解結(jié)果可知定子槽改進(jìn)后,降低了電動機(jī)定子銅耗,電動機(jī)效率提升86.637 8%,功率因數(shù)提高0.12%。
表4 梨形定子槽型分析結(jié)果
(2) 凹型轉(zhuǎn)子槽。凹型轉(zhuǎn)子槽分析結(jié)果如表5所示。采用凹型轉(zhuǎn)子槽后,電動機(jī)運(yùn)行時(shí)的定、轉(zhuǎn)子銅耗降低,效率提高86.54%。但這種優(yōu)化方案降低了電動機(jī)功率因數(shù),不利于提高電動機(jī)對于電能的利用率。
表5 凹型轉(zhuǎn)子槽分析結(jié)果
與單層定子繞組相比,單雙層定子繞組具有較好的氣隙磁場波形,較好的起動性能和較低的附加損耗等優(yōu)點(diǎn)[17]?,F(xiàn)將原電動機(jī)的單層定子繞組改為單雙層定子繞組。
2.3.1 模型仿真 原電動機(jī)定子繞組為單層同心式繞組,如圖5所示;改進(jìn)后的單雙層同心式定子繞組,如圖6所示。
圖5 單層同心式定子繞組圖6 單雙層同心式定子繞組
2.3.2 分析結(jié)果 定子繞組的有限元分析結(jié)果如表6所示。定子繞組采用單雙層同心式后電動機(jī)的運(yùn)行效率增加0.1%左右,同時(shí)電動機(jī)的功率因數(shù)也下降了0.012 2。
表6 定子繞組分析結(jié)果
由于氣隙長度、定轉(zhuǎn)子槽型和繞組形式等參數(shù)對電動機(jī)能效的影響是相互的,故在后續(xù)的綜合優(yōu)化模型中對上述參數(shù)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)綜合優(yōu)化分析。
2.4.1 籠型轉(zhuǎn)子材料分析 原電動機(jī)籠型轉(zhuǎn)子采用的是鑄鋁轉(zhuǎn)子,考慮到銅相比于鋁有著更低的電阻率和更好的導(dǎo)電性,可降低損耗,故使用鑄銅轉(zhuǎn)子代替原電動機(jī)的鑄鋁轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)。有限元仿真分析后得到電動機(jī)能效如表7所示。通過對比可以看出,使用鑄銅轉(zhuǎn)子后轉(zhuǎn)子銅耗下降顯著,電動機(jī)運(yùn)行效率提高。而實(shí)際電動機(jī)制造時(shí)需考慮采用鑄銅轉(zhuǎn)子后引起的電動機(jī)制造成本的增加。
表7 不同材料籠型轉(zhuǎn)子分析結(jié)果
2.4.2 定轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片分析 由前面對電動機(jī)鐵耗的理論分析可知,采用較高磁導(dǎo)率的硅鋼片有利于降低電動機(jī)鐵耗,提高電動機(jī)運(yùn)行效率?,F(xiàn)將原電動機(jī)定轉(zhuǎn)子鐵芯中產(chǎn)自上海寶鋼的硅鋼片,替換為產(chǎn)自臺灣中鋼(牌號為52CS470)的硅鋼片。改進(jìn)后的電動機(jī)有限元能效分析如表8所示。
表8 不同硅鋼片時(shí)電動機(jī)能效對比
采用新型硅鋼片后電動機(jī)鐵耗明顯下降,但由于原1.1 kW電動機(jī)總損耗中鐵耗所占比例很小,故電動機(jī)運(yùn)行效率只提升了0.3%左右。
結(jié)合在電動機(jī)結(jié)構(gòu)和材料上分別提出的各項(xiàng)優(yōu)化方案,可得到下列4項(xiàng)電動機(jī)綜合優(yōu)化方案。
(1) 結(jié)構(gòu)綜合優(yōu)化。整合前述在電動機(jī)氣隙、定轉(zhuǎn)子槽型和定子繞組上的各類優(yōu)化,可得到的電動機(jī)綜合優(yōu)化方案。
(2) 結(jié)構(gòu)和鐵芯硅鋼片的優(yōu)化??紤]到采用鑄銅轉(zhuǎn)子后,電動機(jī)制造成本的增加,可在電動機(jī)結(jié)構(gòu)綜合優(yōu)化的基礎(chǔ)上,定、轉(zhuǎn)子鐵芯采用新型硅鋼片。
(3) 結(jié)構(gòu)和籠型轉(zhuǎn)子的優(yōu)化。在不考慮電動機(jī)制造成本的前提下,整合電動機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案后,可以使用鑄銅轉(zhuǎn)子替代鑄鋁轉(zhuǎn)子。
(4) 結(jié)構(gòu)和材料的綜合優(yōu)化。在不考慮電動機(jī)制造成本的前提下,可以同時(shí)從電動機(jī)結(jié)構(gòu)、定轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片和籠型轉(zhuǎn)子材料3個(gè)方面對電動機(jī)進(jìn)行優(yōu)化。
各綜合優(yōu)化方案下電動機(jī)有限元分析結(jié)果如表9所示,基波和各次諧波幅值大小如圖7所示。優(yōu)化方案下電動機(jī)的各次諧波幅值變化不大,故電動機(jī)效率由基波幅值決定。電動機(jī)結(jié)構(gòu)綜合優(yōu)化時(shí),由于氣隙長度、定轉(zhuǎn)子槽型和繞組形式等參數(shù)相互影響,故電動機(jī)運(yùn)行效率的增長并不是各單獨(dú)優(yōu)化方案下效率增長之和。當(dāng)電動機(jī)在結(jié)構(gòu)和材料上進(jìn)行綜合優(yōu)化時(shí),即同時(shí)改變結(jié)構(gòu)、鑄鋁轉(zhuǎn)子和定轉(zhuǎn)子鐵芯硅鋼片時(shí),電動機(jī)效率最高,為89.42%。
表9 綜合優(yōu)化方案電動機(jī)效率對比
圖7 各綜合優(yōu)化方案下氣隙磁密FFT分析
電動機(jī)各單獨(dú)優(yōu)化方案和綜合優(yōu)化方案下能效對比如表10所示。在電動機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上,改變氣隙長度后電動機(jī)效率增長了0.93%;調(diào)整定子槽尺寸后效率增長了0.22%;改變轉(zhuǎn)子槽后效率增長了0.12%;改變定子繞組后效率增長了0.08%。在電動機(jī)材料優(yōu)化上,單獨(dú)采用鑄銅轉(zhuǎn)子時(shí),電動機(jī)運(yùn)行效率增加了1.7%;單獨(dú)采用新型硅鋼片時(shí),電動機(jī)運(yùn)行效率增加了1.59%。在綜合優(yōu)化方案中,從材料和結(jié)構(gòu)上同時(shí)進(jìn)行優(yōu)化時(shí),電動機(jī)效率增長最多,為2.99%。
表10 不同優(yōu)化方案下效率和功率因數(shù)對比
異步電動機(jī)功率因數(shù)是衡量電動機(jī)消耗的有功功率占視在功率的比重大小。電動機(jī)功率因數(shù)越大表明電動機(jī)有功功率所占比重越大。因而在進(jìn)行電動機(jī)優(yōu)化時(shí),也應(yīng)考慮電動機(jī)功率因數(shù)變化。在轉(zhuǎn)子槽型單獨(dú)優(yōu)化、繞組型式單獨(dú)優(yōu)化和籠型轉(zhuǎn)子材料單獨(dú)優(yōu)化這3種方案下,優(yōu)化后的電動機(jī)的功率因數(shù)存在些許下降,其他方案下電動機(jī)功率因數(shù)都有提高,其中,在結(jié)構(gòu)材料綜合優(yōu)化的方案下電動機(jī)的功率因數(shù)增加最多,為0.015 9。
1.1 kW電動機(jī)優(yōu)化實(shí)例。原1.1 kW電動機(jī)效率為86.4%,功率因數(shù)為0.76。對原1.1 kW電動機(jī)優(yōu)化后得到的樣機(jī)。從結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了綜合優(yōu)化,并且采用了新型52CS470硅鋼片。由于考慮到電動機(jī)制造成本,故未采用鑄銅轉(zhuǎn)子。
采用GB/T1032-2012規(guī)定測試方法對樣機(jī)進(jìn)行測試。實(shí)驗(yàn)臺如圖9所示。測試時(shí)先起動被測電動機(jī),然后起動負(fù)載電動機(jī),轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速傳感器可將被測樣機(jī)的轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速傳輸?shù)睫D(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速顯示儀上,當(dāng)被測電動機(jī)達(dá)到額定轉(zhuǎn)矩7.2 N·m時(shí),可通過觀察測功機(jī)上顯示的數(shù)據(jù),得知此時(shí)的電動機(jī)的運(yùn)行效率和功率因數(shù)。
圖9 實(shí)驗(yàn)臺
對樣機(jī)進(jìn)行測試后得到的電動機(jī)效率和功率因數(shù)曲線如圖10所示。測得電動機(jī)額定功率下的運(yùn)行效率和功率因數(shù)分別為86.93%和0.768 2。而有限元分析結(jié)果中,電動機(jī)的效率為87.99%,功率因數(shù)為0.773 3。實(shí)驗(yàn)結(jié)果略小于仿真結(jié)果的原因可能是由于電動機(jī)制造工藝誤差產(chǎn)生的。
圖10 樣機(jī)能效曲線
由于小型異步電動機(jī)的效率提高較為困難,本文運(yùn)用有限元針對一臺1.1 kW工業(yè)用小型三相異步電動機(jī)的運(yùn)行效率從電動機(jī)結(jié)構(gòu)和材料兩方面進(jìn)行了綜合優(yōu)化分析,并得到一系列優(yōu)化方案。
(1) 從電動機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化出發(fā),將氣隙長度減小為0.2 mm時(shí)電動機(jī)效率提高最多,為0.93%。但氣隙長度的減小會增加電動機(jī)制造工藝的難度。若有制造工藝的限制,則可以選擇從定轉(zhuǎn)子槽型和定子繞組方面對電動機(jī)效率進(jìn)行優(yōu)化。
(2) 從材料上進(jìn)行優(yōu)化時(shí),在不考慮電動機(jī)制造成本的前提下,單獨(dú)采用鑄銅籠型轉(zhuǎn)子時(shí)電動機(jī)效率提高了1.7%左右。單獨(dú)采用新型硅鋼片時(shí),電動機(jī)效率增加了1.59%。
(3) 在電動機(jī)結(jié)構(gòu)和材料的綜合優(yōu)化上,共有4種優(yōu)化方案。其中在電動機(jī)結(jié)構(gòu)綜合優(yōu)化的基礎(chǔ)上,同時(shí)采用鑄銅轉(zhuǎn)子和新型硅鋼片時(shí)電動機(jī)效率可大幅提高為89.42%,增加了2.99%,達(dá)到國家一級能效標(biāo)準(zhǔn)。
本文研究設(shè)計(jì)的樣機(jī)是在電動機(jī)結(jié)構(gòu)綜合優(yōu)化的基礎(chǔ)上采用了新型硅鋼片,出于對電動機(jī)制造成本考慮,并未采用鑄銅轉(zhuǎn)子。電動機(jī)實(shí)際生產(chǎn)制造時(shí),應(yīng)綜合考慮電動機(jī)的電磁設(shè)計(jì)、材料選取、生產(chǎn)工藝以及成本等因素,合理地選擇超高效電動機(jī)的設(shè)計(jì)方案。