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大型CO深冷分離裝置運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)波動(dòng)原因分析及對(duì)策

2019-01-07 18:02
化肥設(shè)計(jì) 2019年4期
關(guān)鍵詞:冷量換熱器甲醇

(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

煤化工技術(shù)不斷發(fā)展并日漸成熟,煤制天然氣、甲醇、醋酸、烯烴、乙二醇、煤制油等現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域不斷出現(xiàn)新建項(xiàng)目?,F(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,呈大型化、鏈條化、集群化發(fā)展態(tài)勢(shì),其產(chǎn)品也正向纖維、樹脂 、橡膠等合成材料和中、終端產(chǎn)品延伸。

CO作為重要的基礎(chǔ)化工原料,在生產(chǎn)醋酸和乙二醇工藝中尤為重要,要得到高純度的CO,必須進(jìn)行氣體凈化和分離,目前已工業(yè)化的從混合氣體中提純CO的技術(shù)有:深冷分離法、COSORB法和變壓吸附法[1]。其中,深冷分離法因制造CO氣量大、純度高,成為近年來(lái)主流工藝流程。河南龍宇煤化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍宇煤化工)40萬(wàn)t/a醋酸及20萬(wàn)t/a乙二醇項(xiàng)目配套工程就采用法國(guó)液空公司的深冷分離技術(shù),其設(shè)計(jì)能力為54 000 Nm3/h的CO,是全國(guó)范圍內(nèi)液空公司首套大規(guī)模合成氣液化精餾制造CO的裝置。該裝置主要設(shè)備由法國(guó)液空公司提供,輔助設(shè)備由杭州液空公司提供。項(xiàng)目于2011年進(jìn)行土建安裝,2015年9月試車,產(chǎn)出合格的CO產(chǎn)品,目前該裝置已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷、長(zhǎng)周期運(yùn)行,正??蓾M足醋酸和乙二醇裝置同時(shí)100%滿負(fù)荷運(yùn)行所需的CO氣量。

1 深冷分離裝置的原理和工藝流程

龍宇煤化工40萬(wàn)t/a醋酸及20萬(wàn)t/a乙二醇項(xiàng)目配套工程是以五環(huán)爐煤氣化生產(chǎn)出的粗煤氣為原料,經(jīng)變換、低溫甲醇洗、深冷分離、PSA等裝置制取合格的CO和H2產(chǎn)品氣,以滿足醋酸和乙二醇生產(chǎn)的需要[2]。

深冷分離裝置的工作原理是根據(jù)各種氣體在相同壓力下冷凝溫度不同的特性,利用高壓氣體絕熱膨脹和液氮降溫來(lái)降低氣體溫度,發(fā)生相變分離,并采用分壓冷凝工藝達(dá)到分離混合氣體的目的。正常情況下,原料合成氣中含有一定量的氮,為滿足CO產(chǎn)品純度的要求,必須使用特定的脫氮分離塔,精餾生產(chǎn)低壓氣態(tài)CO,閃蒸生產(chǎn)高壓富氫氣體,其產(chǎn)品CO氣體純度可以達(dá)到98.5%以上。

深冷分離裝置主要由前端凈化單元、冷箱、一氧化碳?jí)嚎s及低溫排放4部分組成。來(lái)自低溫甲醇洗的原料氣在前端凈化單元進(jìn)行合成氣的吸附凈化,吸附凈化合成氣中的CO2和甲醇等氣體,凈化后的原料氣經(jīng)低溫甲醇洗單元的原料氣最終冷卻器和原料氣/合成氣換熱器進(jìn)行換熱,換熱后的原料氣進(jìn)入冷箱,在冷箱主換熱器里被部分冷凝后送到氣液分離器中,氣相部分即富氫氣體,在主換熱器里復(fù)熱至常溫,然后離開冷箱,以較高壓力輸送至PSA界區(qū)生產(chǎn)氫氣。液相部分通過(guò)閥門膨脹后送到閃蒸容器內(nèi)去除少量的氫氣,頂部的閃蒸氣在主換熱器里復(fù)熱到常溫,在中等壓力下輸送至低溫甲醇洗單元循環(huán)氣壓縮機(jī)壓縮后循環(huán)利用。底部的液體被送到一氧化碳/氮分離塔,該塔底部產(chǎn)生高純度的一氧化碳液體產(chǎn)品,后經(jīng)一氧化碳/氮分離塔頂冷凝器蒸發(fā)和主換熱器復(fù)熱后回復(fù)常溫,送一氧化碳?jí)嚎s機(jī)組使產(chǎn)品達(dá)到所需壓力,以供下游醋酸裝置和乙二醇裝置需要。一氧化碳?jí)嚎s機(jī)同時(shí)通過(guò)部分一氧化碳循環(huán)以提供冷箱分離所需的負(fù)荷。冷箱各處置換及排放的低溫液體和低溫氣體進(jìn)入裝置低溫排放部分,被加熱蒸發(fā)和復(fù)溫為常溫氣體狀態(tài)后排放進(jìn)入火炬系統(tǒng),進(jìn)行廢氣燃燒處理。

2 深冷分離裝置在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)存在的問(wèn)題

2015年試車后,隨著園區(qū)整體系統(tǒng)負(fù)荷的不斷提升,深冷分離裝置也在不斷提升負(fù)荷,目前,裝置的入口氣量已達(dá)到設(shè)計(jì)值12萬(wàn) Nm3/h。2018年10月,深冷分離裝置在高負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中先后出現(xiàn)5次大幅度的波動(dòng),每次都會(huì)造成一氧化碳/氮分離塔出口排放的廢氣量激增,甚至超量程,然后又快速的降低,短時(shí)間、高頻次地來(lái)回震蕩,造成一氧化碳/氮分離塔的壓力高低波動(dòng)。排放廢氣組分中CO和氫氣含量快速上漲,產(chǎn)品CO純度下降,流量也隨之波動(dòng),從而造成一氧化碳?jí)嚎s機(jī)入口氣量變化,返回冷箱CO氣量的波動(dòng)震蕩,最終造成全系統(tǒng)工況周期性的變化。

3 深冷分離裝置波動(dòng)原因分析及對(duì)策

深冷分離裝置系統(tǒng)波動(dòng)表現(xiàn)在一氧化碳/氮分離塔排放廢氣量激增,根本原因是排放廢氣中的有效氣體增加,沒(méi)有冷凝為液體,導(dǎo)致一氧化碳/氮分離塔壓力波動(dòng),無(wú)法正常工作。造成系統(tǒng)波動(dòng)影響的因素是多方面的,原料氣的組成、CO壓縮機(jī)的循環(huán)量、主換熱器各進(jìn)出物料溫度、分離塔壓力、冷箱內(nèi)各容器液位及系統(tǒng)冷量分布等都會(huì)對(duì)裝置操作產(chǎn)生較大的影響。

3.1 原料氣成分變化對(duì)冷箱的影響

深冷分離原設(shè)計(jì)入口的凈化氣為低溫甲醇洗出來(lái)的經(jīng)過(guò)脫硫、脫碳的煤氣,其主要成分為H2、CO和N2,氣體組成為H246.47%,CO 51.45%,N21.96%,其他0.12%。

3.1.1入口煤氣中甲烷含量的影響

永城園區(qū)深冷分離裝置沒(méi)有進(jìn)行CH4脫除設(shè)計(jì),低溫甲醇洗出口凈化氣中含有0.15%左右的CH4,其主要來(lái)源為氣化爐和變換爐副反應(yīng)產(chǎn)生的氣體。由于其性質(zhì)穩(wěn)定,且在相同條件下更容易液化,所有CH4最后都會(huì)進(jìn)入產(chǎn)品CO氣體中,經(jīng)過(guò)氣體的提純濃縮,CH4對(duì)CO純度影響較大,尤其是變換催化劑使用末期,CH4在CO產(chǎn)品氣中含量可高達(dá)0.9%左右,嚴(yán)重影響產(chǎn)品指標(biāo),最終造成冷箱波動(dòng)。

采取如下措施:適當(dāng)降低CO產(chǎn)品氣純度,提升冷箱操作彈性,加強(qiáng)產(chǎn)品氣體蒸發(fā)分離罐底部液體產(chǎn)品的排放,減少CH4進(jìn)入CO產(chǎn)品氣中。

3.1.2入口煤氣中氮?dú)夂康挠绊?/p>

冷箱分離部分N元素主要由凈化氣帶入,N元素除煤中含有少量外,其余N元素主要從氣化爐生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)帶入、煤粉的氣力輸送、各安全閥和振打器的吹掃,以及煤氣循環(huán)壓縮機(jī)干氣密封的漏入等。凈化氣中N2含量偏高會(huì)造成冷箱的熱負(fù)荷過(guò)大、分離塔負(fù)荷偏高、產(chǎn)品純度下降的現(xiàn)象。

在裝置開車初期,氣化爐使用氮?dú)膺M(jìn)行煤粉輸送,系統(tǒng)中氮?dú)夂枯^高,冷箱只能以低負(fù)荷接氣運(yùn)行,分離塔負(fù)荷偏高,系統(tǒng)需要較多液氮補(bǔ)充冷量。在轉(zhuǎn)入用98.7%的CO2輸送煤粉時(shí),凈化氣中的N2含量有了大幅度的降低。正常運(yùn)行過(guò)程中,冷箱入口的氮?dú)夂吭?%左右,經(jīng)過(guò)調(diào)整和工況優(yōu)化,CO產(chǎn)品純度在98.5%左右,達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。但由于CH4的存在,操作彈性很小,微弱的影響因素干擾就會(huì)造成冷箱及裝置的波動(dòng)。

采取如下措施:積極調(diào)整前系統(tǒng)低溫甲醇洗工況,提高CO2產(chǎn)品純度,減少系統(tǒng)氮?dú)獾难h(huán),考慮用CO2代替氮?dú)猓瑴p少系統(tǒng)高壓氮?dú)夂偷蛪旱獨(dú)獾穆┤?,用盲板把氮?dú)夤芫W(wǎng)和各系統(tǒng)進(jìn)行可靠隔離。通過(guò)調(diào)整,目前冷箱入口氮?dú)夂吭?.1%左右,CO產(chǎn)品純度提升到99%左右。氮含量的降低使分離塔的操作彈性有所放寬,避免了系統(tǒng)波動(dòng),CO純度的提升也降低了后系統(tǒng)醋酸和乙二醇的單耗。

3.1.3冷箱入口凈化氣中氫氣含量的影響

冷箱入口氫氣含量過(guò)高也會(huì)對(duì)裝置造成影響。裝置在高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)入口凈化氣的氫氣含量在53%左右,遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值46.47%,過(guò)多的氫氣會(huì)被帶入到分離塔中,由于液態(tài)氫氣的沸點(diǎn)遠(yuǎn)低于液氮和液體一氧化碳,最終帶入到分離塔中的所有氫氣都會(huì)進(jìn)入到排放的含氮廢氣中,增加了含氮廢氣排放量。在分離塔中過(guò)多的氫氣也提高了氮?dú)馀c液體CO分離的難度,增加了分離塔的負(fù)荷,降低了冷箱操作彈性。在實(shí)際冷箱高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),每次波動(dòng)檢測(cè)均發(fā)現(xiàn)分離塔頂排出含氮廢氣中的氫氣含量都大于35%,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值25%,這也證明了氫氣含量的過(guò)多是造成冷箱波動(dòng)的原因之一。

采取如下措施:在整個(gè)園區(qū)有效氣平衡的條件下,通過(guò)上游變換裝置降低變換率,盡可能減少凈化氣中氫氣的含量。同時(shí),在深冷分離裝置滿足輸送壓力和物料流速的條件下,降低閃蒸罐V033的壓力,讓更多的氫氣進(jìn)入閃蒸氣中,然后再通過(guò)低溫甲醇洗的循環(huán)氣壓縮機(jī)回收到系統(tǒng)中。最后適當(dāng)增加分離塔頂冷凝蒸發(fā)器的冷負(fù)荷,使更多的氣體冷凝下來(lái),穩(wěn)定分離塔的壓力,減少冷箱氣量波動(dòng)。

3.2 分離塔壓力偏低的影響

在運(yùn)行初期,由于深冷分離裝置負(fù)荷偏低,分離塔的操作壓力控制低于設(shè)計(jì)值,而深冷分離裝置波動(dòng)則首先表現(xiàn)在分離塔壓力的波動(dòng)上。依據(jù)Antoine公式lgP=A-B/(t+C),計(jì)算得到N2、CO、CH4、H2在相同飽和蒸汽壓下的溫度,H2最高,其次是CH4,在相同的飽和蒸汽壓下N2和CO的溫度差值會(huì)隨著壓力的提升不斷變大,也就是說(shuō),提高分離塔的壓力有利于N2和CO的分離提純,也有利于塔頂部氣相的冷凝,防止分離塔超壓波動(dòng)。

采取如下措施:逐步提高分離塔的操作壓力,每次提高0.01 MPa,直到達(dá)到設(shè)計(jì)值。隨著塔壓的提升,裝置出口含氮廢氣中的CO也隨之降低。分離塔壓力趨于穩(wěn)定。

3.3 深冷分離裝置冷量平衡分布及冷損影響

深冷分離裝置CO的循環(huán)、主換熱器換熱效率、冷箱裝置各液位高低都表現(xiàn)在整個(gè)系統(tǒng)的冷量分布和平衡上,冷量分布的不均衡和冷量與負(fù)荷不匹配都會(huì)造成系統(tǒng)的波動(dòng)。

冷箱中通過(guò)CO的循環(huán),不僅要進(jìn)行CO的濃縮,還要通過(guò)CO的循環(huán)回收產(chǎn)品氣、閃蒸氣、含氮廢氣中的部分冷量,同時(shí)通過(guò)液氮冷卻CO循環(huán)氣來(lái)補(bǔ)充系統(tǒng)中損失的冷量。而系統(tǒng)中的冷損失主要表現(xiàn)在主換熱器換熱效率上,CO循環(huán)氣量的突然增大會(huì)給冷箱中帶入過(guò)多的熱量,需要消耗更多的液氮來(lái)補(bǔ)充系統(tǒng)冷量損失。出酸脫裝置的低溫甲醇洗凈化氣也是冷箱中熱量的來(lái)源,尤其是前端凈化裝置分子篩均壓和長(zhǎng)期并聯(lián)時(shí),其出口氣體的溫度最高可達(dá)27 ℃左右,且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),尤其是在冷箱操作維持在彈性邊界時(shí),過(guò)多的熱負(fù)荷沖擊會(huì)造成冷箱波動(dòng)。主換熱器的凍堵也會(huì)造成換熱效率的降低,而凍堵的原因可能是CO循環(huán)氣中帶水,也可能是凈化氣經(jīng)過(guò)分子篩后,甲醇或者是CO2沒(méi)有脫除干凈。主板換熱器低溫端溫度可達(dá)-100 ℃以下,所以無(wú)論是水還是甲醇或者CO2,都會(huì)在主板換熱器中結(jié)冰堵塞氣流通道,造成進(jìn)入冷箱的氣量不足,負(fù)荷無(wú)法提升,出冷箱介質(zhì)溫度過(guò)低,系統(tǒng)冷損失加大進(jìn)而引發(fā)系統(tǒng)波動(dòng)。在2017年深冷分離裝置運(yùn)行過(guò)程中,由于CO壓縮機(jī)段間冷卻器發(fā)生泄漏,造成循環(huán)水進(jìn)入循環(huán)CO中,最終導(dǎo)致主換熱器凍堵,系統(tǒng)停車干燥復(fù)溫。在2018年冷箱運(yùn)行過(guò)程中,由于分子篩吸附罐再生不徹底,且分子篩進(jìn)入使用后期,冷箱入口凈化氣中CO2和甲醇含量超標(biāo),造成凍堵,系統(tǒng)復(fù)溫干燥。最后冷箱中各容器液位的控制也影響著冷箱內(nèi)冷量的平衡。冷箱內(nèi)部所有的冷凝液體最后都通過(guò)分離塔塔底再沸器、塔頂冷凝蒸發(fā)器和主換熱器進(jìn)行蒸發(fā)復(fù)溫,分離塔的再沸器、塔頂冷凝蒸發(fā)器都浸在低溫液體中,容器罐中液體則是通過(guò)在主換熱器內(nèi)加熱進(jìn)行熱力循環(huán)來(lái)達(dá)到蒸發(fā)低溫液體的目的,所以容器罐內(nèi)低溫液體的液位控制著冷熱交換的負(fù)荷。尤其是在系統(tǒng)波動(dòng)初期,提高分離塔頂冷凝蒸發(fā)器冷負(fù)荷可以有效避免系統(tǒng)波動(dòng),但是會(huì)降低產(chǎn)品CO純度。

采取如下措施:系統(tǒng)冷量平衡和冷損的減少在于平時(shí)的操作調(diào)整,尤其是在前端凈化單元分子篩均壓和長(zhǎng)期并聯(lián)前要提高操作彈性,避免系統(tǒng)波動(dòng)。CO壓縮機(jī)單元要加強(qiáng)出口的露點(diǎn)分析,實(shí)時(shí)監(jiān)控。平日要做好換熱器的維護(hù)保養(yǎng),降低段間冷卻器的回水壓力,避免水汽進(jìn)入循環(huán)CO氣中。凈化氣就是要做好前端凈化單元分子篩的再生和保養(yǎng)工作,提高分子篩再生氮?dú)庥昧浚娱L(zhǎng)再生時(shí)間優(yōu)化順控程序。實(shí)時(shí)監(jiān)控分子篩出口氣體中CO2和甲醇的含量,避免主換熱器累積凍堵。平日操作適當(dāng)提高冷凝蒸發(fā)器的冷負(fù)荷,留有一定操作彈性,可有效抵抗外界對(duì)冷箱的擾動(dòng),避免裝置系統(tǒng)的整體波動(dòng)。

4 結(jié)語(yǔ)

影響深冷分離裝置平穩(wěn)運(yùn)行的各種因素是相互影響的一個(gè)有機(jī)整體,只有在各種實(shí)際工況下全面分析判斷,抓住重點(diǎn)和主要影響因素,才能有針對(duì)性地操作,有效避免冷箱波動(dòng),維持整個(gè)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

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