◎張荻 雷宗昌 余亞?wèn)| 董斌
針對(duì)某變電站2號(hào)變(F8間隔)66千伏側(cè)C相油氣套管部分嚴(yán)重?zé)g的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)該故障間隔樣品進(jìn)行解體檢查、關(guān)鍵零部件尺寸檢測(cè)、不同接觸情況下的接觸電阻測(cè)量驗(yàn)證、分解物化驗(yàn)等試驗(yàn),得出C相直連筒體內(nèi)部導(dǎo)體連接部位接觸不良發(fā)熱,長(zhǎng)期積累造成導(dǎo)體熔化,金屬熔化物朝筒體內(nèi)壁濺射造成接地故障。
引言:隨著堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的穩(wěn)步推廣,越來(lái)越多的氣體絕緣封閉式組合電器(以下簡(jiǎn)稱GIS)產(chǎn)品在電網(wǎng)中成功運(yùn)行。以往研究者們認(rèn)為氣體絕緣封閉式組合電器具有高的可靠性,無(wú)需維護(hù),但現(xiàn)階段,隨著GIS設(shè)備的廣泛應(yīng)用,設(shè)備自身的絕緣能力的下降、保護(hù)誤動(dòng)作、氣體成分報(bào)警、局部放電等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,給電網(wǎng)的安全運(yùn)行和系統(tǒng)的可靠性帶來(lái)了巨大隱患。
筆者針對(duì)某GIS變電站內(nèi)的2號(hào)變(F8間隔)66千伏側(cè)C相油氣套管部分嚴(yán)重?zé)g故障的情況,通過(guò)對(duì)不同接觸情況下的接觸電阻測(cè)量驗(yàn)證、分解物化驗(yàn)等試驗(yàn)分析,分析了該GIS變電站內(nèi)變壓器直連部分的故障原因,為電力設(shè)備運(yùn)行及生產(chǎn)企業(yè)提供借鑒,防止此類事故的再次發(fā)生。
該變電站主要供本站周邊學(xué)校居民用電,2#主變(=F8間隔)C相變壓器直連部分于某年的5月17日運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生故障,故障現(xiàn)象如下:①18:37該站的66千伏II母C相接地告警。②18:44該站的消防裝置火災(zāi)告警。③18:47該站的二組二次開(kāi)關(guān)間隔有氣室六氟化硫氣壓低告警。通過(guò)監(jiān)控視頻系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)二號(hào)變壓器室有濃煙,無(wú)法明確故障點(diǎn)。④19:29變電運(yùn)維人員拉開(kāi)二組二次開(kāi)關(guān),接地故障消失。⑤經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該站的2號(hào)變(F8間隔)66千伏側(cè)C相油氣套管氣體部分已經(jīng)燒斷。
1.解體檢查。將故障部位變壓器直連筒體二通筒體拆除,觀察絕緣子及對(duì)接面情況,圖1給出了直連筒體的二通筒體結(jié)構(gòu)示意圖。檢查結(jié)果為絕緣子表面發(fā)黑嚴(yán)重,存在裂紋,是受到長(zhǎng)時(shí)間電弧熱效應(yīng)造成;密封圈斷裂,是由于受熱劣化造成。
最后將上方絕緣子與四通筒體拆開(kāi),觀察四通筒體情況,檢測(cè)結(jié)果為四通筒體內(nèi)壁存在少量粉塵,無(wú)放電痕跡,如圖2所示。
2.關(guān)鍵零部件尺寸檢測(cè)。為了查明本次故障的真正原因,筆者采用對(duì)關(guān)鍵零部件的尺寸檢測(cè),以確定是否是在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,筆者對(duì)變壓器直連筒體內(nèi)的導(dǎo)體座、中間觸頭長(zhǎng)度、連接塊長(zhǎng)度、動(dòng)觸頭直徑等關(guān)鍵性部位進(jìn)行了尺寸檢測(cè),表1給出了關(guān)鍵零部件相關(guān)尺寸檢測(cè)結(jié)果。
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根據(jù)表1的檢測(cè)結(jié)果發(fā)現(xiàn)B相直連筒體內(nèi)關(guān)鍵零部件尺寸完全符合圖紙要求,同時(shí)C相殘留的導(dǎo)體座長(zhǎng)度也符合圖紙要求
3.不同接觸情況下的接觸電阻測(cè)量。針對(duì)C相嚴(yán)重?zé)g的情況,接觸電阻的測(cè)量驗(yàn)證試驗(yàn)采用間接測(cè)量的方式進(jìn)行,以C相臨近的B相為例,采用B相直連筒體內(nèi)動(dòng)靜觸頭,驗(yàn)證不同接觸情況下的接觸電阻,測(cè)量數(shù)據(jù)如下表2所示。通過(guò)在不同情況下的接觸電阻的測(cè)量,發(fā)現(xiàn)動(dòng)靜觸頭接觸不良的情況下,電阻值急劇增大。
4.分解物化驗(yàn)檢測(cè)。為了進(jìn)一步分析現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重?zé)g現(xiàn)象的原因,筆者和相關(guān)工作人員在現(xiàn)場(chǎng)拾取相應(yīng)的燒蝕取樣物,在試驗(yàn)室內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)取樣物進(jìn)行了化驗(yàn)分析,圖3、圖4給出了化驗(yàn)結(jié)果圖,化驗(yàn)的內(nèi)容包含了 C、O、Cu、F、Mg、Al、Si等相關(guān)元素的含量值。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)的取樣物各個(gè)元素的含量值符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
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通過(guò)以上分析,筆者和相關(guān)電科院專家一致認(rèn)為變壓器C相直連筒體內(nèi)部導(dǎo)體連接部位存在接觸不良的現(xiàn)象,長(zhǎng)時(shí)間的接觸不良導(dǎo)致了發(fā)熱,而發(fā)熱的長(zhǎng)期積累造成變壓器直連筒體內(nèi)部的導(dǎo)體熔化,金屬熔化物朝筒體內(nèi)壁濺射造成了接地故障。由于本站66kV側(cè)接地為消弧系統(tǒng)接地方式,允許在一定時(shí)間內(nèi)存在單相接地的現(xiàn)象。在消弧線圈補(bǔ)償?shù)淖饔孟?,C相故障單元的電流與另外兩相電流差值較小,因此故障持續(xù)時(shí)間比較長(zhǎng),高溫電弧加劇了導(dǎo)體熔化過(guò)程,濺射的金屬溶液造成了主回路和筒壁之間的接地故障持續(xù)發(fā)生,逐漸導(dǎo)致過(guò)渡筒燒蝕熔化,最終導(dǎo)致了本次故障。
由于變壓器C相直連筒體內(nèi)部導(dǎo)體燒蝕熔化程度非常嚴(yán)重,關(guān)鍵性的物證缺失,無(wú)法確定接觸不良的真正原因;通過(guò)和GIS廠家溝通根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),我們推測(cè)導(dǎo)致本次導(dǎo)體接觸不良故障的因素如下:
1.產(chǎn)品在現(xiàn)場(chǎng)安裝的過(guò)程中,部分導(dǎo)電接觸面(下圖5三處標(biāo)記部位)連接螺栓可能存在緊固力矩不達(dá)標(biāo)的現(xiàn)象,導(dǎo)電面接觸不好,直接導(dǎo)致了接觸電阻增大,從而使得導(dǎo)體發(fā)熱而引發(fā)不良故障。
2.為了便于在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行耐壓試驗(yàn),中間觸頭和靜觸頭之間存在手動(dòng)分合結(jié)構(gòu),根據(jù)不同接觸情況下的接觸電阻測(cè)量驗(yàn)證中可知,如果中間觸頭合閘不到位,動(dòng)靜觸頭也會(huì)存在接觸不良的現(xiàn)象,這樣也會(huì)導(dǎo)致接觸電阻的增大,從而使得導(dǎo)體發(fā)熱而引發(fā)不良故障。圖6給出了動(dòng)靜觸頭分合閘狀態(tài)的模擬示意圖。
本文根據(jù)實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)情況分析了該變電站的故障原因。結(jié)合了現(xiàn)場(chǎng)直觀檢查、解體試驗(yàn)、關(guān)鍵零部件尺寸的檢測(cè)和分解物化驗(yàn)等手段全面的查找了故障可能存在的原因,確定了故障原因是由于接觸不良導(dǎo)致的發(fā)熱問(wèn)題,隨著時(shí)間的積累導(dǎo)體熔化,金屬熔化物朝筒體內(nèi)壁濺射造成了接地故障。