羅 宏
(中海油銷售東莞儲運有限公司,廣東東莞 523988)
公司100 km多的Φ457 mm成品油管線,管線首站有4臺串聯(lián)輸油主泵,負責把煉廠的成品油管輸?shù)焦芫€末站。所用BA4001泵為水平中開多級式離心泵,蝸殼式結(jié)構(gòu)設計,葉輪采用對稱布置形式,基本平衡軸向力,各級蝸殼采用互成180°布置形式,基本平衡徑向力。泵采用3級結(jié)構(gòu)形式,總揚程300 m,流量830 m3/h,轉(zhuǎn)速2980 r/min,電機功率800 kW。
滑動軸承主要由軸瓦、軸承座、甩油環(huán)、測溫元件、前后端蓋、風扇等組成。軸瓦承受泵運轉(zhuǎn)時的徑向力,甩油環(huán)供應軸瓦的潤滑油,風扇為軸承提供散熱,恒位油杯保證整個軸承的潤滑油始終保持在設定位置,滑動軸承的測溫元件,設置溫度保護為80℃報警,90℃停機。
泵自投產(chǎn)以來已經(jīng)運行了將近8 a,由于管線采用油品間歇輸送,輸油主泵每年運行時間不長,故一直沒有進行檢修。近年來,隨著管線的滿負荷運行,輸油主泵也進入了長周期運行狀態(tài)??紤]到油泵各構(gòu)件的磨損情況,使用方?jīng)Q定對油泵進行大修。主要進行泵解體拆檢維修,更換機械密封、軸瓦、軸承各磨損件及密封件,轉(zhuǎn)子動平衡,更換潤滑油脂等作業(yè)。
檢修單位拆卸輸油主泵電機和對泵轉(zhuǎn)子做動平衡后,回裝電機和轉(zhuǎn)子并測量軸瓦間隙,之后對輸油主泵新軸瓦調(diào)間隙,軸承箱密封墊改石棉墊為銅墊。輸油主泵回裝完成后開始試泵,B-A4001泵前滑動軸承溫度高停泵。檢修人員為處理軸瓦溫度高問題重新刮瓦后繼續(xù)試運行輸油主泵,運行近24 h后正常停輸,泵軸瓦溫度正常但非驅(qū)動端機械密封滲漏。
處理完機械密封滲漏問題后繼續(xù)測試油泵,發(fā)現(xiàn)后滑動軸承溫度緩慢上升,運行近4 h后,軸承溫度>70℃,為防止燒瓦停泵。
檢修單位為處理輸油主泵軸瓦運行溫度高的問題,用4個月時間,反復采取刮瓦、間隙調(diào)整、更換泵級間密封環(huán)、更換不同牌號的潤滑油、調(diào)整泵底座螺栓來消除油泵進出口管道應力等措施,但仍未解決問題,泵一直不能正常運行,嚴重影響了生產(chǎn)。
靜止時軸頸位于軸瓦內(nèi)孔的下部,直接與軸瓦接觸,這時軸中心與軸承中心的垂直距離為OO'。當轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時,軸頸與軸瓦之間有直接摩擦,隨著軸頸轉(zhuǎn)動,潤滑油由于黏性而附著在軸頸表面,被卷入軸頸與軸瓦的楔形間隙之中。油在楔隙中產(chǎn)生油壓,油隙漸窄的部位油壓較大,這個油壓可將軸頸托起,使其在油膜上懸浮旋轉(zhuǎn),從而避免金屬的直接接觸。由于油壓分布不均勻,且在軸頸與軸瓦間必須有一楔形間隙,此時軸頸中心不在軸承中心,而是在軸瓦的斜下方(圖1)。
圖1 軸頸與軸瓦油壓分布
油膜的形成受轉(zhuǎn)速、油黏度、間隙及載荷等因素影響。當轉(zhuǎn)速越高,被帶入楔隙的油越多,油膜壓力越大,所以承載能力越大。油的黏度越大,被帶入楔隙的油量越多,油膜的承載能力也越大。但過高的黏度則增加摩擦,導致軸瓦發(fā)熱,軸瓦的發(fā)熱使整個軸承溫度升高,又使?jié)櫥宛ざ冉档?,這一過程只有在達到平衡時,軸承才能夠穩(wěn)定運行。在操作時如超負荷或負荷突變,油膜壓力無法平衡負荷,常導致軸瓦合金層燒毀。
現(xiàn)場人員經(jīng)過測試和分析,決定統(tǒng)籌考慮,先后從聯(lián)軸器的軸向安裝間距、聯(lián)軸器的徑向同心度、軸瓦與軸頸的間隙、軸承蓋的壓緊力及軸承箱的清理等方面逐一進行排查,最終解決了問題。
(1)膜片撓性聯(lián)軸器的拆檢,測量聯(lián)軸器原始安裝間距為174 mm,比聯(lián)軸器廠家推薦的安裝間距170 mm大了4 mm。將電機向泵側(cè)位置移動,使聯(lián)軸器安裝間距變成171.5 mm,聯(lián)軸器的軸向位移減小,泵軸受到的軸向力降低,從而使泵的振動也同時減小。
(2)聯(lián)軸器找正,調(diào)整聯(lián)軸器同心度,使聯(lián)軸器徑向偏差和軸向偏差<0.1 mm,進一步降低了泵的振動。對聯(lián)軸器采用3表法找正,徑向1塊表,軸向?qū)ΨQ布置2塊表,可以減少因軸躥動造成的誤差,提高測量準確度。檢測數(shù)據(jù)見表1和表2,表2中Ai=(Ai'+Ai")/2,i=1,2,3,4。
表1 徑向找正
(3)軸瓦與軸頸間隙應適當,過大則降低軸承承載能力及旋轉(zhuǎn)精度,并且油膜容易振動。間隙過小則容易發(fā)熱,軸頸與軸瓦的接觸角應在(60°~70°),太小加劇磨損,太大則油膜形成較困難。同時,通過刮研和涂色法進行檢查,提高接觸角范圍內(nèi)的接觸點數(shù)。另外,為了防止軸瓦在工作過程中可能發(fā)生轉(zhuǎn)動和軸向移動,除了配合過盈和止動零件外,軸瓦還必須通過增減軸承蓋與軸承座接合面處的墊片厚度來調(diào)整軸瓦的壓緊力。
表2 軸向找正
通過對軸瓦重新刮修,使軸瓦襯層平整,頂隙和側(cè)隙符合要求(表3),緊力適中,泵在運行過程中軸與軸瓦之間的潤滑油能形成良好的油膜,不僅能托起泵軸,還能及時帶走熱量。
表3 軸瓦重新刮修后軸襯數(shù)據(jù)及頂隙和側(cè)隙
(4)軸承箱的清理。徹底清洗軸承箱,拆下底蓋板清除污垢,清除加油孔蓋帽污垢;疏通加油孔蓋帽呼吸針孔,保持潤滑油的清潔和防止油箱滲油。
(5)檢修后,測量泵的振動和軸承的溫度均正常(表4),滿足運行需求,輸油主泵正式投入運行。
表4 檢修后軸承的溫度
離心泵滑動軸承運行溫度偏高是一個系統(tǒng)性的問題。泵在運行中,軸與軸瓦之間的潤滑油應形成良好油膜,油膜不僅能托起泵軸,還能及時帶走熱量。維修中要針對問題現(xiàn)象進行系統(tǒng)分析,從聯(lián)軸器的安裝間距、聯(lián)軸器的同心度找正、軸瓦與軸頸的間隙等方面逐一進行排查,現(xiàn)場進行測量,數(shù)據(jù)要精準。有時故障現(xiàn)象出現(xiàn)在設備的某個局部,但引發(fā)故障的原因不僅僅在局部本身,要拓展一下思路,從相關(guān)聯(lián)的大系統(tǒng)全面考慮,往往可收到奇效。