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1000MW二次再熱機(jī)組低負(fù)荷段二次再熱汽溫研究

2019-01-15 03:06趙詩(shī)泉
電力科技與環(huán)保 2018年6期
關(guān)鍵詞:汽溫熱汽熱器

李 冬,趙詩(shī)泉

(國(guó)電泰州發(fā)電有限公司,江蘇 泰州 225300)

0 引言

汽輪機(jī)進(jìn)汽參數(shù)是火電廠的一個(gè)重要參數(shù),其數(shù)值大小直接影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性。二次再熱機(jī)組設(shè)計(jì)要求在65%~100%BMCR工況下,二次再熱蒸汽溫度均能達(dá)到設(shè)計(jì)值。而泰州公司1000MW超超臨界二次再熱直流塔式爐在低負(fù)荷工況時(shí),二次再熱蒸汽溫度存在達(dá)不到設(shè)計(jì)值的問(wèn)題。經(jīng)驗(yàn)表明二次再熱蒸汽溫度每下降10℃,煤耗將上升0.4g/kWh,直接影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。在實(shí)際運(yùn)行中,造成二次再熱蒸汽溫度偏低的原因很多,必須對(duì)影響二次再熱蒸汽溫度的各個(gè)方面進(jìn)行分析總結(jié),提出有效的調(diào)整方向,保證二次再熱汽溫的寬負(fù)荷穩(wěn)定性[1-4]。

泰州公司1000MW超超臨界壓力二次再熱鍋爐型號(hào)為SG-2710/33.03-M7050,為單爐膛塔式布置、二次中間再熱、四角切向燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣形式,配備100%高壓旁路系統(tǒng)[5]。省煤器受熱面位于鍋爐上部第一煙道出口處,前煙道、后煙道各布置一部分,兩者并聯(lián)。水冷系統(tǒng)由膜式壁構(gòu)成,采用下部螺旋管圈、上部垂直管圈的形式。水冷壁垂直管上部引入到前后左右四個(gè)出口集箱,再經(jīng)4個(gè)水冷壁出口分配器導(dǎo)入6臺(tái)汽水分離器。爐膛上部沿著煙氣流動(dòng)方向依次分別布置有低溫過(guò)熱器、高溫再熱器低溫段、高溫過(guò)熱器、高溫再熱器高溫段、低溫再熱器、省煤器。過(guò)熱器系統(tǒng)分為兩級(jí),第一級(jí)為懸吊管、隔墻和低溫過(guò)熱器,第二級(jí)為高溫過(guò)熱器。低溫過(guò)熱器布置在爐膛出口斷前面,高溫過(guò)熱器布置在高溫再熱器冷段和熱段之間,兩者均為順流布置。一、二次再熱器系統(tǒng)均分為低溫再熱器和高溫再熱器兩級(jí)受熱面,高溫再熱器為順流布置,低溫再熱器為逆流布置,再熱器布置上采用了組合式高溫受熱面的布置方案,將部分再熱器提前,提高再熱器吸收輻射熱量的能力,并將兩次高再受熱面并列布置,以達(dá)到不降低二次高溫再熱器換熱溫壓的目的。

1 二次再熱汽溫寬負(fù)荷穩(wěn)定性的影響因素及對(duì)策

影響二次再熱汽溫的因素很多,具體包括受熱面吸熱不足、管壁汽溫偏差大、受熱面材料壁溫超限等。低負(fù)荷下受熱面材料壁溫裕度較大,二次再熱汽溫偏低的主因是受熱面吸熱不足,同時(shí)管壁溫度偏差也制約了汽溫的提高[6-10]。

1.1 受熱面吸熱不足

運(yùn)行數(shù)據(jù)表明低負(fù)荷段下二次再熱受熱面溫升低于設(shè)計(jì)值,爐膛和低過(guò)吸熱過(guò)多、溫升大,主要因?yàn)榈拓?fù)荷段下?tīng)t膛煙氣量不足導(dǎo)致對(duì)流吸熱偏低和爐膛下部受熱面吸熱過(guò)多。

1.1.1 低負(fù)荷煙氣量相對(duì)不足

鍋爐設(shè)計(jì)煤種為神華煤,其高熱值的特性導(dǎo)致在低負(fù)荷段時(shí)鍋爐燃料量偏少,雖然全水不低但煙氣量仍偏小。為提高低負(fù)荷段煙氣流量,可適量摻燒低熱值高水分的煤種,為保證鍋爐BMCR工況的設(shè)計(jì)值出力,考慮到磨煤機(jī)實(shí)際出力情況,加倉(cāng)方式為A、B、C下三層煤倉(cāng)選擇神混2、大友、平5等高熱值、中低灰分煤種,E、F兩層煤倉(cāng)摻配印尼、菲律賓等低熱值、高揮發(fā)分及高水分煤種,D層加倉(cāng)上靈活安排,神混2、大友、平5、印尼煤種,可查閱相關(guān)參數(shù)。實(shí)際運(yùn)行情況表明,700MW負(fù)荷下?lián)綗∧崦嚎商岣叨卧贌崞麥?~10℃,負(fù)荷越低效果越明顯,若解決磨煤機(jī)磨制印尼煤的安全問(wèn)題,印尼煤摻燒量最大可達(dá)40%~60%,有效提高再熱汽溫。

1.1.2 下層受熱面吸熱過(guò)多

從機(jī)組調(diào)整前期750MW工況下鍋爐的主要運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,實(shí)際運(yùn)行工況下的低溫過(guò)熱器的吸熱量大于設(shè)計(jì)值,其后的受熱面溫升均低于設(shè)計(jì)值。為了解決汽溫偏低的問(wèn)題,需要減少爐膛吸熱和低過(guò)吸熱,增加再熱受熱面的吸熱。

由于二次再熱高溫受熱面級(jí)數(shù)多,傳熱溫壓是最關(guān)鍵的因素,對(duì)高煙溫區(qū)的受熱面調(diào)整將對(duì)再熱汽溫更加敏感。為提高再熱汽溫,可采取以下方法:減少爐膛吸熱;減少屏過(guò)吸熱;增加低再高再吸熱,效果相對(duì)較弱;煙氣再循環(huán),能夠?qū)t膛的熱量帶到下游熱面,其效果雖比較明顯,但整個(gè)系統(tǒng)改動(dòng)較為復(fù)雜,并且再循環(huán)風(fēng)機(jī)的可用率也難以保障。

通過(guò)煤種分析可知,配煤摻燒后入爐煤平均灰熔點(diǎn)大,結(jié)焦傾向不嚴(yán)重。而爐膛及低過(guò)區(qū)域是以輻射換熱為主的換熱面,一定程度的結(jié)焦有利于增加受熱面沾污系數(shù),從而減少爐膛及低過(guò)受熱面吸熱量。為了增加受熱面沾污系數(shù),我們將現(xiàn)有的吹灰方式進(jìn)行了較大幅度的縮減。水冷壁短吹總共有八層(由下向上分別A-B-C-D-E-F-G層),原A-G層水冷壁受熱面吹灰頻次由每班一至兩層半數(shù)改為上三層每天一至兩層半數(shù),下五層保證每周吹一次,同時(shí)對(duì)低過(guò)區(qū)域不再明確嚴(yán)格的吹灰頻次,根據(jù)工況、觀火結(jié)焦情況及溫升情況決定是否進(jìn)行低過(guò)吹灰。

日常運(yùn)行中通過(guò)吹灰頻次縮減來(lái)提高受熱面的沾污系數(shù),應(yīng)加強(qiáng)關(guān)注爐膛結(jié)焦情況。從技術(shù)改造方面,可以通過(guò)水冷壁噴涂隔熱涂層增加水冷壁的沾污系數(shù)。噴涂隔熱涂層可能對(duì)爐膛結(jié)焦有一定的影響,關(guān)于爐膛的結(jié)焦問(wèn)題就目前所燃用的煤質(zhì),其灰熔點(diǎn)、灰分的堿酸比都表明結(jié)焦傾向不嚴(yán)重,適當(dāng)?shù)拿娣e應(yīng)不會(huì)產(chǎn)生結(jié)焦而影響鍋爐正常運(yùn)行。相關(guān)技術(shù)是針對(duì)調(diào)整水冷壁熱傳導(dǎo)量而設(shè)計(jì)的專用隔熱涂層。它共有 2 層結(jié)構(gòu):第一層是采用 NiCrAl 合金作為提高工作層與基體結(jié)合強(qiáng)度的過(guò)渡層,外工作層為具有良好隔熱效果的特制Al2O3基混合陶瓷涂層。涂層總厚度為1mm,該涂層具有良好的隔熱效果,涂層壽命大于 1 個(gè)大修周期。

由于自身的膜式結(jié)構(gòu),水冷壁的受熱面已經(jīng)無(wú)法變動(dòng)。低過(guò)位于爐膛出口,是輻射換熱為主的換熱面,適當(dāng)減少低過(guò)區(qū)域的部分管屏的管數(shù),可提高進(jìn)入下游受熱面的煙氣溫度,提升下游換熱面的傳熱溫壓,達(dá)到提高二次再熱汽溫的作用。上海鍋爐廠大唐東營(yíng)電廠在建項(xiàng)目根據(jù)吸熱量變化和煤質(zhì)特性,對(duì)鍋爐尺寸進(jìn)行了調(diào)整,爐膛截面尺寸由21480×21480mm調(diào)整為20760×20760mm,減少爐膛的吸熱量,增加爐膛出口再熱器的吸熱量,提高再熱蒸汽溫度。此外,還可以適當(dāng)優(yōu)化過(guò)熱器與再熱器的面積分配比例,減少低溫過(guò)熱器的受熱面,提高高溫再熱器受熱面的換熱溫壓。

1.1.3 二次再熱機(jī)組再熱汽吸熱比例過(guò)大

對(duì)于二次再熱機(jī)組,主蒸汽吸熱比例下降,再熱蒸汽(含一次再熱蒸汽和二次再熱蒸汽)吸熱比例上升,二次再熱機(jī)組鍋爐主蒸汽的吸熱比例由通常的82.0%降至71.5%左右。為改善二次再熱機(jī)組再熱汽溫,減少再熱汽吸熱比例,可以增加一次冷再、二次冷再對(duì)外供熱量,減少再熱蒸汽流量[11]。

1.2 管屏溫差

低負(fù)荷下,二次再熱蒸汽出口溫度經(jīng)常出現(xiàn)較大的汽溫偏差。汽溫偏差的產(chǎn)生主要由于爐內(nèi)煙氣分布不均及受熱面介質(zhì)流分配不均,后者不可改變,以下主要針對(duì)煙氣流場(chǎng)進(jìn)行分析。

1.2.1 燃燒器風(fēng)門(mén)改造

鍋爐采用對(duì)沖同心正反切圓燃燒方式,其中B、D、F三層燃燒器配置了偏置二次風(fēng),達(dá)到啟旋作用保證旋流的充分性和穩(wěn)定性。上層燃盡風(fēng)分為BAGP、UAGP兩層,采用反向切圓分散布置。大量實(shí)踐證明燃盡風(fēng)反切一定角度,可以使進(jìn)入燃燒器上部區(qū)域氣流的旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度得到減弱乃至消除,提高爐膛上部截面煙氣充滿度。

鍋爐低負(fù)荷工況下,為保證一定的二次風(fēng)壓及燃燒穩(wěn)定性,包含啟旋風(fēng)燃燒器在內(nèi)的整個(gè)二次風(fēng)門(mén)開(kāi)度相應(yīng)縮小。此時(shí)水冷壁前后左右墻出口汽溫偏差最大可達(dá)35℃,分析原因是由于B、D、F三層起旋效果偏弱,導(dǎo)致?tīng)t膛內(nèi)切圓偏小。為增加啟旋力度,將A至F層所有油層輔助風(fēng)門(mén)的直吹式噴口改為三層噴口(上層和下層改為正切22°的啟旋噴口),增加各負(fù)荷工況下?tīng)t膛內(nèi)火焰的旋流強(qiáng)度,具體改動(dòng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。實(shí)踐表明,在風(fēng)燃燒器改動(dòng)后,相同負(fù)荷工況下,整個(gè)水冷壁壁溫及過(guò)、再熱汽溫偏差均有較大改善。

圖1 燃燒器油層二次風(fēng)噴口改造前后示意圖

1.2.2 配風(fēng)調(diào)整

長(zhǎng)期運(yùn)行調(diào)整表明,鍋爐的配風(fēng)方式對(duì)管屏溫差影響明顯,尤其是啟旋風(fēng)門(mén)的配風(fēng)調(diào)整。燃燒器風(fēng)門(mén)改造后750MW穩(wěn)定負(fù)荷鍋爐側(cè)相關(guān)參數(shù)筆者詳細(xì)做了統(tǒng)計(jì)。二次再熱出口1~4號(hào)管汽溫分別610.26℃、611.74℃、601.21℃、601.47℃,平均溫度為606.17℃,最大偏差為10.53℃,左側(cè)A、C汽溫管明顯高于右側(cè)D、B汽溫管,爐膛煙氣分布呈現(xiàn)左后墻明顯大于右后墻。通過(guò)對(duì)B、D、F層啟旋風(fēng)門(mén)逐漸摸索發(fā)現(xiàn)開(kāi)大爐膛啟旋風(fēng)風(fēng)門(mén),增大切圓半徑可以減小二次再熱汽溫偏差,按照由下而上的方向逐漸增大啟旋力度,增加上層切圓直徑有利于提高二次再熱B管溫度,大大減小管壁汽溫偏差,啟旋風(fēng)開(kāi)度嘗試期間二次再熱汽溫的變化趨勢(shì)明顯。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)維持F層開(kāi)度60%~75%,D層開(kāi)度55%~65%,B層開(kāi)度45%~60%情況下汽溫偏差較小。若上層切圓過(guò)大會(huì)影響CO含量,可能導(dǎo)致低過(guò)出口汽溫偏差大、壁溫超溫,若下層切圓過(guò)小可能導(dǎo)致火焰偏斜,水冷壁局部超溫、出口汽溫偏差大。根據(jù)日常調(diào)整數(shù)據(jù)可得出以下配風(fēng)經(jīng)驗(yàn):低負(fù)荷段為維持一定的二次風(fēng)壓、原煙氣NOx含量,整個(gè)爐膛啟旋力度是欠缺的;合理的啟旋力度可以提高爐膛火焰的充滿度,減低管壁溫差;上層燃盡風(fēng)的反切作用在低負(fù)荷階段必要性不大,可以將燃盡風(fēng)BAGP1、2改為正切,增大啟旋效果;低負(fù)荷下有意的壓縮下層配風(fēng)開(kāi)度,增大上層風(fēng)量有助于提高二次再熱汽溫,抬高火焰中心,提高上層煙氣充滿度。

2 結(jié)語(yǔ)

合理?yè)綗咚菝悍N可有效提高低負(fù)荷段二次再熱汽溫。通過(guò)吹灰調(diào)整,低過(guò)沾污情況合適情況下,機(jī)組650MW以上二次再熱汽溫能達(dá)到605℃。對(duì)于泰州1000MW二次再熱塔式爐,低溫過(guò)熱器管屏的強(qiáng)吸熱特性以及低負(fù)荷段二次配風(fēng)欠旋都指明了調(diào)整的方向和手段,在借鑒經(jīng)驗(yàn)時(shí)應(yīng)根據(jù)具體情況作出適當(dāng)調(diào)整。

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