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百萬千瓦級燃煤機組煙氣脫白技術(shù)研究

2019-01-16 02:49:06陸駿超陶雷行岳春妹劉志超王妍艷
電力與能源 2018年6期
關(guān)鍵詞:煙羽熱媒環(huán)境空氣

陸駿超,陶雷行,岳春妹,陳 睿,劉志超,王妍艷

(上海明華電力技術(shù)工程有限公司,上海 200090)

我國多數(shù)燃煤發(fā)電廠采用濕法脫硫,且未安裝GGH,導(dǎo)致排煙溫度在50℃左右,此時的煙氣為飽和濕煙氣,含有大量水蒸汽。如果煙氣由煙囪直接排出進入溫度較低的環(huán)境空氣中,由于環(huán)境空氣的飽和濕度比較低,在煙氣溫度降低過程中,煙氣中的水蒸汽會凝結(jié)形成濕煙羽(又稱有色煙羽),加上由于除霧器效果不佳從吸收塔中攜帶出的石膏細顆粒,俗稱“石膏雨”。石膏雨會在電廠周圍一定范圍內(nèi)沉降,對環(huán)境造成影響。

2014年國家發(fā)改委、國家環(huán)保部、國家能源局聯(lián)合發(fā)文“關(guān)于印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》的通知”中要求,穩(wěn)步推進東部地區(qū)現(xiàn)役30萬千瓦及以上公用燃煤發(fā)電機組和有條件的30萬千瓦以下公用燃煤發(fā)電機組實施大氣污染物排放濃度基本達到燃氣輪機組排放限值的環(huán)保改造。各電廠脫硫系統(tǒng)出口除霧器均進行高效擴容改造,很多改成三級屋脊式除霧器,保證出口霧滴濃度<20 mg/m3(原脫硫系統(tǒng)設(shè)計除霧器出口霧滴濃度一般為75 mg/m3,但根據(jù)現(xiàn)場測試經(jīng)驗實際濃度可能超過100 mg/m3),大幅降低“石膏雨”影響。然而濕煙羽造成的視覺污染仍在,且煙氣中仍含有一定量的溶解性鹽等,進入環(huán)境空氣后形成可凝結(jié)顆粒物,造成對環(huán)境的二次污染,消除濕煙羽的工作勢在必行。

上海地方標(biāo)準(zhǔn)DB31/963—2016《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中提出,燃煤發(fā)電鍋爐應(yīng)采取煙溫控制及其他有效措施消除消除石膏雨、有色煙羽等現(xiàn)象。上海市環(huán)保局于2017年出臺上海市燃煤電廠石膏雨和有色煙羽測試技術(shù)要求,對采用煙氣加熱技術(shù)的燃煤電廠嚴格控制其排放煙溫。其他省市如天津市、河北省、江西省、山西省等紛紛推出地方標(biāo)準(zhǔn)或行動計劃,進行燃煤電廠濕煙羽深度治理,完成煙氣脫白工作。

1 煙氣脫白技術(shù)介紹

燃煤電廠煙囪排出的飽和濕煙氣與環(huán)境冷空氣混合,在降溫過程中,所含的水蒸氣飽和凝結(jié),凝結(jié)水霧滴對光線產(chǎn)生折射、散射,使煙羽呈現(xiàn)出白色或者灰色,被稱為“濕煙羽”,俗稱“大白煙”,煙氣脫白就是指去除大白煙。大白煙的源頭是水分,煙氣中飽和水蒸氣是吸熱產(chǎn)生的,含有大量潛熱,因此,煙氣脫白的關(guān)鍵就是排放煙氣的溫度、濕度控制。

圖1中的曲線為濕空氣的飽和曲線,假設(shè)濕煙氣在煙囪出口處的狀態(tài)位于A點,而環(huán)境空氣的狀態(tài)位于F點,煙氣在離開煙囪時處于未飽和狀態(tài)。濕煙氣與環(huán)境空氣混合過程開始沿AB線變化,達到B點后煙氣變?yōu)轱柡蜐駸煔?,此后濕空氣與環(huán)境空氣的混合沿著曲線BDE變化,而多余的游離水蒸汽將凝結(jié)成液態(tài)小水滴,形成濕煙羽。

圖1 濕煙羽形成機理圖

圖2 煙氣冷凝技術(shù)機理圖

根據(jù)濕煙羽形成及消散的機理,可將現(xiàn)有的對濕煙羽有治理效果的技術(shù)歸納為煙氣冷凝技術(shù)(見圖2)、煙氣加熱技術(shù)(見圖3)、煙氣冷凝再熱技術(shù)(見圖4)。

圖3 煙氣加熱技術(shù)機理圖

圖4 煙氣冷凝再熱技術(shù)機理圖

從圖2~圖4不難發(fā)現(xiàn),不管使用哪種技術(shù),其本質(zhì)是保證濕煙氣進入環(huán)境空氣降溫直到完全融入環(huán)境的過程中(圖中A點到C點)與飽和濕度曲線不相交,暨濕煙氣始終處于未飽和狀態(tài),不產(chǎn)生濕煙羽。

以下結(jié)合工程實例,以最有代表性的百萬千瓦級機組為例,對比不同煙氣脫白技術(shù)的效果和經(jīng)濟性。

2 煙氣冷凝技術(shù)

煙氣冷凝技術(shù)對脫硫出口的濕飽和煙氣進行冷卻,使得煙氣沿著飽和濕度曲線降溫,在降溫過程中煙氣含濕量大幅下降,冷卻至接近環(huán)境溫度時排放。煙氣冷凝技術(shù)的核心為合適的冷源,一般的冷源主要為水冷、空冷和其他人工冷源。要將濕煙氣直接冷卻至接近環(huán)境空氣狀態(tài)難度不小,水冷和空冷方式受制于環(huán)境氣候,冬季和夏季效果差異很大;人工冷源方式能夠保證效果,但能耗較高,經(jīng)濟型差,因此煙氣直接冷凝技術(shù)很少應(yīng)用于燃煤電廠。

3 煙氣加熱技術(shù)

3.1 常規(guī)煙氣加熱技術(shù)

提到尾部煙氣加熱技術(shù),使用最普遍的無疑是回轉(zhuǎn)式RGGH,回轉(zhuǎn)式RGGH換熱效率高,但容易出現(xiàn)堵塞和泄漏的情況,在目前燃煤電廠超低排放的背景下,些許的原煙氣泄漏都會造成煙囪排放口污染物濃度超標(biāo)。

3.2 無泄漏式煙氣換熱器

無泄漏式煙氣換熱器(MGGH)常用于尾部煙氣余熱利用,一般將空預(yù)器出口煙氣余熱加熱鍋爐凝結(jié)水以提升鍋爐效率,在近幾年被廣泛應(yīng)用于煙氣脫白,由于換熱過程中煙氣不直接發(fā)生接觸,不存在原煙氣泄漏問題。MGGH的換熱形式為煙氣—水換熱器(系統(tǒng)示意見圖5),通過熱媒介質(zhì)將鍋爐原煙氣熱量傳遞給脫硫吸收塔出口的低溫?zé)煔猓簾煔饫鋮s器利用鍋爐空預(yù)器出口的煙氣加熱熱媒介質(zhì);煙氣加熱器利用熱媒介質(zhì)加熱脫硫吸收塔出口的低溫?zé)煔?。熱媒介質(zhì)采用除鹽水,閉式循環(huán),增壓泵驅(qū)動,熱媒輔助加熱系統(tǒng)采用輔助蒸汽加熱。

圖5 MGGH系統(tǒng)示意圖

3.3 工程實例

A廠裝機容量2×1 000 MW,在超低排放改造過程中采用MGGH技術(shù)。根據(jù)技術(shù)規(guī)范,在100%THA工況下,熱媒水經(jīng)循環(huán)泵后依次進入煙氣冷卻器,將煙氣溫度降低至90℃左右,之后進入煙氣加熱器,將脫硫出口的濕煙氣從50℃提升至80℃后由煙囪排放。該技術(shù)能保證電廠春夏秋三季無濕煙羽排放,冬季則無法避免,根據(jù)理論計算如要在冬季消除濕煙羽,采用直接加熱方式需將煙溫提升至160℃以上,從經(jīng)濟性角度出發(fā)是不可行的。

冬季或低負荷工況時,煙氣冷卻器入口煙溫偏低,換熱量不夠?qū)е聼煔饧訜崞鞒隹跓煔鉁囟冗_不到保證值,此時啟動輔助蒸汽加熱器,確保煙氣在80℃(冬季或重污染預(yù)警時78℃以上)進行排放,以滿足環(huán)??己艘?。

MGGH系統(tǒng)較為復(fù)雜,有獨立的煙氣冷卻器(根據(jù)除塵器的個數(shù)確定,百萬千瓦級機組一般為6臺)、煙氣加熱器和熱媒水循環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)阻力大,根據(jù)試驗結(jié)果顯示:煙氣冷卻器系統(tǒng)阻力為500 Pa,煙氣加熱器系統(tǒng)阻力為900 Pa,系統(tǒng)阻力提升接近1 500 Pa,加上熱媒水循環(huán)泵的功耗、蒸汽吹掃裝置和輔助蒸汽的使用,煤耗保守估計增加2 g以上。

4 煙氣冷凝再熱技術(shù)

4.1 技術(shù)原理

從目前燃煤電廠的實際情況來看,單純的煙氣加熱和冷凝方式都有各自的局限。加熱技術(shù)在犧牲一部分煤耗之后能達到消除白煙的效果,而冷凝技術(shù)受到冷源,也就是環(huán)境空氣、冷卻水溫度的限制,基本不可能將煙氣冷卻至接近環(huán)境溫度再進行排放。

結(jié)合煙氣加熱和冷凝技術(shù)的特點,采用將煙氣先冷凝再加熱的方法,則可擴大系統(tǒng)濕煙羽消除對環(huán)境溫濕度的適應(yīng)范圍。通過將原煙氣冷卻降溫,降低了煙氣中絕對含濕量,再經(jīng)加熱后,使煙氣在向大氣擴散和降溫的過程中不達到飽和濕煙氣的狀態(tài),不出現(xiàn)水汽的凝結(jié),從而達到消除濕煙羽的效果。

表1 MGGH直接加熱法與冷凝再熱法溫度理論計算表

從表1中可以看出,以春秋季(環(huán)境溫度15℃)工況、凈煙氣溫度50℃為例,MGGH加熱法理論加熱溫度為75.4℃,溫升為25.4℃;而冷凝再熱法在將煙氣溫度降低5℃之后只需提升至58.9℃即可達到消除濕煙羽的效果,溫升為13.9℃,其對于能量的消耗較少,對熱源的要求較低。

圖6為煙氣冷凝再熱法系統(tǒng)示意圖。

圖6 煙氣冷凝再熱系統(tǒng)示意圖

4.2 工程實例

B廠裝機容量2×1 000 MW,使用煙氣冷凝再熱技術(shù)進行煙氣脫白,采用高導(dǎo)熱性耐腐蝕管式換熱器,換熱器材料選用氟塑料,直流冷卻水(從冷卻水母管中抽出一路單獨增壓)作為冷源。脫硫系統(tǒng)出口的濕煙氣進入煙氣冷卻器進行冷卻降溫至45℃左右(春秋季設(shè)計工況),經(jīng)過一級除霧器之后進入煙氣加熱器,加熱到60℃左右后由煙囪排放,加熱方式采用凝結(jié)水進行換熱。

直流冷卻水取自長江,水溫受季節(jié)影響變化很大,直接導(dǎo)致煙氣冷卻器冬夏季節(jié)冷凝效果的差異。春秋季節(jié)運行煙氣溫降為4~5℃,夏季高溫季節(jié)為2~3℃,冬季極端氣溫條件下煙氣溫降可達到6~7℃。

當(dāng)春秋季環(huán)境溫度較高時濕煙羽基本不可見,這是由于冷凝后的煙氣中含濕量顯著下降,經(jīng)過小幅度升溫后,可使煙氣在向大氣擴散和降溫的過程中處于不飽和濕煙氣的狀態(tài),不出現(xiàn)水汽的凝結(jié),從而達到消除濕煙羽的效果;夏季由于環(huán)境溫度較高,煙氣冷凝后基本不用加熱或者只需要加熱較低溫度便可消除濕煙羽;冬季目前無法避免,除非消耗大量能源將煙溫從45℃提高到100℃以上,從經(jīng)濟性角度出發(fā)是不可行的。

煙氣冷卻器中煙氣降溫后產(chǎn)生的冷凝水收集至貯水箱,水量很大,單臺機組在冬季工況、滿負荷情況下冷凝水量可達80~90 m3/h。冷凝水外觀清澈,呈酸性,離子濃度較低,水質(zhì)比工業(yè)水更好,適合回用。貯水箱中的冷凝水經(jīng)過沉淀溢流入清水箱,一部分由清水泵送入脫硫吸收區(qū)工藝水箱,用于脫硫吸收塔除霧器沖洗使用;另一部分經(jīng)過pH調(diào)節(jié)等簡單處理后回用至煤場水沖洗系統(tǒng)。

煙氣冷凝再熱技術(shù)系統(tǒng)相對簡單,布局緊湊,占地面積小,整個系統(tǒng)阻力較低,冷卻器+加熱器的總阻力約為400 Pa,另有單獨設(shè)立的開式循環(huán)增壓水泵、換熱裝置在線清洗裝置和冷凝水回用系統(tǒng)等,煤耗增加在1~2 g。

5 技術(shù)分析

MGGH技術(shù)和煙氣冷凝再熱技術(shù)目前都已成功應(yīng)用于百萬千瓦級機組,并連續(xù)運行兩年以上,能夠在一年中絕大部分時間(除冬季外)有效解決燃煤電廠濕煙羽問題。

5.1 MGGH技術(shù)特點分析

MGGH利用空預(yù)器出口煙氣溫度加熱脫硫出口低溫?zé)煔?,空預(yù)器出口煙氣經(jīng)過煙氣冷卻器后煙溫由130℃左右降至90℃左右,形成低低溫靜電除塵器,減小除塵器入口煙氣量,降低煙塵比電阻,提升除塵效率,對煙囪出口煙氣低濃度顆粒物排放起到保障作用。溫度降低后煙氣中的SO3可很好地與煙氣中的水分融合成小液滴,經(jīng)高質(zhì)量濃度的粉塵顆粒包裹吸附后很容易被除塵器捕捉,從而解決下游設(shè)備的腐蝕難題。

從機組實際運行狀況來看,由于長時間負荷不高,煙氣冷卻器入口溫度低導(dǎo)致?lián)Q熱量不足,經(jīng)常需要投入輔助蒸汽來保證煙氣的溫度以達到消除濕煙羽的效果。空預(yù)器出口煙氣余熱既沒有回用至鍋爐系統(tǒng),也無法保證尾部煙氣的溫度,經(jīng)濟性較差,可以考慮將煙氣冷卻器分級使用,暨將一部分余熱傳遞給尾部煙氣保證一定的溫升,另一部分余熱傳遞給凝結(jié)水或者二次風(fēng)來提高鍋爐效率,尾部煙氣溫度不足的部分由輔助蒸汽補充,由于輔助蒸汽的能量品味遠高于熱媒水,能夠保證對尾部煙氣的加熱效果,具體方案還需要通過測算來驗證其可行性。

MGGH技術(shù)能夠有效消除濕煙羽并且避免原煙氣的泄漏,但系統(tǒng)比較復(fù)雜,初期投資耗費大,系統(tǒng)阻力大能耗較高,今后還需進一步優(yōu)化提升效率。

5.2 煙氣冷凝再熱技術(shù)特點分析

煙氣冷凝再熱技術(shù)結(jié)合了煙氣冷凝技術(shù)和煙氣加熱技術(shù)的特點,通過合適的冷源降溫降低了煙氣的絕對含濕量,之后由熱源進行小幅度的升溫即可消除濕煙羽。由于對熱源品味要求不高,理論上采用少量機組熱風(fēng)直接混合(需考慮對污染物排放濃度的影響)、蒸汽直接混合或其他換熱方式等,均能達到煙氣脫白的效果。

由于煙氣冷卻器布置在脫硫系統(tǒng)出口,與原煙氣無交集,因此能夠通過在除塵系統(tǒng)或脫硫系統(tǒng)前設(shè)置低溫省煤器,將煙氣余熱利用至凝結(jié)水系統(tǒng),提高鍋爐效率。

煙氣冷凝再熱技術(shù)的應(yīng)用在消除濕煙羽的同時也能夠收集大量冷凝水回用,降低電廠自身水耗,對我國北方地區(qū)缺水但冷源充沛的特點有著借鑒作用,同時對我國“水十條”政策中要求火電行業(yè)促進再生水利用、控制用水總量、提高用水效益有著積極的作用。

煙氣冷卻過程中產(chǎn)生的冷凝水pH在2左右,呈強酸性,因此對系統(tǒng)的防腐性能提出很高的要求,目前煙氣冷卻器中換熱材料主要使用氟塑料或鈦合金。其中氟塑料作為一種高分子材料,因其特殊的分子結(jié)構(gòu)而具有特別的物化特性:強度高、穩(wěn)定性強、高熱阻、低摩擦系數(shù)和良好的表面不黏性。前文提到的B廠煙氣冷卻器(采用氟塑料作為換熱材料)投運時間接近兩年,未出現(xiàn)損壞泄漏等問題,體現(xiàn)了氟塑料的可靠性。

6 結(jié)語

相比MGGH技術(shù),煙氣冷凝再熱技術(shù)能夠以更低的能耗代價達到消除濕煙羽的目的,同時達到節(jié)能、節(jié)水的附屬效果,從經(jīng)濟性和環(huán)保節(jié)能方面相比有一定的優(yōu)勢。目前煙氣除濕技術(shù)還有煙氣冷凝-熱泵回收工藝、漿液冷凝工藝、復(fù)合膜法水分回收、溶液吸收法等,迫于系統(tǒng)復(fù)雜程度、經(jīng)濟性或者其他因素?zé)o法應(yīng)用于大型工程。

近年來國家對環(huán)境空氣整治日趨嚴格,對霧霾的治理更是不遺余力,有專家指出火電廠濕煙氣排放也是造成霧霾的原因。國家級的火電廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)還未對濕煙羽治理進行強制要求,但各個省市都紛紛出臺地方標(biāo)準(zhǔn)加以規(guī)定,我國東部沿海一帶已完成或正在進行濕煙羽消除技術(shù)改造,內(nèi)地也將逐步展開相應(yīng)工作。

從技術(shù)上講,煙氣直接加熱和冷凝再熱技術(shù)能夠成功運用于百萬千瓦級機組標(biāo)志著所有等級火電機組能夠?qū)崿F(xiàn)煙氣脫白。在解決煙氣濕煙羽問題的前提下,如何拋棄傳統(tǒng)高能耗技術(shù),尋求更為簡潔、經(jīng)濟的方式,例如回收煙氣中的水分和余熱,節(jié)水節(jié)能,進一步提髙燃煤效率,能兼顧解決環(huán)境與發(fā)展的矛盾,這將是今后不斷持續(xù)進步的方向。

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