王秀成
(陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司,陜西 渭南 714000)
陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司520kt/a ACES尿素裝置于1996年建成投產(chǎn),尿素造粒采用塔式造粒工藝,造粒塔下部設(shè)有尿素刮料機(jī),其將塔底的尿素顆粒收集并刮入造粒塔底的集料斗,再由帶式輸送機(jī)將成品尿素送至包裝系統(tǒng)。尿素刮料機(jī)(JJ301)系意大利NOVA公司產(chǎn)品,主要由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、液力耦合器、行星減速機(jī)、回轉(zhuǎn)支承、回轉(zhuǎn)體、刮臂(刮刀)等組成,其處理能力為75.3t/h。
尿素刮料機(jī)投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行較為平穩(wěn),未出現(xiàn)運(yùn)行事故,并且每個(gè)大修周期我們都會(huì)對(duì)減速機(jī)與回轉(zhuǎn)支承機(jī)構(gòu)進(jìn)行外觀檢查;考慮到刮料機(jī)回轉(zhuǎn)支承機(jī)構(gòu)使用年限較長(zhǎng),2011年4月大修期間我們還按計(jì)劃對(duì)回轉(zhuǎn)支承機(jī)構(gòu)進(jìn)行了更換。
2013年5月5日,刮料機(jī)第1次出現(xiàn)異響,電流出現(xiàn)小范圍波動(dòng)(14~15A)。經(jīng)研判是由于有尿素粉塵結(jié)塊集聚于回轉(zhuǎn)體與底部錐筒之間擠壓摩擦所致,于是安排操作人員進(jìn)入到底部錐筒位置進(jìn)行清理。清理完成后,啟動(dòng)刮料機(jī),異響消失,運(yùn)轉(zhuǎn)恢復(fù)正常。
2013年5月8日晚,同樣情況再次出現(xiàn),5月9日上午,車間再次安排操作人員進(jìn)入到底部錐筒位置對(duì)回轉(zhuǎn)體與底部錐筒之間進(jìn)行清理,完成后啟動(dòng)刮料機(jī),空載運(yùn)行沒(méi)有異響,但當(dāng)尿素造粒刮臂帶載荷后,異響再次出現(xiàn)。這期間,我們打開回轉(zhuǎn)支承罩觀察孔,發(fā)現(xiàn)有一定量的尿素粉塵越過(guò)回轉(zhuǎn)體與回轉(zhuǎn)支承罩底部密封進(jìn)入了護(hù)罩腔體底部,且發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)支承固定底座上方小孔有大量尿素粉塵溢出并結(jié)塊。
2013年5月14日,車間下發(fā)刮料機(jī)特護(hù)運(yùn)行措施,要求操作人員巡檢過(guò)程密切關(guān)注刮料機(jī)電流及運(yùn)行噪音,如電流或噪音有突發(fā)性變化,及時(shí)停蒸發(fā)系統(tǒng)轉(zhuǎn)循環(huán),停刮料機(jī);如遇刮料機(jī)異常停車,禁止隨意啟動(dòng)刮料機(jī);刮料機(jī)儀表空氣壓力保證在0.2MPa。
2013年5月19日13:00,刮料機(jī)電流有上漲趨勢(shì);17:20,刮料機(jī)電流瞬間上漲至50A。
2013年5月20日06:00,發(fā)現(xiàn)0#皮帶上尿素少,刮料機(jī)電流降至7~8A,經(jīng)確認(rèn)刮臂不轉(zhuǎn)動(dòng),緊急停刮料機(jī)。經(jīng)聯(lián)合檢查確認(rèn)后,刮料機(jī)交付檢修。
2.1.1 電機(jī)、液力耦合器及行星減速機(jī)的拆除
拆除電機(jī)、液力耦合器后,除彈性塊有輕微缺陷外,并未發(fā)現(xiàn)其他明顯異常。
拆除行星減速機(jī)前,排油過(guò)程發(fā)現(xiàn)行星減速機(jī)內(nèi)潤(rùn)滑油發(fā)黑,有金屬屑存在,表明內(nèi)件有損傷。拆除行星減速機(jī)后,發(fā)現(xiàn)行星減速機(jī)軸向竄量超差,盤動(dòng)輸入軸時(shí)輸出齒輪不轉(zhuǎn)動(dòng),表明減速機(jī)內(nèi)部傳動(dòng)齒輪損壞,傳動(dòng)失效;輸出齒輪底部有一定程度的偏磨痕跡,這與大齒圈沿齒寬底部的偏磨撞擊缺陷相對(duì)應(yīng);減速機(jī)殼體上(齒輪下方)有大量的磨損金屬屑聚集(經(jīng)確認(rèn)為內(nèi)件磨損碎屑溢出,而非齒輪磨損)。
2.1.2 回轉(zhuǎn)支承罩的拆除
回轉(zhuǎn)支承罩拆除后,發(fā)現(xiàn)大量的尿素粉塵結(jié)塊積存于護(hù)罩腔體底部密封處,應(yīng)為尿素粉塵越過(guò)回轉(zhuǎn)體與回轉(zhuǎn)支承罩底部迷宮密封所致。
2.1.3 回轉(zhuǎn)體的拆除
刮臂固定支撐可靠后,拆除回轉(zhuǎn)體,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)體上部迷宮密封腔底部有大量粉塵結(jié)塊存在且回轉(zhuǎn)體負(fù)壓通道堵塞;另外,回轉(zhuǎn)支承連接底座處有大量粉塵結(jié)塊存在,上部錐筒處負(fù)壓通道也堵實(shí),這些結(jié)塊與回轉(zhuǎn)體底部尿素粉塵以及結(jié)塊基本將回轉(zhuǎn)體上部密封腔填滿。
2.1.4 回轉(zhuǎn)支承的拆除
切割、拆卸上部錐筒后,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)支承安裝底座上方腔體內(nèi)充滿尿素粉塵結(jié)塊。
回轉(zhuǎn)支承拆除前對(duì)其進(jìn)行試驗(yàn)盤車,無(wú)法盤動(dòng)。將回轉(zhuǎn)支承拆除,經(jīng)聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)支承上方沿內(nèi)外圈密封膠條周向有擠出的潤(rùn)滑脂均勻分布,回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈各注油點(diǎn)處均存有色澤鮮亮的潤(rùn)滑脂,這表明潤(rùn)滑脂能到達(dá)注油點(diǎn),表明潤(rùn)滑脂管路暢通。拆除回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈滾動(dòng)體安裝孔堵頭后,發(fā)現(xiàn)滾動(dòng)體前后空隙處積滿尿素粉塵;轉(zhuǎn)動(dòng)滾動(dòng)體,未發(fā)現(xiàn)滾動(dòng)體有明顯的外部缺陷。對(duì)密封膠條進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)上部膠條完好,但回轉(zhuǎn)支承底部密封膠條有若干處缺陷存在。
2.1.5 潤(rùn)滑脂油路檢查確認(rèn)
對(duì)沒(méi)有拆檢的原始潤(rùn)滑系統(tǒng)聯(lián)合檢查,通過(guò)正確的加脂操作,確認(rèn)潤(rùn)滑脂油路暢通,潤(rùn)滑系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。
拆檢確認(rèn)后,我們對(duì)刮料機(jī)相關(guān)部件進(jìn)行尿素結(jié)垢清理,并對(duì)回轉(zhuǎn)支承、減速機(jī)以及部分螺栓進(jìn)行了更換,之后進(jìn)行回裝,具體過(guò)程如下。
2.2.1 回轉(zhuǎn)支承的安裝
(1)回轉(zhuǎn)支承備件及回轉(zhuǎn)支承固定底座檢查確認(rèn)完成后,進(jìn)行回轉(zhuǎn)支承的安裝,回轉(zhuǎn)支承的安裝執(zhí)行RotheErde公司的技術(shù)要求:擰緊回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈與底座平面連接螺栓時(shí)必須用扭矩扳手對(duì)稱擰緊;回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈連接螺栓擰緊后,測(cè)量齒圈東、西、南、北每個(gè)方向水平度及徑向、軸向的跳動(dòng)值,并與內(nèi)圈水平度及原數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
(2)回轉(zhuǎn)支承加注潤(rùn)滑脂,用黃油槍通過(guò)各注油點(diǎn)向回轉(zhuǎn)支承內(nèi)部軌道加2#鋰基脂,加注過(guò)程中盤動(dòng)齒圈,以使?jié)櫥鶆蚣訚M,直至潤(rùn)滑脂沿密封圈周向均勻溢出。
2.2.2 油路打壓及回裝
安裝集中潤(rùn)滑系統(tǒng)時(shí),先將油脂泵充滿潤(rùn)滑脂(2#鋰基脂),然后依次安裝出口管路、調(diào)壓閥、分配器及連接各分支油管。在各分支油管與潤(rùn)滑點(diǎn)連接前,用潤(rùn)滑脂泵將所有分支油管都注滿潤(rùn)滑脂直至溢出,確保安裝完后系統(tǒng)內(nèi)無(wú)氣泡;各分支油管與潤(rùn)滑點(diǎn)連接后,用潤(rùn)滑脂泵繼續(xù)向回轉(zhuǎn)支承內(nèi)部加脂,盤動(dòng)齒圈,直至潤(rùn)滑脂沿密封圈周向均勻溢出。
2.2.3 上部錐筒的回裝
2011年更換齒圈以來(lái),由于拆卸上部錐筒必須用等離子切割,復(fù)位焊接后變形嚴(yán)重,無(wú)法調(diào)校到設(shè)計(jì)間隙,會(huì)出現(xiàn)上部錐筒與回轉(zhuǎn)體之間密封帶間隙不均勻、局部超差嚴(yán)重的現(xiàn)象。為此,我們對(duì)回轉(zhuǎn)體與上部錐筒密封帶間隙進(jìn)行檢查確認(rèn),并在間隙較大處內(nèi)貼不銹鋼板條,以盡量減小由于焊接熱變形造成的間隙不均勻。另外,借本次檢修機(jī)會(huì),我們對(duì)尿素刮料機(jī)上部錐筒進(jìn)行了測(cè)繪,擬將上部錐筒由整體式改為拼裝可拆卸式。
2.2.4 回轉(zhuǎn)體及刮臂的回裝
回轉(zhuǎn)體全面檢查合格后,方可進(jìn)行安裝。安裝時(shí),先將回轉(zhuǎn)體與回轉(zhuǎn)支承外圈連接,盤動(dòng)數(shù)圈檢查有無(wú)異常摩擦聲響,并測(cè)量回轉(zhuǎn)體迷宮密封點(diǎn)的跳動(dòng)值;之后將回轉(zhuǎn)體與刮臂連接,推動(dòng)刮臂轉(zhuǎn)數(shù)圈檢查有無(wú)摩擦、松動(dòng)、振動(dòng)及其他異?,F(xiàn)象,并調(diào)整刮臂與塔底面間距在35mm。
2.2.5 回轉(zhuǎn)支承罩及行星減速器的回裝
回轉(zhuǎn)支承罩安裝前,將回轉(zhuǎn)支承齒圈上的3個(gè)標(biāo)記引到齒的垂直面,以方便測(cè)量與行星減速機(jī)輸出齒輪的嚙合間隙;之后對(duì)照拆卸前所作的標(biāo)記進(jìn)行回裝,對(duì)稱擰緊法蘭連接螺栓。
行星減速器安裝前,檢查安裝底座平面的水平度,安裝行星減速器時(shí)應(yīng)對(duì)稱均勻擰緊連接螺栓。在回轉(zhuǎn)支承齒圈3個(gè)做標(biāo)記的齒處測(cè)量與行星減速機(jī)輸出端齒輪的嚙合間隙(0.42mm),并檢測(cè)回轉(zhuǎn)支承齒圈與行星減速機(jī)輸出端齒輪齒面的接觸狀態(tài)。
(1)通過(guò)對(duì)潤(rùn)滑脂注油系統(tǒng)的聯(lián)合檢查確認(rèn),分配器各注油接頭出脂正常,表明潤(rùn)滑脂注油系統(tǒng)工作正常;通過(guò)對(duì)回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈各注油點(diǎn)的檢查,各注油點(diǎn)都有色澤鮮亮的油脂存在,表明潤(rùn)滑系統(tǒng)潤(rùn)滑脂供給正常。
遞進(jìn)式注油分配器的工作原理是,任何一個(gè)通道堵塞,油壓表壓力長(zhǎng)時(shí)間恒定無(wú)變化。而刮料機(jī)故障停車前,即使在刮料機(jī)出現(xiàn)異響期間,油壓表壓力值一直在允許的正常范圍內(nèi)變化,大小齒嚙合處及減速機(jī)輸入軸處潤(rùn)滑狀況良好,足以說(shuō)明集中潤(rùn)滑系統(tǒng)始終處于正常工作狀態(tài),即刮料機(jī)故障不是潤(rùn)滑系統(tǒng)異常所致。
(2)2011年更換齒圈以來(lái),拆卸上部錐筒須進(jìn)行等離子切割,這樣勢(shì)必造成部件尺寸減?。涣硗?,復(fù)位焊接后變形嚴(yán)重,無(wú)法保證上部錐筒與回轉(zhuǎn)體密封帶間隙,導(dǎo)致間隙不均勻及超差,密封效果大大降低,粉塵泄漏量較設(shè)計(jì)值明顯增多,超出原設(shè)計(jì)負(fù)壓通道的除塵能力,粉塵在回轉(zhuǎn)支承固定底座上方腔體內(nèi)不斷累積,負(fù)壓通道的流通面積持續(xù)減小,負(fù)壓通道除塵能力不斷下降,如此惡性循環(huán),最終負(fù)壓通道被封堵失去除塵作用,粉塵不斷地進(jìn)入回轉(zhuǎn)體上部密封腔;回轉(zhuǎn)體下密封處粉塵量相對(duì)較少的原因是回轉(zhuǎn)支承罩內(nèi)有氣源供給,能對(duì)外側(cè)保持微正壓。
(3)回轉(zhuǎn)支承的工作原理是:回轉(zhuǎn)支承內(nèi)圈固定,外齒圈在行星減速機(jī)輸出齒輪的作用下帶動(dòng)回轉(zhuǎn)體轉(zhuǎn)動(dòng)。而回轉(zhuǎn)支承底部膠條位于回轉(zhuǎn)體上部密封腔內(nèi),由于密封腔內(nèi)尿素粉塵不斷聚集增多,回轉(zhuǎn)體帶動(dòng)上部密封腔內(nèi)的尿素粉塵及結(jié)塊不斷地?cái)D壓磨損回轉(zhuǎn)支承底部的密封膠條,密封膠條變形乃至出現(xiàn)缺陷,進(jìn)而導(dǎo)致尿素粉塵沿密封膠條缺陷處不斷地進(jìn)入回轉(zhuǎn)支承滾動(dòng)體軌道內(nèi),而滾動(dòng)體在軌道內(nèi)游隙約為0.10mm,油膜厚度僅為0.03~0.04mm,進(jìn)入的尿素粉塵對(duì)油膜有吸附作用,對(duì)潤(rùn)滑油膜造成嚴(yán)重破壞,且不斷增多的尿素粉塵導(dǎo)致進(jìn)脂量有所減少,內(nèi)部油膜在一定程度上被吸附破壞,不斷增加滾動(dòng)體的滾動(dòng)(自轉(zhuǎn)+公轉(zhuǎn))阻力,致使驅(qū)動(dòng)端負(fù)荷不斷增加,最終滾動(dòng)體無(wú)法滾動(dòng),回轉(zhuǎn)支承不能工作,行星減速機(jī)超負(fù)荷,內(nèi)部傳動(dòng)部件損壞,刮料機(jī)故障停車。
可見,刮料機(jī)上部錐筒重復(fù)切割、焊接變形造成其與回轉(zhuǎn)體密封帶間隙不均勻及超差,密封效果大大降低,尿素粉塵在回轉(zhuǎn)支承固定底座上方腔體內(nèi)不斷累積后進(jìn)入回轉(zhuǎn)體上密封腔內(nèi)部,破壞回轉(zhuǎn)支承密封膠條后又進(jìn)入回轉(zhuǎn)支承滾動(dòng)體軌道內(nèi)部,造成滾動(dòng)體無(wú)法滾動(dòng)、回轉(zhuǎn)支承不能工作、行星減速機(jī)超負(fù)荷、內(nèi)部傳動(dòng)部件損壞等一系列后果,最終導(dǎo)致刮料機(jī)故障停車。
2013年9月大修中,我們對(duì)刮料機(jī)上部錐筒進(jìn)行了更換,將上部錐筒由整體式改為拼裝可拆卸式,從根本上避免了上部錐筒重復(fù)切割、焊接而致變形情況的發(fā)生。同時(shí),我們更加合理地控制計(jì)劃?rùn)z修周期,且不定期地?fù)駲C(jī)利用專用工具對(duì)回轉(zhuǎn)體負(fù)壓通道進(jìn)行清理。通過(guò)多種措施的有效實(shí)施,此后尿素刮料機(jī)運(yùn)行工況良好,再無(wú)類似事故發(fā)生。