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火力發(fā)電廠節(jié)能降耗技術(shù)措施探討

2019-01-20 18:17劉馨澤
資源節(jié)約與環(huán)保 2019年12期
關(guān)鍵詞:吸收塔火力發(fā)電廠除塵

劉馨澤

(遼寧省北票發(fā)電有限責(zé)任公司 遼寧北票 100200)

引言

目前,在我國(guó)社會(huì)發(fā)展的過(guò)程中,依然以火力發(fā)電為主。而火力發(fā)電廠運(yùn)行時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量污染物,并消耗很多能源,從而對(duì)環(huán)境造成較大的破壞。因此對(duì)火力發(fā)電廠脫硫除灰超凈改造后節(jié)能降耗措施進(jìn)行研究具有重要意義,為我國(guó)火力發(fā)電廠更好的運(yùn)行奠定良好基礎(chǔ)。

1 火力發(fā)電廠脫硫除灰超凈改造方案

1.1 除塵系統(tǒng)改造

某發(fā)電廠現(xiàn)有除塵系統(tǒng)內(nèi),主要由雙室四電場(chǎng)電除塵系統(tǒng)構(gòu)成,在系統(tǒng)的入口處,煙氣的溫度在135±5℃左右,能夠?qū)煔庵?9.5%以上的灰塵清除。而在本次改造當(dāng)中,在空氣預(yù)熱器出口與電除塵器進(jìn)口之間的煙道內(nèi),安裝了相應(yīng)的換熱器,通過(guò)換熱器的方式,逐漸減弱煙氣溫度,并將其控制在90~105℃范圍內(nèi)。同時(shí),為了確保改造后的裝置可以正常運(yùn)行,還重新選擇了陰極線。經(jīng)改造后,現(xiàn)有除塵系統(tǒng)如下:主體為雙室四電場(chǎng);通過(guò)高頻電源的方式,向系統(tǒng)進(jìn)行供電;在倉(cāng)泵的作用下,將灰塵傳輸?shù)交規(guī)欤粌膳_(tái)機(jī)內(nèi),安裝了6臺(tái)輸灰空壓機(jī),該設(shè)備產(chǎn)生壓縮空氣后,與聯(lián)絡(luò)門共同控制下,完成供氣活動(dòng);在灰斗與磁軸上,全都安裝了加熱系統(tǒng),以避免傳遞灰塵不順暢等問(wèn)題出現(xiàn)。

1.2 脫硫系統(tǒng)改造

在原脫硫系統(tǒng)內(nèi),主要以噴淋為主要原理,對(duì)吸收塔進(jìn)行設(shè)計(jì)的,其中,共由5臺(tái)循環(huán)泵構(gòu)成,在塔液面下7m處,安裝了4根氧化空氣管道,并在塔上頂部,安裝了特定的除霧器。這樣改造之后,吸收塔增加了2.1m[1]。同時(shí),在第五層品霖與吸收塔煙道出口處。安裝了管束除塵器。在塔入口與第一層品霖結(jié)合處,安裝了耦合設(shè)備。此外,在該系統(tǒng)內(nèi),尋找出相應(yīng)的位置,安裝了兩層增效環(huán)。脫硫系統(tǒng)改造之后,加強(qiáng)了對(duì)煙氣的處理力度,使得排放出來(lái)的煙氣滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。但改造后,提升了吸收塔所受到的外力,在滿負(fù)荷工況下,所受外力超過(guò)了2.0kPa。在煙氣出口處,只是安裝了鈦合金板,因而在改造之后,冷凝水具有較強(qiáng)的酸性,pH值在4.5左右,受到這一因素的影響,導(dǎo)致煙道部分區(qū)域出現(xiàn)了腐蝕的現(xiàn)象。

2 火力發(fā)電廠節(jié)能降耗措施

對(duì)火力發(fā)電廠進(jìn)行改造之后,不僅要確保其可以有效清除煙氣當(dāng)中的廢物,使得排放出來(lái)的氣體滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還要具有一定的經(jīng)濟(jì)性,減少整個(gè)系統(tǒng)對(duì)能源的消耗。因此,對(duì)上述兩個(gè)系統(tǒng)改造之后,還要采取一定的節(jié)能降耗措施,具體來(lái)說(shuō),主要包括以下幾個(gè)方面:

(1)設(shè)定合理的灰斗蒸汽加熱設(shè)備參數(shù)

作為該加熱設(shè)備中的重要組成部分,控制盤由半徑為19mm的鋼管制成,并在雙室四電場(chǎng)內(nèi),通過(guò)八個(gè)不同的閥門,調(diào)節(jié)系統(tǒng)內(nèi)的蒸汽量。由于灰量存在一定差異,導(dǎo)致灰斗運(yùn)行時(shí),也會(huì)出現(xiàn)不同的溫度,從而增加了系統(tǒng)的消耗量。因此,為了降低能源的消耗,應(yīng)通過(guò)對(duì)設(shè)備相關(guān)參數(shù)的設(shè)定,控制系統(tǒng)內(nèi)的溫度,使其穩(wěn)定在95±5℃左右,以防止蒸汽的浪費(fèi)[2]。

(2)科學(xué)安放輸灰空壓設(shè)備

在兩臺(tái)機(jī)組內(nèi),分別設(shè)計(jì)出3臺(tái)輸灰空壓設(shè)備,并在該設(shè)備的管道中間,安裝相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)門,使整個(gè)機(jī)組運(yùn)行的過(guò)程中,具有更強(qiáng)的空氣調(diào)節(jié)性能,可以更好地進(jìn)行補(bǔ)充。如無(wú)必要情況,只開啟1臺(tái)輸灰空壓設(shè)備即可,其他兩臺(tái)設(shè)備備用,這樣不僅可以減少能源的消耗,而且還增加了整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,當(dāng)一臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)故障后,其他設(shè)備可以正常運(yùn)行,避免了系統(tǒng)出現(xiàn)中斷的現(xiàn)象。

(3)調(diào)控漿液pH值

改造之后,冷凝液的pH值在4.5左右,會(huì)對(duì)吸收塔造成影響,從而在一定程度上影響吸收塔的運(yùn)行。因此,火力發(fā)電廠運(yùn)行時(shí),還要對(duì)漿液的pH值進(jìn)行調(diào)控,確保其pH處于在5.0~5.6之間,以減少對(duì)吸收塔的損害。如果pH在5.0以下,會(huì)加快對(duì)塔的腐蝕速度,pH在5.6以上,則會(huì)很容易在塔內(nèi)形成污垢,增加了石灰石的用量,影響石膏的純度[3]。

3 火力發(fā)電廠脫硫除灰超凈改造后節(jié)能降耗效果

通過(guò)上述改造,并采用相應(yīng)的節(jié)能較好措施之后,某火力發(fā)電廠脫硫率由以往的97.6%增加大了98.8%,除塵率由以往的99.6%增加到99.8%;改造前的脫硫除灰每天需要消耗50000元的資源,而改造后,每天只需要消耗45000元的資源,降低率為10%。因此,本次改造可以效果良好,可以推廣。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述,作為火力電廠當(dāng)中的重要組成部分,脫硫除灰運(yùn)行情況,不僅關(guān)系到煙氣排放質(zhì)量,而且還影響著火力電廠的經(jīng)濟(jì)效益。因此,火力電廠經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,合理對(duì)脫硫除灰進(jìn)行改造,以使其降低污染物排放的同時(shí),減少能源的消耗量。

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