張立志 李海波 郭文浩
摘? 要:2015 年國(guó)家環(huán)保部頒發(fā)的《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》提出酸性氣回收裝置二氧化硫限值要求低于100 mg/m3,與原《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297—1996)中二氧化硫限值960 mg/m3 相比,已建成的克勞斯硫回收已不能滿足新的環(huán)保要求。該文介紹某硫回收裝置采用氨法脫硫滿足達(dá)標(biāo)排放要求,結(jié)晶產(chǎn)生濃度約10%~15%的硫酸銨漿液的回收與利用。
關(guān)鍵詞:硫回收;硫酸銨;工藝指標(biāo)
中圖分類號(hào):X701? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
0 概述
硫回收裝置是某個(gè)項(xiàng)目中的一個(gè)廢氣處理裝置,該裝置主要是為回收低溫甲醇洗裝置酸性氣、酸水汽提裝置酸性氣和氣化裝置酸性氣中的硫及含硫化合物,通過工藝技術(shù)處理,一方面使工業(yè)廢氣排放達(dá)到國(guó)家環(huán)保排放指標(biāo),減少環(huán)境污染,另一方面將酸性氣中大于97%的硫元素轉(zhuǎn)變?yōu)閱钨|(zhì)硫產(chǎn)品,回收資源;同時(shí)副產(chǎn)20%(wt)硫銨產(chǎn)品。該裝置的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境保護(hù)有著重要的意義。
1 工藝流程介紹
硫回收尾氣處理采用并聯(lián)雙塔氨法脫硫工藝,煙氣進(jìn)煙道前煙氣經(jīng)噴淋水降溫至120℃后入脫硫塔,在塔內(nèi),塔底的硫銨溶液經(jīng)循環(huán)泵打循環(huán)從塔頂噴入,煙氣在出塔前為防止氨逃逸,用工藝水進(jìn)行二次噴淋,通過控制循環(huán)吸收液的pH值,實(shí)現(xiàn)控制加入氨水的加入量,塔底通過羅茨鼓風(fēng)機(jī)連續(xù)鼓入空氣,在塔底發(fā)生吸收、氧化反應(yīng)生成硫銨,當(dāng)硫銨濃度達(dá)到20%時(shí),通過采出泵連續(xù)送入動(dòng)力廠進(jìn)行后續(xù)處理;脫硫后的凈化尾氣由煙囪直接排放。
2 現(xiàn)狀
硫回收氨法脫硫裝置技改后投用,產(chǎn)出的副產(chǎn)硫酸銨溶液未能按照原設(shè)計(jì)送至某電廠氨法脫硫系統(tǒng)統(tǒng)一回收,導(dǎo)致副產(chǎn)硫酸銨溶液通過槽車外送臨時(shí)處置,不但造成產(chǎn)品浪費(fèi),還額外增加了運(yùn)輸費(fèi)用。為降低成本,給企業(yè)創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益,現(xiàn)計(jì)劃將硫回收部分副產(chǎn)硫酸銨溶液送至該電廠脫硫系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)晶試驗(yàn),檢驗(yàn)實(shí)際運(yùn)行效果。
3 原因分析
3.1 未設(shè)置單獨(dú)出料裝置
某電廠脫硫系統(tǒng)共設(shè)置兩臺(tái)緩沖槽,兩臺(tái)料液槽。目前十臺(tái)脫硫塔出料過程中各塔漿液混合,當(dāng)任意一套系統(tǒng)結(jié)晶出現(xiàn)惡化時(shí),24小時(shí)內(nèi)便會(huì)對(duì)原本正常的漿液造成污染,結(jié)晶惡化。
2016年11月、2017年3月,硫回收裝置硫酸銨漿液輸送至該電廠脫硫系統(tǒng)后,造成脫硫系統(tǒng)工況異常,吸收塔硫酸銨漿液不結(jié)晶,離心機(jī)無法分離,硫酸銨產(chǎn)品無法產(chǎn)出。
3.2 硫回收裝置產(chǎn)生的硫酸銨漿液指標(biāo)不合格
本電廠脫硫各塔濃縮段產(chǎn)生的硫酸銨溶液指標(biāo)控制情況:濃縮段比重:濃縮段比重控制在1.14~1.35;濃縮段pH:2~3.5;漿液氧化率控制在99%以上。2016年11月、2017年3月,硫回收裝置送至該電廠脫硫系統(tǒng)料液槽硫酸銨漿液未進(jìn)行指標(biāo)分析,導(dǎo)致脫硫各塔結(jié)晶變細(xì),發(fā)黏,最后各塔漿液被迫進(jìn)行置換,重新結(jié)晶。
4 控制措施
4.1 設(shè)置料液槽A/B單獨(dú)出料裝置
將目前的緩沖槽A/B分別作為將1-2#塔和3-10#塔的出料緩沖槽; 料液槽A/B分別作為1-2#塔和3-10#塔的料液槽;1#硫銨制備系統(tǒng)處理1-2#塔+硫回收脫硫溶液;2#-5#硫銨制備系統(tǒng)處理其余8臺(tái)塔的料液。
硫回收溶液接至料液槽A,通過料液泵A打入1#2#塔,飽和結(jié)晶后通過硫銨排出泵打入緩沖槽A,再通過旋流器給料泵A打至1#后處理系統(tǒng),母液?jiǎn)为?dú)切出,自流回料液槽A,完成循環(huán)。
緩沖槽A、B間設(shè)連通閥門,正常運(yùn)行時(shí)隔離,工況異?;蛟O(shè)備故障狀態(tài)時(shí)可進(jìn)行切換。
5臺(tái)旋流器給料泵出入口管線間均設(shè)閥門隔離,實(shí)現(xiàn)干燥系統(tǒng)互為備用,例:1#旋流器給料泵故障時(shí),可切換2#給料泵漿液去1#干燥系統(tǒng)進(jìn)行出料。
具體改造內(nèi)容如圖1所示。
通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管線及系統(tǒng)隔離,實(shí)現(xiàn)A/B系列、硫回收裝置來硫酸銨漿液能夠單獨(dú)出料、單獨(dú)回液,消除因?yàn)?套系統(tǒng)漿液惡化或硫回收裝置來漿液后對(duì)其他系統(tǒng)造成污染的風(fēng)險(xiǎn)。
硫回收溶液接至料液槽A,通過料液泵A打入1#2#塔,飽和結(jié)晶后通過硫銨排出泵打入緩沖槽A,再通過旋流器給料泵A打至1#后處理系統(tǒng),母液?jiǎn)为?dú)切出,自流回料液槽A,完成循環(huán)。
3#-10#脫硫塔漿液進(jìn)入緩沖槽B,通過其他給料泵送入2-5#硫銨制備系統(tǒng)進(jìn)行分離和干燥,分離出的母液分離出的返回至料液槽B后送回3#-10#脫硫塔內(nèi)。
硫回收漿液與1#、2#吸收塔漿液混合出料,系統(tǒng)運(yùn)行正常。
4.2 嚴(yán)格控制硫酸銨漿液來液工藝指標(biāo)
為確保將硫回收裝置脫硫塔產(chǎn)生的漿液穩(wěn)定合格的送至該電廠脫硫裝置,硫回收裝置安排專人每天將取好硫酸銨漿液每班分2次送至化驗(yàn)室分析化驗(yàn),指標(biāo)符合表1硫銨溶液外送標(biāo)準(zhǔn)后該電廠脫硫裝置方可進(jìn)行接液。
5.1 結(jié)論
經(jīng)過1#-2#脫硫塔單獨(dú)接收硫回收漿液進(jìn)行出料測(cè)試,發(fā)現(xiàn)硫回收漿液工藝指標(biāo)控制在濃縮段比重:濃縮段比重控制在1.10~1.2;濃縮段pH:3~3.5;漿液氧化率控制在97%以上時(shí)對(duì)1#-2#脫硫塔內(nèi)硫酸銨結(jié)晶無影響,進(jìn)而推廣至3#-10#脫硫塔按照以上工藝指標(biāo)進(jìn)行接收硫回收漿液,自2019年4月8日起至今進(jìn)行接收該裝置硫酸銨溶液,該電廠脫硫裝置1#-10#脫硫各塔未發(fā)生系統(tǒng)大面積結(jié)晶異常,運(yùn)行工況穩(wěn)定,并且硫酸銨產(chǎn)量每100 m3漿液增加25 t~30 t左右。
5.2 效益預(yù)測(cè)
通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管線及系統(tǒng)隔離,實(shí)現(xiàn)A/B系列能夠單獨(dú)出料、單獨(dú)回液,消除因?yàn)橐惶紫到y(tǒng)漿液惡化后對(duì)其他系統(tǒng)造成污染的風(fēng)險(xiǎn)。
硫銨產(chǎn)品穩(wěn)定產(chǎn)出,漿液結(jié)晶正常,不產(chǎn)生漿液外運(yùn),每年至少節(jié)省漿液轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用64萬元。
接收該硫回收裝置漿液后,每年增加硫銨產(chǎn)量(19070×8000×24.5%)=3.74萬噸,增加硫銨產(chǎn)品收益:1870萬元/年,節(jié)省硫回收外運(yùn)漿液費(fèi)用約30萬元/年。
參考文獻(xiàn)
[1]馬少紅,張明成,劉海洋,等.氨法脫硫在硫回收尾氣處理中的應(yīng)用[J].廣東化工,2017,44(20):153-154.