邢 敏
(北京振沖工程股份有限公司,北京 100102)
江蘇宜興油車水庫(kù)左岸防滲軸線長(zhǎng)度2.4 km,上部覆蓋層厚度3.0~40.0 m,采用高壓擺噴灌漿處理,高壓擺噴灌漿工程量4.8萬(wàn)m2,基巖部分為溶洞強(qiáng)發(fā)育地段,采用帷幕灌漿處理,基巖帷幕灌漿鉆孔進(jìn)尺13萬(wàn)m,帷幕灌漿9.8萬(wàn)t,灌漿最大壓力3.0 MPa。根據(jù)已經(jīng)探明的溶洞分布情況,大多埋深在30~70 m之間,最大溶洞群高度20.9 m,長(zhǎng)度144 m,大部充填泥漿、細(xì)砂、塊石,周邊地形不具備開挖條件。根據(jù)水利部專家孫釗的現(xiàn)場(chǎng)咨詢意見,認(rèn)為“油車水庫(kù)左岸防滲處理難度國(guó)內(nèi)少見”,有必要研究出一定的措施在確保溶洞處理質(zhì)量的前提下,節(jié)約成本,控制投資,保證施工的進(jìn)度和安全。
因此,現(xiàn)場(chǎng)擬通過灌漿試驗(yàn),研究水泥、粉煤灰、膨潤(rùn)土復(fù)合漿液和膏狀漿液在技術(shù)上的可行性、效果上的可靠性。
本次現(xiàn)場(chǎng)灌漿試驗(yàn)研究的主要對(duì)象是水庫(kù)左岸防滲軸線上大型的溶洞群。擬通過現(xiàn)場(chǎng)灌漿試驗(yàn)研究、了解復(fù)合漿液和膏狀漿液的可灌性,灌漿之后溶洞的充填程度、承受的壓力、處理時(shí)間,論證經(jīng)過灌漿處理后溶洞群作為水庫(kù)左岸防滲軸線主要處理部位的耐久性和處理效果的可靠性,保證總工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)前期鉆孔勘察,本次試驗(yàn)部位溶洞群發(fā)育,溶洞群最大高度為20.9 m,大部分溶洞高度在6.0~8.0 m之間,溶洞內(nèi)充填有黏土、細(xì)砂、塊石、稠泥漿,鉆孔過程中始終有回水返出。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)鉆孔資料整理,該次試驗(yàn)區(qū)域的溶洞特性分布如圖1所示。
圖1 試驗(yàn)區(qū)域溶洞分布圖
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,在溶洞群經(jīng)過灌漿處理后,需要承受灌漿壓力3.0 MPa以上,單位透水率達(dá)到設(shè)計(jì)要求,小于5.0 Lu。
溶洞灌漿試驗(yàn)區(qū)選擇在左岸W1+128~W1+176段,溶洞埋深23.52~48.55 m,覆蓋層厚度21.0 m,試驗(yàn)區(qū)域共發(fā)現(xiàn)溶洞9個(gè),試驗(yàn)區(qū)位置及溶洞分布如圖1所示。
經(jīng)過查閱相關(guān)資料和其他相似工程的施工技術(shù)總結(jié)和經(jīng)驗(yàn),本次灌漿試驗(yàn)配比見表1。
表1 灌漿試驗(yàn)配比
在表1的配比中,沒有添加水玻璃速凝劑,主要是因?yàn)樵囼?yàn)溶洞在鉆孔過程中,均有不同程度的返水及返漿,如果添加速凝劑極易把射漿管鑄死而造成鑄管。
根據(jù)表1中的配比,在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)方案實(shí)施過程中,先采用水膠比0.5∶1的水泥∶粉煤灰=100∶50的配比進(jìn)行小型溶洞灌注,在灌注3次效果不明顯時(shí)(不起壓),再采用水泥∶粉煤灰∶膨潤(rùn)土=100∶100∶20,按照0.5∶1的水膠比灌注,如果0.5∶1的水膠比仍不能使溶洞有效升壓,最后采取0.23∶1水膠比的上述配比進(jìn)行灌注。
在進(jìn)行上述灌漿過程中,水泥采用PO42.5普通硅酸鹽水泥,對(duì)水泥細(xì)度的要求為通過80 μm方孔篩的篩余量不大于5%;粉煤灰采用宜興當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的Ⅱ級(jí)粉煤灰,膨潤(rùn)土采用安徽生產(chǎn)的200目級(jí)膨潤(rùn)土。
現(xiàn)場(chǎng)鉆孔采用XY-2型鉆機(jī),鉆孔直徑均為φ75 mm,孔口管直徑φ89 mm。
3.2.1 膏狀漿液灌注及變漿標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)試驗(yàn)區(qū)段在鉆孔過程中取芯情況判斷,該區(qū)域溶洞基本充填完全,因此先采用水泥+粉煤灰=100∶50按照0.5∶1的水膠比進(jìn)行灌注,在灌注過程中采用孔口封閉、孔內(nèi)循環(huán)、溶洞整段灌漿、灌漿后待凝的灌漿方法。
在按照上述灌漿方法不能有效對(duì)溶洞進(jìn)行處理時(shí),在集中制漿站配置0.5∶1的水泥純漿后按照配比要求再配置水泥+粉煤灰的混合漿液,采用灌漿泵輸送到試驗(yàn)區(qū)域,在試驗(yàn)區(qū)域再配置水泥+粉煤灰+膨潤(rùn)土的膏狀漿液,采用螺桿泵進(jìn)行灌注。
其工藝流程為:鉆孔→簡(jiǎn)易壓水試驗(yàn)→配漿→孔內(nèi)灌漿→閉漿→下一次鉆孔、壓水、灌漿→直至灌漿達(dá)到設(shè)計(jì)壓力。
為增強(qiáng)灌注膏狀漿液的灌注效果,在該試驗(yàn)段XDK48上下各2.0 m采用鉆孔導(dǎo)向、排氣、排漿的方法各鉆孔一個(gè),鉆孔深度以鉆穿與XDK48相連接的溶洞為止,在對(duì)先導(dǎo)孔溶洞灌注的過程中,兩鉆孔明顯起到了導(dǎo)向、排氣、排漿作用,使灌注的膏狀漿液大部分充填到了防滲軸線上(從兩鉆孔的孔口返泥漿流量可以估算出來(lái))。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,溶洞段的灌漿壓力必須達(dá)到3.0 MPa,才能進(jìn)行下一段的灌漿施工。
在實(shí)際試驗(yàn)時(shí)變漿標(biāo)準(zhǔn)為:
1)壓入流量小于等于30 L/min時(shí),采用水泥凈漿5∶1開灌。
2)壓入流量30~50 L/min時(shí),采用水泥凈漿2∶1~3∶1開灌。
3)壓入流量在50~80 L/min時(shí),采用(水∶水泥∶膨潤(rùn)土)0.5∶1∶0.1膏漿開灌,若0.5∶1∶0.1的水泥膨潤(rùn)土膏狀漿液灌注300 L后,灌漿壓力、流量無(wú)明顯變化時(shí),改用0.5∶1∶0.2~0.25膏漿灌注。
4)當(dāng)壓水流量大于80 L/min時(shí),表明滲漏量很大,開始灌注直接采用(水∶水泥∶膨潤(rùn)土)0.5∶1∶0.2較濃的膏狀漿液進(jìn)行灌注,若0.5∶1∶0.2的水泥膨潤(rùn)土膏狀漿液灌注300 L后,灌漿壓力、流量無(wú)明顯變化時(shí),改用(水∶水泥∶膨潤(rùn)土)0.5∶1∶0.25的濃漿進(jìn)行堵漏灌漿。在進(jìn)行堵漏時(shí)限量不限流,每次限量標(biāo)準(zhǔn)為干水泥1.50 t/m(m為鉆孔揭示的溶洞高度),達(dá)到限量標(biāo)準(zhǔn)時(shí),灌漿壓力及流量無(wú)明顯變化時(shí),立即停灌待凝,在復(fù)灌次數(shù)達(dá)到3次或3次以上,壓力及注入率無(wú)明顯變化時(shí),縮短每次掃孔長(zhǎng)度,減小段長(zhǎng)以盡快堵漏。
3.2.2 灌漿限流
1)水泥漿灌注時(shí)按照注入率15~20 L/min控制;
2)膏狀漿灌注時(shí),注入率過小容易堵塞管道,膏漿限流按照20~30 L/min控制;
3.2.3 待凝時(shí)間
1)純水泥漿待凝時(shí)間12 h;
2)膏狀漿液待凝時(shí)間不少于24 h。
本次灌漿效果檢查主要采用灌前灌后的鉆孔壓水檢查、灌前灌后的CT物探測(cè)試、孔內(nèi)電視以及鉆孔取芯進(jìn)行室內(nèi)物理力學(xué)性能試驗(yàn),其成果作為本次試驗(yàn)評(píng)價(jià)水泥+粉煤灰+膨潤(rùn)土膏狀漿液試驗(yàn)效果的主要依據(jù)。
在溶洞灌注前后,進(jìn)行了不同漿液的壓水試驗(yàn),各溶洞經(jīng)過膏狀漿液的灌注之后,又采用了水泥漿的灌注,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求3.0 MPa的設(shè)計(jì)壓力,滿足設(shè)計(jì)要求。
在各溶洞進(jìn)行灌注的前后,均進(jìn)行了孔內(nèi)電視和CT的物探掃描,試驗(yàn)成果表明,溶洞中的空腔和充填物均得到了有效的充填和固結(jié),經(jīng)過膏狀漿液的充填處理后,溶洞的物理力學(xué)性質(zhì)得到了有效改善,防滲效果可以滿足設(shè)計(jì)要求。
在對(duì)試驗(yàn)段溶洞進(jìn)行復(fù)合漿液、膏狀漿液灌漿處理后,根據(jù)孔內(nèi)電視、CT物探檢測(cè)、鉆孔取芯觀察,溶洞中的充填物在經(jīng)過灌漿處理后,溶洞內(nèi)的充填物和空腔得到有效充填和固結(jié)擠壓,大滲漏量的溶洞經(jīng)過處理后,其整體的防滲效果得到有效改善,說(shuō)明本次灌漿效果明顯,灌漿材料配方、灌漿工藝、施工參數(shù)可以滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。
6.1.1 鉆孔
鉆孔過程中,重點(diǎn)記錄溶洞高程、深度、返水、充填物等情況,鉆孔穿過松軟巖層,或遇有塌孔、掉塊時(shí),先進(jìn)行簡(jiǎn)單灌漿固壁處理,然后再繼續(xù)鉆進(jìn),鉆進(jìn)過程如出現(xiàn)無(wú)返水情況,不論是否達(dá)到段長(zhǎng),應(yīng)立即停鉆,查明漏水部位、原因,該段灌漿處理完成后再繼續(xù)鉆進(jìn)。鉆進(jìn)結(jié)束等待灌漿或灌漿結(jié)束等待鉆進(jìn)時(shí),孔口均進(jìn)行堵蓋,進(jìn)行妥善保護(hù)。
6.1.2 清孔驗(yàn)收
根據(jù)溶洞充填情況,一般不需要進(jìn)行沖洗,記錄清楚溶洞特性后即可進(jìn)行膏漿灌注。
由于本工程基巖溶洞的特殊性(鉆孔有回水,灌漿沒有壓力),在遇到大漏量的情況下,采用常規(guī)的水泥灌注和砂漿灌注(試驗(yàn)段在膏狀漿液灌注之前已經(jīng)灌注水泥砂漿8次),不僅工程量大,灌注時(shí)間長(zhǎng),而且灌注效果不明顯,在采用膏狀漿液灌注后,灌注次數(shù)少(灌注3次后開始起壓),達(dá)到設(shè)計(jì)壓力時(shí)間短,可以加快灌漿施工進(jìn)度。
在進(jìn)行灌漿試驗(yàn)過程中,應(yīng)用的水泥+粉煤灰+膨潤(rùn)土的膏狀漿液初凝時(shí)間較長(zhǎng),強(qiáng)度較低,對(duì)于大面積的溶洞施工存在一定的局限性,且膏狀漿液的配置程序煩瑣,需要人工較多,功效較低,因此,根據(jù)本次試驗(yàn)成果,在以后大面積展開施工的過程中,如果遇到較大溶洞,直接采用膏狀漿液進(jìn)行灌注堵漏,之后采用水泥漿液灌注,以期達(dá)到快速升壓的效果,同時(shí),對(duì)于溶洞有2.0 m以上的較大空腔部位,直接采用灌注高流態(tài)混凝土的方法進(jìn)行填充,以期減少膏狀漿液的灌注工程量,加快施工進(jìn)度。
根據(jù)本次試驗(yàn)研究結(jié)果,在后續(xù)施工中采用本次成果,在7個(gè)月的施工過程中,順利完成左岸墻下帷幕灌漿施工,累計(jì)灌入膏狀漿液9.78萬(wàn)t,根據(jù)物探檢查和埋入的儀器檢測(cè),灌漿防滲效果滿足設(shè)計(jì)要求,沒有對(duì)臨近的溶洞風(fēng)景旅游區(qū)產(chǎn)生不良影響。