周 亞,周 鑫,羅云江,袁文進(jìn),鄒 浩,金 壯
(四川華能嘉陵江水電有限責(zé)任公司,四川 南充637000)
青居水電站位于四川省南充市高坪區(qū)青居鎮(zhèn),是嘉陵江干流蒼溪縣至合川縣河段十三級開發(fā)中的第十個(gè)梯級電站。電站主要經(jīng)營水力發(fā)電,兼顧航運(yùn)。該電站為貫流式機(jī)組,裝機(jī)容量為4×34MW,青居水電站1F機(jī)組主要參數(shù)見下頁表1,機(jī)組結(jié)構(gòu)及導(dǎo)水機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖詳見圖1、圖2。
圖1 青居水電站水輪發(fā)電機(jī)組剖面圖
圖2 青居水電站導(dǎo)水機(jī)構(gòu)圖
青居水電站水輪機(jī)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)為錐形導(dǎo)水機(jī)構(gòu),錐頂角為60°。導(dǎo)水機(jī)構(gòu)由內(nèi)配水環(huán)、外配水環(huán)、16只活動(dòng)導(dǎo)葉、控制環(huán)及操作機(jī)構(gòu)等組成。導(dǎo)葉操作機(jī)構(gòu)采用彎曲連桿的形式,控制環(huán)分兩瓣采用螺栓連接。軸承槽由控制環(huán)、壓環(huán)、外配水環(huán)組合而成,軸承槽截面為菱形,與鋼球接觸為點(diǎn)接觸,控制環(huán)、壓環(huán)、外配水環(huán)材料為Q235A,鋼球材料為GGr15軸承鋼,直徑50.8mm。導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承局部詳見圖3。
圖3 青居水電站導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承局部圖
表1 青居水電站水輪發(fā)電機(jī)主要參數(shù)
在2017年1F機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)檢修過程中,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承的上部壓環(huán)和控制環(huán)與外配水環(huán)之間無間隙(設(shè)計(jì)間隙為2mm),且有磨損;下部壓環(huán)和控制環(huán)與外配水環(huán)之間間隙4mm左右(設(shè)計(jì)間隙為2mm),詳見表2。
通過泄壓閥動(dòng)作實(shí)驗(yàn),泄壓閥動(dòng)作時(shí)間在29s左右(初始安裝原始數(shù)據(jù)為24s)。
表2 導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承修復(fù)前實(shí)測間隙檢查 單位:mm
拆除壓環(huán)后,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承下半部分鋼球成S形排列,鋼球及軸承槽銹蝕嚴(yán)重,另外導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承的軸承槽上部有5~6個(gè)鋼球間隙(設(shè)計(jì)間隙為2~3個(gè)鋼球間隙),且軸承槽有明顯磨痕;控制環(huán)、壓環(huán)、外配水環(huán)與鋼球接觸部位(圖3中A、B、C、D處)因磨損產(chǎn)生一條寬為15mm,深為1.5mm的弧形槽,詳見圖4。
圖4 滾動(dòng)軸承上半部分磨損情況圖
導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承磨損的原因主要有:
(1)機(jī)組經(jīng)過長期運(yùn)行,導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承槽的間隙變大及潤滑狀況不佳;
(2)在重錘、控制環(huán)和壓環(huán)等部件的重力作用下,軸承槽與鋼球的相對運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生摩擦,造成軸承槽上下部磨損程度不一致;
(3)在導(dǎo)葉接力器操作力的作用下可能產(chǎn)生附加的徑向力或軸向力,加劇鋼球與軸承槽的磨損;
(4)鋼球材料為GCr15軸承鋼,控制環(huán)、壓環(huán)及外配水環(huán)材料為Q235A。鋼球與軸承槽為點(diǎn)接觸,壓強(qiáng)較大,鋼球硬度大于控制環(huán)、壓環(huán)及外配水環(huán)。
導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承磨損處理方案:
(1)由于重新制作與拆裝外配水環(huán)時(shí)間較長,對外配水環(huán)在不拆卸狀態(tài)下進(jìn)行修復(fù)。
(2)由于重新制作控制環(huán)時(shí)間較長,但控制環(huán)極易拆卸與回裝,為了保證修復(fù)質(zhì)量,對控制環(huán)進(jìn)行返廠修復(fù)。
(3)由于壓環(huán)彈道槽磨損嚴(yán)重,如大面積進(jìn)行補(bǔ)焊,焊接變形難于控制,故需重新制作。
(4)鋼球全部更換:材質(zhì)為GGr15軸承鋼(GB308公差等級G100級),尺寸直徑為50.8mm,鍍鉻。
采用焊接方法對導(dǎo)水機(jī)構(gòu)的外配水環(huán)及控制環(huán)進(jìn)行修復(fù),修復(fù)過程中采取控制措施,使得焊接修復(fù)的外配水環(huán)及控制環(huán)符合設(shè)計(jì)要求。
外配水環(huán)修復(fù)過程:①首先將需要補(bǔ)焊處理的外配水環(huán)磨損區(qū)域表面的油污等清理干凈;②其次用火焰槍加熱去除外配水環(huán)油脂及水分;③焊接前按整圓周300mm長劃等分線;④對外配水環(huán)磨損部位進(jìn)行修磨,修磨深度為0.3mm;⑤對打磨處進(jìn)行焊接;⑥對補(bǔ)焊區(qū)域進(jìn)行修磨;⑦最后進(jìn)行PT探傷檢查。
控制環(huán)修復(fù)過程:①首先將需要補(bǔ)焊處理的控制環(huán)磨損區(qū)域表面的油污等清理干凈;②其次用火焰槍加熱去除控制環(huán)油脂及水分;③焊接前按整圓周300mm長劃等分線;④再者對控制環(huán)磨損部位進(jìn)行修磨,修磨深度為0.3mm;⑤對打磨處進(jìn)行焊接(補(bǔ)焊厚度留有加工余量);⑥按照原圖紙尺寸對控制環(huán)進(jìn)行車削加工;⑦最后進(jìn)行PT探傷檢查。
外配水環(huán)及控制環(huán)焊接修復(fù)工藝要求:1)消除焊接殘余應(yīng)力:兩名焊工同時(shí)兩邊對稱焊接,且同方向移動(dòng);每段焊縫只允許焊接一次,且長度不超過300mm;焊接后必須迅速用鐵錘對焊縫進(jìn)行打擊以消除焊接殘余應(yīng)力。2)焊后修磨:邊打磨邊用樣板檢查,使其圓滑過渡,焊后尺寸及粗糙度等盡量達(dá)到相關(guān)圖紙要求。3)車削加工:對控制環(huán)按照原圖紙尺寸進(jìn)行車削加工,加工后尺寸及粗糙度等應(yīng)達(dá)到相關(guān)圖紙要求。4) PT探傷:對補(bǔ)焊焊縫及熱影響區(qū)域進(jìn)行PT探傷,要求無裂紋。
導(dǎo)水機(jī)構(gòu)回裝后對機(jī)組的壓環(huán)與外配水環(huán)間隙及控制環(huán)與外配水環(huán)間隙進(jìn)行檢查,檢查數(shù)據(jù)詳見表3,均符合設(shè)計(jì)要求。
通過泄壓閥動(dòng)作試驗(yàn),泄壓閥動(dòng)作時(shí)間在25s。由于導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承磨損修復(fù)后,減少了導(dǎo)水機(jī)構(gòu)動(dòng)作摩擦力,縮短了泄壓閥動(dòng)作時(shí)間,實(shí)測值與初始安裝原始數(shù)據(jù)差1s左右,滿足設(shè)計(jì)要求。
表3 導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承間隙檢查 單位:mm
經(jīng)過導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承回裝后間隙檢查以及泄壓閥動(dòng)作時(shí)間,均達(dá)到機(jī)組的設(shè)計(jì)要求。然后先讓機(jī)組空轉(zhuǎn)1h,監(jiān)測機(jī)組各部位的振動(dòng)與擺度,各項(xiàng)指標(biāo)均合格后,進(jìn)行機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行,監(jiān)測機(jī)組的運(yùn)行指標(biāo),運(yùn)行指標(biāo)均符合機(jī)組運(yùn)行的相關(guān)要求,確定1F機(jī)組能安全可靠地長期運(yùn)行。
青居水電站1F機(jī)組經(jīng)過近1年的運(yùn)行檢驗(yàn),機(jī)組的振動(dòng)與擺度均在運(yùn)行規(guī)定的范圍內(nèi),機(jī)組開停機(jī)及平時(shí)負(fù)荷調(diào)整均正常。
表4 1F機(jī)組水導(dǎo)軸承處理前后振擺記錄表 單位:um
由此可見青居水電站1F機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承磨損處理過程是成功的,不僅提高了導(dǎo)水機(jī)構(gòu)控制環(huán)及外配水環(huán)的重復(fù)利用率,節(jié)約更換外配水環(huán)及控制環(huán)的資金,大大縮減因?qū)畽C(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承磨損導(dǎo)致無法運(yùn)行的時(shí)間,增加了機(jī)組的效益。因此,此次對青居水電站1F機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)滾動(dòng)軸承的處理流程和方法,可對其他貫流式水電站出現(xiàn)類似問題提供一定參考。