国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

大山選礦廠碎礦工藝改造實踐

2019-01-22 08:13王賀飛
現(xiàn)代礦業(yè) 2018年12期
關(guān)鍵詞:西蒙斯篩網(wǎng)振動篩

王賀飛

(江西銅業(yè)集團德興銅礦)

大山選礦廠是1989年開始投產(chǎn)的銅礦選礦廠,主體設(shè)備配置和選礦工藝參照國外大型銅選礦廠生產(chǎn)實踐經(jīng)驗進行設(shè)計,經(jīng)過多年的改造、完善,目前生產(chǎn)自動化控制達到國際先進水平。

大山選礦廠采用“多碎少磨”碎礦工藝,近年來,碎礦工藝出現(xiàn)篩面和重篩漏斗易堵、振動篩篩分效率低、部分設(shè)備檢修頻繁、破碎產(chǎn)品粒度偏粗等問題,影響生產(chǎn)順利進行,需進行技術(shù)改造。

1 碎礦工藝流程與設(shè)備

選礦廠入選礦石莫氏硬度8~10,球磨磨礦功指數(shù) 14~15 kWh/t,礦石水分3%,松散密度1.69 t/m3,密度2.7 t/m3。碎礦系統(tǒng)為傳統(tǒng)的三段一閉路工藝[1],流程見圖1。

圖1 初期碎礦系統(tǒng)工藝流程

碎礦系統(tǒng)主要設(shè)備有粗礦堆振動給礦機、16條運輸皮帶、6臺重型雙層振動篩(預先篩分,重篩),17臺單層振動篩(檢查篩分,單篩)、4臺中碎西蒙斯圓錐破碎機、8臺細碎西蒙斯圓錐破碎機等設(shè)備構(gòu)成,分原礦段、碎礦段、檢查篩分3個工段。

原礦工段負責礦石粗碎和輸送,粗碎設(shè)備為3臺規(guī)格φ54 mm×74 mm的旋回破碎機,粗碎礦石經(jīng)過3臺2 m×6.5 m(3臺)的鐵板給礦機運至1.2 m寬的3條鋼芯膠帶,將礦石運送到露天粗礦堆;碎礦工段負責礦石的中、細碎作業(yè),該工藝強化了中碎前的預先篩分,消除黏濕的粉礦對碎礦作業(yè)的不利影響,采用新型圓錐破碎機降低破碎產(chǎn)品粒度,通過自動控制破碎機功率、盡量擠滿給礦來提高破碎效率;檢查篩分是對破碎的礦石進行篩分,以保證碎礦產(chǎn)品粒度P80符合磨礦作業(yè)要求,以提高磨礦作業(yè)效率[2]。

2 存在問題

近年來,碎礦工藝存在的問題主要有:①流程水量多,篩面和重篩漏斗易堵;②振動篩篩分效率低;③西蒙斯圓錐老化嚴重,生產(chǎn)能力不足,檢修頻繁,影響生產(chǎn);④系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率偏高,破碎產(chǎn)品粒度偏粗。

3 改造措施

碎礦工藝技術(shù)改造,一是對現(xiàn)有碎礦設(shè)備進行技術(shù)參數(shù)調(diào)整優(yōu)化;二是改進篩分設(shè)備,提高篩分效率,降低最終碎礦產(chǎn)品粒度。碎礦系統(tǒng)改造過程中,要考慮各破碎設(shè)備的最大及最小給、排礦口參數(shù),綜合考慮輸送皮帶運輸能力,保證碎礦系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。

3.1 引流裝置改造

改造前,粗礦堆積水經(jīng)振動斗流出到皮帶上,容易造成皮帶打滑、跑偏,黏濕的粉礦粘附在篩網(wǎng)上,影響篩分效率,預先篩分重篩易堵斗。因此在粗礦堆下方和振動斗出口處安裝接水槽將積水導出,并將高處建筑的水引流至排污管,使流程水量大大減少,從而提高篩分效率,降低設(shè)備故障率。

3.2 振動篩改造

3.2.1 增加重篩

將原2臺重篩加至3臺,增加重篩篩下產(chǎn)品,減少中碎作業(yè)負荷,適當放粗重篩下篩網(wǎng)尺寸至12 mm×25 mm,原篩下產(chǎn)品產(chǎn)率由8%提高到13%左右;原檢查篩分設(shè)備故障率高,擬利用幾年時間,逐步將原單篩替換成先進的二段篩,提高檢查篩分作業(yè)運行的穩(wěn)定性,為均衡、穩(wěn)定、高效組織生產(chǎn)提供保障。改造后的振動篩技術(shù)參數(shù)見表1。

表1 改造后的振動篩技術(shù)參數(shù)

3.2.2 篩網(wǎng)改造

將預先篩分和檢查篩分的振動篩篩網(wǎng)由橡膠篩網(wǎng)改成橡膠鋼絲篩網(wǎng),可延長篩網(wǎng)使用壽命,減少大塊礦石掉落現(xiàn)象,并將篩網(wǎng)開孔形式由原直筒式改為喇叭式,減少礦石堵住篩孔的幾率,篩網(wǎng)開孔率由37%提高到42%,從而增大振動篩篩網(wǎng)有效使用面積,篩分效率由原71%提高到75%。

3.2.3 篩框支撐彈簧改造

振動篩原篩框支撐彈簧為橡膠彈簧,振幅2.0 mm ,易剪切變形和壓縮變形,抗油性和抗光性都較差,且易老化。更換為高強度大直徑鋼彈簧后,振幅提高到6.5 mm,使用壽命延長,承載力增強,加快礦石透篩速度,提高篩分效率。

3.2.4 調(diào)整單篩上下單元篩面傾角

調(diào)整前單篩上單元篩面傾角30°,下單元篩面傾角28°,物料在篩面上的運動速度 0.60 m/s。調(diào)整后上單元篩面傾角26°,下單元篩面傾角24°,物料在篩面運動速度0.4 m/s,從而使得上單元布料均衡疏散,下單元快速透篩,延長礦石與篩面的接觸時間。

3.3 更換圓錐破碎機

2000年前,碎礦系統(tǒng)共有4臺中碎西蒙斯圓錐破碎機,編號1#~4#;8臺細碎西蒙斯圓錐破碎機,編號1#~8#。2000—2004年引進4臺高效能H8 000 mm型液壓圓錐破碎機分別代替1#、2#中碎西蒙斯圓錐破碎機和1#、2#細碎西蒙斯圓錐破碎機;2009年引進2臺美卓MP800 mm圓錐破碎機替代1#、2#細碎西蒙斯圓錐破碎機,以解決細碎生產(chǎn)能力不足問題;2012引進2臺美卓MP800 mm圓錐破碎機替換3#、4#中碎西蒙斯圓錐破碎機,2016年引進2臺美卓MP800 mm圓錐破碎機替1#、2#中碎H8000 mm型液壓圓錐破碎機,以解決液壓型圓錐破碎機不能自動調(diào)整排礦口大小問題。碎礦系統(tǒng)各圓錐破碎機參數(shù)見表2。

表2 各圓錐破碎機參數(shù)

2016年中碎采用4臺美卓MP800 mm圓錐破碎機后,雖然破碎機處理量和臺效得到提升,但最終破碎產(chǎn)品粒度P80仍沒有降低。為解決該問題,開發(fā)出XT750新型襯板,將襯板平行帶寬度由原25 mm增加到30 mm,延長礦石滯留平行帶的時間,使礦石在破碎區(qū)受破碎沖擊的次數(shù)增加,提高排礦中細粒含量,降低碎礦最終產(chǎn)品粒度。同時襯板厚度提升25%,材質(zhì)錳含量由原14%提升到16%,很好地解決了襯板后期磨損嚴重、易堵斗、能耗增加、破碎不均勻、破碎效率下降等問題,延長襯板使用壽命。

3.4 給礦斗改造

美卓MP800 mm中碎圓錐破碎機換型安裝后采用給礦斗給礦,給料不均勻,礦石散亂落在圓錐破碎腔內(nèi),不能擠滿給礦,破碎效率低,排礦粒度粗。通過在給礦斗上增加1個φ80 mm×1 000 mm中心漏斗,同時在動錐上方設(shè)置一個φ900 mm的凹形分礦盤,使給礦通過中心漏斗下礦,垂直下落到分礦盤上,經(jīng)分礦盤旋轉(zhuǎn)離心以后,均勻分散落在圓錐破碎腔內(nèi),破碎腔給料均勻,運行電流平穩(wěn),減少環(huán)跳,實現(xiàn)擠滿給礦。

3.5 輔助設(shè)備改造

(1)校核易損壞、功率偏小的各皮帶驅(qū)動減速機,重新改造、換型,提高驅(qū)動減速機功率,降低減速機故障率,盡量避免負荷停機。用CN-200型逆止器替換原液壓缸制動器,有效解決急停時皮帶倒退的問題。

(2)原料位計布置相對集中,線路繁雜,結(jié)點多;由于采用總線結(jié)構(gòu)設(shè)計,單臺故障會導致全線料位計故障,因此故障率極高。既影響生產(chǎn),又增大了操作人員的勞動強度。通過將料位計總線設(shè)計改為單線設(shè)計,分別將料位信號傳輸至CPU模塊,由CPU模塊控制卸料小車合理卸料。改造后,生產(chǎn)操作人員根據(jù)料位計顯示值組織生產(chǎn),中細碎料位計故障率明顯降低,碎礦系統(tǒng)處理能力得到進一步提升,維修人員檢修強度也大大降低。

4 生產(chǎn)管理

(1)以生產(chǎn)工序管理為標準,制定碎礦工藝操作標準,并嚴格執(zhí)行。加強生產(chǎn)工藝監(jiān)控,增強生產(chǎn)組織,實施精細化操作,及時處理“急、難、險、重、新”問題,明確責任、精細生產(chǎn);優(yōu)化中細碎排礦口尺寸,降低循環(huán)負荷量,提高破碎機臺效,降低最終產(chǎn)品粒度。

(2)增強操作、維修的安全、質(zhì)量、效率管理,實現(xiàn)精細檢修。充分做好備件材料、檢修進度、人員安排、安全預案等方面工作,早計劃、早落實,早部署,避免“救火式”搶修,提高中晚班運轉(zhuǎn)率,降低設(shè)備運轉(zhuǎn)率,為設(shè)備檢修留足富裕時間。

(3)嚴格遵守設(shè)備檢修停送電制度,并認真落實;安排專人負責協(xié)調(diào)各維修班組設(shè)備檢修停送電,針對檢修項目,要求各維修班組主動關(guān)閉電源,并檢查退電情況,形成互保,確保安全檢修、安全用電和停送電有序進行[2]。

5 改造效果

(1)提升碎礦生產(chǎn)能力。圓錐破碎機經(jīng)多次改造換型,處理量得到顯著提高,解決了破碎系統(tǒng)處理能力不足的問題,年處理量從2013年的2 423.7萬t提高到2016年的2 449.9萬t。

(2)提升破碎設(shè)備臺效。經(jīng)不斷優(yōu)化,極大地挖掘了破碎系統(tǒng)設(shè)備性能,7#、8#皮帶循環(huán)負荷由改造前的4 600 t/h以上,降低到現(xiàn)在的4 400 t/h以下,提高了篩分效率,系統(tǒng)臺效提高,2017年系統(tǒng)平均臺效達到1 951 t/h。

(3)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率降低。改造實施后碎礦處理能力大幅提高,設(shè)備運轉(zhuǎn)率降低,碎礦流程生產(chǎn)更加順暢。目前碎礦系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)率穩(wěn)定在80%以下,使得白班有充足的時間檢修設(shè)備,系統(tǒng)生產(chǎn)均衡、穩(wěn)定、高效。

(4)最終破碎產(chǎn)品粒度降低。中碎采用美卓MP800 mm圓錐破碎機后,及時調(diào)整碎礦生產(chǎn)流程,中碎產(chǎn)品粒度控制在-70 mm,5#~8#西蒙斯細碎圓錐破碎機排礦口控制在11~14 mm,控制3#、4#細碎美卓MP800 mm和1#、2#H8000 mm圓錐破碎機在破碎腔料位75%以上高功率運行,中碎襯板優(yōu)化后,破碎比由原3.70增加到4.14,減輕了細碎作業(yè)工作壓力,降低了最終產(chǎn)品粒度,2017年最終破碎產(chǎn)品粒度P80=8.5 mm。

2013—2017年碎礦生產(chǎn)情況見表3。

表3 2013—2017年碎礦生產(chǎn)情況

6 結(jié) 論

大山選礦廠通過對引流裝置、預先和檢查篩分的振動篩進行技術(shù)改造,對中細碎圓錐破碎機進行換型,同時加強生產(chǎn)管理,碎礦流程生產(chǎn)能力得到一定提高,充分發(fā)揮了碎礦設(shè)備的潛能,設(shè)備運轉(zhuǎn)率降低,方便設(shè)備檢修,最終破碎產(chǎn)品粒度減小到P80=8.5 mm,為磨礦作業(yè)的高效生產(chǎn)創(chuàng)造了有利的條件,且具有節(jié)能降耗、減小工人勞動強度的優(yōu)點。

猜你喜歡
西蒙斯篩網(wǎng)振動篩
一種橡膠混煉機用供膠機構(gòu)
一種橡膠母粒風冷振動篩
平動橢圓振動篩動態(tài)應力分析及改進
提高直線振動篩工作性能的措施分析
郭莊煤業(yè)選煤廠QZK1533型振動篩結(jié)構(gòu)的優(yōu)化研究
影響振動篩聚氨酯篩網(wǎng)壽命的原因分析
本·西蒙斯最佳新秀
托起西蒙斯的夢想
本·西蒙斯 黃金獵犬
水力篩網(wǎng)多重分沙裝置在頭屯河上的應用