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多中段通風綜合分區(qū)集中控制技術(shù)在羅河鐵礦的應用

2019-01-22 08:17王忠強范進才任甲澤賈敏濤居偉偉
現(xiàn)代礦業(yè) 2018年12期
關(guān)鍵詞:風井采區(qū)風量

張 輝 王忠強 范進才 任甲澤 賈敏濤 居偉偉

(1.安徽馬鋼羅河礦業(yè)有限責任公司;2.海南山金礦業(yè)有限公司;3.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;4.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室)

安徽馬鋼羅河礦業(yè)公司2007年9月正式開工建設(shè),設(shè)計能力為300萬t/a。隨著羅河鐵礦正式投產(chǎn),生產(chǎn)中段越來越多,部分生產(chǎn)中段處于開拓階段,未形成完整的通風線路,進、回風線路不暢,使下中段污風回至上中段進風巷,形成污風串聯(lián)現(xiàn)象[1]。各中段輔扇數(shù)量較多、安裝位置不合理且未統(tǒng)一集中控制,導致通風系統(tǒng)運行較為紊亂,各中段之間存在污風循環(huán)、風量分配不匹配等問題。因此,為解決井下通風系統(tǒng)現(xiàn)狀問題,對羅河鐵礦井下通風系統(tǒng)進行檢測及分析,核實礦井采掘工作面分布及數(shù)量,確定礦井通風系統(tǒng)現(xiàn)狀總風量要求[2],在滿足礦井總風量的基礎(chǔ)上,對各中段風量進行綜合分區(qū)、集中控制,提高礦井有效風量率及風機運行性能[3],使礦井通風系統(tǒng)保持經(jīng)濟性和穩(wěn)定性。

1 通風系統(tǒng)現(xiàn)狀

礦井新鮮風流主要由副井、進風井和措施井進入,污風集中由1#、2#主回風井排出。

-545 m水平為專用進風水平,在8勘探線附近設(shè)置2#、3#、4#和7#采區(qū)進風天井。

-455 m水平為回風水平,東側(cè)設(shè)置1#、2#、4#、5#、6#、7#、8#和9#采區(qū)回風天井,通過回風巷道把1#、2#主回風井與采區(qū)回風天井相連通。

羅河鐵礦采用多級機站通風系統(tǒng),分為Ⅲ級通風。Ⅰ級機站為進風機站,Ⅱ級機站為采區(qū)進、回風機站,Ⅲ級機站為回風機站。具體風機情況見表1。

2 現(xiàn)狀檢測及分析

2.1 通風系統(tǒng)檢測

羅河鐵礦新鮮風流經(jīng)進風井、措施井、副井及主井進入井下,通過通風系統(tǒng)檢測,各井筒具體進風情況見表2。

表2 開拓系統(tǒng)各井筒風量分配 m3/s

2.2 存在問題及分析

(1)總風量不足,風量分配不合理。羅河鐵礦總通風量為363.71 m3/s,與設(shè)計風量400 m3/s相比,風量相差36.29 m3/s,總風量欠缺。-540 m上部水平新鮮風流通過東部20#聯(lián)巷斜坡道上風,-508 m 水平通過2#、3#采區(qū)進風井進風量為11.82 m3/s,上部水平新鮮風流較少,風量分配嚴重不合理,導致通風系統(tǒng)向各水平供給的風量偏小、工作面無風、粉塵和熱量無法排走等問題,不能滿足生產(chǎn)和安全的要求。

(2)現(xiàn)場通風構(gòu)筑物管理不善,風流循環(huán)。-560 m 水平南環(huán)部分風流直接匯入進風大巷,通過-560 m主進風井機站進入-545 m進風水平,存在風流短路問題。-560 m通-545 m水平斜坡道2道風門未關(guān)閉,使主進風井進入-545 m的70.26 m3/s風量又通過斜坡道下風32.73 m3/s,風流存在循環(huán)。-560 m水平1#、2#、4#、5#、6#、7#、8#采區(qū)回風井風墻已損壞,新風直接回至-455 m回風水平,降低礦井有效風量率。

(3)井下輔扇管理混亂,風機設(shè)置不合理。-545 m 南部輔扇風機將進入-540 m的風抽回到-545 m水平,造成污風循環(huán)。-545 m進風水平2#、3#、4#進風井的風機沒有開,使上水平風量較小,并且井下安置了多臺輔扇,抽出空區(qū)或溜井的污風、循環(huán)風,使工作面環(huán)境惡化。

(4)井下空區(qū)、廢棄溜井漏風嚴重。-540 m回采水平西部進風、東部回風,中部許多出完礦的空區(qū)和已經(jīng)不用的溜井未及時封閉,大量新鮮風流進入采空區(qū),或者沿溜井上下串風,致使-540 m水平風流短路,造成風量流失嚴重,工作面風量較小或無風等現(xiàn)象。

3 通風系統(tǒng)綜合研究

3.1 總風量核定

根據(jù)《羅河鐵礦2017年生產(chǎn)計劃表》安排,羅河鐵礦出礦作業(yè)面17個、掘進作業(yè)面22個、鑿巖作業(yè)面7個??紤]到羅河鐵礦為含硫礦山,采礦作業(yè)點地溫相對較高,采場排塵風速選取0.5 m/s,每個出礦采場需風量為9.27 m3/s,每個鑿巖采場與掘進工作面需風量為9.27 m3/s,結(jié)合井下工作面同時回采數(shù)量(共計23個)、運輸水平、各類硐室及溜破系統(tǒng)計算得出礦井總需風量為395.26 m3/s,確定礦井總需風量為400 m3/s。

3.2 綜合分區(qū)研究

根據(jù)羅河鐵礦通風系統(tǒng)礦井總風量核定,利用綜合分區(qū)技術(shù),將-470 m水平通風歸入-455 m水平通風線路,-515和-526 m水平通風歸入-508 m 水平通風線路,-516 m水平通風歸入-540 m 水平通風線路。將羅河鐵礦劃分為4個采區(qū),各中段及采區(qū)風量分配見表3。

表3 羅河鐵礦各水平進、回風量分配

3.3 通風系統(tǒng)技術(shù)方案

結(jié)合礦山通風工程布置,仍采用南、北進風,東部回風方式,進風井、副井和措施井進風,1#、2#主回風井回風。-545 m水平為專用進風水平,-455 m水平為專用回風水平, 1#、2#主回風井與采區(qū)回風天井在-455 m水平通過4條回風巷道相連通。

3.3.1 風機變頻方案

井下Ⅰ、Ⅲ級機站風機維持不變,通過變頻柜變頻調(diào)節(jié)礦井總風量,具體風機變頻控制調(diào)節(jié)如下:

Ⅰ級機站為進風機站,共設(shè)3個機站,分別位于副井-545 m進風石門(1臺DK45-6-№18型,功率為2×160 kW)、進風井-545 m進風石門(2臺K45-6-№19型,功率為200 kW)、-560 m主進風井進風聯(lián)巷(1臺K45-6-№19型,功率為200 kW),運行頻率由原來的27 Hz增加至35 Hz。

Ⅲ級機站為回風機站,共設(shè)5個機站,分別在-455 m 水平1#、2#、3#、4#主回風井石門巷道設(shè)置4臺K45-6-№20型風機,功率為250 kW,增大運行頻率至40 Hz。-560 m水平2#回風井回風石門設(shè)置一臺K45-6-№17型風機,功率為110 kW,運行頻率由35HZ增加至40 Hz。

3.3.2 采區(qū)通風調(diào)節(jié)方案

-455~-470 m水平采區(qū):-455 m水平新風由2#、4#、7#采區(qū)進風井和主斜坡道進入,污風通過1#、2#、3#和4#回風巷道經(jīng)1#、2#主回風井排出地表。-470 m水平新風由3#采區(qū)進風井上風進入-470 m 水平,污風通過50#聯(lián)巷斜坡道回至-455 m 水平,匯入-455 m水平回風線路。

-508~-526 m水平采區(qū):-508 m水平北部新風通過2#采區(qū)進風井、3#采區(qū)進風井、4#采區(qū)進風井、主斜坡道和措施井進風,污風通過南北進路經(jīng)60#聯(lián)巷排入106井回風。-508 m水平南部新風通過80#聯(lián)巷-455~-508 m通風井進入,污風經(jīng)90#聯(lián)巷排入8#采區(qū)回風井回風。-515和-526 m水平新風通過-508 m水平30#聯(lián)巷進入-515 m水平,部分新風經(jīng)22#出礦進路、60#聯(lián)巷上山進入-526 m 水平,污風由-526 m水平南部回風天井進入-508 m水平,由-508 m水平8#采區(qū)回風井回風。

-516~-540 m水平采區(qū):-516 m水平新風通過115#聯(lián)道上山進風,污風通過612#井回至-540 m 水平,匯入-540 m水平回風線路。-540 m 回采水平北部新風通過-545 m進風水平由20#聯(lián)巷上山、40#聯(lián)巷上山和4#采區(qū)進風井進入-540 m回采水平,污風由1#采區(qū)回風井、20#聯(lián)巷斜坡道和新施工回風井回風。南部新風由-545 m進風水平和-560 m運輸水平回風井經(jīng)125#聯(lián)巷上山、115#聯(lián)巷上山進入回采水平,污風通過1#采區(qū)回風井、20#聯(lián)巷斜坡道和新施工回風井回風。

-560 m及以下采區(qū):-560 m運輸水平新風由副井和措施井進入;一部分新風經(jīng)1#~6#穿脈匯至運輸水平回風井,經(jīng)-545 m水平斜巷、采區(qū)9#回風天井、-455 m回風水平,由1#、2#主回風井排出地表,另一部分新風通過運輸大巷經(jīng)2#主回風井-560 m 回風機站排出地表。新風由清理電梯井進入,分別進入破碎水平、皮帶道水平和粉礦清理水平,污風由破碎系統(tǒng)回風井上至-560 m水平,經(jīng)除塵凈化后進入-560 m運輸水平,經(jīng)2#主回風井-560 m 回風機站排出地表。機站設(shè)置在-560 m水平破碎系統(tǒng)回風井聯(lián)絡(luò)巷內(nèi)。

3.4 動態(tài)模擬解算

利用Ventsim軟件建立羅河鐵礦三維動態(tài)通風網(wǎng)絡(luò)解算模型,借助軟件進行三維通風風流流動規(guī)律模擬解算,通過節(jié)點風量平衡、網(wǎng)孔風壓平衡原理對數(shù)值模擬解算結(jié)果與需風量理論計算相互驗證[4]。方案具體解算結(jié)果見表4。

表4 各方案進、回風工程網(wǎng)絡(luò)解算風量分配 m3/s

根據(jù)方案一和方案二網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果分析,通風系統(tǒng)能耗1 a按365 d,電費平均按0.70元/h,效率按70%計算。

方案一通風系統(tǒng)固定機站風機總裝機容量為2 030 kW,實耗功率為980.8 kW,系統(tǒng)總實耗功率2 a通風成本為842.0萬元。

方案二通風系統(tǒng)固定機站風機總裝機容量為1 190 kW,實耗功率為1 082 kW。系統(tǒng)總實耗功率2 a通風成本為928.9萬元。

方案一較方案二系統(tǒng)固定風機總實耗功率2 a節(jié)約通風成本86.9萬元。

綜上所述,通過對方案一、方案二通風系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)解算結(jié)果、風機總實耗功率及投資費用對比分析,方案二中Ⅰ、Ⅲ級機站風機全部更換,工程費用及風機購置費用較高,且通風系統(tǒng)總風量及風機總實耗功率與方案一中相當,最終選用方案一。通風系統(tǒng)優(yōu)化方案示意見圖1。

圖1 通風系統(tǒng)優(yōu)化方案示意(單位:m3/s)

4 現(xiàn)場實施效果

方案施工完成后,2018年8月對羅河鐵礦井下通風系統(tǒng)效果進行檢測,結(jié)果見表5。

根據(jù)表5數(shù)據(jù)分析可得礦井總進風量為458.35 m3/s,總回風量為459.10 m3/s,礦井通風有效風量為298.23 m3/s,有效風量率提高至64.96%。總進風量與總回風量基本一致,無外部漏風影響[5]。

優(yōu)化礦井總風量459.10 m3/s與通風系統(tǒng)設(shè)計礦井總風量400 m3/s相比,能夠滿足礦井總風量需求,各分區(qū)風量分配合理,通風效果得到明顯提升。

5 結(jié) 論

(1)通過變頻節(jié)能技術(shù)方案的實施,在保證礦井總風量400 m3/s的基礎(chǔ)上,選用最優(yōu)方案使礦井總風量由363.71 m3/s提升至459.10 m3/s,礦井總風量提升了26.23%,保證了多中段回采時礦井總風量的需求。

表5 優(yōu)化后通風系統(tǒng)各井筒風量分配 m3/s

(2)通過更換風機方式調(diào)節(jié)風機風量及實耗功率的方法,采用集中變頻技術(shù)控制能夠有效減少風機設(shè)備及工程費用,并在400m3/s的基礎(chǔ)上較更換風機方案礦井總實耗功率2a通風成本節(jié)約86.9萬元,風機性能得到較大提升。

(3)礦井生產(chǎn)、運輸中段及溜破系統(tǒng)需風區(qū)共有9處,生產(chǎn)中段存在采空區(qū)等漏風點,通風系統(tǒng)管理困難,采用風壓平衡技術(shù),各需風中段設(shè)置輔扇進行引風,減少空區(qū)漏風點風量,使礦井新鮮風流送至需風點,提高了礦井有效風量率。

(4)羅河鐵礦隨著開采中段和深度增加,礦井需風區(qū)隨著開采的變化而變化,采用多中段綜合分區(qū)技術(shù)將通風系統(tǒng)進行集中控制,將羅河鐵礦分成4塊綜合區(qū)域,需風區(qū)進、回風線路統(tǒng)一管理,既能減少礦井通風阻力以達到降低通風成本的效果,也降低了通風系統(tǒng)管理難度,保證了通風系統(tǒng)高效性和可靠性。

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