歐焱鑫
摘? 要:緬甸達吉達項目設(shè)一套空氣壓縮系統(tǒng),設(shè)2臺12.71m3/min(吸入狀態(tài)下)BOGE螺桿式空氣壓縮機,壓力0.85MPa。配置2臺BOGE BC帶預(yù)分離裝煉化裝置,設(shè)2套干燥能力為10m3/min的空氣干燥凈化裝置(含干燥裝置、粗粉塵過濾器、粉塵精濾器各1套),1臺15m3的儀用壓縮空氣儲氣罐,1臺15m3檢修用壓縮空氣儲氣罐。空氣壓縮系統(tǒng)調(diào)試投運時造成壓縮機加、卸載過于頻繁及煉化催化裝置加熱溫度波動大頻繁跳車故障,根據(jù)現(xiàn)場系統(tǒng)設(shè)計情況進行分析,系統(tǒng)用戶少,管網(wǎng)小,以保證調(diào)試用戶需求為出發(fā)點,即時解決問題為目的,進行一系統(tǒng)的論證,采取有效可行性措施,保障了用氣用戶的穩(wěn)定,滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的需要,為項目圓滿完成移交打下了堅實的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:螺桿式空氣壓縮機? BOGE? 煉化裝置? 最小壓力切斷閥? (MPSV)
中圖分類號:TH45 ? ?文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)11(c)-0102-02
空氣壓縮系統(tǒng)是提供全廠用壓縮空氣,主要用戶為燃氣輪機、汽輪機、余熱鍋爐、化水車間及天然氣處理站儀表控制用,它直接關(guān)系到全廠的安全穩(wěn)定運行??諝鈮嚎s機的頻繁加、卸載及煉化催化裝置頻繁跳車給設(shè)備造成了過度損害,也給正常生產(chǎn)帶來了不安全隱患。通過現(xiàn)場對設(shè)備及系統(tǒng)分析、排查,拆除儲罐入口逆止閥芯及調(diào)整裝煉化裝置最小壓力切斷閥 (MPSV),此問題得以徹底解決。
1? 系統(tǒng)介紹
1.1 空氣壓縮機工作原理
壓縮機轉(zhuǎn)子的工作原理基于擠壓原理。陰陽轉(zhuǎn)子側(cè)面輪廓呈螺旋形,在電機和帶機構(gòu)驅(qū)動下互相嚙合轉(zhuǎn)動但并不相互接觸。這樣,進入機頭內(nèi)的空氣在氣流的方向因為螺旋空間不斷縮小,使壓力逐漸升高,進而達到所要求的壓力。在此壓縮過程中,機油不斷地噴入壓縮室內(nèi),起到了冷卻和潤滑的作用。
1.2 壓縮空氣流程
空壓機內(nèi)空氣流程如圖1所示。
1.3 BOGE BC煉化裝置
煉化裝置原理:空氣從空壓機排出后通過煉化裝置,經(jīng)催化氧化后將空氣中所含的少量烴類物質(zhì)分解為水和二氧化碳。煉化裝置隨空氣壓縮機一起啟動,煉化裝置溫度控制功能設(shè)定溫控器小于190℃時自動加熱,大于230℃時自動停止加熱。煉化裝置前汽水分離器、精密過濾器排水閥為自動排水。
1.4 空氣壓縮機運行方式
空氣壓縮機控制面版設(shè)定加載壓力為0.75MPa,卸載壓力0.85MPa及加卸載功能,連續(xù)、間歇、加卸載運行模式選擇,該系統(tǒng)選擇為加、卸載運行模式。
2? 空壓機頻繁加載、卸載的問題及處理
2.1 主要現(xiàn)象
單臺空壓機運行,加載壓力設(shè)定值0.75MPa,卸載壓力設(shè)定值0.85MPa,試運期間空壓機存在頻繁加載、卸載的現(xiàn)象,加載和卸載時間間隔不到10s。卸載壓力設(shè)定值不變,重新設(shè)置加載壓力為0.6MPa,加載、卸載時間間隔變?yōu)?3s,依然過于頻繁。在加載卸載期間,儀用壓縮空氣儲氣罐壓力保持0.8MPa不變。
2.2 原因的分析及處理措施
造成上述現(xiàn)象的主要原因:空壓機與干燥機之間管路系統(tǒng)容積太小,且空壓機出口未設(shè)置緩沖罐。干燥機正常運行時,一個塔吸附,一個塔再生。再生需要消耗約6%~8%產(chǎn)氣量(0.9~1.2m3/h)。當(dāng)空壓機卸載后,由于干燥機出口安裝有逆止閥,再生消耗的壓縮空氣為空壓機和干燥機之間管路里的壓縮空氣。但是管路容積約0.09m3,空壓機出口壓力降低至0.6MPa用時約23s??諌簷C再次加載,由于系統(tǒng)空壓機和干燥機之間的管路容積太小,約不到10s系統(tǒng)壓力升高至卸載壓力設(shè)定值。
3? 煉化裝置頻繁跳車分析及處理
3.1 投運中遇到的問題
每臺空壓機出口配置一臺BOGE BC煉化裝置,投運壓縮空氣系統(tǒng)前先投入空氣壓縮機煉化裝置,待煉化裝置加熱器溫度由47℃上升230℃穩(wěn)定后,啟動B空氣壓縮機啟動后運行正常,加截后跳閘空氣壓縮機,煉化裝置出口最小壓力電磁閥未打開,空氣壓縮機顯示故障報警為管網(wǎng)壓力高顯示為0.95MPa,煉化裝置溫度顯示247℃,啟動A空氣壓縮系統(tǒng),煉化裝置溫度報警(溫度顯示280℃),跳A空氣壓縮機。煉化裝置出口最小壓力電磁閥未打開,空氣壓縮機顯示故障報警為管網(wǎng)壓力高顯示為0.95MPa,煉化裝置加熱溫度顯示由230℃上升至278℃(說明書中規(guī)定溫度值在190℃~210℃之間,空氣壓縮機廠家跟據(jù)現(xiàn)場實際情況進行重新設(shè)定煉化裝置溫度值在230℃~250℃之間)空氣壓縮煉化裝置溫差大,而且跳變?,F(xiàn)場通過開排污閥,使煉化裝置通氣,將加熱器溫度降低,接近設(shè)定溫度后(設(shè)定230℃,實際加熱溫度233℃)啟動空氣壓縮機運行正常。
3.2 原因的分析及處理措施
煉化裝置超溫報警后出口最小壓力電磁閥無法打開,空壓機出口系統(tǒng)容積較小,啟動空壓機加載后短時間壓力迅速升至0.95MPa,排汽壓力高跳空壓機??諝鈮嚎s機煉化裝置溫差大跳變超出設(shè)定溫度(加熱溫度與設(shè)定溫度),煉化裝置加熱溫度達到保護動作值,關(guān)閉最小壓力電磁閥,管網(wǎng)壓力達至0.95MPa跳空氣壓縮機。煉化裝置加熱溫度設(shè)定在230℃溫度,因該系統(tǒng)應(yīng)用在緬甸屬熱帶氣候在當(dāng)雨季時空氣濕度大,空氣壓縮機投入運行有可能煉化裝置內(nèi)部已經(jīng)存有凝結(jié)水,空氣壓縮系統(tǒng)剛投入運行時內(nèi)部水被加熱易造煉化裝置溫度上升過快超出煉化裝置設(shè)定溫度而跳車。
4? 結(jié)語
通過對檢修儲氣罐逆止閥門閥芯拆除,使空氣壓縮機加、卸載運行時間延長,總加卸載時間較原來總時間延長5min??諝鈮嚎s機頻繁加卸載得已解決,且緩解了皮帶磨損、壓縮機機頭磨損,可延長設(shè)備使用壽命。
參考文獻
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