薛華 胡彥彬 劉威
摘 要:針對航空發(fā)動機整流罩真空釬焊焊接過程中存在的問題進(jìn)行了研究,提出了改進(jìn)方案,并對產(chǎn)品進(jìn)行了試制及檢測,檢測結(jié)果表明,新的工藝方案在滿足產(chǎn)品精度并降低人員技術(shù)能力要求的前提下,大大提高了產(chǎn)品加工的效率,具有非常重要的意義。
關(guān)鍵詞:整流罩;真空釬焊;焊接;釬焊間隙
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.01.022
焊接技術(shù)已成為航空制造工程中的主導(dǎo)工藝之一,航空發(fā)動機中的壓氣機、機匣、燃燒室等部件均為焊接結(jié)構(gòu),以小型零件焊接組合而成,具有特定功能的大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)是提高航空結(jié)構(gòu)性能及制造工藝性的重要發(fā)展方向,本文研究的燃燒室整流罩就是此類結(jié)構(gòu)中的典型器件[1]。
燃燒室整流罩是非常復(fù)雜的鈑金成型、焊接組合件,其零件配合關(guān)系多,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,剛性差,精度要求高,特別是包括了氬弧焊、電阻點焊、真空釬焊等三類焊接工藝方法[2-3]。燃燒室整流罩加工過程中有20條鈑金件與鑄件間的氬弧焊縫,40多條鈑金件之間的氬弧焊縫,近2000個電阻點焊縫,6條環(huán)狀釬焊縫和310處段狀釬焊縫,對加工工藝方案及技術(shù)人員能力要求高,因此實際加工過程中良品率較低。本文針對燃燒室整流罩加工過程中的真空釬焊焊接工藝方案進(jìn)行了分析,并對其進(jìn)行了改進(jìn),采用改進(jìn)后的工藝方案進(jìn)行了加工試生產(chǎn),產(chǎn)品經(jīng)檢驗均符合客戶要求,效率獲得了極大提高,具有一定的使用價值。
1 真空釬焊工藝
現(xiàn)有燃燒室整流罩組件釬焊的工藝程序為:配套→定位焊焊前清洗→預(yù)置箔帶釬料→定位焊組合→釬焊焊前清洗→預(yù)置膏狀釬料→晾干→裝爐→真空釬焊→目視檢查→X射線檢查。
在零件的不同位置分別使用了箔狀釬料B50TF217(72.0Ni -7.0Si-12.5B)和用粘結(jié)劑和粉狀釬料B50TF81(79.0Ni -19.0Cr-10.0Si)按一定比例調(diào)成的膏狀釬料以及粘帶釬料。由于零件型面為曲面,在釬焊過程中容易發(fā)生變形,所以需要有釬焊夾具來控制零件的變形。由于釬焊溫度高達(dá)一千多度 ,夾具材料選用石墨。
通過前期工藝處理,在真空釬焊處理時,零件入爐前應(yīng)仔細(xì)檢查釬焊接頭的清潔情況,對污染的零件進(jìn)行清洗,并去除多余釬料,這是保證釬焊質(zhì)量的必要條件。零件入爐后,現(xiàn)有工藝是將爐內(nèi)壓力抽至低于3.0×10-2Pa,開始加熱并保持此真空度。500℃以上加熱及釬焊過程中的爐內(nèi)壓強應(yīng)保證低于6.6×10-2Pa。
出爐后經(jīng)目視檢查、X射線檢查并對首件進(jìn)行金相檢測,經(jīng)確認(rèn)均合格后才能入庫。
2 問題及改進(jìn)
在零件試制過程中,真空釬焊也存在如下問題:
(1)在零件上進(jìn)行電阻焊定位時,定位焊點容易出現(xiàn)裂紋。其原因是電阻焊定位參數(shù)是通過打試片確定的,但試片不能完全代表零件的真實狀態(tài),因此參數(shù)并不是十分合理。
改進(jìn)方法:在報廢件上用不同焊接參數(shù)做試驗,得到優(yōu)化的焊接參數(shù),裂紋情況得到了很大程度的控制。目前實際生產(chǎn)中仍有小部分焊點有裂紋,在最后增加補焊工序,徹底消除裂紋。
(2)電阻焊定位時,零件變形較嚴(yán)重。變形的主要原因是零件結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,不同部位的定位點焊接條件差異較大,相同的電極不能滿足實際需要。
改進(jìn)方法:針對不同部位制造了不同的電極和相應(yīng)的定位焊工裝,從而滿足焊接需要,解決了零件的變形問題。
(3)焊接過程中容易產(chǎn)生釬焊空穴。從X射線底片來看,絕大部分釬焊空穴位于離定位焊點較遠(yuǎn)的區(qū)域,所以可以推斷大部分空穴是由于釬焊間隙大造成的。
改進(jìn)方法:焊接時首先標(biāo)記空穴處,然后在空穴處進(jìn)行電阻點焊以減小零件配合間隙,然后以高于初始釬焊溫度的溫度進(jìn)行補焊,可以有效的消除釬焊空穴。當(dāng)然,從根本上來說最好的解決辦法是提高鈑金件的質(zhì)量,減小由于鈑金件型面配合不好導(dǎo)致的釬焊間隙過大。
(4)由于鈑金件成形尺寸較難精確保證,造成釬焊間隙較大,同時該零件焊縫較多,因此釬焊很難一次合格。為了解決這個問題,首先是要保證間隙,在設(shè)計圖允許的位置補加定位焊點,對個別釬焊間隙不滿足要求而設(shè)計圖又不允許增加焊點的位置(圖紙中對定位焊點有間距要求),通過在電阻焊機上加壓不通電的方式碾壓零件,有效改善了釬焊間隙,達(dá)到釬焊一次合格的目的;其次針對零件的不同位置,采用不同狀態(tài)、不同規(guī)格釬料結(jié)合使用,在零件定位焊后無法預(yù)置釬料的位置提前預(yù)置釬料,零件間接觸面先放置箔狀釬料,電阻焊定位完后在焊縫處補加膏狀釬料,在不適合添加膏狀釬料的地方使用粘帶狀釬料。通過上述措施??捎行岣哜F焊一次合格率。
3 試驗結(jié)果
針對釬焊和電阻焊的技術(shù)難題,通過多次試驗,采取了以上的工藝改進(jìn)措施之后,對試件采用釬焊焊縫金相檢測熔焊焊縫金相檢測結(jié)果中,檢測指標(biāo)釬焊間隙為0.03-0.2mm,合金化深度為0.01-0.04mm,檢測結(jié)果均符號客戶要求,同時采用X射線進(jìn)行了檢測,結(jié)果也符合要求,試驗取得了成功。
4 結(jié)論
本文針對航空發(fā)動機整流罩真空釬焊焊接工藝研究中存在的問題提出了改進(jìn)的技術(shù)方案,經(jīng)過工藝試驗和實際運用,結(jié)果證明采用調(diào)整焊縫位置、工裝、調(diào)整焊接順序及優(yōu)化焊接參數(shù);嚴(yán)格控制零件之間的錯邊量等措施可以有效提高加工質(zhì)量,獲得滿意的產(chǎn)品合格率。
參考文獻(xiàn):
[1]榮吉利,諶相宇,趙瑞等.火箭整流罩內(nèi)降噪裝置低頻聲學(xué)性能仿真[J].北京理工大學(xué)學(xué)報,2016,36(10):991-995.
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