趙志宏 龐宏磊
摘 要:以半導(dǎo)體單元為制冷制熱元件,采用氣-液半導(dǎo)體系統(tǒng)作為純電動(dòng)汽車的制冷制熱系統(tǒng),通過(guò)兩個(gè)正六面體換熱器實(shí)現(xiàn)雙溫區(qū)控制,利用改變通入半導(dǎo)體單元的電流方向?qū)崿F(xiàn)制冷制熱互換,控制簡(jiǎn)單方便,采用強(qiáng)制水冷系統(tǒng)為半導(dǎo)體單元工作時(shí)散熱,增加制冷功率和效果,采用模糊-PID控制實(shí)現(xiàn)空調(diào)的自動(dòng)控制,達(dá)到對(duì)其制冷制熱的精確控制。解決了現(xiàn)有純電動(dòng)汽車無(wú)內(nèi)燃機(jī),無(wú)法為壓縮機(jī)式空調(diào)提供直接機(jī)械動(dòng)力源,無(wú)法通過(guò)內(nèi)燃機(jī)冷卻水系統(tǒng)為壓縮機(jī)式空調(diào)提供制暖熱源的問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:半導(dǎo)體;純電動(dòng)汽車;正六面體;制冷;制熱
0 緒論
目前,純電動(dòng)汽車作為一種新能源汽車,普遍受到用戶的青睞[1]。現(xiàn)有純電動(dòng)汽車內(nèi)部沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)、加熱裝置,在需要制熱時(shí),必需通過(guò)電阻加熱來(lái)滿足車內(nèi)需求,導(dǎo)致電能耗費(fèi),影響續(xù)航里程,制熱效果也不令人滿意。國(guó)外電動(dòng)汽車空調(diào)方面,采用電驅(qū)動(dòng)熱泵式空調(diào)系統(tǒng),如日本本田純電動(dòng)汽車,系統(tǒng)內(nèi)通過(guò)設(shè)置反換流控制壓縮泵來(lái)實(shí)現(xiàn)制冷制熱[2]。有部分汽車廠家在傳統(tǒng)燃油車空調(diào)基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),將燃油發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)的壓縮機(jī)用直流電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),但制冷效果不理想。也有采用半導(dǎo)體制熱制冷的熱電空調(diào)技術(shù),但效率較低,不容易被電動(dòng)車接受[3,4]。
1 幾種純電動(dòng)汽車空調(diào)系統(tǒng)比較
目前純電動(dòng)汽車空調(diào)一般采用以下三種,即壓縮機(jī)式制冷空調(diào)、熱泵式空調(diào)、熱電式空調(diào)。傳統(tǒng)壓縮機(jī)式制冷空調(diào)的制冷系統(tǒng)主要由壓縮機(jī)、冷凝器、節(jié)流閥和蒸發(fā)器構(gòu)成[5]。這種傳統(tǒng)壓縮機(jī)制冷式汽車空調(diào),用在內(nèi)燃機(jī)車上,空壓機(jī)通過(guò)內(nèi)燃機(jī)帶動(dòng),把內(nèi)燃機(jī)機(jī)械能轉(zhuǎn)化為空壓機(jī)機(jī)械能,能耗傳遞效率為0.95左右,制冷系數(shù)在1.5-2之間。但若應(yīng)用在純電動(dòng)汽車上,電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,能耗轉(zhuǎn)化效率為0.44,制熱需另加設(shè)備。熱泵式空調(diào),根據(jù)熱量傳遞只能從高溫物體→低溫物體的熱量傳遞原理,采用逆循環(huán)壓迫方式進(jìn)行熱量傳遞,工作原理圖如圖2所示[6]。其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,難以維修,制冷系數(shù)在1.5-2之間。熱電式空調(diào),通過(guò)改變電流方向來(lái)獲得制熱制冷效果,且熱電制冷片熱慣性小,制冷時(shí)間短,主要由半導(dǎo)體元件,換熱器,冷卻系統(tǒng),鼓風(fēng)機(jī),溫控元件。電動(dòng)轉(zhuǎn)化為制冷制熱量[7,8,9]。冷效率只有壓縮機(jī)制冷效率的50%左右,只能在小體積和微型化上比傳統(tǒng)壓縮機(jī)制冷有較好表現(xiàn)。其在溫度小于0℃的環(huán)境下?lián)Q熱器結(jié)霜,系統(tǒng)無(wú)法在寒冷地區(qū)使用,如我國(guó)高緯度地區(qū)[10,11]。
2 正六面體半導(dǎo)體空調(diào)
正六面體半導(dǎo)體空調(diào)系統(tǒng)主要由換熱器、半導(dǎo)體單元、接線柱、鼓風(fēng)機(jī)、半導(dǎo)體水箱、散熱器、散熱風(fēng)扇和冷卻水泵構(gòu)成。其工作原理如圖1所示。
圖1(a)中,把一P型半導(dǎo)體元件和一N 型半導(dǎo)體元件連成熱電偶,接通電源,半導(dǎo)體單元的上端產(chǎn)生冷源,并將冷源傳遞至換熱器,將鼓風(fēng)機(jī)鼓入換熱器的空氣制冷,通入汽車內(nèi)部,下端產(chǎn)生的熱源被半導(dǎo)體水箱中的冷卻水吸收,通過(guò)冷卻水泵將水注入散熱器中,由散熱風(fēng)扇將熱量排到車廂外。制熱時(shí),電流方向是P-N,溫度上升,并且放熱,形成熱端,如圖1(b),當(dāng)電流方向相反時(shí),可以實(shí)現(xiàn)冷熱端互換。換熱器若采用正六面體結(jié)構(gòu),體積更小,制冷量更大,制冷效果更好,效果圖如圖2所示。熱電元件工作時(shí)僅需12V直流電源、改變電流方向即可產(chǎn)生制冷、制熱逆效果,改變電流大小即可改變制冷制熱量,體積小、重量輕、有利于減小電動(dòng)汽車的整備質(zhì)量,可靠性高、壽命長(zhǎng)、維護(hù)方便,因沒(méi)有傳動(dòng)部件,所以無(wú)振動(dòng)、無(wú)噪聲且耐沖。直流電控制制冷片制冷量大小,控制方式更精確,半導(dǎo)體空調(diào)正六面體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)更為優(yōu)化,節(jié)省空間和質(zhì)量。
3 制冷制熱試驗(yàn)
本文從制冷制熱兩方面進(jìn)行試驗(yàn),對(duì)提出的正六面體半導(dǎo)體空調(diào)系統(tǒng)制冷制熱進(jìn)行分析。
制冷試驗(yàn),車速為0,處在靜止?fàn)顟B(tài),測(cè)試時(shí)間為30分鐘,環(huán)境溫度為39℃,相對(duì)濕度為63%,日照強(qiáng)度為1200瓦/m2,車外交換器表面風(fēng)速為4.0m/s,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速保持在3000-5000轉(zhuǎn)/秒,車內(nèi)風(fēng)機(jī)風(fēng)量為400m3/h,進(jìn)行測(cè)試。制冷30分鐘后,出風(fēng)口溫度≤12℃,回風(fēng)口溫度≤28℃,車內(nèi)平均溫度≤26℃。在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速為3000-5000r/min變化時(shí),壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速大小對(duì)出風(fēng)口溫度具有一定影響,如圖3所示。車內(nèi)風(fēng)機(jī)風(fēng)量在360-450m3/h變化,出風(fēng)口的溫度變化曲線如圖4所示。
通過(guò)對(duì)圖3 和4 分析可以看出,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?000r/m開(kāi)始運(yùn)行時(shí),出風(fēng)溫度為11.5℃,當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速升到5000r/m時(shí),出風(fēng)口溫度下降到8.7℃左右。同時(shí),車內(nèi)送風(fēng)量從剛開(kāi)始的370m3/h上升到450m3/h,出風(fēng)溫度從7.5℃上升到10.25℃左右。總體來(lái)看,正六邊形半導(dǎo)體空調(diào)系統(tǒng)制冷效果可以接受。
制熱試驗(yàn),所需時(shí)間較長(zhǎng),測(cè)試50分鐘后,車內(nèi)的平均溫度變化情況。外界環(huán)境溫度為-5℃,在持續(xù)制熱40分鐘過(guò)后,車內(nèi)平均氣溫可以達(dá)到15℃,前席足部溫度≥18℃,后席足部溫度≥10℃。排氣溫度和回風(fēng)溫度變化曲線如圖5、6所示。圖5、6所示排氣溫度和回風(fēng)溫度變化曲線中,可以看出,空調(diào)系統(tǒng)制熱40分鐘后,排氣溫度從7℃上升到接近63℃,回風(fēng)溫度從零下2.5℃上升到接近25℃。比較燃油汽車制熱,顯然不足。但比較其他幾種純電動(dòng)汽車而言,制熱效果仍具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
4 總結(jié)
本文提出一種采用正六面體半導(dǎo)體電流方向來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)制熱與制冷,總結(jié)出適用于純電動(dòng)汽車的制冷制熱方法,在實(shí)驗(yàn)環(huán)境下獲得制冷制熱的節(jié)能高效,相比現(xiàn)在大多數(shù)純電動(dòng)汽車上使用的傳統(tǒng)空調(diào)制冷和電加熱設(shè)備制熱裝置,可以節(jié)約30%左右的空調(diào)制造成本和維修成本。
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