喬 嬌
(山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司焦家金礦,山東 萊州 261441)
焦家金礦選礦車間破碎作業(yè)采用三段一閉路+洗礦工藝流程,小時處理能力為600噸左右。破碎作業(yè)所有設(shè)備都已納入自動控制系統(tǒng),該系統(tǒng)采用“3+2”工業(yè)測控網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),“3+2”指的是三層設(shè)備和兩層網(wǎng)絡(luò)。
三層設(shè)備包括:管理層設(shè)備、控制層設(shè)備、執(zhí)行層設(shè)備。
管理層設(shè)備:采用CS結(jié)構(gòu)搭建的計算機監(jiān)控設(shè)備層,即控制中心[1]。控制層設(shè)備:采用PLC技術(shù)搭建的數(shù)據(jù)采集、運算、控制的控制層。破碎作業(yè)控制單元CPU為RX3i310一臺,無備用設(shè)備。其洗篩遠程I/O站NIU配置為一臺IC695NKT001。執(zhí)行層設(shè)備:儀表、執(zhí)行機構(gòu)、電氣和復(fù)雜設(shè)備的自動化系統(tǒng)[2]。
兩層網(wǎng)絡(luò)包括:控制網(wǎng)與監(jiān)控網(wǎng)??刂凭W(wǎng):執(zhí)行層與控制層之間通信網(wǎng)絡(luò),包括ROFIBUS-DP;PROFIBUSPA;MODBUS RTU等協(xié)議。監(jiān)控網(wǎng):控制層與管理層設(shè)備之間的通信網(wǎng)絡(luò),采用TCP/IP的工業(yè)以太網(wǎng)進行通信。
勒索病毒等問題的爆發(fā),這類病毒容易通過局域網(wǎng)進行傳播,擴散到選礦車間工業(yè)網(wǎng)。工業(yè)網(wǎng)一旦遇到服務(wù)器死機等故障,將造成操作員站控制失靈而導(dǎo)致的皮帶壓礦、球磨機不能正常供料、停料等事故的發(fā)生。
破碎自動控制系統(tǒng)的核心就是CPU柜,破碎段自動控制系統(tǒng)現(xiàn)在只有一個CPU柜,只安裝有一臺RX3i310,既無熱備也無冷備,一旦此CPU柜的模塊、電源或者其他組件出現(xiàn)故障,將導(dǎo)致破碎段整個自動控制系統(tǒng)失靈。
執(zhí)行層設(shè)備(儀表與設(shè)備)存在的問題:①粉礦倉布料小車激光測距定位系統(tǒng)腐蝕嚴重、定位失靈。②選礦車間破碎篩分流程缺少有效的篩網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)測手段,一旦篩網(wǎng)出現(xiàn)破損,大塊礦石直接進入磨礦流程,影響磨礦效率。
Profibus DP:因DC24V供電不穩(wěn)、信號干擾等問題,ABB軟啟DP通訊經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備失聯(lián)等故障。因料倉進料時,粉塵大、濕度大,造成料位計的數(shù)據(jù)誤判斷。線路敷設(shè)對PA通訊存在一定的電磁干擾,造成料位計的通訊異常。
監(jiān)控網(wǎng)(PLC與服務(wù)器之間的通訊):
破碎PLC與服務(wù)器之間采用以太網(wǎng)通訊,網(wǎng)線為普通超五類雙絞線,無屏蔽層,抗干擾性能差,通信速度慢。并且已敷設(shè)10年,部分網(wǎng)線出現(xiàn)彎折、破損,影響了信號傳輸?shù)姆€(wěn)定性,今年來通訊問題頻發(fā)。
管理層設(shè)備——進行選礦車間工業(yè)網(wǎng)優(yōu)化改造。與選礦車間各工段溝通,利用分段停車時間,對選礦車間的服務(wù)器、交換機、光纖以及供電線路進行改造。將四臺服務(wù)器有步驟、按順序地撤離,并安裝在工業(yè)網(wǎng)新柜內(nèi)。對交換機進行提速擴容,將其升級為光纜交換機。對接入選礦工業(yè)網(wǎng)的所有網(wǎng)線進行制作更換,并進行有效防護。為避免各種網(wǎng)絡(luò)病毒的侵襲,專門制定了信息安全防范方案,并聯(lián)合北京礦業(yè)研究總院人員對選礦車間服務(wù)器、工程師站以及操作員站進行深度病毒查殺,以此徹底杜絕網(wǎng)絡(luò)病毒的侵害。
控制層設(shè)備——增加CPU控制柜,進行CPU柜冗余(雙機熱備)設(shè)計,新增一套CPU柜,完成此CPU柜的設(shè)計、組態(tài)、安裝(包括控制柜1臺,I/O機架電源2個,I/O架16槽1個,CPE330兩臺,以太網(wǎng)模塊,32DI,32DO,8AI,前連接器,Profibus-DP主通訊模塊,空槽模塊,24VDC電源,交換機EDS-405A,modbus主站以及其他柜內(nèi)附件等),完成此CPU柜的電氣接線、程序遷移,系統(tǒng)調(diào)試。
執(zhí)行層設(shè)備,在粉礦倉的布料小車上,安裝基于無載波技術(shù)的UWB系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用非接觸式測量,系統(tǒng)不受粉塵影響,測量精度高、刷新速度快。建立篩分環(huán)節(jié)篩網(wǎng)異常偵測及塊度聯(lián)動報警系統(tǒng)。
控制網(wǎng)——進行改造,DP通訊分類敷設(shè),PA通訊。對破碎段配電室的DP通訊進行重新梳理,按類別區(qū)分為三類:變頻器類、軟啟動器類、馬達保護器類。每一類驅(qū)動設(shè)備用一路DP通訊線纜進行連接,并將其連接到各自的DP主站。
在DP通訊線纜的進線出線側(cè)都做好標簽記錄,以便日后維修。對PA保護線路進行優(yōu)化升級。將原有PA線路的鍍鋅鋼管保護全部更換,換成貼地敷設(shè)的,不易腐蝕的高壓膠管。為了減少電磁干擾,對PA線路和DP線路進行全面改造,重新規(guī)劃敷設(shè)路線,規(guī)定安全距離,進行隔離,單獨敷設(shè)。
監(jiān)控網(wǎng)——升級光纜及交換機:
(1)對監(jiān)控網(wǎng)進行全面升級,將破碎PLC主站至服務(wù)器的交換機、洗篩遠程I/O分站至破碎PLC主站的交換機升級為光纜交換機,將通訊線纜升級為光纜。
(2)破碎段AB PLC、GE PLC、RED LION、上位機之間使用的通訊線為超五類4對非屏蔽雙絞線電纜,全部更換為超六類無氧銅雙屏蔽電纜線。確保通訊網(wǎng)線有很好的抗干擾性,保持信號傳輸正常,降低線纜間的相互干擾,屏蔽外界的電磁信號。
(3)破碎段AB PLC、GE PLC、上位機等12臺設(shè)備連接在同一網(wǎng)段,用1臺TL-SL1218P千兆上聯(lián)以太網(wǎng)PoE交換機,16個10/100 Base-T RJ45端口,將12臺設(shè)備整合以便統(tǒng)一管理,避免破碎段因通訊中斷、信號傳輸不穩(wěn)影響正常生產(chǎn)。
項目對基礎(chǔ)自動化技術(shù)進行完善,實現(xiàn)了自動化控制系統(tǒng)向智能化控制的升級,經(jīng)運行驗證,控制效果良好。
工業(yè)網(wǎng)自改造以來,在車間各工段作業(yè)流程都運用良好,服務(wù)器運行更加穩(wěn)定,自動控制更加靈敏,此前因服務(wù)器故障而導(dǎo)致自動控制失靈的問題得到徹底解決。
項目改造完成后,有效減少了因plc自動控制柜硬件、軟件故障導(dǎo)致的破碎停車事故,每年增加破碎開車時間約10個小時,有效提升磨機處理量。
采用基于UWB的無載波技術(shù)的定位系統(tǒng),可實現(xiàn)布料小車的精準定位。技術(shù)人員在此基礎(chǔ)上進行了軟件設(shè)計,優(yōu)化了布料小車的控制程序,實現(xiàn)了優(yōu)先布料、自動布料、均勻布料、故障報警等功能,球磨機的處理能力因此得以進一步提高。
通過對各類電機驅(qū)動設(shè)備分類敷設(shè)DP通訊線路,對軟啟進行獨立DC24V供電,提高了DP通訊線路的穩(wěn)定性和可靠性,避免了因通訊故障而導(dǎo)致的設(shè)備故障停車事故,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率。
通過對選礦廠自動控制系統(tǒng)通訊的完善改造,基本避免了因通訊不穩(wěn)造成了料倉溢礦、掩埋給料機等事故的產(chǎn)生,保障了設(shè)備開車時間,確保了破碎處理量。
將監(jiān)控網(wǎng)的無屏蔽的超5類網(wǎng)線升級為光纜,監(jiān)控網(wǎng)的交換機也更新為光纜交換機,工業(yè)網(wǎng)通信速率更快、穩(wěn)定性更高,為選礦自動化的高效運行奠定了基礎(chǔ)。