穆寶瑞
(霍州煤電集團(tuán)李雅莊煤礦調(diào)度室,山西 霍州 031400)
霍州煤電集團(tuán)李雅莊煤礦主井提升系統(tǒng)為塔式多繩摩擦提升機(jī),滾筒直徑3.25m,井簡直徑5m,提升高度712.7m,箕斗載重12t。提升機(jī)最大提升速度7.99m/s,4 根Ф32mm 主鋼絲繩;雙電機(jī)拖動,功率800kW。井底裝載方式為煤倉給煤機(jī)→膠帶裝煤→定量斗定量裝載→箕斗提升至井口;卸載方式為卸載曲軌自動卸載。
該礦主井提升系統(tǒng)改造前存在的問題主要表現(xiàn)在以下方面:
(1)提升系統(tǒng)電機(jī)采用交流繞線式進(jìn)行串電阻調(diào)速,導(dǎo)致系統(tǒng)故障頻發(fā),耗能較高。
(2)原煤提升量大,提升過程中人員操作程序多,人員長時間操作易出現(xiàn)誤操作,并且在生產(chǎn)流程中各個環(huán)節(jié)的銜接上耽擱提升時間。
(3)用工多,未達(dá)到減員提效的目的。
(4)未實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程實(shí)時監(jiān)控和故障自動檢測報(bào)警,不利于工程技術(shù)人員和調(diào)度人員掌握實(shí)時生產(chǎn)信息。
為了解決以上問題,工程技術(shù)人員完成了對主井提升系統(tǒng)的全自動化控制改造,實(shí)現(xiàn)了自動化、程序化控制,減少了提升人為不安全因素,提高了提升安全系數(shù)和生產(chǎn)效率。
(1)對電控系統(tǒng)進(jìn)行變頻調(diào)速PLC 控制改造,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)啟動與停止,提高系統(tǒng)的安全可靠性;
(2)對裝載與信號系統(tǒng)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)定重裝載、裝載與信號傳輸?shù)淖詣踊?,最終實(shí)現(xiàn)主井提升系統(tǒng)自動裝卸載、自動發(fā)出開/停車信號、提升機(jī)的自動啟動與停車的自動化控制,實(shí)現(xiàn)無人值守;
(3)完善和增加提升系統(tǒng)的各項(xiàng)保護(hù),修改保護(hù)系統(tǒng)原有程序,實(shí)現(xiàn)自動化;增加煤位開關(guān)、稱重、軸承溫度、減速箱溫度檢測等功能的自動化控制程序。
主井提升機(jī)PLC 交流高壓變頻電控系統(tǒng)采用FX2NPLC 操作系統(tǒng)、高壓變頻系統(tǒng)及上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),主回路采用高壓變頻器,可實(shí)現(xiàn)正力情況下的變頻提升和負(fù)力提升情況下的能量回饋,使用光電編碼器進(jìn)行提升容器位置、速度的測量,并有數(shù)字式深度指示及上位監(jiān)控系統(tǒng)。改造方案采用變頻器可以實(shí)現(xiàn)提升機(jī)的恒加速和恒減速控制,實(shí)現(xiàn)電動機(jī)的軟啟動,有效降低提升事故的發(fā)生,且具有較好的節(jié)能效果。改造系統(tǒng)應(yīng)用后能夠?qū)崿F(xiàn)過卷、過速、過負(fù)荷及欠電壓、限速保護(hù),以及急停、高壓聯(lián)跳、通信故障、測速斷線保護(hù),并能實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)過速、錯向運(yùn)行等故障的檢測。
主井裝載定量的精確度直接影響著礦井安全生產(chǎn),是確保礦井實(shí)現(xiàn)“以鉤定產(chǎn)”的重要依據(jù)。主井提升信號系統(tǒng)是原煤生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),信號裝置的可靠運(yùn)行能夠有效地提高提升機(jī)的提升效率。李雅莊煤礦原主井提升信號系統(tǒng)與定量裝載裝置操作過程繁瑣,操作期間易出現(xiàn)誤操作,影響礦井提升設(shè)備的使用效率和安全性能,不能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程實(shí)時監(jiān)控和故障自動檢測報(bào)警,不利于工程技術(shù)人員和調(diào)度人員掌握實(shí)時生產(chǎn)信息。一套安全性能高、精確度高的提升機(jī)信號與計(jì)量控制系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)主井提升系統(tǒng)全自動化運(yùn)行的必要條件。
KD10 型主井提升機(jī)信號與計(jì)量控制系統(tǒng)通過KJD10-1 提升機(jī)房信號控制柜、一個KD10-2 卸載站信號控制柜、一個KD10-3 裝載站信號控制柜對主井系統(tǒng)的裝載、卸載、信號傳輸進(jìn)行控制,它不僅杜絕了超載、欠載運(yùn)行,提高了主提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,還實(shí)現(xiàn)了免維護(hù)、直接監(jiān)控故障報(bào)警等功能。KJD10 型主井提升機(jī)信號與計(jì)量控制系統(tǒng)的安裝改造為主提升系統(tǒng)自動化控制的實(shí)現(xiàn)提供了必要條件。
KJD10 主井定量裝載控制與提升信號裝置主要包括裝載控制系統(tǒng)、卸載控制系統(tǒng)以及信號系統(tǒng)。裝載控制系統(tǒng)安裝在裝取站,自動定量裝載,裝載完成后向提升機(jī)房發(fā)出準(zhǔn)備就緒信號。卸載控制系統(tǒng)安裝于卸載站,控制煤從箕斗中自動卸載到卸載站煤倉,卸載完成后綜合裝載信號向提升機(jī)發(fā)出可以提升信號。
此套系統(tǒng)在定量斗下方安裝了一個液壓測重定量裝置,煤流經(jīng)給煤機(jī)、帶式輸送機(jī)進(jìn)入定量斗,當(dāng)裝載質(zhì)量達(dá)到設(shè)定質(zhì)量時,液壓測重定量裝置通過傳感器向裝載控制系統(tǒng)發(fā)出信號,停止裝載工作。然后打開定量斗將煤裝于箕斗內(nèi),完成裝煤過程,就緒后信號發(fā)出。裝載站的防爆控制箱內(nèi)部PLC 將就緒信號傳送到提升機(jī)房,最終向提升機(jī)發(fā)出可以提升的信號。
(1)實(shí)現(xiàn)主井提升機(jī)變頻調(diào)速控制,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)啟動與停止,提高了系統(tǒng)的安全可靠性。
(2)軟件安全回路兩條、硬件安全回路一條,關(guān)鍵環(huán)節(jié)采用三重或多重保護(hù),如過卷、超速等,保證礦山設(shè)備的高效、安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
(3)采用液壓測重定量裝置,實(shí)現(xiàn)定量裝載。
(4)實(shí)現(xiàn)裝載、卸載、信號與提升機(jī)之間的聯(lián)鎖,實(shí)現(xiàn)裝載、開車、卸載自動化。
(5)可實(shí)現(xiàn)自動、檢修、手動的模式轉(zhuǎn)換,在正常運(yùn)行時可投入手動運(yùn)行,在檢修時可置于點(diǎn)動狀態(tài),方便檢修。
(6)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程及設(shè)備運(yùn)行實(shí)時監(jiān)控和故障自動檢測報(bào)警功能,便于檢修維護(hù)人員、工程技術(shù)人員和調(diào)度人員掌握實(shí)時生產(chǎn)信息。
(1)主井提升系統(tǒng)全自動化改造后,每小時比改造前可多提升兩鉤,理想狀態(tài)下(原煤產(chǎn)量滿足,無事故情況)按每天提升18h、每鉤12t、每噸煤600 元、每年主井提升機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)300d 計(jì)算,全年可提升效益7776 萬元。
(2)項(xiàng)目實(shí)施前主井底信號工每班2 人,井口信號工1 人,司機(jī)2 人,立井提升自動化控制后,只需在車房安排一名司機(jī)、井底安排一名信號工對設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控,每天可節(jié)約用工9 個,每個工按150 元計(jì)算,每年可節(jié)約開支49.275 萬元。
主井提升系統(tǒng)自動化改造的實(shí)現(xiàn),有效地提升了設(shè)備的安全性、可靠性,減少人為控制,實(shí)現(xiàn)自動化、程序化控制,進(jìn)一步提高主井提升安全系數(shù),減少人為不安全因素,提高了生產(chǎn)效率和設(shè)備利用率,減少了人員用工,達(dá)到了節(jié)支降耗的目的,同時提高了礦井自動化水平。