史寧崗,黃盛華
1中國(guó)石油天然氣股份有限公司管道分公司,河北 廊坊2中國(guó)石油管道局工程有限公司國(guó)際事業(yè)部,河北 廊坊
陜京二線興縣壓氣站采用三臺(tái)離心式電驅(qū)壓縮機(jī)組為長(zhǎng)輸管道天然氣增壓。其中主驅(qū)動(dòng)電機(jī)為GE公司(原法國(guó)CONVERTEAM 公司)生產(chǎn)的雙繞組同步電機(jī),額定電壓4400V,額定功率17.2MW,該同步電機(jī)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流由與主電機(jī)同軸的旋轉(zhuǎn)整流盤(pán)式勵(lì)磁機(jī)提供。
勵(lì)磁機(jī)在產(chǎn)生交流電及整流盤(pán)將交流電轉(zhuǎn)換為直流勵(lì)磁電流的過(guò)程中將產(chǎn)生大量的熱量,該熱量由主電機(jī)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行散熱,其示意圖及本體風(fēng)道走向圖如圖1所示。
主電機(jī)及勵(lì)磁機(jī)的全部散熱由主電機(jī)頂部換熱器進(jìn)行,主電機(jī)內(nèi)部轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),將熱量帶至頂部換熱器進(jìn)行冷卻,冷卻后的冷空氣經(jīng)主電機(jī)兩端底部進(jìn)行循環(huán)。在主電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端底部有勵(lì)磁機(jī)通風(fēng)散熱孔道,冷空氣、熱空氣均由主電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端底部流入和流出,這將導(dǎo)致勵(lì)磁機(jī)冷卻換熱通風(fēng)量小,勵(lì)磁機(jī)散熱效果不佳,勵(lì)磁機(jī)罩殼內(nèi)溫度較高,勵(lì)磁機(jī)運(yùn)行環(huán)境相對(duì)較為惡劣,勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子部分元件長(zhǎng)期在高溫環(huán)境下運(yùn)行導(dǎo)致老化加速、進(jìn)而燒毀。在2015年10月,興縣壓氣站DY401機(jī)組勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組燒毀事件中得到了充分驗(yàn)證。
為了獲取勵(lì)磁機(jī)罩殼內(nèi)的溫度情況,在2016年8月31日14:00分別選取罩殼上不同點(diǎn)位用紅外測(cè)溫槍進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)量結(jié)果為:罩殼所進(jìn)冷空氣溫度為65.2℃,罩殼內(nèi)熱端溫度達(dá)到了99.6℃,勵(lì)磁機(jī)運(yùn)行環(huán)境較為惡劣。
針對(duì)上述勵(lì)磁機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)的缺點(diǎn),通過(guò)研究提出以下解決方案:
方案1:增加電機(jī)內(nèi)、外部換熱器的換熱面積:電機(jī)內(nèi)部的熱量是通過(guò)空(電機(jī)內(nèi)部)/水–水/空(外部環(huán)境)的交換方式將熱量傳遞出去的,因此通過(guò)增加電機(jī)內(nèi)、外部換熱器的換熱面積,能有效降低電機(jī)內(nèi)部整體的環(huán)境溫度,從而間接降低勵(lì)磁機(jī)的環(huán)境溫度。
方案2:增加正壓通風(fēng)的通風(fēng)量:在電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),需要引入外部的壓縮空氣作為正壓通風(fēng)氣源,以維持電機(jī)內(nèi)部的防爆環(huán)境。壓縮空氣的溫度一般在20℃左右,所以,可以通過(guò)增加正壓通風(fēng)的通風(fēng)量,降低電機(jī)內(nèi)部整體的環(huán)境溫度,進(jìn)而降低勵(lì)磁機(jī)的內(nèi)部環(huán)境溫度。
方案3:改善勵(lì)磁機(jī)的通風(fēng)環(huán)境:通過(guò)測(cè)量發(fā)現(xiàn),勵(lì)磁機(jī)通風(fēng)環(huán)境溫度整體高于主電機(jī)通風(fēng)環(huán)境溫度,而主電機(jī)在負(fù)荷加大時(shí),勵(lì)磁機(jī)通風(fēng)環(huán)境溫度變化較大,主電機(jī)通風(fēng)環(huán)境溫度變化不大,因此可以通過(guò)增大勵(lì)磁機(jī)與主電機(jī)之間的通風(fēng)管路,提高勵(lì)磁機(jī)通風(fēng)量來(lái)降低勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部環(huán)境溫度。
Figure 1.The heat dissipation diagram of original exciter 圖1.原勵(lì)磁機(jī)散熱示意圖
上述3項(xiàng)方案均可實(shí)現(xiàn)勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部環(huán)境溫度的改善,但通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn):方案1改動(dòng)部件較多,改造成本高,而且受電機(jī)空間的限制,內(nèi)部換熱器改造難度較大,同時(shí),該方案為間接降溫方案,如果主電機(jī)與勵(lì)磁機(jī)通風(fēng)環(huán)境未得到改善,主電機(jī)內(nèi)部環(huán)境溫度的降低給勵(lì)磁機(jī)帶來(lái)的溫降影響將受到限制。方案2 雖然改造部分不多,但要達(dá)到預(yù)期效果,需要的外部壓縮空氣量將大幅提高,運(yùn)行成本將大大增加。方案3直接針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn),改動(dòng)成本不大,且主電機(jī)內(nèi)部換熱器仍有換熱空間,改造后既能降低勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部環(huán)境溫度,又不影響主電機(jī)的正常運(yùn)行。因此,選擇方案3作為改造的實(shí)施方案。
通過(guò)分析勵(lì)磁機(jī)旋轉(zhuǎn)過(guò)程中內(nèi)部冷卻空氣的流向,從增大勵(lì)磁機(jī)通風(fēng)管路,改變勵(lì)磁機(jī)冷空氣進(jìn)風(fēng)通道,加裝勵(lì)磁機(jī)罩殼內(nèi)溫度傳感器、冷卻空氣流量傳感器及顯示儀表3方面入手解決。首先,將原本設(shè)計(jì)的勵(lì)磁機(jī)冷空氣進(jìn)風(fēng)通道改為熱空氣回風(fēng)通道,這樣熱空氣回風(fēng)通道就由原來(lái)的1條通道改為現(xiàn)在的2 條通道,回風(fēng)通道截面積為原設(shè)計(jì)的2 倍。其次,將勵(lì)磁機(jī)冷空氣進(jìn)風(fēng)通道由主電機(jī)冷卻器直接引至勵(lì)磁機(jī)罩殼頂部,進(jìn)風(fēng)通道由2條直徑為200mm 的圓形管路組成,進(jìn)風(fēng)通道截面積為原設(shè)計(jì)的4 倍。冷卻空氣從頂部送入勵(lì)磁機(jī),經(jīng)過(guò)整個(gè)勵(lì)磁機(jī)熱交換后通過(guò)底部回風(fēng)通道進(jìn)行循環(huán)[1]。最后,在勵(lì)磁機(jī)罩殼內(nèi)冷端、熱端分別加裝2 個(gè)溫度傳感器,在冷卻空氣進(jìn)氣通道口加裝2個(gè)空氣流量溫度一體傳感器,且在勵(lì)磁機(jī)外殼增加溫度、流量外部顯示儀表,將6個(gè)傳感器實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)顯示(圖2)。
通過(guò)改善勵(lì)磁機(jī)的通風(fēng)環(huán)境,勵(lì)磁機(jī)罩殼內(nèi)溫度下降了20℃左右,勵(lì)磁機(jī)運(yùn)行環(huán)境明顯改善,勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部元件故障率下降了60%左右,壓縮機(jī)組勵(lì)磁機(jī)可靠率、可用率大幅提升,故障率大幅降低,改造之后的勵(lì)磁機(jī)運(yùn)行狀態(tài)平穩(wěn)。
加裝冷卻空氣溫度、流量傳感器及就地顯示裝置之后,填補(bǔ)了以前無(wú)法監(jiān)測(cè)勵(lì)磁機(jī)內(nèi)部冷卻空氣溫度的空白,給值班巡檢及設(shè)備管理帶來(lái)了極大方便,可以隨時(shí)觀察勵(lì)磁機(jī)罩殼內(nèi)部溫度,提前預(yù)判設(shè)備相關(guān)各系統(tǒng)發(fā)生故障的現(xiàn)象,提前采取相應(yīng)措施,從而保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。
Figure 2.The heat dissipation chart of exciter after retrofit 圖2.改造后勵(lì)磁機(jī)散熱圖